趙春海,徐笑丹,劉士玲,孫連玉
(1.神華神皖安慶皖江發(fā)電有限責(zé)任公司,安徽 安慶 246000;2.國(guó)網(wǎng)吉林省電力有限公司電力科學(xué)研究院,長(zhǎng)春 130021)
鍋爐是火力發(fā)電廠主要設(shè)備之一,正常運(yùn)行是機(jī)組安全運(yùn)行的基本保證。某熱電廠1號(hào)鍋爐型號(hào)為HG-1102/17.5-YM33,為亞臨界、一次中間再熱、直流燃燒器、四角切向燃燒、單爐膛、Π 型布置的自然循環(huán)汽包爐。凝結(jié)水配置100%精處理裝置,給水采用氨水處理、爐水采用低磷酸鹽處理,屏式再熱器管材質(zhì)為12Cr1MoVG,規(guī)格為φ63 mm×4 mm,再熱蒸汽額定溫度540 ℃、壓力3.8 MPa。1號(hào)機(jī)組自上次大修以來累計(jì)運(yùn)行約19 000h。2012年10月18日,鍋爐屏式再熱器發(fā)生爆管泄漏,導(dǎo)致機(jī)組緊急停機(jī),為查清爆管泄漏原因,從以下幾方面進(jìn)行分析。
爆管后進(jìn)行割管檢查,各爆口前后0.5m 處屏式再熱器直管段均有沉積物,沉積物較松散,表面粗糙,沉積物pH 值在12左右,平均厚度約0.28mm,經(jīng)能譜儀分析,沉積物中Na2O 質(zhì)量分?jǐn)?shù)為35.7%、P2O5質(zhì)量分?jǐn)?shù)為49.2%。根據(jù)亞臨界參數(shù)蒸汽對(duì)各種雜質(zhì)的溶解攜帶、機(jī)械攜帶特性及其在蒸汽系統(tǒng)中的沉積特性,表明鍋爐運(yùn)行過程中蒸汽存在嚴(yán)重的機(jī)械攜帶,使蒸汽中水?dāng)y帶的磷酸三鈉在再熱器管內(nèi)部沉積,機(jī)械攜帶較大的原因?yàn)槠豢刂破摺㈤L(zhǎng)期負(fù)荷變動(dòng)頻繁、汽水分離器出現(xiàn)短路等。
停機(jī)后,發(fā)現(xiàn)甲側(cè)第3根(左數(shù),標(biāo)高51 m)再熱器管有2個(gè)泄漏點(diǎn),泄漏點(diǎn)均在直管段,漏點(diǎn)距下彎頭分別為500mm、200mm,爆口不大、邊緣不鋒利,泄漏點(diǎn)外壁有少量氧化皮、管壁無明顯減薄現(xiàn)象,第3根管漏點(diǎn)見圖1。
緊鄰的第4根管束漏點(diǎn)與第3根位置對(duì)應(yīng),但形貌明顯不同,外壁有明顯被蒸汽吹損的痕跡,管壁明顯減薄,第4根管漏點(diǎn)見圖2。
從第3、4根管漏點(diǎn)內(nèi)、外形貌初步推斷,第3根管先爆管泄漏,泄漏蒸汽吹損了相鄰的第4根管,使第4根管壁爆口處明顯減薄,承受不了內(nèi)壁的壓力而發(fā)生爆破。
對(duì)第3、4根管樣進(jìn)行了化學(xué)成分分析,分析結(jié)果見表1。分析結(jié)果表明,再熱器管材質(zhì)材料主要成分均符合GB/T 5310—2008《高壓鍋爐用無縫鋼管》中的12Cr1MoVG 對(duì)應(yīng)化學(xué)成分的要求,與設(shè)計(jì)材質(zhì)相符。
在爆口處取樣進(jìn)行金相檢驗(yàn),第3根泄漏處基體組織為鐵素體+少量珠光體+碳化物,珠光體基本完全球化,球化評(píng)級(jí)4 級(jí),見圖3a。第4 根泄漏處基體組織為鐵素體+碳化物,珠光體完全球化,球化評(píng)級(jí)4~5級(jí),見圖3b。
圖1 第3根管漏點(diǎn)(距下彎頭200mm)
圖2 第4根管漏點(diǎn)(距下彎頭200mm)
表1 管樣成分分析結(jié)果 %
圖3 200倍金相組織
在第3、4根直管段(距離爆口處500mm 處)上取樣進(jìn)行常溫拉伸試驗(yàn),結(jié)果見表2。
表2 常溫拉伸試驗(yàn)結(jié)果
經(jīng)外徑測(cè)量管徑脹粗不明顯,第3根管平均外徑為63.5mm,第4根管平均外徑為63.1mm,2根管均無明顯壁厚減薄現(xiàn)象。管材的抗拉強(qiáng)度低于標(biāo)準(zhǔn)GB/T 5310—2008《高壓鍋爐用無縫鋼管》中12Cr1MoVG 的抗拉強(qiáng)度要求,斷后伸長(zhǎng)率符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
通過內(nèi)部沉積物分析、宏觀檢查、金相組織、材質(zhì)化學(xué)成分分析、力學(xué)性能分析等綜合分析,得出1號(hào)鍋爐再熱器爆管泄漏的直接原因是磷酸三鈉沉積在屏式再熱器內(nèi)部引起管壁長(zhǎng)時(shí)間過熱。
再熱器管積鹽所引起的超溫程度,遠(yuǎn)較水冷壁嚴(yán)重,這是由于再熱器蒸汽和汽水混合物兩者的傳熱系數(shù)不同所致。為了進(jìn)一步探索積鹽量對(duì)再熱器管壁溫度的影響,需要進(jìn)行積鹽量對(duì)管壁溫度的影響估算。當(dāng)再熱器管內(nèi)基本無鹽垢時(shí),管壁的平均溫度可按式(1)進(jìn)行估算[1]:
式中:Tp為再熱器管壁的平均溫度;tj為介質(zhì)溫度;Q為熱負(fù)荷[取146 300~188 100kJ/(m2·h)];β為外徑與內(nèi)徑之比;a2為由器壁內(nèi)表面到介質(zhì)的傳熱系數(shù)[取10 450~20 900kJ/(m2·h·℃)];Dw為外徑;λ為管壁的傳熱系數(shù)。
當(dāng)再熱器管有鹽垢時(shí),管壁溫度按式(2)進(jìn)行估算[1]:
式中:tc為允許的 溫 度 偏 差(30 ℃);λg為 鹽 垢 的 導(dǎo)熱系數(shù);Dg為管內(nèi)鹽垢層的內(nèi)徑。
屏式再熱器管材質(zhì)為12Cr1MoVG,管徑為φ63 mm×4mm,再熱汽溫設(shè)計(jì)值為540 ℃,λ為137.94 kJ/(m2·h·℃),λg為4.18kJ/(m2·h·℃),分別根據(jù)式(1)、式(2),可估算無積鹽時(shí),管壁平均溫度為545℃;積鹽0.28mm 時(shí),管壁平均溫度可達(dá)585℃(超過額定溫度近45 ℃),爆管泄露前1個(gè)月內(nèi),分布式控制系統(tǒng)(DCS)中泄漏處附近再熱器壁溫在569~581 ℃之間,對(duì)于低合金鋼,在超過額定溫度下較長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,易發(fā)生爆管泄漏事故。計(jì)算再熱器壁溫與實(shí)測(cè)壁溫基本吻合及金相檢驗(yàn)結(jié)果表明,磷酸三鈉沉積在再熱器內(nèi)部引起再熱器管壁長(zhǎng)時(shí)間過熱導(dǎo)致鍋爐再熱器爆管。
1號(hào)鍋爐再熱器爆管泄漏的直接原因是磷酸三鈉沉積在再熱器內(nèi)部引起再熱器管壁長(zhǎng)時(shí)間過熱,而磷酸三鈉在再熱器內(nèi)部沉積的主要原因是1號(hào)汽包汽水分離器異常導(dǎo)致蒸汽的機(jī)械攜帶量升高。通過對(duì)汽包水位控制、負(fù)荷變動(dòng)及汽包內(nèi)部裝置等進(jìn)行分析、檢查,發(fā)現(xiàn)汽包左側(cè)第2 個(gè)汽水分離器傾斜,對(duì)傾斜的汽水分離器進(jìn)行重新安裝并對(duì)存在泄漏的再熱器管段進(jìn)行了更換。為了有效避免再熱器積鹽造成超溫運(yùn)行,應(yīng)從以下幾個(gè)方面做好工作。
a.控制好汽包水位和負(fù)荷變動(dòng)率,有條件時(shí)應(yīng)進(jìn)行熱化學(xué)試驗(yàn),依據(jù)試驗(yàn)結(jié)果控制藥劑劑量、汽包水位、水位與負(fù)荷變動(dòng)率等。
b.大修期間,應(yīng)對(duì)汽包內(nèi)部裝置進(jìn)行檢查,重點(diǎn)包括旋風(fēng)分離器、波紋板和百葉窗等汽、水分離裝置的完好性。
c.應(yīng)按照要求做到精處理系統(tǒng)100%投入,尤其是凝汽器、熱網(wǎng)加熱器等出現(xiàn)泄漏、滲漏時(shí);同時(shí)還應(yīng)及時(shí)消除凝汽器、熱網(wǎng)加熱器的泄漏、滲漏現(xiàn)象,以保證給水、減溫水的水質(zhì)。
d.化學(xué)技術(shù)監(jiān)督要到位,凝結(jié)水、給水水質(zhì)不合格,應(yīng)按三級(jí)處理原則進(jìn)行處理。
[1] 竇照英.結(jié)垢和積鹽引起的過熱爆破[J].華北電力技術(shù),1979,(6):42-47.