陳明宇 廖 祥
(武漢理工大學(xué)資源與環(huán)境工程學(xué)院,湖北 武漢430070)
硫化鋅礦物在自然界中以閃鋅礦、鐵閃鋅礦、纖維鋅礦等3 種形式存在[1]。鐵閃鋅礦是閃鋅礦常見的存在形式之一,按含鐵量的差異又分為鐵閃鋅礦、高鐵閃鋅礦和超高鐵閃鋅礦[2]。
蒙古某鋅鐵多金屬礦為高鐵、高硫鐵閃鋅礦。受該國選礦工藝技術(shù)水平、資源狀況以及粗放型生產(chǎn)觀念的影響,建廠前確定的選礦工藝流程不夠完善,導(dǎo)致選礦廠投產(chǎn)后鋅精礦指標(biāo)一直不理想。為了充分利用資源、改善鋅精礦品質(zhì)、提高鋅精礦附加值,開展原礦石選鋅工藝優(yōu)化研究很有必要。
礦石中金屬礦物主要有磁鐵礦、閃鋅礦、黃鐵礦、赤鐵礦,方鉛礦、褐鐵礦等少量;脈石礦物主要有石英,其次是綠簾石和碳酸鹽礦物。閃鋅礦呈不規(guī)則粒狀分布,多交代黃鐵礦、磁鐵礦等,或分布在脈石礦物裂隙中,偶見被方鉛礦交代,粒徑在0.02 ~0.5 mm之間;磁鐵礦呈半自形粒狀分布,多被赤鐵礦交代,呈殘余狀和假象結(jié)構(gòu),其裂隙間偶見脈狀黃鐵礦分布,細粒狀磁鐵礦多分布在脈石礦物中,粒徑在0.02 ~0.5 mm 之間;黃鐵礦呈半自形或他形粒狀、細脈狀分布在脈石礦物及磁鐵礦裂隙中,偶見被閃鋅礦、褐鐵礦包裹和交代,粒徑在0.05 ~0.2 mm 之間。礦石主要化學(xué)成分分析結(jié)果見表1。
表1 礦石主要化學(xué)成分分析結(jié)果Table 1 Main chemical composites analysis of the ore%
條件試驗流程見圖1,磨礦細度參照現(xiàn)場。
圖1 條件試驗流程Fig.1 Conditional flotation process
2.1.1 CaO 用量試驗
CaO 用量試驗的CuSO4用量為0.8 kg/t,丁基黃藥為40 g/t,2 號油為30 g/t,試驗結(jié)果見圖2。
圖2 石灰用量試驗結(jié)果Fig.2 Test results on dosage of CaO
從圖3 可以看出,隨著CaO 用量的增加,鋅粗精礦鋅品位下降,回收率先升后降。綜合考慮,確定CaO 用量為1.2 kg/t。
2.1.2 CuSO4用量試驗
CuSO4用量試驗的CaO 用量為1.2 kg/t,丁基黃藥為40 g/t,2 號油為30 g/t,試驗結(jié)果見圖3。
從圖3 可以看出,隨著CuSO4用量的增加,鋅粗精礦鋅品位上升,回收率先升后降。綜合考慮,確定鋅粗選CuSO4用量為0.8 kg/t。
圖3 CuSO4 用量試驗結(jié)果Fig.3 Test results on dosage of CuSO4
2.1.3 丁基黃藥用量試驗
丁基黃藥用量試驗的CaO 用量為1.2 kg/t,Cu-SO4為0.8 kg/t,2 號油為30 g/t,試驗結(jié)果見圖4。
圖4 丁基黃藥用量試驗結(jié)果Fig.4 Test results on dosage of butyl xanthate
從圖4 可以看出,隨丁基黃藥用量的增加,鋅粗精礦鋅品位呈先慢后快的下降趨勢,回收率呈先快后慢的上升趨勢。綜合考慮,確定鋅粗選丁基黃藥用量為40 g/t。
2.1.4 2 號油用量試驗
2 號油用量試驗的CaO 用量為1.2 kg/t,CuSO4為0.8 kg/t,丁基黃藥為40 g/t,試驗結(jié)果見圖5。
圖5 2 號油用量試驗結(jié)果Fig.5 Test results on dosage of 2# oil
從圖5 可以看出,隨著2 號油用量的增加,鋅粗精礦鋅品位下降,回收率先上升后維持在高位。綜合考慮,確定鋅粗選2 號油用量為30 g/t。
基于該礦石中有相當(dāng)數(shù)量的閃鋅礦以鐵閃鋅礦的形式存在,且黃鐵礦含量較高,因此,不充分實現(xiàn)目的礦物和非目的礦物的分離,勢必會使目的礦物的連生體以中礦的形式在流程中不斷循環(huán),惡化浮選效果,影響選礦指標(biāo)的改善[3-5]。為改善選礦指標(biāo),在條件試驗和開路試驗基礎(chǔ)上,結(jié)合現(xiàn)場流程和磨礦細度,進行了不同的中礦返回流程浮選效果對比試驗[6-8]。
模擬現(xiàn)場的僅精選1 尾礦返回磨礦的選鋅閉路試驗流程見圖6,試驗結(jié)果見表2;精選1 尾礦、掃選1精礦合并返回磨礦的選鋅閉路試驗流程見圖7,試驗結(jié)果見表3。
圖6 模擬現(xiàn)場的選鋅閉路試驗流程Fig.6 Simulated on-site closed circuit zinc flotation test process
表2 模擬現(xiàn)場的選鋅閉路試驗結(jié)果Table 2 Simulated on-site closed circuit zinc flotation test results %
從表2 可以看出,采用圖6 所示的流程選鋅,最終可獲得鋅品位為50.98%,回收率為91.10%的鋅精礦。
從表3 可以看出,采用圖7 所示的流程選鋅,最終可以獲得鋅品位為52.02%,回收率為92.39%的鋅精礦。
不同流程下的試驗結(jié)果比較表明,改進后的流程可以獲得鋅品位高1.04 個百分點、鋅回收率高1.29個百分點的鋅精礦。
圖7 精選1 尾礦與掃選1 精礦合并返回磨礦的選鋅閉路試驗流程Fig.7 Closed circuit zinc flotation test process of combining one cleaning tailings and one scavenging concentrate together and returned to grinding
表3 精選1 尾礦與掃選1 精礦合并返回磨礦的選鋅閉路試驗結(jié)果Table 3 Closed circuit zinc flotation test results of combining one cleaning tailings and one scavenging concentrate together and returned to grinding %
(1)蒙古某鋅鐵多金屬礦為高鐵、高硫鐵閃鋅礦,礦石中金屬礦物主要有磁鐵礦、閃鋅礦、黃鐵礦、赤鐵礦等,閃鋅礦呈不規(guī)則粒狀分布,多交代黃鐵礦、磁鐵礦等,或分布在脈石礦物裂隙中,也可見被方鉛礦交代,粒徑在0.02 ~0.5 mm 之間。
(2)現(xiàn)場采用1 粗3 精2 掃、精選1 尾礦返回至磨礦的中礦順序返回流程選鋅,由于掃選精礦未能返回磨礦,導(dǎo)致現(xiàn)場鋅分離浮選效果不理想,生產(chǎn)指標(biāo)偏低。
(3)在相同藥劑制度下,模擬現(xiàn)場閉路流程和將現(xiàn)場掃選1 精礦也返回磨礦的優(yōu)化流程的對比試驗表明,前者取得了鋅品位為50.98%、回收率為91.10%的鋅精礦,后者取得了鋅品位為52.02%、回收率為92.39%的鋅精礦。工藝流程的優(yōu)化使鋅精礦鋅品位和鋅回收率分別提高了1.04 和1.29 個百分點。
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