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        核電廠電動主給水泵調(diào)速系統(tǒng)研究及改進(jìn)

        2015-04-01 01:02:30王旭峰
        自動化儀表 2015年11期
        關(guān)鍵詞:指令

        張 沖 王旭峰

        (深圳中廣核工程設(shè)計有限公司,廣東 深圳 518172)

        0 引言

        出于汽輪發(fā)電機(jī)組的安全及穩(wěn)定性考慮,核電廠采用的主給水泵大多采用電動式,并要求能響應(yīng)給水流量控制系統(tǒng)(feedwater flow control,ARE)的變速要求,以保證在反應(yīng)堆整個熱負(fù)荷范圍內(nèi)向蒸汽發(fā)生器提供不同的給水流量[1]。

        根據(jù)ISO 5199 -2002(離心泵技術(shù)規(guī)范)及JB/T 8059 -2008(高壓鍋爐給水泵技術(shù)條件),給水泵在滿足各項系統(tǒng)參數(shù)要求(參數(shù)視泵本身的具體規(guī)格而定)后方可啟動,啟動初期為手動調(diào)速模式,此時最小流量系統(tǒng)啟動,給水經(jīng)再循環(huán)閥返回除氧器。在手動模式下,將轉(zhuǎn)速升至一定程度后,最小流量系統(tǒng)關(guān)閉,給水按需要向蒸汽發(fā)生器供水。

        這里便涉及到手自動模式切換時的轉(zhuǎn)速匹配問題。若手動調(diào)速幅度過大,則與自動調(diào)速的范圍下限無法匹配,此時進(jìn)行切換會引起蒸汽發(fā)生器水位劇烈波動[2]。

        本文首先基于PLC 的內(nèi)部邏輯,研究核電廠電動主給水泵的手自動調(diào)速系統(tǒng),在此基礎(chǔ)上解決某核電廠1 號機(jī)組電動主給水泵的調(diào)速問題——手動調(diào)速模式下給水泵調(diào)速幅度過大。再以現(xiàn)場試驗的方式來驗證理論分析的正確性,解決了此調(diào)速問題。

        本文所有具體數(shù)據(jù)及地址均以該核電廠1 號機(jī)組電動主給水泵為例。

        1 調(diào)速系統(tǒng)研究

        1.1 整體調(diào)速過程

        核電廠的電動主給水泵采用液力耦合器調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速[3],其整體調(diào)速系統(tǒng)如圖1 所示。調(diào)速分為手動和自動兩種模式,初始啟泵時DCS 默認(rèn)為手動模式,手動模塊發(fā)送升/降速指令給電動主給水泵(motor-driven feed water pump,APA),繼電器啟用手動調(diào)速PLC。當(dāng)給水泵手動升速到自動調(diào)速范圍的下限值時,DCS 切換到自動模式,繼電器啟用自動調(diào)速PLC。此時給水泵轉(zhuǎn)速將會根據(jù)ARE 發(fā)來的轉(zhuǎn)速設(shè)定值來調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速。

        手動及自動模式是分別由兩個不同PLC 控制,由給水泵轉(zhuǎn)速控制柜中的一個繼電器來完成PLC 的控制切換。當(dāng)主控室的手/自動模式的切換指令送至給水泵轉(zhuǎn)速控制柜時,相應(yīng)繼電器就會動作,從而進(jìn)行PLC 的控制切換。

        圖1 整體調(diào)速系統(tǒng)Fig.1 Integrated speed regulation system

        需要指出的是,對于主控室來說,手動模式切換到自動模式實際上就是APA 控制切換至ARE 控制。ARE 的控制也分為手動和自動模式,手動模式需人工輸入轉(zhuǎn)速值,轉(zhuǎn)速值再發(fā)送到給水泵轉(zhuǎn)速控制柜;自動模式是DCS 根據(jù)給水需求量計算相應(yīng)轉(zhuǎn)速需求,再將轉(zhuǎn)速需求發(fā)送到給水泵轉(zhuǎn)速控制柜。

        1.2 手動調(diào)速系統(tǒng)

        手動模式為開環(huán)調(diào)節(jié),調(diào)速流程如圖2 所示。

        圖2 手動模式Fig.2 Manual mode

        1.2.1 設(shè)置參數(shù)初始值

        在計算初始,程序采用賦值形式將升/降勺管位置的目標(biāo)值和實際值清零。

        1.2.2 計算升/降勺管的步長

        步長計算公式如下:

        式中:2 560 為勺管位置變送器發(fā)出的電流信號量程經(jīng)模數(shù)轉(zhuǎn)換后的數(shù)值,用于PLC 程序計算,本例中為2 560(如電流信號為4 ~20 mA,則16 mA 對應(yīng)2 560)。VD1為所選擇通道對應(yīng)的固定數(shù)值,不同通道對應(yīng)程序中的地址不同,相應(yīng)地址所儲存的數(shù)值也不同(升/降速率不同地址,但共用一個通道,其計算結(jié)果也一致)。VD1受PLC 硬件通道跳線的約束,本例中通道共7 個,分別為I0.0,I0.1,……,I0.6。VD2為中間變量,儲存步長計算的結(jié)果,在之后的程序會賦值給另一全局變量,用于后續(xù)程序的運算。由于此處的模件通道、地址及數(shù)值對應(yīng)比較典型,因此特舉例說明。不同通道所對應(yīng)的升/降速率計算結(jié)果如表1 所示。

        表1 升/降速率步長計算結(jié)果Tab. 1 Calculation of the raise/lower rate step length

        1.2.3 確定步長

        在計算步長后,VD2分別將升/降速率步長存入地址以確定步長,相應(yīng)地址中的數(shù)據(jù)則會參與后續(xù)程序的運算。

        1.2.4 賦值給勺管位置目標(biāo)值

        在滿足以下條件時,將勺管100%位置賦給勺管位置目標(biāo)值。

        ①轉(zhuǎn)速控制器為手動模式;

        ②收到升速指令;

        ③未收到降速指令;

        ④給水泵未超速。

        在滿足以下條件時,將0(即勺管0%位置)賦給勺管位置目標(biāo)值。

        ①轉(zhuǎn)速控制器為手動模式;

        ②未收到升速指令;

        ③收到降速指令。

        在發(fā)生以下任一情況時,將勺管位置實際值賦給勺管位置目標(biāo)值(即保持當(dāng)前位置)。

        ①同時收到升速和降速指令;

        ②升速和降速指令均未收到;

        ③收到升速指令、未收到降速指令,且此時給水泵超速。

        1.2.5 讀取勺管位置實際值

        以VD0代表模數(shù)轉(zhuǎn)換后的勺管實際位置,程序?qū)D0由整數(shù)轉(zhuǎn)換為浮點數(shù)(為后續(xù)與浮點數(shù)運算,轉(zhuǎn)換成為百分比形式作準(zhǔn)備),之后由以下公式計算出勺管位置實際值的百分比形式:

        式(2)的意思是將本次掃描周期的VD0與之前歷史掃描周期內(nèi)的VD0求平均(即每個VD0除以2n,之后求和),歷史時間越久,2n中的n 越大,對最后的結(jié)果影響越小。之所以采用此公式,而非直接使用本次掃描周期中的VD0,是因為計算后的VD0還要向自動模式時的勺管值賦值,此公式可避免極短時間(一個或幾個掃描周期)內(nèi)勺管位置劇烈波動造成的擾動且不至于使勺管值失真。

        1.2.6 計算勺管位置設(shè)定值

        在確定勺管位置目標(biāo)值和實際值后,由中斷程序進(jìn)行一系列計算和判斷,得到相應(yīng)情況的勺管位置設(shè)定值。主要分為以下情況(為簡化說明,下文使用各自數(shù)據(jù)所使用的地址代替數(shù)據(jù):VD58表示勺管位置目標(biāo)值,VD62表示勺管位置實際值,VD66表示升速步長,VD70表示降速步長)。

        (1)當(dāng)VD58≤勺管最小位置(即0%)時,將0%賦給勺管位置目標(biāo)值。

        (2)當(dāng)VD58≥勺管最大位置(即100%)時,將100%賦給勺管位置目標(biāo)值。

        (3)當(dāng)VD58≥VD62時,說明此時給水泵在升速。

        ①若VD58-VD62≤VD66,將VD58賦給勺管位置設(shè)定值;

        ②若VD58-VD62>VD66,將VD62+VD66賦給勺管位置設(shè)定值,若VD62+VD66≥25 600,則將100%賦給勺管位置設(shè)定值。

        (4)當(dāng)VD58≤VD62時,說明此時給水泵在降速:

        ①若VD62-VD58≤VD70,將VD58賦給勺管位置設(shè)定值;

        ②若VD62-VD58>VD70,將VD62-VD70賦給勺管位置設(shè)定值,若VD62-VD70≤0,則將0 賦給勺管位置設(shè)定值。

        1.2.7 輸出勺管位置設(shè)定值

        中斷程序計算出勺管位置設(shè)定值后,發(fā)送給模擬量輸出卡件,卡件將此數(shù)值轉(zhuǎn)換為4 ~20 mA 的電流信號發(fā)送給勺管執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

        1.3 自動調(diào)速系統(tǒng)

        給水泵正常運行時,絕大多數(shù)時間處在自動調(diào)速模式下,PLC 收到ARE 發(fā)來的轉(zhuǎn)速指令后,結(jié)合當(dāng)前給水泵的實際轉(zhuǎn)速及勺管位置,計算勺管位置的設(shè)定值,再將勺管位置設(shè)定值發(fā)送給勺管執(zhí)行機(jī)構(gòu),進(jìn)行閉環(huán)調(diào)節(jié)。程序主要執(zhí)行以下工作:

        ①程序初始化,清理歷史數(shù)據(jù),讀取參數(shù)、報警、延時器、計時器;

        ②自卡件讀取數(shù)據(jù),并標(biāo)準(zhǔn)化為程序直接使用的數(shù)值;

        ③設(shè)置標(biāo)志,用于啟??刂萍盃顟B(tài)判斷;

        ④計算,主要是轉(zhuǎn)速、勺管位置的數(shù)制轉(zhuǎn)換、PID變參數(shù)的計算;

        ⑤勺管設(shè)定值的線性化求解;

        ⑥輸出勺管位置設(shè)定值,及手、自動模式下各工況時的勺管控制。

        2 研究結(jié)論及改進(jìn)

        2.1 結(jié)論分析

        通過以上手動模式調(diào)速系統(tǒng)的詳細(xì)研究,可看出手動調(diào)速模式下每次升/降指令后,使給水泵轉(zhuǎn)速變化的直接因素是勺管位置設(shè)定值。而勺管位置設(shè)定值的計算需要勺管位置實際值、勺管位置目標(biāo)值及步長,勺管位置實際值由模擬量輸入獲得,勺管位置目標(biāo)值為0%或100%或保持當(dāng)前位置,唯有步長是能夠調(diào)整的。

        步長的調(diào)整有兩個途徑:

        ①修改DCS 邏輯組態(tài)中轉(zhuǎn)速升/降指令模塊的指令脈沖時間;

        ②通過PLC 硬件通道上的跳線進(jìn)行調(diào)整。

        2.1.1 修改指令脈沖時間

        通過研究DCS 側(cè)APA 的邏輯組態(tài)可見,在給水泵控制模式切換為手動模式后,轉(zhuǎn)速的升/降指令模塊才會生效。遠(yuǎn)程升/降轉(zhuǎn)速的手動指令為脈沖型指令,在主控室計算機(jī)房的DCS 工程師站中,修改升/降指令模塊的指令脈沖時間,也可相應(yīng)地修改升/降轉(zhuǎn)速步長。這是因為如果此脈沖型指令的脈沖時間過長,則PLC 認(rèn)為升/降轉(zhuǎn)速指令連續(xù)發(fā)出了兩次或更多,勺管執(zhí)行機(jī)構(gòu)就會連續(xù)動作兩次或多次,從外部表象來看,就像是實際步長為真實步長的兩倍或幾倍。

        2.1.2 通過跳線調(diào)整

        在1.2.2 節(jié)中,已說明VD1受PLC 硬件通道跳線的約束,在跳線調(diào)整至不同通道后,程序中VD1的值會改變,從而使步長計算結(jié)果也相應(yīng)改變。

        2.2 解決問題并驗證結(jié)果

        核電廠1 號機(jī)組DCS 側(cè)APA 邏輯中,轉(zhuǎn)速升/降指令模塊的指令脈沖時間原始值為2 s,PLC 的跳線選擇通道I0.2,對應(yīng)的VD1為30,即需要30 步從0 升到最大轉(zhuǎn)速(見1.2.2 節(jié)),其接收的脈沖指令時間應(yīng)為1 s。此時每點擊一次轉(zhuǎn)速升/降指令,轉(zhuǎn)速調(diào)整360 r/min左右,從0 升到最大轉(zhuǎn)速需15 步,正好為30 步的一半,表明2 s 的脈沖時間超出了PLC 的正常接收脈沖時間1 s,導(dǎo)致點擊一次手動調(diào)速指令卻進(jìn)行了兩次調(diào)速。表2為調(diào)整脈沖指令時間前后的數(shù)據(jù)對比。

        表2 調(diào)整脈沖時間前后對比Tab. 2 The data comparison before and after pulse modify

        在將指令脈沖時間改為1 s 后,每點擊一次轉(zhuǎn)速升/降指令,轉(zhuǎn)速調(diào)整180 r/min 左右,從0 升到最大轉(zhuǎn)速需30 步。根據(jù)以往項目經(jīng)驗,360 r/min 的調(diào)節(jié)精度對于給水泵來說實在過于粗略,160 ~190 r/min 的調(diào)節(jié)精度才較為適宜。

        3 結(jié)束語

        從表2 可明確看出,脈沖指令時間調(diào)整后,轉(zhuǎn)速和勺管位置的調(diào)節(jié)都更加精細(xì),其結(jié)果也符合以往項目的經(jīng)驗數(shù)據(jù)。試驗證實了本文理論分析的正確性,此改進(jìn)解決了手動模式下轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)幅度過大的問題。

        [1] 蘇林森. 900 MW 壓水堆核電站系統(tǒng)與設(shè)備(下冊)[M]. 北京:原子能出版社,2004:416 -424.

        [2] 葛兢業(yè),張清華.給水泵調(diào)速系統(tǒng)故障分析及處理[J]. 熱力發(fā)電,2004,33(1):45 -47.

        [3] 譚紅軍.電動給水泵調(diào)速方式研究[J].吉林電力,2008,36(5):15 -22.

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