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        加強(qiáng)氣壓調(diào)節(jié)控制優(yōu)化天然氣使用

        2015-03-23 09:17:39莊賓牛亞軍大港油田采油三廠集輸作業(yè)區(qū)官一聯(lián)合站河北滄州061035
        化工管理 2015年3期
        關(guān)鍵詞:外排加熱爐分離器

        莊賓 牛亞軍(大港油田采油三廠集輸作業(yè)區(qū)官一聯(lián)合站,河北滄州061035)

        加強(qiáng)氣壓調(diào)節(jié)控制優(yōu)化天然氣使用

        莊賓 牛亞軍(大港油田采油三廠集輸作業(yè)區(qū)官一聯(lián)合站,河北滄州061035)

        隨著油田開發(fā)的不斷深入,地層能量在逐漸下降,油井采出的原油和天然氣在生產(chǎn)和處理過程中的損耗加大,造成大量的天然氣資源的浪費(fèi),為了利用這些寶貴的資源,通過天然氣發(fā)電這一措施,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。

        前言

        在聯(lián)合站對油氣進(jìn)行處理過程中,雖然油氣經(jīng)過油氣分離系統(tǒng)的分離、處理,大量的伴生氣已從油中分出,但由于氣液相間關(guān)系,仍有大部分輕組分留在原油中,使原油蒸汽壓升高,在輸送和儲存過程中揮發(fā)到大氣中去,造成損耗。

        一、現(xiàn)狀

        官一聯(lián)合站使用的天然氣主要由油井來液和系統(tǒng)來液經(jīng)三相分離器使原油和天然氣進(jìn)行分離后分離出的天然氣,和原油穩(wěn)定系統(tǒng)閃蒸分離出來的不凝氣組成,再通過兩具立式分離器,及光管干燥器進(jìn)行脫水、干燥,主要用于加熱爐系統(tǒng)和天然氣發(fā)電機(jī)組,剩余天然氣進(jìn)行外排。官一聯(lián)合站燃?xì)鈮毫σ恢辈▌虞^大,正常燃?xì)鈮毫?.12MPa,最低燃?xì)鈮毫?.04MPa,最高燃?xì)鈮毫_(dá)到0.2MPa,壓力波動達(dá)到了0.16MPa。經(jīng)常導(dǎo)致加熱爐和兩臺燃?xì)獍l(fā)電機(jī)不能正常運(yùn)行,雖然每臺發(fā)電機(jī)用氣量每小時(shí)為100m3,但是由于燃?xì)鈮毫Φ牟环€(wěn),使發(fā)電機(jī)的效率較低。當(dāng)燃?xì)鈮毫Φ蜁r(shí)加熱爐不能正常運(yùn)行,生產(chǎn)參數(shù)不達(dá)標(biāo);燃?xì)鈮毫Ω叩臅r(shí)又不得不外排,來保證氣壓的穩(wěn)定,不僅污染了環(huán)境,而且也造成寶貴的氣資源浪費(fèi)。對生產(chǎn)系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行增加了難度,加大了操作員工的勞動強(qiáng)度。

        二、查找原因,解決存在問題

        對系統(tǒng)來液進(jìn)行分析,有以下方面的原因:

        1.在用的四臺三相分離器自1996年投產(chǎn)以來,由于分離器內(nèi)部積砂,使用年限較長,造成分離空間變小,分離器的分離效果變差,分離器的油氣水界面的調(diào)節(jié)難度增加,造成油中帶氣進(jìn)入沉降罐,輕質(zhì)組分損耗。

        2.造成氣壓不穩(wěn)的原因主要是由于系統(tǒng)來液不穩(wěn)定,忽大忽小,原油中所攜帶的輕質(zhì)組分不穩(wěn)定,分離器的分離程度變差,造成油中帶氣進(jìn)入沉降罐,部分輕組分揮發(fā)。

        三、針對現(xiàn)狀,確保氣源穩(wěn)定采取的措施

        為了能夠合理天然氣資源,必須首先解決氣源不穩(wěn)定帶來的生產(chǎn)問題,為此我提出了以下建議,來穩(wěn)定氣源:

        控制脫后原油進(jìn)原油穩(wěn)定系統(tǒng),提高不凝氣質(zhì)量。

        1.控制好脫水排量及沉降罐液位,來保證熱化學(xué)脫水器的脫水效果;調(diào)節(jié)好沉降罐的液位,一方面保證脫前含水,另一方面也杜絕了泵抽空,來確保脫后含水。同時(shí)也減少因排量不穩(wěn)造成原油穩(wěn)定加熱爐溫度燒不上去。

        2.合理控制脫后原油含水在1%-2%之間,一方面保證了閃蒸氣的能夠順利從氣出口流出,得到質(zhì)量較好的不凝氣,另一方面也避免了由于含水的增加使原油穩(wěn)定塔的塔壓增高,危險(xiǎn)系數(shù)增大,甚至造成沖塔事故。

        四、利用天然氣資源的解決方案

        根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況合理調(diào)節(jié)氣壓,保證設(shè)備、設(shè)施使用和正常運(yùn)行,充分利用天然氣資源,減少資源浪費(fèi),從以下幾個(gè)方面提出改進(jìn)方案。

        1.合理利用閑置設(shè)備3#三相分離器。

        08年4月,3#三相分離器由于內(nèi)部隔板損壞,清砂后一直閑置。我提出將閑置3#三相分離器做為一個(gè)百方的儲氣罐使用的建議,經(jīng)過上級技術(shù)部門分析論證后,于2008年5月實(shí)施。將3#三相分離器的氣出口與燃?xì)夤芫W(wǎng)連通,采用氣動調(diào)節(jié)閥自動控裝置進(jìn)行控制。即合理設(shè)置分離器壓力,在分離器放空管線處安裝一個(gè)氣動閥,通過采集的氣壓信號和人為設(shè)置的要求信號進(jìn)行對比,自動控制氣動閥的開啟程度,來保證天然氣壓力;當(dāng)燃?xì)夤芫W(wǎng)壓力高時(shí),儲存多余的天然氣;當(dāng)燃?xì)夤芫W(wǎng)壓力降低時(shí),自動放出天然氣,以穩(wěn)定管網(wǎng)壓力。通過壓力的設(shè)定起到穩(wěn)壓、儲氣的效果。

        2.架設(shè)更換天然氣管線,將天然氣管線加粗。

        通過采取相應(yīng)措施控制天然氣壓力,經(jīng)過對外排放空天然氣進(jìn)行計(jì)量,外排的天然氣量為每小時(shí)300m3,每天外排的天然氣量達(dá)到4000m3。為了合理利用這部分外排的天然氣,經(jīng)過上級部門論證,于2009年7月2日將原來一條φ50mm的管線更換為φ80mm的管線,并相應(yīng)的增加了兩臺發(fā)電機(jī)組,管線的更換保證了發(fā)電機(jī)組的供氣量,避免了供不上氣的現(xiàn)象。

        五、實(shí)施后效果及經(jīng)濟(jì)效益

        1.3 #三相分離器做為一個(gè)百方的儲氣罐此措施實(shí)施后,穩(wěn)定了燃?xì)鈮毫Γ細(xì)夤芫W(wǎng)的壓力波動只有0.01MPa,有效地保證了加熱爐正常運(yùn)行,保證了生產(chǎn)運(yùn)行參數(shù)的達(dá)標(biāo);也增加了燃?xì)獍l(fā)電機(jī)的氣量,提高了發(fā)電機(jī)的發(fā)電量,日增加發(fā)電量400余度。累計(jì)創(chuàng)效10余萬元。通過氣動閥的自動調(diào)控,不僅為加熱爐提供了穩(wěn)定的氣源,有效保障了加熱爐的正常運(yùn)行和參數(shù)達(dá)標(biāo),同時(shí)也大大降低了員工的勞動強(qiáng)度。

        2.架設(shè)更換天然氣管線,將天然氣管線加粗這一措施實(shí)施后,提高了燃?xì)獾墓┙o,降低了因管線細(xì)而造成的截流,同時(shí)四臺發(fā)電機(jī)組分別由各自的φ80mm管線單獨(dú)供氣,保證了發(fā)電機(jī)的正常運(yùn)行,有效地利用了剩余天然氣,使天然氣資源的損耗降到最低程度,每天增加發(fā)電量10000度,一度電按0.685元計(jì)算,10000×0.685=6850元=0.68萬元,使緊張的成本形勢得到緩解,減少了電費(fèi)成本的發(fā)生。

        六、結(jié)語

        通過分析氣壓不穩(wěn)的因素,造成天然氣損耗的原因,并采取有效措施來保證,減少揮發(fā)損耗,更好的利用和使用天然氣這一寶貴的資源,創(chuàng)造出更大的經(jīng)濟(jì)效益。但是在生產(chǎn)中的一些具體環(huán)節(jié)中還存在著很大的工藝優(yōu)化潛力,一個(gè)很小的改變可能會帶來極大的效益,需要我們?nèi)ヌ剿鞣治觥?/p>

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