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        600 MW超臨界機(jī)組脫硝催化劑損壞原因分析及對(duì)策

        2015-03-16 03:51:56張鴻李國(guó)勇車垚
        湖南電力 2015年1期
        關(guān)鍵詞:積灰吹灰飛灰

        張鴻,李國(guó)勇,車垚

        (國(guó)網(wǎng)湖南省電力公司電力科學(xué)研究院,湖南 長(zhǎng)沙 410007)

        600 MW超臨界機(jī)組脫硝催化劑損壞原因分析及對(duì)策

        張鴻,李國(guó)勇,車垚

        (國(guó)網(wǎng)湖南省電力公司電力科學(xué)研究院,湖南 長(zhǎng)沙 410007)

        針對(duì)某電廠脫硝裝置運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生的催化劑損壞現(xiàn)象,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查結(jié)果,分析催化劑損壞的原因,提出防止催化劑損壞的建議。

        SCR;催化劑;飛灰磨損;積灰

        選擇性催化還原 (Selective Catalytic Reduction,SCR)煙氣脫硝技術(shù)是目前國(guó)內(nèi)燃煤電廠普遍采用的煙氣脫硝技術(shù),催化劑是其核心部分。催化劑活性好壞不僅會(huì)影響系統(tǒng)的脫硝效率和煙氣NOX的達(dá)標(biāo)排放,而且會(huì)造成還原劑NH3的夾帶量的增加,影響下游設(shè)備正常運(yùn)行,引發(fā)機(jī)組安全事故。長(zhǎng)期運(yùn)行結(jié)果表明,催化劑活性改變主要有煙塵中攜帶的重金屬引起中毒、煙塵積灰堵塞、高速含塵煙氣沖刷而導(dǎo)致催化劑機(jī)械損壞等原因造成〔1〕。

        1 概述

        1.1 系統(tǒng)介紹

        某電廠2×600 MW超臨界燃煤機(jī)組鍋爐為超臨界參數(shù)變壓直流本生鍋爐,鍋爐煙氣脫硝裝置采用選擇性催化還原 (SCR)煙氣脫硝技術(shù),以氨(NH3)為還原劑,反應(yīng)器布置于鍋爐省煤器出口與空預(yù)器之間,為高溫高粉塵布置,催化劑為蜂窩式,采用 “2+1”模式,催化劑置于SCR反應(yīng)系統(tǒng)上2層。

        1.2 脫硝吹灰器運(yùn)行情況

        1號(hào)機(jī)組脫硝裝置采用蒸汽吹灰和聲波吹灰2種吹灰方式,每層催化劑裝設(shè)有蒸汽吹灰器3臺(tái)、聲波吹灰器5臺(tái)。脫硝裝置吹灰以聲波吹灰為主。聲波吹灰采取連續(xù)吹灰方式,2臺(tái)聲波吹灰器1組,輪換投運(yùn);蒸汽吹灰每天吹灰2次。

        2 脫硝裝置現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查結(jié)果

        2.1 脫硝催化劑表面積灰情況

        現(xiàn)場(chǎng)勘查發(fā)現(xiàn),脫硝裝置上層催化劑表面積灰嚴(yán)重,且顆粒物粒徑較大。催化劑表面積灰現(xiàn)象主要發(fā)生于催化劑迎風(fēng)側(cè)的上層或工字鋼梁區(qū)域,以及2號(hào)蒸汽催化器下方,且積灰主要集中在四周,中部較少。這種積灰現(xiàn)象會(huì)導(dǎo)致煙氣阻力和運(yùn)行壓差上升。與此同時(shí),催化劑背煙側(cè)下表面也存在積灰現(xiàn)象,多發(fā)生在催化劑模塊間隙的鋼梁區(qū)域或上表面已堵塞區(qū)域。這種積灰往往會(huì)加劇催化劑的表面孔道堵塞,從而可能導(dǎo)致催化劑內(nèi)部孔道徹底堵塞,無(wú)法恢復(fù)通透能力。

        2.2 催化劑表層損壞情況

        現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn),部分催化劑孔隙結(jié)構(gòu)損壞明顯。右側(cè)上層催化劑各部位均有損壞,損壞面積約30%,且催化劑嚴(yán)重?fù)p壞部位存在局部塌陷現(xiàn)象;下層催化劑的損壞程度較上層輕,下層催化劑的爐前側(cè)、爐后側(cè)的損壞程度相對(duì)較小,中間部位催化劑損壞較為嚴(yán)重。脫硝裝置右側(cè)上層催化劑的損壞及塌陷情況如圖1所示。

        圖2顯示,上層催化劑的底部孔道堵塞明顯,且發(fā)現(xiàn)積灰粘結(jié)在單體孔道中。這說(shuō)明,催化劑內(nèi)部孔道已發(fā)生堵塞,煙氣無(wú)法通過(guò)催化劑堵塞區(qū)域,使得煙氣中反應(yīng)器內(nèi)部的流場(chǎng),特別是在催化劑層及催化劑中的流場(chǎng)發(fā)生了變化。這對(duì)NOX的脫除效果會(huì)產(chǎn)生顯著影響,同時(shí)煙氣通過(guò)未被堵塞的單體孔道的流速會(huì)加大,單體承受的煙氣沖刷急劇增大,導(dǎo)致催化劑頂部的硬化端亦部分損壞,部分單體的硬化端與基體連接處出現(xiàn)斷裂、脫離(參見(jiàn)圖1)。

        圖1 催化劑損壞現(xiàn)場(chǎng)

        圖2 催化劑單底部堵灰

        2.3 吹灰器積灰堵塞情況

        現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查還發(fā)現(xiàn)SCR系統(tǒng)配套的3組耙式吹灰器出現(xiàn)不同程度的腐蝕現(xiàn)象,如圖3所示。

        吹灰器外部伸縮管部分出現(xiàn)明顯銹蝕現(xiàn)象,表明吹灰器的正常運(yùn)行已受到一定影響。反應(yīng)器內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn),吹灰器的孔道中有積灰現(xiàn)象,吹灰管支管底部的吹灰噴嘴被堵塞。結(jié)合催化劑表面破損情況分析可知,吹灰器伸縮異常,底部部分噴嘴被堵,導(dǎo)致部分未堵塞的噴嘴蒸汽流速及壓力加大,使得該噴嘴軌道下方的催化劑破損較為嚴(yán)重。

        圖3 吹灰器情況

        3 催化劑損壞的原因分析

        1)催化劑表面的飛灰沉積

        催化劑積灰主要來(lái)源于是鍋爐側(cè)煙氣攜帶的顆粒狀雜質(zhì) (大粒徑飛灰)。由于顆粒狀雜質(zhì)粒徑大,導(dǎo)致不能有效通過(guò)催化劑而積累于催化劑的孔隙間,進(jìn)而持續(xù)捕集煙氣中的飛灰顆粒,形成積灰現(xiàn)象〔2〕。

        大顆?;沂且环N低密度灰,其表面結(jié)構(gòu)疏松多孔,密度小于水,外形不規(guī)則,很容易達(dá)到10 mm及以上的尺寸,多形成于鍋爐受熱面表面,較難通過(guò)擴(kuò)展煙道降低流速的手段使其沉降〔3〕。大顆粒灰只要被煙氣攜帶至催化劑表面均會(huì)導(dǎo)致催化劑的堵塞,一旦部分通道被堵塞,積灰導(dǎo)致的堵塞面積將會(huì)快速增加。

        煙氣流通過(guò)省煤器灰斗時(shí)速度相對(duì)較小,煙氣向下流動(dòng)發(fā)生90°偏轉(zhuǎn)時(shí),在初始動(dòng)力和重力的共同作用下,灰顆粒會(huì)與煙氣發(fā)生慣性分離。因此省煤器出口灰斗是脫硝裝置之前收集大顆粒灰的最佳位置。當(dāng)省煤器灰斗接近滿灰狀態(tài)時(shí),慣性分離作用大大減弱,煙氣極易將灰斗頂部的粗灰?guī)е撩撓跹b置內(nèi),并在上層催化劑表面積聚,引發(fā)或加重催化劑層積灰。

        2)飛灰對(duì)催化劑本體的磨蝕效應(yīng)

        催化劑嚴(yán)重磨蝕區(qū)域基本位于積灰較少的中部。催化劑層四周大量積灰降低了催化劑橫向界面上煙氣的通流面積,從而造成未積灰區(qū)域煙氣流速增加,在高溫、高速、高塵煙氣的沖刷作用下,催化劑頂端硬化端被破壞,失去保護(hù)作用。研究表明,失去硬化端保護(hù)后,在煙氣含塵量一定情況下飛灰對(duì)單位質(zhì)量催化劑磨損存在以下關(guān)系〔4〕:

        式中 mi為飛灰顆粒尺寸間隔i的質(zhì)量百分?jǐn)?shù);dp,i為平均顆粒直徑;Ia,i為磨損系數(shù) (與礦物組分有關(guān));vi為飛灰顆粒速度。

        由式 (1)可知,磨損量與流速的3次方成正比,流速大的區(qū)域磨損速率快,催化劑損壞后局部形成煙氣走廊,進(jìn)而加速附近催化劑的磨損,最終表現(xiàn)為損壞區(qū)域的不斷擴(kuò)大。

        磨損現(xiàn)象呈現(xiàn)區(qū)域性,磨損不嚴(yán)重的部位也會(huì)發(fā)生強(qiáng)度減弱的情況。因?yàn)檫@些部位在積灰后將承受更大的積灰重力,加上引風(fēng)機(jī)的作用,使得局部催化劑上下壓差加大,導(dǎo)致催化劑塌陷。

        3)SCR系統(tǒng)吹灰裝置故障原因

        耙式吹灰器通常采用蒸汽進(jìn)行射流吹灰,噴出的蒸汽沿著一個(gè)直線路線進(jìn)行來(lái)回吹掃。在主管道上交叉開(kāi)孔,其吹掃范圍以沿路軌道為中心,射流所到之處,積灰能較好地去除,不能吹到的地方則出現(xiàn)積灰,SCR反應(yīng)器四周容易出現(xiàn)死角,因此該區(qū)域?yàn)榉e灰嚴(yán)重部位。同時(shí),由于吹灰器積灰堵塞導(dǎo)致吹灰器清灰效率降低,從而會(huì)導(dǎo)致吹掃死角處積灰的在線清除效果不夠理想。加上該廠耙式吹灰器外部伸縮管部分已出現(xiàn)明顯銹蝕現(xiàn)象,表明吹灰器的正常運(yùn)行已受到一定影響。同時(shí),反應(yīng)器內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn),吹灰器的孔道中存在積灰,吹灰管支管底部的吹灰噴嘴被堵塞,說(shuō)明部分未堵塞的噴嘴蒸汽流速及壓力加大,使得該噴嘴軌道下方的催化劑破損較為嚴(yán)重。

        低頻聲波吹灰器是利用聲波的波動(dòng)特性使催化劑表面上掛的灰脫離,從而達(dá)到清灰目的。由于聲波清灰受聲波能量的影響較大,聲波吹灰器通常安裝在SCR反應(yīng)器靠鍋爐側(cè),其作用面為扇形,一般作用長(zhǎng)度約3 m,則與其相對(duì)及反應(yīng)器四周容易出現(xiàn)四角而積灰。當(dāng)催化劑四角積灰嚴(yán)重時(shí),聲波吹灰器的吹灰效果會(huì)降低,從而會(huì)加劇催化劑表層積灰。

        4 結(jié)論

        1)催化劑表層積灰,局部區(qū)域煙氣流速過(guò)快,催化劑迎風(fēng)端的硬化層磨損,是導(dǎo)致催化劑損壞的直接原因。

        2)隨著上層催化劑表面積灰不斷增多,催化劑頂端硬化端損壞,催化劑強(qiáng)度減弱,是加劇催化劑損壞的主要原因;并且隨著催化劑表面的積灰面積增大,積灰厚度、重量不斷增加,加上催化劑兩側(cè)煙氣壓差作用,導(dǎo)致催化劑發(fā)生局部塌陷現(xiàn)象。

        3)脫硝耙式吹灰器外部伸縮管部分銹蝕,吹灰管支管底部的吹灰噴嘴堵塞,聲波吹灰器吹灰性能下降,催化劑層存在吹灰死區(qū)。吹灰死區(qū)一旦出現(xiàn)積灰,難以迅速清除,導(dǎo)致加速積灰效應(yīng),擴(kuò)大積灰面積。因此,建議停爐時(shí)開(kāi)展人工檢查、清灰,適時(shí)調(diào)整聲波吹灰器的運(yùn)行方式或壓縮空氣壓力,加強(qiáng)耙式吹灰器的維護(hù)管理。

        〔1〕段傳和,夏懷祥.燃煤電站SCR煙氣脫硝工程技術(shù) 〔M〕.北京:中國(guó)電力出版社,2009.

        〔2〕馬英,顧慶華.煙氣脫硝系統(tǒng)積灰成因分析與處理 〔J〕.熱力發(fā)電,2009(12):61-63.

        〔3〕汪洋,胡永鋒.燃煤電站SCR脫硝系統(tǒng)預(yù)防大顆?;叶氯椒?〔J〕.電力科技與環(huán)保,2012(04):17-19.

        〔4〕Hans J ensen-Holm,Nan-Yu Tops?e,崔建華.選擇催化還原(SCR)脫硝技術(shù)在中國(guó)燃煤鍋爐上的應(yīng)用 〔J〕.熱力發(fā)電,2007(08):13-19.

        Cause analysis and countermeasures of catalyst damage in SCR system of a 600 MW supercritical unit

        ZHANG Hong,LI Guo-yong,CHE Yao
        (State Grid Hunan Electric Power Corporation Research Institute,Changsha 410007,China)

        Aimed to catalysts failure occurred during the operation of SCR denitrification facility for a certain power plant,according field investigation result,catalysts failure causes are analyzed,and recommendations of avoiding damage are finally provided.

        SCR;catalysts;fly ash erosion;ash deposition

        10.3969/j.issn.1008-0198.2015.01.0013

        X511

        B

        1008-0198(2015)01-0048-03

        張鴻(1978),男,湖南長(zhǎng)沙人,大學(xué)本科,工程師,主要從事電力行業(yè)環(huán)境保護(hù)工作。

        2014-11-11

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