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        基于強化燃燒的大型循環(huán)流化床機組控制系統(tǒng)故障分析及處理方法

        2015-04-01 02:03:28曾振任
        機電信息 2015年6期
        關鍵詞:汽泵煤量汽機

        曾振任

        (廣東粵電云浮發(fā)電廠有限公司,廣東 云浮527328)

        0 引言

        某電廠2×300 MW機組工程鍋爐、汽輪機、汽輪發(fā)電機的生產(chǎn)廠商均為上海電氣集團股份有限公司。其中,鍋爐為亞臨界參數(shù)自然循環(huán)單汽包循環(huán)流化床鍋爐,單爐膛,絕熱式旋風分離器,無外置床。分散控制系統(tǒng)采用北京國電智深控制技術有限公司生產(chǎn)的DEPF-NT分散控制系統(tǒng)。

        #6機組剛剛投產(chǎn)不久由于運行人員經(jīng)驗不足和協(xié)調(diào)控制邏輯不完善,導致發(fā)生了一次非計劃停機事故,暴露了控制邏輯不完善問題。

        1 事故經(jīng)過和過程分析

        1.1 跳機前,負荷不能降,汽壓偏大的過程

        (1)基本過程:投高加—干擾主汽壓低—負荷偏低—鍋爐主控上調(diào)—總煤量增加—高加投完—主汽壓猛升—負荷偏高—降負荷失敗。

        (2)詳細過程:由歷史曲線可知,16:42負荷設定值300.9 MW,目標值301.0 MW,實際值301.2 MW,主汽壓力15.53 MPa。開始投入高加運行。投抽汽逆止閥后抽汽電動開始開啟,汽壓偏差開始增大。由于汽壓的影響,實發(fā)功率開始波動,并偏低。鍋爐主控、汽機主控自動控制開始向上調(diào),煤量增加。至17:05,汽壓偏差到1.28 MPa。實發(fā)功率289.4 MW,設定值為300.9 MW,兩者偏差11.5 MW。由于負荷偏差大,汽壓偏差大,鍋爐主控、汽機主控繼續(xù)增加。至17:08,鍋爐主控為168.4 t/h(鍋爐主控的輸出量以煤量為單位)、汽機主控為330.7 MW??偯毫繛?64 t。17:08,這個時候高加也逐漸投完。汽壓也有所回升,實發(fā)負荷偏差逐漸減小,鍋爐主控開始向下微調(diào),從168 t到163 t。17:14,高加基本投完,汽壓向上升,實發(fā)負荷開始回升。17:15,高加投完。汽壓增加過快,實發(fā)負荷開始比負荷設定值高。鍋爐主控、汽機主控下調(diào)至(160.6 t、317 MW)。17:17,負荷目標值設為290 MW。鍋爐主控、汽機主控迅速下調(diào)以響應負荷的要求。由于汽機主控下調(diào),關小調(diào)門,汽壓猛增,開始偏大。實發(fā)負荷也由于汽壓壓力大無法下降。鍋爐主控降至144 t/h,開始微調(diào)。

        1.2 跳機過程

        (1)基本過程:負荷不能降—汽機主控下調(diào)—汽壓猛升—設大負荷目標值300 MW—汽壓偏差大—負荷設定值閉鎖—切給煤量控制為手動,手動減煤量—鍋爐主控切手動—協(xié)調(diào)退出—負荷設定值閉鎖消失—設定值等于目標值300 MW—汽機主控開大—蒸汽流量大—虛假水位—汽包左右側(cè)水位偏差大—汽泵切手動—手動調(diào)低汽泵轉(zhuǎn)速—虛假水位消失—水位下降過快—MFT—開大汽泵—水位高—ETS。

        (2)詳細過程:17:21實發(fā)負荷不能降,設定值為290 MW,實發(fā)負荷為297 MW,汽機主控繼續(xù)下調(diào),致使汽壓猛升至17.2 MPa。17:22設大負荷目標值300 MW,由于汽壓偏差大(-1.2 MPa),負荷設定值閉鎖。17:23:07操作員切#1~#4給煤機為手動調(diào)煤量。23:22左燃料退出自動,減煤量,致使鍋爐主控退出自動,鍋爐主控切手動,協(xié)調(diào)退出,負荷設定值閉鎖消失,設定值等于目標值300 MW,致使汽機主控開大,這時蒸汽流量由907 t/h開始增大至946 t/h。蒸汽流量增大引起虛假水位嚴重。由于水位三沖量控制,蒸汽流量為前饋,雖然汽包虛假水位由21 mm變?yōu)?7 mm,但是汽泵開度基本不變,保持70%,給水流量也由882 t/h升為896 t/h。17:23:35此時由于左右水位偏差大于100 mm,汽泵保護切手動。手動調(diào)低汽泵轉(zhuǎn)速至65.8%,主蒸汽流量由940 t/h繼續(xù)增加。虛假水位逐漸消失,左右偏差小于100 mm。此時平均水位為-36 mm。汽泵開度指令仍然為64.8%,給水流量下降到744 t/h。17:24:44水位急降為-130 mm,手動調(diào)大汽泵開度指令為68.8%,水位急降為-256 mm,致 MFT保護動作。手動調(diào)大汽泵開度指令為81.1%,水位回升。主蒸汽流量開始下降。給水流量升為1 158 t/h。水位回升趨勢快,手動調(diào)大汽泵開度為83%。主蒸汽流量開始下降趨勢快。水位升為250 mm,致使ETS跳機保護動作。

        2 控制策略分析

        2.1 我廠五、六號機組協(xié)調(diào)系統(tǒng)的簡化邏輯分析

        五、六號循環(huán)流化床鍋爐機組的汽機主控是以功率偏差PID控制邏輯,而鍋爐主控為由DEB(鍋爐蓄能)PID輸出和負荷指令為前饋疊加的結果,由于負荷前饋作用比較大,可以把其看作粗調(diào),那么可以把這DEB看作細調(diào)。圖1為協(xié)調(diào)系統(tǒng)控制原理圖。

        2.2 控制方式分析

        與傳統(tǒng)的爐跟機、機跟爐、機爐協(xié)調(diào)方式不同,這2臺循環(huán)流化床采用的是汽機跟隨、鍋爐跟隨、協(xié)調(diào)控制3種控制方法。當鍋爐主控切手動、汽機主控自動時,此為汽機跟隨,這種控制方式是汽機控制負荷,手動去調(diào)節(jié)煤量以滿足負荷的需求。當鍋爐主控自動、汽機主控手動時,為鍋爐跟隨方式,鍋爐主控的輸出自動調(diào)節(jié)煤量以滿足功率的需求,而手動控制調(diào)門的開度,以調(diào)節(jié)功率。協(xié)調(diào)控制方式為最高的控制方式,汽機主控和鍋爐主控都投入自動,汽機自動調(diào)節(jié)功率,而鍋爐主控即調(diào)節(jié)煤量響應負荷的變化,關系如表1所示。

        圖1 協(xié)調(diào)系統(tǒng)控制原理圖

        表1 CFB機組協(xié)調(diào)系統(tǒng)控制方式

        2.3 過程分析

        (1)從歷史曲線可以看出,由于投高加對主汽壓力干擾過大,導致實發(fā)功率偏差大,汽壓偏差大后鍋爐主控閉鎖時間長,就會造成投煤時間長。

        (2)高加投完、之前系統(tǒng)為了響應負荷和汽壓偏差所加的煤量、汽機主控向下調(diào)這三者的相互作用下,造成汽壓急增。即汽壓猛增的主要原因不是當前投的煤量過多,而是汽機主控下調(diào)過快和之前投的煤滯后產(chǎn)生的。

        (3)虛假水位的產(chǎn)生是因為汽機主控開大,主蒸汽流量大,在給水流量不變的情況下,實際水位是下降的。主蒸汽流量突然變化,往往會造成虛假水位產(chǎn)生。發(fā)生虛假水位的時段汽包壓力曲線平直,壓力沒有變化,安全門動作的可能性不大。因為安全門動作,汽包的壓力曲線一般會出現(xiàn)毛刺。而且只是一側(cè)水位虛假,那是因為汽包長,鍋爐燃燒不平衡所致。

        3 解決方案

        3.1 改進機組運行操作

        (1)不宜在滿負荷的時候投高加,建議投高加時的負荷不超過270 MW。

        (2)從控制策略邏輯分析得到,當出現(xiàn)汽壓是由汽機主控和調(diào)門波動所致時,這種情況下不應該切除鍋爐主控自動而是切汽機主控自動為手動。這樣汽機主控切手動后,協(xié)調(diào)退出,汽壓偏差大對負荷設定值的閉鎖條件消失,設定負荷設定值,由于鍋爐主控中負荷為粗調(diào),鍋爐主控自動將鍋爐主控下調(diào),達到降煤量的效果。

        (3)結合汽機主控和主蒸汽流量,準確判斷虛假水位。

        (4)調(diào)水位,不僅要看當前的水位多少,還要判斷水位的趨勢以及趨勢的快與慢。

        (5)模擬量控制與監(jiān)視時,建議打開實時曲線,易觀察被調(diào)量的趨勢,進而進行控制。

        3.2 完善機組控制邏輯

        (1)增加汽壓偏差功率拉回邏輯。當主汽壓力目標值和實際值偏差時,限制汽機主控動作,即實現(xiàn)汽機主控的負荷拉回回路邏輯控制。這樣可有效地避免調(diào)門動作導致主汽壓力偏差過大的情況出現(xiàn),其邏輯如圖2所示。

        圖2 汽機主控增加負荷拉回邏輯

        (2)增加鍋爐主控負荷閉環(huán)控制。增加負荷閉環(huán)控制,有利于克服負荷偏差過大,提高調(diào)節(jié)質(zhì)量和系統(tǒng)的響應能力。其邏輯如圖3所示。

        圖3 鍋爐主控增加負荷閉環(huán)控制邏輯

        4 結語

        云浮發(fā)電廠五、六號機組經(jīng)過上述改造后,協(xié)調(diào)系統(tǒng)得到了完善,效果很好。本文希望能為相關單位和電建人員提供借鑒,避免此類事件再次發(fā)生。

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