【摘 要】 遼河油田曙一區(qū)杜84塊超稠油油藏在1997年投入規(guī)模開發(fā)后,因動用不均及井間干擾,制約了油藏高效開發(fā)。通過實施組合式注汽的方式,區(qū)塊開發(fā)取得了較好的效果。組合式注汽技術改善油層動用狀況,使油井的周期產油量和油汽比均得到提高。該技術是提高吞吐階段采收率、實現(xiàn)區(qū)塊持續(xù)穩(wěn)產的有效途徑。
【關鍵詞】 超稠油油藏 ?組合式注汽 ?蒸汽汽竄 ?采收率
曙一區(qū)興隆臺油層整體為傾向南東的單斜構造,地層傾角2°~6°,油藏埋深700~1150m,采油一區(qū)負責管理杜84塊東北部區(qū)域興隆臺油層超稠油油藏,含油面積1.21km2,地質儲量2150×104t,轄區(qū)內縱向分為4個油層組,其中興Ⅰ組、興Ⅵ組為主力油層,興Ⅱ組和興Ⅲ組為薄互層。該套儲層屬高孔高滲儲層,孔隙度平均為25%~30%,原始含油飽和度65%~70%,滲透率(1238~1549)×10-3μm2,各油層組的物性比較接近,平面上儲層物性變化不大。
自1997年開始投入蒸汽吞吐試采,隨著開發(fā)不斷深入,油井生產輪次增加,油井高輪低效、汽竄加劇等矛盾逐漸顯現(xiàn),針對這些突出的矛盾,逐步摸索出有效途徑:采用組合式注汽方式,提高了區(qū)塊采收率。
1 區(qū)塊開發(fā)歷程以及出現(xiàn)的問題
1.1 開發(fā)歷程
杜84塊超稠油油藏自1997年開始從試采走上滾動開發(fā)、規(guī)模開發(fā)之路。初期采用70m正方形直井井網(wǎng)蒸汽吞吐開發(fā),通過細化開發(fā)層系后,在興Ⅰ、興Ⅱ、興Ⅲ、興Ⅵ組增加部署水平井,使得水平井規(guī)模不斷擴大,并在杜84塊興Ⅰ、興Ⅵ組進行SAGD開發(fā)方式轉換,目前已形成了多套開發(fā)層系、多種開發(fā)方式并存的多元化分層開發(fā)模式。
1.2 出現(xiàn)的問題
隨著區(qū)塊產能建設不斷完善、井網(wǎng)加密,以及多元化分層系開發(fā)的形成,區(qū)塊開發(fā)中一些矛盾逐漸顯現(xiàn):井間汽竄頻繁,熱利用率降低;儲層非均質性強,油層動用不均;加熱半徑有限,井間動用差;采出程度高,近井地帶壓力下降快; 注汽運行協(xié)調困難;產量運行不能保證平穩(wěn)。
2 組合式注汽技術的提出與實施
針對油井蒸汽吞吐高輪后出現(xiàn)的各種矛盾以及生產現(xiàn)場組織方面存在的問題,積極研究、現(xiàn)場實踐,轉變思路:注汽方式由單井點吞吐轉變?yōu)閰^(qū)域整體立體加熱,把生產層位相互對應的部分油井組合為一個開發(fā)單元進行管理。
組合式注汽是把生產層位相互對應的部分油井組合為一個開發(fā)單元,集中注汽、集中生產,并輔助相應的增產措施來達到改善開發(fā)效果的方式。注汽方式實現(xiàn)了由單點吞吐轉變?yōu)閰^(qū)域整體立體加熱,提高蒸汽熱能利用率,改善油層動用狀況。
2.1 實施方式
組合式注汽技術實施方式主要是間歇蒸汽吞吐、一注多采、多井整體吞吐、三元復合吞吐。曙1-38-7030井組投產較早,最早開始實施組合式注汽技術,并取得了良好的開發(fā)效果。
曙1-38-7030井組開發(fā)目的層為下層系興VI組,部署直井9口,該井組1997年2月投產,實施組合式注汽前平均吞吐8.6輪,累積注汽13.5×104t,累積產油6.7×104t,累積產水9.5×104t,地下存水4.0×104t,地層虧空2.7×104t,油汽比0.50,回采水率70.4%,采注比1.2,采出程度20.4%,采收率25%。隨著井組吞吐輪次的增加,井組內汽竄關系復雜,組合式注汽前共發(fā)生汽竄26井次,汽竄比例33%,嚴重影響井組注汽效率,井組內熱損耗大,影響了正常吞吐效果。
(1)間歇蒸汽吞吐。油井連續(xù)吞吐效果變差,井間汽竄頻繁,為改善井組高輪蒸汽吞吐效果,提依據(jù)油井壓力及溫度監(jiān)測資料,確定該井組首先實施間歇吞吐。
井組經(jīng)多年的吞吐,地下的溫場已經(jīng)建立,在間歇恢復期井底周圍的流體具有流動能力,且從四周向井底聚集。從壓力恢復曲線可以看出,前20天壓力恢復較快,說明主要是近井地帶的水向井底聚集;而后期壓力恢復較慢,說明向井底流動的不再是單一的水,而是油或油水混合物。溫度較高且下降緩慢,流體有足夠的時間向井底聚集,使近井地帶的含油飽和度上升,使得間歇吞吐成為可能。
(2)多井整體吞吐。抽稀井網(wǎng)整體注汽是在原有井網(wǎng)的基礎上,充分利用井間汽竄,合理安排注汽井,加大注汽量,增大注汽波及體積,實施多井整體注汽的方式。
(3)一注多采。2004年年初,在抽稀井網(wǎng)整體注汽吞吐階段結束之后,為了更好的提高吞吐效果,有效的利用井間汽竄,對該井組實施了“一注多采”。
(4)三元復合吞吐。在井組組合式注汽實施過程中,篩選單井采用三元等化學措施復合吞吐,提高單井吞吐效果同時,改善區(qū)域油層動用狀況,提高蒸汽熱能利用率,從而保證井組整體良好的開發(fā)效果。
該井組所實施的組合式注汽技術,取得了明顯的效果,與實施前周期對比,四種方式共計增油19342t,平均單井增油2149t。不僅取得了可觀的經(jīng)濟效益,提高了油井開發(fā)效果,并且該井組的采出程度達到31.8%。
2.2 多種方式搭配綜合運用組合式注汽技術
安排井組生產運行時,在保證組合式注汽基礎上,要同時考慮產量能夠平穩(wěn)的接替、現(xiàn)場條件能夠滿足,這就需要對井組注汽井構成進行科學選擇,合理搭配。采用“高產-低效”搭配、“新井-老井”搭配、動用-間歇”搭配、“直井-水平井”搭配等方式,優(yōu)化注汽井結構,篩選部分低效井實施間歇措施,以減少低效注汽量,同時加強跟蹤分析,優(yōu)選長停井恢復動用,重新認識水平井的生產目的和作用,改變井組效果評價的標準,確立組合式注汽的核心。
2.3 實施效果
自2001年區(qū)塊開始逐漸推廣實施組合式注汽技術,采油速度不斷攀升,從2004年~2013年采油速度都保持在2%以上,采出程度不斷提高,截止到2014年底,區(qū)塊采出程度已達到30.2%,期間標定采收率數(shù)次調整,2014年初杜84塊興隆臺油層標定采收率已由29.2%調整至38.5%。
3 總體評價
(1)組合式注汽解決了汽竄帶來的危害,提高蒸汽熱利用率,改善井組動用狀況,提高區(qū)塊采收率。
(2)有利于建立整體溫場,提高單井日產水平,改善單井及井組生產效果,提高區(qū)塊采油速度。
(3)在多年實施過程中不斷得到完善、優(yōu)化,日趨成熟,對實現(xiàn)區(qū)塊高產、持續(xù)穩(wěn)產有重要意義。
參考文獻
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[4]王海生.改善熱采稠油吞吐后期開發(fā)效果[J].油氣田地面工程,2004(2):17.作者簡介:夏紅軍(1979—),男,工程師,2002年畢業(yè)于中國地質大學(武漢)石油工程專業(yè),現(xiàn)從事油田開發(fā)工作。