陳學(xué)功,申干成,雷本喜
(江蘇科行環(huán)保科技有限公司,江蘇 鹽城 224051)
選擇性催化還原反應(yīng) (Selective Catalyst Reduction,簡稱SCR)因為其脫硝效率高,不影響生產(chǎn)線運(yùn)行等優(yōu)點(diǎn)成為玻璃窯爐脫硝項目的首選技術(shù)方案,得到了越來越廣泛的應(yīng)用。 玻璃窯爐脫硝設(shè)備長期運(yùn)行會使灰層沉積在催化劑表面和堵塞在催化劑孔里面,對催化劑的活性和壽命都會產(chǎn)生不利的影響。為此我們需要選擇適合玻璃窯爐煙氣特性的吹灰器, 以保證反應(yīng)器長期穩(wěn)定運(yùn)行。 目前SCR 脫硝系統(tǒng)中普遍應(yīng)用的是聲波吹灰器、 蒸汽吹灰器和壓縮空氣吹灰器3 種吹灰器。下面將煙氣成分進(jìn)行分析,將吹灰器種類進(jìn)行對比,根據(jù)不同條件選擇出最合適的吹灰器。
玻璃熔窯常用燃料主要天然氣、煤制氣和石油焦粉等,這些燃料的燃燒產(chǎn)物對大氣造成嚴(yán)重的污染。 在玻璃熔窯煙氣脫硝工藝中,現(xiàn)多使用高溫除塵+SCR 脫硝工藝技術(shù),其中煙氣中粉塵濃度及化學(xué)成分對脫硝設(shè)備的選型具有重要影響;不同燃料所排放的粉塵濃度具有一定的差別,見表1,表2。
表1 不同燃料煙氣中粉塵濃度
表2 不同燃料煙氣中粉塵的化學(xué)成分
從表1 中可以看出,以天然氣或煤制氣為燃料的煙氣中粉塵濃度較小,而以石油焦粉為燃料的粉塵濃度相對較高。 從表2 中可以看出,不管以天然氣、 煤制氣還是以石油焦粉為燃料, 粉塵中SO3,Na2O 含量都比較高, 石油焦燃料還含有V2O5,SO3和Na2O,都很容易引起催化劑的中毒而失效,因而及時清理粉塵,對延長催化劑使用壽命顯得尤為重要,而含Na2O 和SO3的粉塵經(jīng)沉積后,在一定條件下,形成化學(xué)反應(yīng),溶液粘附在催化劑表面的孔洞中。在已運(yùn)行的工程中也發(fā)現(xiàn)以上粘附情況。結(jié)合表3 可以看出,以天然氣為燃料的粉塵粒徑主要分布在3~65 um 之間,占總粉塵量的91%,以煤制氣為燃料的粉塵與第二電場的粉塵粒徑主要集中在3~32 um 以內(nèi);以石油焦為燃料的粉塵主要分布在3~32 um 之間,這些細(xì)小輕浮而粘性又大的粉塵容易在催化劑風(fēng)速較低的孔內(nèi)形成搭橋,進(jìn)而發(fā)展成堵塞,從而增大系統(tǒng)運(yùn)行阻力,降低脫硝效果,因此選出一種適合玻璃窯煙氣特性的吹灰器顯得尤為重要。
表3 粉塵的粒徑分布
當(dāng)前使用較多的吹灰器主要形式為聲波吹灰器、蒸汽吹灰器和壓縮空氣吹灰器。 聲波吹灰器是利用聲波周而復(fù)始地對積灰施以拉、壓高速循環(huán)的變動載荷,對灰粒之間及灰粒和容器壁之間的結(jié)合力起到減弱和破壞的作用,灰粒與容器壁之間的結(jié)合力減弱到一定程度后,最終會導(dǎo)致疲勞破壞而疏松,使積灰松散脫離,或被氣流沖刷帶走,達(dá)到吹灰的目的,較適應(yīng)于火電脫硝工程應(yīng)用。 蒸汽吹灰器是采用耙式吹灰形式,利用水蒸汽的自由射流沖擊力,消除催化劑表面積灰的吹灰方法,它使用壓力P=1.5~2.0 MPa, 溫度t≥300 ℃的蒸汽吹除催化劑表面積灰, 可以布置在催化劑層殼體各個部位,對結(jié)渣性強(qiáng)、 灰熔點(diǎn)低和較粘的灰消除有明顯效果,并可作為火電脫硝工程的標(biāo)準(zhǔn)配置。壓縮空氣吹灰器的工作原理與蒸汽吹灰器相同,同樣為耙式吹灰形式, 僅噴吹介質(zhì)采用了經(jīng)加熱的熱壓縮空氣,工作壓力一般在0.6 MPa 以上,由于氣源供應(yīng)量的制約,一般采用周期運(yùn)行間歇補(bǔ)氣的工作方式,其工作特性如表4 所示。
表4 不同吹灰器的特性
經(jīng)以上分析,結(jié)合玻璃窯爐灰分的特性,聲波吹灰器難以適應(yīng)清除玻璃窯爐煙氣粉塵顆粒輕浮而又粘性大的特點(diǎn)。蒸汽吹灰和壓縮空氣吹灰因其較強(qiáng)力清灰的特點(diǎn),而更加適應(yīng)玻璃窯爐脫硝工程的吹灰需要。同時,由于余熱鍋爐的蒸發(fā)能力較小,蒸汽吹灰在使用時,對余熱電站影響較大;壓縮空氣吹灰時,需要瞬間壓縮空氣耗量較大,正常達(dá)到0.6~1 Nm3/s, 且吹灰壓力需要控制在0.6 MPa 以上,而無法保證足夠的壓縮空氣量供應(yīng),正常采用間歇補(bǔ)氣吹灰。
以上分析結(jié)論,在由江蘇科行環(huán)??萍加邢薰境薪ǖ? 條600 t/d 的玻璃生產(chǎn)線SCR 脫硝工程中得到驗證。一條線采用聲波吹灰和蒸汽吹灰兩種形式吹灰器, 另一條線采用的壓縮空氣吹灰器。這兩條線燃料均為天然氣,脫硝工藝均為高溫除塵器+SCR 反應(yīng)器, 催化劑均采用2+1 布置形式,催化劑高度相同。 在僅使用聲波吹灰器時(設(shè)置為周期10 min 吹灰10 s),一個星期后第一層催化劑層的壓差由240 Pa 增加到了270 Pa, 運(yùn)行一個月以后,催化劑層壓差超過350 Pa,停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)催化劑表面有積灰,部分催化劑孔上表面已“搭橋”,甚至連成一小片,部分孔內(nèi)壁有灰塵粘結(jié)。 調(diào)整吹灰周期設(shè)定后,情況基本相同,確定聲波吹灰器效果不好。
單獨(dú)使用蒸汽吹灰器試驗,設(shè)置周期為每天吹灰2~3 次,一周后第一層催化劑壓差無明顯變化,3 個月后仍無明顯變化,但每次吹灰時對余熱發(fā)電有明顯影響, 停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)催化劑表面僅有浮灰,催化劑孔無堵塞,孔內(nèi)壁無粉塵粘結(jié)。 但吹灰器耙尺停機(jī)位置下發(fā)現(xiàn)催化劑有水跡,催化劑表面變色并局部輕微腐爛。 經(jīng)分析原因,雖然每次吹灰器啟動前均采取放蒸汽暖管措施, 但在吹灰器啟動時,仍有部分吹灰器耙尺內(nèi)的冷凝水被噴入到催化劑表面,并在催化劑表面快速蒸發(fā),致使該區(qū)域催化劑發(fā)生水反應(yīng),產(chǎn)生變色和緩慢腐爛,長時間運(yùn)行對催化劑造成損害。
單獨(dú)使用壓縮空氣吹灰器試驗, 設(shè)置周期為每天吹灰2~3 次,吹灰控制壓力為大于等于0.55 MPa,3 個月后第一層催化劑壓差無明顯變化,吹灰時需間隔停歇補(bǔ)氣, 每個行程吹灰時間受補(bǔ)氣速度影響,大約需要8 min,超過正常蒸汽吹灰時間約2.5倍。 停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)催化劑表面僅有浮灰,催化劑孔無堵塞,孔內(nèi)壁無粉塵粘結(jié),催化劑無明顯變化,運(yùn)行效果良好。
從目前玻璃窯爐SCR 脫硝吹灰器運(yùn)行狀況看, 在嚴(yán)格吹灰器運(yùn)行維護(hù)和操作管理條件下,可選用蒸汽吹灰器;在現(xiàn)場無300 ℃以上蒸汽、現(xiàn)有空壓機(jī)氣量富裕量較大或有特殊要求時,應(yīng)優(yōu)先選擇壓縮空氣吹灰器。但這兩種吹灰器的自身運(yùn)行還存在一些不足。 隨著科技的不斷進(jìn)步,人們對設(shè)備運(yùn)行的自動化程度和穩(wěn)定性要求越來越高,吹灰器的發(fā)展也將會得到更大的優(yōu)化和進(jìn)步。
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