宋立鵬 王興業(yè) 孫 灝
(中國石油撫順石化分公司乙烯化工廠聚丙烯車間)
環(huán)管反應器軸流泵功率波動原因分析及對策
宋立鵬 王興業(yè) 孫 灝
(中國石油撫順石化分公司乙烯化工廠聚丙烯車間)
聚丙烯(PP)是重要的熱塑性材料之一,是重要的化工產(chǎn)品和化工原料。在目前全世界的聚丙烯生產(chǎn)能力中,以Spheripol的本體法環(huán)管反應器聚合工藝技術(shù)建成的裝置最多。該工藝的主要特點是采用環(huán)管式反應器,反應器循環(huán)泵(即軸流泵)使?jié){液在反應器中循環(huán),具有反應器傳熱效果好,管內(nèi)漿液流速高,單位容積生產(chǎn)能力強的優(yōu)點。實際生產(chǎn)中軸流泵功率時常發(fā)生波動,為此將根據(jù)生產(chǎn)中的操作經(jīng)驗對軸流泵功率波動產(chǎn)生的原因進行分析并做適當調(diào)整。
功率 密度 丙烯
1.1 生產(chǎn)工藝
1.1.1 環(huán)管反應器中不凝氣含量
丙烯、乙烯、氫氣原料中含有部分輕組分雜質(zhì),如甲烷、乙烷、丙烷、丁烯、乙炔等。隨著反應時間的延長,這些輕組分如不及時排出,環(huán)管內(nèi)會積存更多的輕組分氣體,導致環(huán)管軸流泵功率波動。為除去這些不凝氣和未參加反應的丙烷組分,通過控制冷凝器E301頂部排氣閥的開度來排掉。
1.1.2 反應條件
環(huán)管反應中,聚合反應溫度和壓力對反應影響比較大,正常反應溫度70℃,反應壓力為3.4MPa。如果溫度或壓力控制不當,環(huán)管中就會有氣相產(chǎn)生,影響環(huán)管反應和軸流泵的正常運行。
1.1.3 環(huán)管中淤漿密度
環(huán)管反應器中聚合物的操作濃度僅受漿液循環(huán)所需量的能量限制。工業(yè)應驗表明:反應溫度下,反應器能在漿液密度560~565kg/m3(約含50%wt固體)以下操作良好。超過這個濃度,泵的吸收功率可能急劇上升,使操作不穩(wěn)定,所以應該嚴格控制漿液的密度。
1.1.4 丙烯進料
環(huán)管反應器進料中,丙烯量采用調(diào)節(jié)閥自動控制,丙烯進料量波動會很大。一個穩(wěn)定的反應需要穩(wěn)定的進料量和出料量,因此丙烯進料量波動較大,使反應波動大,可能會導致環(huán)管軸流泵功率波動較大。
1.1.5 氫氣進料
在環(huán)管反應中,利用聚丙烯活性鏈的氫轉(zhuǎn)移反應,工藝上通過向反應體系中加入氫氣,來控制產(chǎn)品的分子量,反應體系中氫氣濃度增加,聚丙烯產(chǎn)品的平均分子量降低,熔融指數(shù)升高。同時聚丙烯活性鏈的氫轉(zhuǎn)移反應會使催化劑活性提高,隨著丙烯中氫氣濃度的增加,聚合反應會加劇。在正常反應過程中,氫濃度控制波動大,反應強度也會隨之波動。另外,氫氣量加入過大時,可能會有部分氫氣在約3.4MPa反應壓力下不能充分溶入到丙烯中,使得環(huán)管反應器中存在部分氣相空間,導致軸流泵功率稍許波動。
1.2 設備
由于各種原因造成聚丙烯裝置多次停工,在環(huán)管反應器稀釋的過程中可能有小塊料生成,卡在運行葉輪上而造成軸流泵功率波動。
2.1 T301系統(tǒng)工藝調(diào)整
為使整個環(huán)管反應器中的不凝氣含量減少,對能排放輕組分的T301系統(tǒng)工藝進行調(diào)整。丙烯中丙烷含量相對較高,由于丙烷不參與反應,隨著生產(chǎn)時間的延長濃度會越來越高,如不及時排出會影響原料丙烯的純度,開大E301頂部排放閥排掉輕組分。
2.2反應條件的改變
環(huán)管反應器的反應條件根據(jù)SEI設計正常為70℃、3.4MPa。據(jù)文獻資料報道,反應溫度在65℃~70℃時,聚合物等規(guī)度隨著反應溫度的升高而提高,但當溫度在70℃~75℃時,聚合物等規(guī)度反而隨著反應溫度的升高而有所降低。另外,反應溫度的提高,聚合反應能力急劇上升,當溫度高于73℃時,反應劇烈不易控制,容易造成環(huán)管暴聚。綜合考慮以上因素,反應溫度仍維持70℃,反應壓力由原來的3.4MPa提高到約3.56MPa,在反應壓力提高的條件下,氫氣可盡可能的完全溶入到液相丙烯中,其它較輕組分也能被壓縮成液態(tài),減少氣相空間。
2.3環(huán)管中淤漿密度
根據(jù)實際情況發(fā)現(xiàn),環(huán)管淤漿密度控制大小和軸流泵功率波動關(guān)系很大,密度控制越高,軸流泵功率波動越大,因為反應淤漿密度控制高,單位催化劑利用率高,丙烯循環(huán)速率相對慢,輕組分不能盡快的排出裝置;密度高,泵的運載能力也相應提高,使得泵功率不易達到穩(wěn)定狀態(tài)。因此,為降低軸流泵功率波動范圍,淤漿密度一般控制在520kg/ m3~540 kg/m3。
2.4 穩(wěn)定丙烯進料
針對聚丙烯工藝過程的特點,大部分的控制回路采用PID控制算法。一環(huán)丙烯進料量中FIC203是自動控制的,由于原來的PID參數(shù)設定不合理,致使FIC203的量上下波動達到1000kg,波動范圍太大,為此,根據(jù)實際情況對其PID參數(shù)進行調(diào)整,調(diào)整后的FIC203的流量波動約300kg,極大地穩(wěn)定了環(huán)管進料量,進而穩(wěn)定反應,也穩(wěn)定了環(huán)管反應器后續(xù)系統(tǒng)。
2.5 氫氣量的調(diào)節(jié)
氫氣作為分子量調(diào)節(jié)劑,用來控制產(chǎn)品的MFR。在改牌號過程中,加入氫氣不要太快,因為加入太快,沒有充分反應的氫氣隨著液相流動在反應器頂部產(chǎn)生氣穴,造成軸流泵功率波動。
為防止軸流泵功率波動大,采取以下措施是切實可行的。
(1)密切注意原料質(zhì)量檢測結(jié)果,盡可能早、快地排出原料中輕組分和丙烷;
(2)環(huán)管反應器壓力適當提高;
(3)環(huán)管漿液密度升降平穩(wěn)緩慢,正常生產(chǎn)中密度大小保持穩(wěn)定;
(4)穩(wěn)定裝置生產(chǎn)負荷,穩(wěn)定丙烯、氫氣、催化劑進料量。
[1]聚丙烯原理、工藝與技術(shù) 洪定一
[2]撫順石化聚丙烯裝置操作法
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1007-6344(2015)03-0286-01