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        TC型推動篦式冷卻機(jī)節(jié)能技術(shù)改造

        2015-03-31 06:39:48楊林平封輝亮蔡斌陳愛蘭馬友新郭許祥
        水泥技術(shù) 2015年2期
        關(guān)鍵詞:產(chǎn)量效果

        楊林平,封輝亮,蔡斌,陳愛蘭,馬友新,郭許祥

        TC型推動篦式冷卻機(jī)節(jié)能技術(shù)改造

        Transformation of TC Pushing Grate Cooler Energy-saving Technology

        楊林平1,封輝亮2,蔡斌2,陳愛蘭1,馬友新1,郭許祥1

        1 概述

        湖南省韶峰南方水泥有限公司1號線為一條2500t/d新型干法生產(chǎn)線,于2006年投產(chǎn),配套使用了TC型推動篦式冷卻機(jī),其主要技術(shù)參數(shù)如表1。

        生產(chǎn)線投產(chǎn)初期系統(tǒng)產(chǎn)量為2500~2600t/d,冷卻機(jī)運(yùn)行正常,冷卻效果很好。但近幾年來窯系統(tǒng)產(chǎn)量有了大幅提高,特別是當(dāng)系統(tǒng)產(chǎn)量超過2800t/d以后,冷卻機(jī)的不足和缺陷逐漸凸顯出來,成為制約進(jìn)一步提產(chǎn)和影響安全生產(chǎn)的瓶頸。

        表1 TC型推動篦式冷卻機(jī)技術(shù)參數(shù)表

        2 出現(xiàn)的問題

        (1)冷卻效果不好,出冷卻機(jī)熟料溫度高達(dá)200~260℃,熟料和余風(fēng)帶走的熱量高,熱耗上升;

        (2)由于熟料溫度長期過高,受窯偏析的影響細(xì)料側(cè)縱梁出現(xiàn)受熱變形,加之托輪、導(dǎo)向輪的磨損,導(dǎo)致篦床出現(xiàn)跑偏現(xiàn)象;

        (3)篦板與盲板間隙大,運(yùn)行時漏料嚴(yán)重,帶來設(shè)備安全運(yùn)行隱患;

        (4)因熟料溫度過高,導(dǎo)致破碎機(jī)錘頭、熟料輸送皮帶等的使用壽命縮短,同時影響后續(xù)水泥粉磨系統(tǒng)的產(chǎn)量;

        (5)細(xì)料側(cè)常有“紅河”現(xiàn)象出現(xiàn),側(cè)邊的篦板和盲板磨損嚴(yán)重,使用壽命短。

        3 原因分析

        (1)產(chǎn)量提高后,篦床面積小,總風(fēng)量偏少;

        (2)高溫區(qū)的風(fēng)量少,導(dǎo)致急冷效果差;

        (3)篦板間的縫隙以及篦板與盲板的間隙過大,造成嚴(yán)重漏料和氣流短路;

        (4)風(fēng)室間隔墻板密封失效,竄風(fēng)嚴(yán)重。

        4 技術(shù)改造

        針對冷卻機(jī)存在的問題,廠方?jīng)Q定對篦冷機(jī)進(jìn)行技術(shù)改造,提高熱回收效率,改善冷卻效果,消除設(shè)備故障隱患。

        降低熟料溫度主要從三個方面著手解決,一是適當(dāng)增加風(fēng)量,優(yōu)化風(fēng)的分配;二是從結(jié)構(gòu)上改變冷卻方式;三是增加篦床面積提高篦冷機(jī)的能力。

        高溫區(qū)溫差大,熱交換效果好,此處增加風(fēng)量能提高急冷效果,增強(qiáng)熱回收,但要注意冷風(fēng)不能摻入過多,否則會造成二、三次風(fēng)溫降低,甚至影響窯系統(tǒng)煅燒。

        改變冷卻方式是指在高溫區(qū)將風(fēng)室供風(fēng)變?yōu)槌錃饬汗╋L(fēng),從而達(dá)到強(qiáng)制冷卻的效果。但充氣梁不宜增加過多,否則會導(dǎo)致電耗升高,同時還要注意充氣梁與風(fēng)室間風(fēng)壓的匹配。

        增加篦床面積對提高設(shè)備性能是最為直接有效的。

        本著投資小、效果好的原則,結(jié)合冷卻機(jī)實(shí)際運(yùn)行情況,最終確定的技改方案如下:

        (1)將一段篦床從2.7m加寬至3.3m,面積增加5.6m2;將第四風(fēng)室的矮墻減薄,面積增加1.8m2,使其總面積增加7.4m2。更換相關(guān)的篦板梁和篦板,現(xiàn)場修改上、下殼體和頂板,更換新的風(fēng)管系統(tǒng)。

        (2)下料口固定篦床改為TCH型高效急冷模塊(圖1),該模塊采用多單元供風(fēng)模式。每個單元配置獨(dú)立風(fēng)管和調(diào)節(jié)閥門,根據(jù)各區(qū)域料層厚度和熟料顆粒的不同調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)閥門開度,使熟料在下料口得到最佳的驟冷效果。

        圖1 TCH型高效急冷模塊

        圖2 充氣盲板

        (3)高溫區(qū)固定梁改為充氣梁,同時更換相應(yīng)的篦板,并配套加裝獨(dú)立的充氣梁供風(fēng)系統(tǒng),加速熟料在該區(qū)域的冷卻。

        (4)高溫區(qū)細(xì)料側(cè)設(shè)置通風(fēng)側(cè)吹盲板(圖2),保護(hù)邊上的篦板,減輕紅河帶來的影響。

        (5)修復(fù)活動框架,更換已變形的縱梁,篦床重新找正。

        (6)更換阻力偏大的進(jìn)風(fēng)管道,降低壓損。

        (7)優(yōu)化風(fēng)機(jī)配置,以適應(yīng)提產(chǎn)的需求。

        (8)檢修漏料鎖風(fēng)系統(tǒng),減少風(fēng)室漏風(fēng)。

        (9)換上新型的活動框架縱梁穿過隔室的密封裝置,避免風(fēng)室間的竄風(fēng)現(xiàn)象。

        5 調(diào)試過程

        此次調(diào)試過程中,對冷卻機(jī)的控制進(jìn)行了調(diào)整。

        (1)由于篦床面積增加,一段傳動轉(zhuǎn)速降低了3~5轉(zhuǎn),確保二室壓力在4.3~4.6kPa;

        表2 技改前后效果對比

        (2)由于產(chǎn)量增加,二段轉(zhuǎn)速增加2~3轉(zhuǎn),確保五室壓力在1.7~1.9kPa;

        (3)此次技改后,額定風(fēng)量增加79300m3/h,但實(shí)際用風(fēng)量經(jīng)計(jì)算只增加20000~35000m3/h。調(diào)試時對風(fēng)機(jī)風(fēng)門進(jìn)行了合理調(diào)整,調(diào)整原則是:確保窯運(yùn)行穩(wěn)定,高溫段風(fēng)門大,低溫段風(fēng)門小,風(fēng)量必須合理,風(fēng)量過小則冷卻效果差,窯內(nèi)燃燒不充分,風(fēng)量過大則火焰不穩(wěn)定,即通常講的壞“火頭”。通過實(shí)踐目前已確保風(fēng)機(jī)風(fēng)門控制合理。

        (4)此次冷卻機(jī)技改增加風(fēng)機(jī)4臺,調(diào)整3臺位置,額定風(fēng)量增加79300m3/h,風(fēng)機(jī)功率增加365kW。改造前,窯運(yùn)行過程中,冷卻機(jī)10臺風(fēng)機(jī)的風(fēng)門都是全開98%,由于頭排和高溫風(fēng)機(jī)功率并沒有提高,加上窯系統(tǒng)用風(fēng)量要非常合理,改造后,為確保穩(wěn)定煅燒,投料量在175t/h時,新增加的4臺風(fēng)機(jī)如此配置:側(cè)吹盲板風(fēng)機(jī)G34風(fēng)門為15%,固定充氣梁風(fēng)機(jī)G12風(fēng)門為70%,二室和三室兩臺串聯(lián)在一起作充氣梁風(fēng)機(jī),即G36和G37風(fēng)門都為70%;原風(fēng)機(jī)風(fēng)量配置如下:一室風(fēng)機(jī)、二室風(fēng)機(jī)、充氣梁G8和充氣梁G9控制在80%,三室風(fēng)機(jī)風(fēng)門70%,四室風(fēng)機(jī)風(fēng)門60%,五室風(fēng)機(jī)風(fēng)門40%,六室風(fēng)機(jī)風(fēng)門30%。當(dāng)產(chǎn)量提高到180t/h時,所有風(fēng)機(jī)風(fēng)門依次增加5%;當(dāng)產(chǎn)量提高到185t/h時,所有風(fēng)機(jī)風(fēng)門再提高3%;當(dāng)產(chǎn)量提高到188t/h時,所有風(fēng)機(jī)風(fēng)門再增加2%,側(cè)吹盲板風(fēng)機(jī)G34不調(diào)整。改造后的風(fēng)機(jī)配置可以滿足3000t/d產(chǎn)量,提產(chǎn)空間十分富余。

        6 技改前后效果對比(表2)

        7 效益分析

        (1)提高熟料產(chǎn)量2.5~3.0t/h;

        (2)風(fēng)機(jī)功率增加365kW,熟料電耗=(62.5×2750+365)/2810= 61.3kWh/t,相比改造前下降1.2kWh/ t,年運(yùn)轉(zhuǎn)率按300d,每年節(jié)約電費(fèi)60.7萬元;

        (3)耐熱皮帶技改前每年需要700m,改造后只需200m左右,節(jié)約15萬元;

        (4)由于熟料冷卻效果好,易磨性提高,水泥磨提產(chǎn)5~10t/h;

        (5)技改后冷卻機(jī)地坑幾乎不漏料,每年減少勞務(wù)費(fèi)5萬元左右;

        (6)熟料實(shí)物煤耗下降3~5kg/t,原煤按800元/噸計(jì)算,每年節(jié)約原煤費(fèi)用269.8萬元。

        8 結(jié)語

        通過對冷卻機(jī)的技術(shù)改造和檢修維護(hù),提高了設(shè)備的產(chǎn)量,改善了冷卻效果,降低了故障率,并且提高了二次風(fēng)溫,熱回收效率提升明顯。同時由于熟料溫度降低,水泥磨產(chǎn)量也得到提高,為企業(yè)帶來了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。

        TQ172.622.4

        B

        1001-6171(2015)02-0101-03

        通訊地址:1湖南韶峰南方水泥有限公司,湖南湘鄉(xiāng)411423;2中材裝備集團(tuán)有限公司,天津300400;

        2014-07-26;編輯:趙蓮

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