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        CO2壓縮機設備故障及處理措施

        2015-04-03 11:58:21畢啟玲趙正軍
        時代農(nóng)機 2015年5期
        關鍵詞:冷卻器壓縮機高壓

        畢啟玲,趙正軍

        (新疆克拉瑪依職業(yè)技術學院,新疆 克拉瑪依 833600)

        1 運行故障的分類排查

        (1)振動異常與多次重啟。CO2壓縮機在進行啟動時往往會伴隨異常振動,并且這種振動的次數(shù)較為頻繁。根據(jù)資料統(tǒng)計顯示,CO2壓縮機在啟動時,其異常平均振動次數(shù)一般為5次。在實際的案例中,有相當一部分CO2壓縮機不僅在啟動時異常振動,在運行過程中還伴隨異常停機的突發(fā)情況,這都對我們的生產(chǎn)活動造成了極其不利的影響。

        (2)段間冷卻器損壞。段間冷卻器是壓縮機的重要部件之一,在壓縮機的運行全過程中扮演著極為重要的角色。段間冷卻器的主要作用在于冷卻降溫。由于氣缸出口處氣體的溫度往往超過一百攝氏度,如果不對高溫氣體進行冷卻降溫,壓縮機就會因機體無法承受高溫而觸發(fā)報警系統(tǒng),造成瞬間跳閘停機。設置段間冷卻器的目的主要就是為了提高機組的工作效率,降低材料的折舊率與使用等級。然而,段間冷卻器在實際運行過程中極易發(fā)生故障。

        (3)喘振事故頻發(fā)。喘振是壓縮機運行過程中經(jīng)常發(fā)生的現(xiàn)象。在壓縮機入口空氣流量減少與出口壓力上升的雙重作用下,壓縮機的輸出達不到出口管網(wǎng)壓頭的要求,導致氣體反向輸入,振幅短時間內(nèi)急劇增大,從而引發(fā)強烈喘振。

        2 導致故障的原因分析

        (1)高低壓缸與轉子。高壓缸在CO2壓縮機啟動時,其自身的振動數(shù)值會隨著內(nèi)部壓力的變化而變化。在實際的生產(chǎn)過程中,為了保證設備的安全性與穩(wěn)定性,盡可能地排除由壓力變化造成的安全隱患,我們必須及時停機,等壓力回落到安全值后再重新啟動。

        高壓缸振動的原因有:①壓縮氣體壓力高,具有較強的振蕩力。②在具體施工過程中,壓縮機的運行環(huán)境較差,影響了系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。③轉子性能不夠穩(wěn)定,平衡精度較低。④高壓缸實際運行轉速過快,最終引發(fā)共振。⑤潤滑油溫度逐漸升高,進氣口壓力逐漸降低。⑥壓縮機機座與高壓缸進氣口之間產(chǎn)生共振。同樣低壓缸的振動也會導致壓縮機在啟動時異常振動。造成低壓缸振動的原因有:細小的粉塵顆粒堵塞了過濾網(wǎng),過濾網(wǎng)外層腐蝕嚴重;葉輪結垢,轉子動平衡性能降低,引發(fā)油膜振蕩;隔板流道堵塞,導致背壓短時間內(nèi)急劇上升;低壓缸和驅(qū)動汽輪機之間形成的相對膨脹差。除此以外,異常振動還與轉子有關,具體又分為兩個方面:其一,壓縮機在運行時轉子主跨中部出現(xiàn)摩擦故障。其二,在壓縮機的多次運行過程中,轉子不斷受到撞擊磨損,導致平衡感變差,振動幅度增大,同時,高壓缸轉軸與葉軸之間的動靜間隙達到最小值,最終使得間隙消失,進而導致振動異常。

        (2)冷卻器的材料特性與設計缺陷。段間冷卻器損壞的原因主要存在于兩個方面:其一,U型管受損。U型管受損的主要原因是冷卻循環(huán)水中的過量氯離子對不銹鋼管造成強烈腐蝕。此外,U型管在定型過程中仍然留存了一定的殘余應力。其二,管束受損引發(fā)的氣體泄漏。由于冷卻器換熱面積過大,冷卻水流量少流速低,甚至出現(xiàn)停滯現(xiàn)象,導致?lián)Q熱不均應力增大。與此同時,進氣溫度值恰好處于不銹鋼應力腐蝕敏感溫度區(qū)間范圍內(nèi),從而進一步導致氣體泄漏。

        (3)喘振現(xiàn)象的成因。導致喘振現(xiàn)象發(fā)生的原因有很多,從主觀上講,在實際生產(chǎn)過程中,操作人員未能熟練掌握相關技術要領,無法及時有效地應對突發(fā)狀況??陀^上講,又可以分為以下原因。從理論研究上看,我們只能預測喘振大致的波動趨勢,而無法知曉喘振的實際波動情況。從預防措施上看,防喘振系統(tǒng)尚不完善,防喘振閥尚未實現(xiàn)自動控制。從壓縮機自身性能上看,其實際運行工況區(qū)條件無法達到最佳設計要求;在葉輪氣流壓力產(chǎn)生巨大變化的情況下,高壓缸在旋轉時易發(fā)生失控、脫離等事故。從外部干擾因素上看,冷卻器的腐蝕所引發(fā)的CO2氣體泄露事故導致壓縮機入口的進氣量逐漸減少。從天氣條件上看,天氣的變化導致壓縮機運行狀態(tài)不穩(wěn)定。

        3 處理故障的對策探究

        (1)更換部件選用蒸汽汽輪機。為了解決CO2壓縮機在運行過程中的振動與重啟問題,我們可以從以下兩個方面進行考慮。第一,及時更換轉子與密封環(huán)以保證壓縮機的安全、穩(wěn)定、持續(xù)運行。第二,選擇蒸汽汽輪機來設計制造壓縮機。在實際的生產(chǎn)活動中,化工反應會產(chǎn)生大量的余熱,我們可以利用這些余熱建立蒸汽動力源,為新型壓縮機的設計與制造創(chuàng)造有利條件。

        (2)強化功能與改進冷卻器設計。在設計段間冷卻器時,必須考慮以下三點:第一,冷卻水出口管線必須與氣體入口管線保持足夠遠的安全距離。第二,適當減小換熱器的換熱面積。第三,在滿足條件的情況下,適當加快冷卻水的流速。

        (3)設置與完善防喘振系統(tǒng)。為減小喘振造成的損失,我們有必要進一步完善防喘振系統(tǒng)。具體的做法是分別設置高壓、低壓防喘振系統(tǒng)[4]。除此之外,改變高壓缸四段出口放空閥的位置,將其移至防喘振管路之后,與此同時設置單向閥以防止氣體倒灌,降低喘振發(fā)生的概率。更為重要的是,充分利用壓縮機自動控制系統(tǒng)的智能性,提高操作人員的技術水平,盡量避免喘振現(xiàn)象的發(fā)生。

        4 結語

        本文對CO2壓縮機在運行過程中出現(xiàn)的振動異常、跳閘停機、段間冷卻器損壞、喘振等問題進行了深入分析,并從更換部件、選用蒸汽汽輪機;強化功能、改進冷卻器設計;設置、完善防喘振系統(tǒng)等三個方面提出了具體解決方案,為提高CO2壓縮機的工作效率提供了有效措施。

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