改造窯尾進(jìn)料煙室增加熟料產(chǎn)能
瑞士CemCon公司是專門從事水泥、礦物和環(huán)保行業(yè)的公司,該公司對早期投產(chǎn)的最下一級預(yù)熱器下料管道從兩側(cè)入窯尾進(jìn)料煙室改為從后部進(jìn)入,提高了產(chǎn)量。
回轉(zhuǎn)窯是水平傾斜布置,而預(yù)熱器是垂直布置,為使窯內(nèi)熱煙氣進(jìn)入預(yù)熱器和預(yù)熱器內(nèi)熱物料入窯,中間設(shè)置了窯尾進(jìn)料煙室。窯尾熱煙氣水平進(jìn)入進(jìn)料煙室,然后垂直進(jìn)入上升煙道入預(yù)熱器,而預(yù)熱器的熱物料,經(jīng)進(jìn)料煙室入窯。在進(jìn)料煙室內(nèi)熱物料與熱煙氣混合,而熱煙氣水平進(jìn)入垂直向上引起旋流產(chǎn)生壓降,此外旋流產(chǎn)生的渦旋易造成熱物料結(jié)皮堵塞,進(jìn)一步增大阻力損失而影響生產(chǎn),減少產(chǎn)量。
圖1 窯尾進(jìn)料煙氣
圖2 進(jìn)料煙室數(shù)值模擬
圖3 窯尾煙室側(cè)邊進(jìn)料改為后部進(jìn)料
窯尾進(jìn)料煙室靜態(tài)計(jì)算的含料粉的煙氣速度為9~10.5m/s,而生產(chǎn)過程中,窯產(chǎn)量增加,耗煤量增多,相應(yīng)增大煙氣量而使煙氣速度增至12~13m/s(靜態(tài))。由于該部位煙氣旋流,且煙氣進(jìn)入上升煙道受到矩形所形成的切線旋流影響,造成煙氣在進(jìn)料煙室內(nèi)各部位的速度變化較大,對生產(chǎn)影響也較大。為了解煙室內(nèi)煙氣旋流風(fēng)速情況,進(jìn)行了數(shù)值模擬(圖2)。由圖所示,熱煙氣在回轉(zhuǎn)窯內(nèi)和上升煙道上部流速均勻,而在進(jìn)料煙室內(nèi),生成渦流,最大風(fēng)速可達(dá)28m/s,而最低速度位于進(jìn)料室后的下部,低于10m/s。在煙氣速度低的部位,煙氣對料粉產(chǎn)生旋流影響低,一方面減少了阻力損失,另一方面減少了該部位結(jié)皮堵塞。這是熱料進(jìn)入進(jìn)料煙室最為合適的部位,也是熟料側(cè)邊進(jìn)入改為后墻下部進(jìn)入煙室的改造依據(jù)。
通過計(jì)算模擬,對兩臺(tái)熱料側(cè)邊入進(jìn)料煙室的預(yù)熱器窯進(jìn)行技術(shù)改造,兩臺(tái)窯的改造情況如下:
A窯為單系列5級預(yù)熱器,最大產(chǎn)量3100t/d,在歐洲。
B窯為雙系列5級預(yù)熱器,最大產(chǎn)量5800t/d,在印度。
通過改造,A窯產(chǎn)量增加80t/d,增至3180t/d,增長率為2.58%,年熟料產(chǎn)量增加25600t。B窯產(chǎn)量增加120t/d,增至5920t/d,增長率為2.06%,年熟料產(chǎn)量增加38400t。兩臺(tái)窯的預(yù)熱器風(fēng)機(jī)均在最大轉(zhuǎn)速下運(yùn)行,壓力損失保持不變。
兩臺(tái)窯已保持最大產(chǎn)量運(yùn)轉(zhuǎn)多年,其他裝備未作任何改變,因而認(rèn)為只是由于熱料管路變化而帶來的產(chǎn)量變化。在改造中,對熟料管上雙板閥位置作了調(diào)整。
窯尾進(jìn)料煙室所產(chǎn)生的旋流在一定程度上造成壓損增大,熱料在此部位易結(jié)皮堵塞,影響生產(chǎn),若適當(dāng)擴(kuò)大進(jìn)料煙室尺寸,降低該部位高溫?zé)煔怙L(fēng)速,減少旋流,必將有利于生產(chǎn),提高產(chǎn)量。
通過技術(shù)改造,將熟料從進(jìn)料煙室側(cè)面改至從后面進(jìn)料,將提高原產(chǎn)量的2%~2.6%。上述改進(jìn),只要預(yù)熱器系統(tǒng)結(jié)構(gòu)高度,梁柱、樓板、支架尺寸適合改造,均可進(jìn)行,并取得效果。
陳友德編譯自
No.3/2014
World Cement