姚長江(中國石油遼河油田公司,遼寧 盤錦 124010)
曙一區(qū)杜84塊構造上位于遼河盆地西部凹陷西斜坡中段,含油面積6.2km2,探明儲量8273×104t,為大型、高豐度超稠油油藏。根據(jù)SAGD開發(fā)篩選標準,在杜84塊館陶組、興I組、興VI組共部署了119個SAGD井組,目前已實施48個,日產油由實施前的1500噸上升到目前的2300噸,2014年年產油達80萬噸,不僅抑制了產量遞減,而且產量穩(wěn)中有升,取得了較好的開發(fā)效果。
杜84塊SAGD隨著開發(fā)進行,逐步暴露出以下開發(fā)矛盾:
2.1 興VI組泥巖夾層制約汽腔縱向擴展,觀察井測溫曲線顯示:當油藏連續(xù)夾層發(fā)育時,蒸汽無法超覆至夾層上部,僅在下部橫向擴展,造成井組動用厚度小,最終采收率低。
2.2 館陶組發(fā)育一套以泥質粉砂巖為主的物性夾層,影響了蒸汽腔縱向擴展,導致蒸汽腔壓力上升,熱效率降低,開發(fā)效果變差。
2.3 無夾層發(fā)育的井組,受蒸汽超覆影響,油層上部汽腔連通較好,油層下部橫向擴展范圍較小,制約了SAGD產量持續(xù)上升。
2.4 已轉井組平均注汽井點數(shù)較低,每百米注汽井點數(shù)只有1.16口,從開發(fā)效果上看,注汽井點數(shù)越少,水平段動用就越不均勻,開發(fā)效果就越差。
針對上述開發(fā)矛盾,以提高儲量動用程度為核心,綜合應用動用程度評價、數(shù)值模擬及監(jiān)測資料分析等手段,進行了關鍵技術的研究與應用。
3.1 驅泄復合立體開發(fā)技術
驅泄復合是以層狀油藏蒸汽驅和厚層油藏SAGD開采機理為指導[1],在夾層上部直井射開注汽與剩余直井形成蒸汽驅,在夾層下部直井注汽與水平生產井組合形成SAGD。
杜84塊興Ⅵ組新轉的14個井組均實施了驅泄復合立體開發(fā),有效解決了夾層上部儲量無法動用問題,取得了顯著效果:①大幅提高了井組日產油和油汽比,單井組日產液181噸,日產油30.6噸,油汽比達到0.3。②提高了油層縱向動用程度,實施驅泄復合后,使驅替厚度由20m增加至60m,蒸汽腔高度由15m上升至40m。
3.2 注氮氣輔助SAGD開發(fā)技術
在SAGD開發(fā)過程中注入氮氣,氮氣主要分布在汽腔的頂部,形成了一個隔熱區(qū),降低了蒸汽向上覆巖層的傳熱速度、提高了熱效率[2-3]。
在杜84塊館陶組開展了2個井組注氮氣輔助SAGD試驗,日產液提高了172噸,日產油提高了60噸,含水下降了2%,油汽比提高了0.09,取得了預期效果。四維地震監(jiān)測蒸汽腔分布結果表明:注入氮氣后,促進了汽腔向井間發(fā)育,有效提高了井間油層動用程度。
3.3 注采參數(shù)調控技術
3.3.1 通過深化注采關系研究,確定了注汽井點數(shù)界限即每百米注汽井點數(shù)應大于1.5個,方可取得較好的開發(fā)效果,從而指導了區(qū)塊注汽井調整70井次,培育出4口百噸井。
3.3.2 針對低物性段問題,采用在低物性段上部注汽井補孔的方式,實現(xiàn)了直接加熱上部油層,建立了上下汽腔同步泄油的新模式。在館陶油層對33口注汽井實施低物性段射孔改造,日產油由635噸上升至800噸,保障了SAGD持續(xù)上產。
通過實施驅泄復合立體開發(fā)、注氮氣輔助SAGD開發(fā)及注采參數(shù)調控技術,SAGD總體產量規(guī)??焖偕仙?,日產油從2012年的1507噸上升到2300噸,油汽比指標得到改善,由0.2上升至0.23,整體呈現(xiàn)產量和效益雙提升的良好態(tài)勢。
通過以上研究,取得以下三點認識:(1)SAGD技術必須通過進一步自主創(chuàng)新才能適應國內中深層油藏的地質體特點及開發(fā)需求;(2)驅泄復合立體開發(fā)技術適合夾層發(fā)育區(qū)SAGD的開發(fā),可大幅度提高油層縱向動用程度和最終采收率;(3)注氮氣輔助SAGD技術可有效降低蒸汽向上覆巖層的傳熱速度,提高下部蒸汽波及,可解決SAGD開發(fā)過程中頂水下竄和平面波及不均的問題。
[1]任芳祥.油藏立體開發(fā)探討[J].石油勘探與開發(fā),2012,39(3):320-325.
[2]高永榮,等.氮氣輔助SAGD開采技術優(yōu)化研究[J].石油學報,2009,30(5):717-721.
[3]紀佑軍,等.SAGD過程注氮氣改善開發(fā)效果實驗研究[J].西南石油大學學報(自然科學版),2010,32(2):108-112.