武 寧
(山西陽煤集團壽陽開元礦業(yè)有限責任公司,山西 陽泉 045000)
在煤礦正常生產(chǎn)中,電能消耗很大,電費在運行成本中占很大的比重。其中通風、提升、排水、壓氣、運輸?shù)仍O備的電能消耗占2/3以上,有很大一部分電能被白白浪費掉[1]。因為在設計時電氣設備都留有裕量,但是在實際運行中很少能達到固定的負荷。此外,為了在固定的工況點運行,采用固定的調(diào)節(jié)措施來維持正常運行,例如串電阻調(diào)節(jié)電流等,很大部分電能就被調(diào)節(jié)器浪費掉。煤礦運輸設備是煤礦正常生產(chǎn)的前提,而運輸設備的核心是皮帶機。由于煤的密度的不均勻性,使皮帶機上的負荷也不均勻。若長時間處在欠載狀態(tài)導致無功功率增加,則會導致電機發(fā)熱嚴重,產(chǎn)生較大的諧波,影響其他電器設備的運行。由于傳統(tǒng)的皮帶機電機在調(diào)速時多采用串電阻調(diào)速,導致在電阻上損耗了大部分電能,而且還不能實現(xiàn)無級調(diào)速,所以在現(xiàn)代化礦井中進行了改造,通過變頻器實現(xiàn)對電機的控制,這也有利于自動化的實現(xiàn)。
變頻器的核心變頻技術是微電子技術和電力電子技術的結合體。變頻的實現(xiàn)過程是,當電機發(fā)出變頻信號之后,控制電路控制整流橋正常工作,將工頻交流電轉(zhuǎn)化為直流電,然后控制電路控制逆變橋工作,將直流電轉(zhuǎn)化為特定頻率的交流電。交流電的頻率可以通過控制逆變橋的工作頻率來實現(xiàn)。以上介紹的是交直交變頻技術,原理簡圖如圖1所示。由于現(xiàn)在要求頻率變化范圍比較大,不采用交交變頻技術。
圖1 變頻器工作原理示意圖
電機轉(zhuǎn)速和頻率公式為:n=60×f×(1-s)/p。其中f為電源頻率;s為電動機轉(zhuǎn)差率,p為電機的極對數(shù)。電機型號確定后,電動機轉(zhuǎn)速與電源頻率成正比。所以改變電源頻率即可改變轉(zhuǎn)速n。根據(jù)轉(zhuǎn)速和頻率的公式可知,通過改變頻率可以實現(xiàn)電機的無級調(diào)速。變頻調(diào)速是一種理想的調(diào)速方式。
在皮帶機上的變頻器改造前和改造后有著明顯的區(qū)別。在改造之前,電機和電網(wǎng)直接相連,在改造之后電機通過變頻器和電網(wǎng)相連。經(jīng)過變頻改造之后,皮帶機系統(tǒng)有以下優(yōu)點:
1)實現(xiàn)皮帶機的軟起動和軟停車。在啟動時,變頻器可以通過調(diào)節(jié)頻率使皮帶機以一個較低的轉(zhuǎn)速啟動,逐漸過渡到正常工作狀態(tài),減少了對電機轉(zhuǎn)子的沖擊。在停止的時候,可以控制變頻器逐漸降低電源的頻率,使電機平滑地停止運行并減少對電網(wǎng)的沖擊。
2)降低了皮帶強度的要求。采用變頻器之后,由于啟動變得平穩(wěn),減少了啟動過程中對皮帶強度的要求。
3)降低了設備的維護量。在實際應用過程中,由于降低了起動沖擊,皮帶機機械系統(tǒng)的設備損耗也隨之降低,減少了皮帶機機械部分的檢修量,使托輥及滾筒的壽命成倍的延長[2]。
4)節(jié)能效果明顯。通常情況下,煤礦皮帶機在設計時留有很大的裕量。然而由于在裝煤時煤量或煤的密度存在差異,使得大部分時間內(nèi)電機不能在額定功率內(nèi)運行,產(chǎn)生大量的無功功率,造成電機發(fā)熱,嚴重影響電機的壽命。經(jīng)過變頻改造以后,在適當?shù)臅r間內(nèi)調(diào)整電機的工作狀態(tài),可以使電機處在最佳工況點工作。使用變頻器之后,系統(tǒng)運行更加平穩(wěn),增加了設備的使用壽命,特別是皮帶的使用壽命。
煤礦皮帶機變頻器具有以下幾個特點:第一,技術指標高。啟動轉(zhuǎn)矩在2倍以上,能在150%額定電流以上連續(xù)運行;運行速度曲線成S形,加減速平滑;實現(xiàn)四象限運行,解決能量回饋;數(shù)字控制功能完善;第二,散熱性能好。由于變頻器工作時的功率很大,發(fā)熱量很嚴重,而在煤礦井下,設備都在防爆柜中進行,因此,其對散熱性能的要求相對較高。這就要求設備穩(wěn)定性能好。由于在煤礦井大功率設備很多,在運行時會有大量的諧波注入電網(wǎng)中,故變頻器在工作時輸入的電壓含有一定量的高次諧波,變頻的關鍵電子元件能否在有諧波的情況下正常工作,而且在輸出時能否將諧波過濾掉,也是個棘手的問題。
煤礦皮帶機額定容量為800kW,在沒有采用變頻器前,每天的耗電量為16 320kW·h,采用變頻器后,實測皮帶機每天的耗電量是11 750kW·h,日耗電量節(jié)約為:16 320kW·h-11 750kW·h=4 570kW·h,節(jié)電率為:4 570kW·h/16 320kW·h=28%,企業(yè)用電為每度電1元,則年耗電量節(jié)約:4 570×320×1=146.24萬元。
從計算可以看出,每年節(jié)省的電能就是一筆不小的收入,在經(jīng)過改造后,1~2年的時間即可將改造的成本收回。經(jīng)過變頻改造設備的使用壽命和無故障工作時間明顯增加,減少了設備的運行成本。
對變頻器的工作原理以及變頻調(diào)速的原理作了簡要說明,闡述了煤礦皮帶機經(jīng)過變頻改造之后性能的改善,最后對皮帶機改造后的經(jīng)濟效益進行了簡單的計算。從計算的結果來看,改造之后企業(yè)的經(jīng)濟效益有了很大的提升。同時也說明變頻技術的節(jié)能優(yōu)勢很明顯,在大功率場合下調(diào)節(jié)電機轉(zhuǎn)速最好的方式就是變頻。
[1] 林德貞.淺談變頻器在煤礦機電設備中的應用[J].能源與環(huán)境,2013(5):30-31.
[2] 孫高峰.變頻器在煤礦皮帶機的應用研究[J].煤礦現(xiàn)代化,2010(6):102-103.