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        丁二烯裝置長周期運行

        2015-03-26 23:53:21孫小利陳豹
        當代化工 2015年5期
        關鍵詞:防范措施影響系統(tǒng)

        鞠 超,周 彤,秦 勝,孫小利,王 星,陳豹

        工藝與裝備

        丁二烯裝置長周期運行

        鞠 超1,周 彤2,秦 勝2,孫小利2,王 星2,陳豹2

        (1. 中國石油撫順石化公司生產(chǎn)運行處,遼寧 撫順 113008; 2. 中國石油撫順石化公司烯烴廠, 遼寧 撫順 113004)

        介紹了撫順石化公司16萬t/a丁二烯裝置的運行情況,該裝置自開工至今已經(jīng)連續(xù)運行近2 a;在該裝置長周期運行的基礎上,分析了制約丁二烯裝置長周期運行的因素和產(chǎn)生原因,并提出了防范措施,為今后裝置的安穩(wěn)長滿優(yōu)運行,提供借鑒依據(jù)。

        丁二烯;聚合;長周期;措施

        丁二烯裝置是乙烯裂解裝置的配套裝置之一,它除了平衡乙烯裂解碳四物料外,還可以為后續(xù)裝置丁苯橡膠、MTBE/丁烯-1裝置提供原料,是乙烯聯(lián)合裝置穩(wěn)定長周期生產(chǎn)的關鍵單元。

        因此,丁二烯裝置的長周期安全運行至關重要,本文從撫順石化16萬t/a丁二烯裝置的開工兩年來的經(jīng)驗,結合2012年試生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題,討論丁二烯長周期運行的條件和措施,并為裝置高負荷安全運行提供參考。

        1 丁二烯裝置簡介

        撫順石化公司16萬t/a丁二烯裝置是從乙烯裂解碳四餾分中分離高純度1,3-丁二烯。該裝置采用乙腈抽提法生產(chǎn)丁二烯,即以乙腈為溶劑,利用萃取精餾和普通精餾的方法,從乙烯裝置的副產(chǎn)碳四餾份中將丁二烯分離出來。

        碳四餾份中除含丁二烯外,還有丁烷、丁烯、丁炔等多種C3~C5烴類,這些組份沸點相近,又能形成共沸物,當在分離系統(tǒng)中加入溶劑乙腈后,各組份間的相對揮發(fā)度差值增大。利用兩級萃取精餾的方法,先除去丁烷、丁烯,后除去碳四炔烴,即得粗丁二烯;再經(jīng)兩級精餾除去重組份及丙炔,制得聚合級產(chǎn)品丁二烯。

        2 制約丁二烯裝置長周期的原因分析

        2.1 系統(tǒng)聚合堵塞

        丁二烯生產(chǎn)過程中易產(chǎn)生各種聚合物,如丁二烯二聚物、橡膠狀聚合物、丁二烯過氧化自聚物、丁二烯端基聚合物。按照生產(chǎn)機理、生成條件的不同,這些聚合物分別發(fā)生在丁二烯裝置不同的部位[1]。

        丁二烯裝置萃取單元是整個丁二烯系統(tǒng)的核心單元,萃取單元運行的狀態(tài),影響整個裝置的長周期運行狀況;在丁二烯萃取單元,主要易產(chǎn)生丁二烯橡膠狀聚合物,這種聚合物一般出現(xiàn)在第一萃取精餾塔塔釜、解析塔塔釜及再沸器處,引起塔板、降液管及再沸器堵塞。本丁二烯裝置在2012年首次試車運行期間,出現(xiàn)過再沸器堵塞的現(xiàn)象,2013年停工檢修打開設備后發(fā)現(xiàn)的聚合物情況;丁二烯萃取單元再沸器聚合結焦堵塞情況見圖1。

        通過丁二烯裝置兩年來的運行情況及試生產(chǎn)后的檢修狀況分析,認為系統(tǒng)出現(xiàn)聚合物的原因有以下幾點:

        (1)檢修時系統(tǒng)的設備,管線的一些死角不易清理干凈,尤其是丁二烯自聚物殘留物,如果處理不干凈,再次開車極易引發(fā)更多的丁二烯自聚;

        (2)檢修后開車前化學清洗依靠裝置本身的清洗線清洗時間短,清洗浸泡不徹底;

        (3)正常運行過程中系統(tǒng)過濾器在清理后投入運行前沒有置換;

        (4)阻聚劑加入量不足。

        2.2 溶劑污染

        乙腈在丁二烯裝置內(nèi)作為萃取劑使用。在裝置正常運行的過程中,受碳四原料中碳五、丁二烯二聚物等雜質(zhì)的影響,經(jīng)過一定時間和數(shù)量的積累后就會導致溶劑萃取效果下降。

        2012年乙烯裝置試車期間,由于裝置運行不穩(wěn)定,裂解碳四中的碳五連續(xù)超標,為平衡物料,這些含碳五高的碳四不得不消化掉,這就使得乙腈的質(zhì)量急劇下降,直接影響丁二烯裝置內(nèi)的系統(tǒng)穩(wěn)定性,導致粗丁二烯中乙烯基乙炔(VA)超標,同時使得抽余碳四中的1,3丁二烯增加,降低了丁二烯的收率;具體裂解碳四中碳五含量與粗丁二烯中炔烴含量的關系見表1。

        由于碳五在溶劑乙腈中逐漸積累,使得乙腈的純度和萃取分離效果變差,從而造成萃取塔操作難度加大,操作彈性變小,腈烴比相應增大,從而增大了蒸汽的消耗,增加了裝置的能耗。

        由于碳五污染了乙腈,對溶劑回收塔的操作也帶來了很大的困難,在2012年11月至2013年3月期間,溶劑回收塔底過濾器平均每周要清理一次,有時達到兩次;進料換熱器每20 d左右就清理1次,嚴重影響了裝置的長周期運行。

        2.3 公用工程

        丁二烯裝置所用公用工程影響系統(tǒng)長周期運行的主要有中壓蒸汽和循環(huán)水溫度、壓力的變化;中壓蒸汽的壓力波動,主要影響第一萃取精餾塔塔釜溫度和解析塔靈敏板溫度的波動;第一萃取精餾塔塔釜溫度的波動,主要影響抽余碳四中丁二烯含量和粗丁二烯中反丁烯-2的脫出。

        同時中壓蒸汽壓力的波動對解析塔釜再沸器的換熱影響較大,容易引起再沸器部分過熱,造成丁二烯熱聚合的發(fā)生。

        循環(huán)水的溫度變化主要影響炔烴萃取塔和溶劑回收塔的操作的穩(wěn)定,影響炔烴的脫除及溶劑回收塔釜循環(huán)洗滌水中的乙腈含量,而且影響廢水中COD值。

        3 丁二烯裝置長周期的防范措施

        3.1 系統(tǒng)聚合防范措施

        (1)開工前進行必要的化學清洗,先除去鐵銹,后鈍化除氧[2]。

        (2)系統(tǒng)用 99.9 W%的氮氣進行置換,使系統(tǒng)的氧含量控制在1 000×10-6以下。

        (3)嚴格監(jiān)控,添加足量的阻聚劑;

        3.2 溶劑污染的防范措施

        溶劑乙腈的質(zhì)量決定了丁二烯分離效果和丁二烯收率的重要指標,前面分析了影響溶劑乙腈的質(zhì)量的因素;結合近兩年的實際生產(chǎn)經(jīng)驗,并參照同行業(yè)的經(jīng)驗做法,我們對保證乙腈的質(zhì)量采取了一下措施:

        (1)定期分析,實時掌握乙腈的運行情況;

        (2)嚴格裂解碳四進料關,控制碳四中的碳五小于0.5%以下;

        (3)加大乙腈中阻聚劑分析,及時補充合格的阻聚劑;

        (4)保證足夠的溶劑再生量,減少二聚物在溶劑中的積累;

        (5)對清理機泵等操作排出的含有有害雜質(zhì),且溶劑回收塔無法脫除的乙腈,集中回收外出精制,減少污染乙腈的因素;

        通過以上措施,大大提高了溶劑乙腈的質(zhì)量,經(jīng)過經(jīng)一年半的運行,也證明了以上措施起到了提高乙腈質(zhì)量的作用;采取措施前后溶劑乙腈質(zhì)量的變化對比情況見圖2。

        3.3 公用工程的影響的防范措施

        在丁二烯裝置運行的兩年來,共發(fā)送過3次由于中壓蒸汽壓力波動造成的停工,因此穩(wěn)定的中壓蒸汽,對丁二烯裝置長周期運行尤其重要;本裝置設計中壓蒸汽為1.0 MPa,根據(jù)兩年來的運行經(jīng)驗,在蒸汽壓力大于0.55 MPa時,可以低負荷維持運行,該狀態(tài)下可以避免碳四及炔烴溶解在乙腈中,影響乙腈萃取效果和炔烴的分離效果。

        4 結 論

        本文對丁二烯裝置運行期間出現(xiàn)的三個代表性問題,即萃取系統(tǒng)的聚合堵塞、精餾系統(tǒng)丁二烯聚合、溶劑污染進行了分析,從理論和實踐兩個方面找出以上問題出現(xiàn)的原因以及相應的防范措施,為延長丁二烯裝置的運行周期提供好的建議和幫助,進一步豐富和完善丁二烯裝置操作理論,了解和掌握丁二烯裝置在各個時期運行的特點,提高穩(wěn)定裝置長周期運行的操作水平。

        當然,影響裝置長周期的因素與平常規(guī)范的日常操作、嚴格的生產(chǎn)管理分不開的;對于本裝置系統(tǒng)盲端管理、氧含量的管理、關鍵溫度的控制等因素還有待進一步提高和優(yōu)化。

        [1]張旭之.碳四碳五烯烴工學[M].北京:化學工業(yè)出版社,1998:20-30.

        [2]潘祖仁.高分子化學(第二版)[M].北京:化學工業(yè)出版社,1997.

        Discussion on the Long Period Operation of Butadiene Unit

        JU Chao1,ZHOU Tong2,QIN Sheng2,SUN Xiao-li2,WANG Xing2,CHEN Bao2
        (1. PetroChina Fushun Petrochemical Company Production Operation Department, Liaoning Fushun 113008,China;2. PetroChina Fushun Petrochemical Company Olefin Plant, Liaoning Fushun 113004,China)

        Running condition of 160 kt/a butadiene unit in Fushun Petrochemical Company was introduced. The unit has been running for almost 2 years. In this paper, factors to restrain long period running of butadiene unit were analyzed as well as causes; and precautionary measures were put forward.

        Butadiene; Polymerization; Long period; Measures

        TQ 221

        : A

        : 1671-0460(2015)05-1140-03

        2015-03-12

        鞠超(1966-)男,遼寧海城人,工程師,1989年畢業(yè)于撫順石油學院石油加工專業(yè),目前從事生產(chǎn)技術管理工作。E-mail:juchao@petrochina.com.cn。

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