劉 超
(濰柴動(dòng)力(濰坊)鑄鍛有限公司,山東濰坊 261000)
濰柴動(dòng)力(濰坊)鑄鍛有限公司在原有產(chǎn)品基礎(chǔ)上通過對(duì)曲柄連桿機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)和集成化模塊化設(shè)計(jì)新開發(fā)了一款排量為6.75 L 的高性能發(fā)動(dòng)機(jī),主要應(yīng)用于中重型載貨車、客車、城市公交以及其它動(dòng)力機(jī)械,其核心關(guān)鍵零部件氣缸體鑄件采用大批量、自動(dòng)化、流水線鑄造生產(chǎn)方式。經(jīng)過前期的工藝驗(yàn)證和批量生產(chǎn)階段,我們發(fā)現(xiàn)氣孔一直為最突出的鑄造缺陷,大約占所有廢品缺陷的60%以上,氣孔廢品率達(dá)5%以上。
此鑄件為高龍門式結(jié)構(gòu),齒輪室與氣缸體一體化模塊式設(shè)計(jì),鑄件尺寸為834×453×507(mm),采用濕式缸套結(jié)構(gòu),表面為薄壁大平面結(jié)構(gòu),主要壁厚僅為5.5 mm,鑄件總質(zhì)量195 kg,材質(zhì)為HT250。圖1 為鑄件的三維形貌圖,圖2 是鑄造該鑄件所用砂芯三維形貌圖。
該鑄件造型采用KW 靜壓造型線潮膜砂工藝生產(chǎn),上模無工藝孔,砂芯全部采用冷芯盒制芯工藝,采用機(jī)器人自動(dòng)組芯浸涂工藝,三顆水腔通道芯依次人工下入下箱,然后利用自動(dòng)下芯機(jī)下入主體芯,最后合箱澆注。澆注系統(tǒng)采用階梯式開放式澆注系統(tǒng),內(nèi)澆道設(shè)置在上下瓦口上(如圖10 所示)。
圖1 鑄件圖
圖2 砂芯圖
在工藝驗(yàn)證和正常生產(chǎn)階段,氣孔缺陷成了最突出的鑄造缺陷,長(zhǎng)時(shí)間得不到有效解決。氣孔位置主要分布在大凸臺(tái)邊角、油尺臺(tái)、細(xì)長(zhǎng)筋和鑄件上表面缸孔中心位置。如圖3 所示。
經(jīng)過對(duì)生產(chǎn)過程各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)控追溯和分析,認(rèn)為當(dāng)前采用的鑄造工藝包括熔煉、造型和制芯三大工部的工藝和所選材料已經(jīng)在其他產(chǎn)品系列應(yīng)用多年,屬于成熟工藝,因此確定此類鑄件產(chǎn)生的氣孔多為浸入性氣孔,很少存在反應(yīng)性氣孔和析出性氣孔。此鑄件產(chǎn)生的氣孔表現(xiàn)形式又可以分為兩類,一類是鑄件表面凸臺(tái)、油尺臺(tái)和細(xì)長(zhǎng)筋氣孔;另一類是鑄件上表面缸孔中心位置的內(nèi)氣孔。
圖3 出現(xiàn)氣孔的位置圖
眾所周知,浸入性氣孔產(chǎn)生的條件是當(dāng)界面上局部氣體的壓力P氣大于金屬液表面包括表面張力在內(nèi)的反壓力XP(XP=P靜+P阻+P腔)時(shí),氣體就能進(jìn)入鐵液,形成氣泡,氣泡如果不能順利排出,則在鑄件內(nèi)形成氣孔。也就是說,當(dāng)P氣>XP時(shí),就容易形成氣孔缺陷。這也是第一類氣孔產(chǎn)生的機(jī)理,各類凸臺(tái)作為最后凝固的部位,本身靜壓力P靜和阻力P阻很小,且儲(chǔ)存最早澆入的冷鐵液,氣孔極易浸入且不容易排出。通常采取在凸臺(tái)上設(shè)置氣眼針或者出氣片來解決氣孔缺陷,但是此鑄件表面凸臺(tái)尺寸大、油尺凸臺(tái)為不規(guī)則形狀無法設(shè)置氣眼結(jié)構(gòu)、細(xì)高筋無法設(shè)置出氣片等特殊情況導(dǎo)致三處位置氣孔缺陷不易解決。
而第二種氣孔產(chǎn)生的主要原因是砂芯在澆注過程中發(fā)氣,氣體還未排出上表面鐵液便已經(jīng)形成氧化膜(如圖5 中上表面顏色深的部位便是氧化膜),直接阻礙了氣孔氣體的排出,最后形成氣孔缺陷,表現(xiàn)明顯的便形成內(nèi)氣孔。內(nèi)氣孔的表現(xiàn)形式是鑄件外表正常,內(nèi)腔殘存氣孔缺陷。而此鑄件上表面為水平大平面,鐵液流動(dòng)緩慢極易氧化形成氧化膜,更加加劇了氣孔的產(chǎn)生。
為了驗(yàn)證對(duì)氣孔形成機(jī)理的判斷,利用MAGMA 5.0 模擬軟件對(duì)鑄件溫度場(chǎng)、裹氣現(xiàn)象和鑄件上表面及與其接觸的砂芯發(fā)氣進(jìn)行了分析,基本符合實(shí)際情況并驗(yàn)證了對(duì)氣孔產(chǎn)生原因的判斷,如圖4、5 所示。
圖4 澆注完成后溫度場(chǎng)的分布
圖5 鑄件表面氧化膜分布圖
通過對(duì)比圖4 和圖5,可以看出澆注完成后溫度場(chǎng)的分布,表面溫度低的部位(圖中4 中深色部位)與現(xiàn)場(chǎng)鑄件氧化膜形成的部位(圖5 中深色部位)基本一致。
圖6 鑄件充型結(jié)束后裹氣分布圖
從圖6 可以看出上表面各類凸臺(tái)和細(xì)高加強(qiáng)筋易裹氣,也就是易出現(xiàn)氣孔缺陷。
根據(jù)砂芯材料比熱知,砂芯大致在590 ℃發(fā)氣,在鑄件表皮及與其接觸的砂芯處(缺陷類型二)分別選取一點(diǎn),如圖7 所示。從兩點(diǎn)的溫度變化曲線看出(如圖8 所示),鑄件充型結(jié)束(21 s)至凝固至45 s 左右時(shí),砂芯溫度一直低于550 ℃,沒有發(fā)氣;鑄件凝固到45~60 s 之間時(shí),砂芯發(fā)氣和鑄件凝固共存(圖8 中方框),此時(shí)鑄件產(chǎn)生氣孔。結(jié)合鑄件氣孔分布位置及砂芯發(fā)氣溫度曲線,可以判斷鑄件類型二的缺陷,應(yīng)該是充型結(jié)束后,芯子發(fā)氣引起的。鑄件凝固和芯子發(fā)氣共存發(fā)生的區(qū)域如圖9所示,可以看出與氧化膜形成部位基本也一致,因此可以驗(yàn)證第二類氣孔缺陷的形成原因。
圖7 鑄件表皮及與其接觸的砂芯表皮取點(diǎn)位置
圖8 取點(diǎn)位置溫度變化圖
我們針對(duì)氣孔缺陷從各個(gè)方面采取了很多措施,包括減少砂芯和砂型材料發(fā)氣量,改善浸涂烘干工藝、增加排氣通道、降低型砂含水量、增加型砂透氣性等方面,雖然取得一定效果,但是不能從根本上解決氣孔缺陷,氣孔廢品率一直持續(xù)高于3%以上。通過對(duì)氣孔機(jī)理的分析,我們改變了解決氣孔問題的思路,從想方設(shè)法減少澆注過程中的發(fā)氣轉(zhuǎn)變?yōu)樵鯓幼岃F液中的氣體更容易地排出。鑄造過程產(chǎn)生氣體總是不可避免的,因此無論怎樣減少氣體的發(fā)生并不能杜絕氣孔的產(chǎn)生。
為了讓氣體更容易地排出鐵液,我們最終的思路是通過改進(jìn)澆注系統(tǒng),適當(dāng)提高澆注溫度,改善鑄件澆注過程溫度場(chǎng)的分布,改善鐵液的充型流動(dòng),減緩鑄件表面氧化膜的形成等方面進(jìn)行了攻關(guān)并取得良好效果。
圖9 鑄件凝固和芯子發(fā)氣共存發(fā)生的區(qū)域
當(dāng)前澆注系統(tǒng)如圖10 所示,各澆道截面積比值為A直∶A橫∶A內(nèi)=1∶1.18∶1.30。此類澆注系統(tǒng)為半封閉半開放式結(jié)構(gòu),采用階梯式澆注時(shí)由于內(nèi)澆道設(shè)置在瓦口上,內(nèi)澆道位置偏向下部,且設(shè)計(jì)澆注系統(tǒng)時(shí)并沒有考慮各層內(nèi)澆道的截面積是否也應(yīng)該存在一定比例便于合理分流鐵液,這樣使整個(gè)澆注過程中溫度場(chǎng)分布體現(xiàn)出上部溫度明顯低于下部溫度狀態(tài),上部大平面部位易形成氧化膜(如圖5 所示),這樣導(dǎo)致砂芯發(fā)出的氣體不能及時(shí)溢出形成了第二類氣孔缺陷。且鐵液從瓦口進(jìn)入內(nèi)腔后裹氣嚴(yán)重,最終導(dǎo)致第一類氣孔的產(chǎn)生。
確定了改進(jìn)澆注系統(tǒng)思路后,為了得到理想的溫度場(chǎng)分布,并且在上表面大平面處氧化膜形成之前確保砂芯發(fā)氣完全,經(jīng)過多次澆注系統(tǒng)尺寸設(shè)計(jì)模擬計(jì)算和實(shí)際生產(chǎn)驗(yàn)證,最終確定了全新的澆注系統(tǒng)內(nèi)澆道設(shè)置位置和各澆道尤其內(nèi)澆道截面積比值。如圖11 所示,內(nèi)澆道在鑄件開檔位置設(shè)置,不再連接瓦口,且上層內(nèi)澆道靠近上表面,下層內(nèi)澆道靠近瓦口。為了緩沖鐵液充型,規(guī)定內(nèi)澆道與鑄件開檔位置的角度設(shè)計(jì)值為60°。整個(gè)澆注系統(tǒng)截面積比例為A直∶A橫∶A內(nèi)=1∶1.10∶1.80,規(guī)定內(nèi)澆道上下層截面積A內(nèi)上∶A內(nèi)下=2.20∶1,并且在直澆道上直接開設(shè)兩個(gè)內(nèi)澆道,如圖12 所示,此內(nèi)澆道靠近上平面且正沖不規(guī)則的油尺凸臺(tái)和細(xì)高加強(qiáng)筋上,充型過程會(huì)直接把凸臺(tái)上集聚的氣體排出鑄型,避免了特殊形狀凸臺(tái)的氣孔缺陷。此澆注系統(tǒng)的內(nèi)澆道設(shè)置總體靠近上平面,澆注時(shí)鐵液可以不斷沖入上平面,也就是上平面不斷進(jìn)入溫度適宜的熱鐵液,阻礙了鐵液氧化膜的形成,并提前加熱砂芯,讓砂芯有足夠的發(fā)氣時(shí)間,最終避免了表面大平面處內(nèi)氣孔的產(chǎn)生。
圖10 澆注系統(tǒng)圖
圖11 改進(jìn)后澆注系統(tǒng)
圖12 增加的內(nèi)澆道鐵液流向圖
我們生產(chǎn)的缸體類鑄件因工藝相近,全部采用臥澆工藝,為防止鑄件表面和內(nèi)腔粘砂,經(jīng)過多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),澆注溫度設(shè)置有明確的溫度范圍。且由于熔煉和澆注設(shè)備先進(jìn),澆注溫度波動(dòng)小,控制范圍小,一般都設(shè)置在1 390~1 400 ℃之間,并有嚴(yán)格的工藝要求保證每箱鑄件澆注溫度的適宜性,這對(duì)澆注溫度這一重要工藝參數(shù)的控制起到了很好的保證作用。但是也無形之中禁錮了缸體類鑄件澆注溫度的調(diào)整。在解決此產(chǎn)品氣孔缺陷的過程中,逐步認(rèn)識(shí)到澆注溫度調(diào)整的必要性。通過試驗(yàn)最終確定了此類鑄件合適的澆注溫度為1 410~1 420℃,比原來的范圍提升了20 ℃,結(jié)合澆注系統(tǒng)的改進(jìn),對(duì)于氣孔缺陷的防治起到了明顯的效果,且滿足鑄件的內(nèi)腔表面質(zhì)量要求。
本文對(duì)缸體類氣孔缺陷的形成機(jī)理做了系統(tǒng)的介紹并且通過MAGMA 5.0 模擬軟件驗(yàn)證了對(duì)氣孔機(jī)理的推斷。提出了解決氣孔缺陷的措施,尤其從澆注系統(tǒng)方面創(chuàng)新性的提出了缸體類鑄件內(nèi)澆道的新的設(shè)置方式與設(shè)置位置。通過驗(yàn)證批量生產(chǎn)突破了此類鑄件澆注溫度上限的禁錮,為澆注溫度的設(shè)置范圍提供了新的數(shù)據(jù)支持。通過工藝改進(jìn),氣孔缺陷造成的廢品率由5%左右降為0.1%以下,基本解決了缸體類鑄件最難解決的氣孔缺陷,也為類似結(jié)構(gòu)的缸體鑄件提供了新的工藝參考,達(dá)到了國內(nèi)先進(jìn)水平。
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