姜 磊
(浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院,浙江紹興 312000)
卷染機械中的線速度控制和張力控制是印染行業(yè)的重要環(huán)節(jié),其控制系統(tǒng)的性能直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量。由于影響卷染機運行的因素較多,如織物的張力、收放卷張力及線速度等,所以很難準確建立相應(yīng)的數(shù)學模型[1],對線速度和張力控制系統(tǒng)的改造一直是企業(yè)技術(shù)革新的難題。為提高卷染機控制系統(tǒng)的可靠性,降低設(shè)備運行維護成本,本文提出運用PLC與變頻器相結(jié)合的控制及運用張力控制模塊對系統(tǒng)進行優(yōu)化設(shè)計,以滿足負荷實時變化的要求,避免資源浪費,提高企業(yè)生產(chǎn)效率。
傳統(tǒng)的恒張力和恒線速度系統(tǒng)的控制效果不佳,執(zhí)行機構(gòu)大都采用直流電動機控制,少數(shù)采用液壓控制,這些控制方式只是一種近似控制,存在較大的誤差。在具有高溫、高濕、強腐蝕的染整環(huán)境中,直流調(diào)速系統(tǒng)性能明顯下降;液壓控制系統(tǒng)(一般為進口設(shè)備)也因價格昂貴[2],維護工作量大而應(yīng)用受限。隨著交流變頻技術(shù)及PLC技術(shù)的日益成熟,現(xiàn)在的張力控制系統(tǒng)多以其聯(lián)合控制方式出現(xiàn)[3]。
通過對企業(yè)現(xiàn)場調(diào)研及查閱相關(guān)文獻,總結(jié)出卷染機控制系統(tǒng)的幾種控制方式:
1)PLC和變頻器的恒張力控制[4]。此控制方式能有效地進行卷取機構(gòu)的恒張力控制,但控制器具有較大局限性,需要采用專門的張力變頻器,且控制策略較為復雜,對于大型的生產(chǎn)加工企業(yè)來說,系統(tǒng)的改造升級較為困難。
2)PLC、伺服放大器及糾偏傳感器的聯(lián)合控制[5]。此控制方式具有較高的精度,但系統(tǒng)的成本較大,對中小型企而言,技術(shù)改造成本及效益是首要因素,此系統(tǒng)控制對象較為局限,多以高端產(chǎn)品為主。
3)單片機和張力傳感器的張力控制。此控制方式以單片機為核心技術(shù)[1],具有較高的性價比。但受環(huán)境影響較大,穩(wěn)定性得不到相應(yīng)保證。
隨著現(xiàn)代控制理論的發(fā)展模糊控制,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制、自適應(yīng)PID控制逐漸應(yīng)用到相關(guān)的控制器中[6],使控制效果及控制精度最大化。
控制系統(tǒng)整體設(shè)計框圖如圖1所示。系統(tǒng)有2種控制方式,一種是由PLC與變頻器組成的恒線速度控制系統(tǒng),另一種是由張力控制器及張力傳感器組成的恒張力控制系統(tǒng)。觸摸屏用于參數(shù)設(shè)定及信息交換;PLC用于控制模式轉(zhuǎn)換及數(shù)據(jù)處理;變頻器作為核心控制器。2種控制方式在一定程度上是相互聯(lián)系的,根據(jù)不同的生產(chǎn)情況進行選擇。
圖1 控制系統(tǒng)整體框圖Fig.1 Whole control system
通過系統(tǒng)改造可以解決如下問題:
1)防止織物與輥軸之間的滑動,實現(xiàn)織物的平穩(wěn)傳送;
2)避免卷染機在染色過程中出現(xiàn)色差問題;
3)使織物在收卷和運輸過程中不出現(xiàn)變形散落情況,確??椢锞磔S的牢固性;
4)保證織物的平穩(wěn)恒速運行,降低因速度變化引起的機械故障,降低能耗。
PLC與變頻器的恒線速度控制系統(tǒng)在卷染機系統(tǒng)中的具體框圖如圖2所示。
由圖可見,該系統(tǒng)由三菱L-700系列變頻器作為核心控制器,分別控制系統(tǒng)的3個電動機,其中編碼器作為閉環(huán)控制的反饋信號傳送給變頻器信號,再通過變頻器去控制電動機的轉(zhuǎn)速。
圖2 卷染機恒線速度控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖Fig.2 Structure diagram of jigger constant linear velocity control system
1)系統(tǒng)框圖中的主軸電動機由變頻器2控制,其速度恒定不變,具體參數(shù)通過觸摸屏設(shè)定。
2)變頻器1與變頻器3控制收卷電動機與放卷電動機,二者速度與主軸速度保持一致,根據(jù)編碼器的反饋數(shù)據(jù)進行實時調(diào)整。
3)PLC在系統(tǒng)中屬于數(shù)據(jù)交換處理環(huán)節(jié),可以同時控制滾輪1與滾輪2的正反轉(zhuǎn),實現(xiàn)收卷與放卷的即時變化。
在系統(tǒng)運行過程中,收卷輥隨著收卷織物層數(shù)的增加轉(zhuǎn)速下降,要實現(xiàn)恒速控制就必須達到頻率匹配(包括轉(zhuǎn)速運算和卷徑運算)[7]。同步匹配頻率f(t)的計算公式為
式中:V為織物線速度;P為電動機極對數(shù);i為機械傳動比;D(t)為卷筒卷徑。由式(1)可以看出,由于卷筒的卷徑不斷變化,要使織物線速度恒定,電動機的轉(zhuǎn)速也要同步變化[7],如式(2)所示。
式中:N為電動機的轉(zhuǎn)速;f為電源的頻率;P為電動機極對數(shù);s為轉(zhuǎn)差率。
由于系統(tǒng)的卷徑(滾輪厚度)不斷增大,所以需要通過人機界面及傳感器傳給控制器(PLC)[8],再由PLC傳給變頻器,如圖1框圖所示。本控制系統(tǒng)運用變頻器內(nèi)部的PID控制程序進行控制,通過編碼器進行數(shù)據(jù)反饋,所以實現(xiàn)了是閉環(huán)PID控制。3個變頻器的參數(shù)設(shè)置如表1、2所示。
表1 變頻器1、3的主要參數(shù)設(shè)置及說明Tab.1 Main parameters and description of inverters 1 and 3
表2 變頻器2的485通訊參數(shù)設(shè)置Tab.2 485 Communication parameters of inverter 2
在接線過程中需要注意的是,如果旋轉(zhuǎn)編碼器的型號選擇是集電極開路的,變頻器上的接線端子A7AP需要接通。
根據(jù)系統(tǒng)的實際運行情況,需要實現(xiàn)負反饋作用,因此將Pr.128設(shè)置為40(PID負反饋,41為正反饋)。又由現(xiàn)場測試分析得,控制系統(tǒng)通過PI控制即可滿足控制要求,即設(shè)置比例參數(shù)為50(Pr.129=50),積分時間為1.6 s(Pr.130=1.6 s),其他設(shè)置如表1所示。
2.2.1 PID控制算法介紹
圖3示出PID控制基本構(gòu)成。其中Kp為比例常數(shù);Ti為積分時間;S為運算;Td為積分時間。
圖3 PID控制基本構(gòu)成框圖Fig.3 Block diagram of PID control
在設(shè)置PID參數(shù)過程中需要注意:
1)當PID的比例參數(shù)P的設(shè)定值較小時,測定值的微小變化可以得到大的輸出變化。參數(shù)設(shè)置過大可能會引起系統(tǒng)超調(diào),降低穩(wěn)定性。
2)積分時間不宜設(shè)定太大,系統(tǒng)響應(yīng)速度變慢。隨著積分時間變小,完成速度越快,但是有超調(diào)的危險。
2.2.2 PID增益調(diào)整說明
圖4示出系統(tǒng)調(diào)節(jié)過程中的變化曲線??刂葡到y(tǒng)在進行調(diào)試的過程中要呈現(xiàn)圖4(b)的狀態(tài),使系統(tǒng)在加速、勻速、減速和急減速時的狀態(tài)均正常運行??梢酝ㄟ^調(diào)整變頻器Pr.129(PID比例參數(shù))和Pr.130(PID積分時間)實現(xiàn)。
圖4 系統(tǒng)調(diào)節(jié)過程中的變化曲線Fig.4 Change curve in system regulation process.(a)System response speed is slow;(b)System response speed is moderate;(c)System response speed is high
1)系統(tǒng)響應(yīng)速度慢時的調(diào)整方法。將Pr.129(PID比例參數(shù))降低10%,同時將Pr.130(PID積分時間)減小0.1 s。使系統(tǒng)在任何運行狀態(tài)下都能達到圖4(b)的狀態(tài)。
2)響應(yīng)速度快時(振蕩不收斂時)的調(diào)整方法。將 Pr.129(PID比例參數(shù))增加10%,同時將Pr.130(PID積分時間)增加0.1 s。使系統(tǒng)在任何運行狀態(tài)下都能達到圖4(b)的狀態(tài)。
2.3.1 影響張力控制的因素
在卷染機械中影響張力F的主要因素有卷軸的扭矩 T和卷徑 D,三者之間關(guān)系如式(3)所示。
由式(3)可知,扭矩一定時,張力與卷徑成反比,因此在放卷或者收卷時,為了確保張力恒定需要伴隨卷徑的變化改變扭矩。此外,引起張力變化的因素除卷徑外,還有損失扭矩變動產(chǎn)生的影響,以及速度變化時慣性的影響。
2.3.2 張力控制設(shè)計
文獻[9]介紹了張力控制的幾種方式,如手動張力控制、卷徑檢測式張力控制(半自動控制)、全自動控制(閉環(huán)控制)方式。在這幾種控制系統(tǒng)中,全自動張力控制是反饋張力控制,與卷徑檢測控制相比張力精度較高,本文的張力控制為全自動張力控制,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖5所示。
圖5 全自動張力控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)Fig.5 Structure of automatic tension control system
控制系統(tǒng)在硬件選擇上采用三菱系列產(chǎn)品。
1)張力檢測器。選用三菱LX-050TD型張力檢測器,其中050為額定負載除以10后得到的數(shù)值,單位為N。因此該系統(tǒng)為500 N的額定負載量,檢測器屬于微偏位型張力檢測器。
2)張力控制器。張力控制器選用三菱的LE-40MTA-E型。其工作原理為:張力控制器接收來自張力檢測器的信號,自動控制織物的放卷、中間輔助軸和收卷時的材料張力。并針對執(zhí)行機構(gòu)發(fā)出0~24 V的控制電壓。圖6示出張力控制器與PLC的CAD接線圖。
圖6中FX3U-48MT為48點的PLC控制器,F(xiàn)X3U-4DA為PLC的4通道模擬量輸出模塊,F(xiàn)X3U-4AD為PLC的4通道模擬量輸入模塊。系統(tǒng)中有2個張力控制器,分別控制圖2中滾筒1與滾筒2的張力。由于系統(tǒng)是對稱結(jié)構(gòu),所以本文僅對張力控制器LE-40MTA-E(1)進行分析。
PLC輸出端 Y0-Y3控制 LE-40MTA-E(1)的MC1(運行/停止)、MC4(停止保持記憶復位)、MC5(控制模式1)、MC6(控制模式2)。FX3U-4DA的4個模擬量輸出通道與控制器的模擬輸入信號AI1(外部張力設(shè)定)、AIC(內(nèi)部電阻)、AI2(功能設(shè)置)、AI3(功能設(shè)置)相連。FX3U-ADA的4個模擬量輸入通道與控制器的模擬輸出信號SA(控制信號輸出)、SN(選擇信號)、AOC(張力顯示輸出)、TMO(張力顯示輸出)相連。圖7示出張力控制器與檢測器連接圖。
上述控制系統(tǒng)可以通過PLC來實現(xiàn)模式的切換,從而實現(xiàn)恒線速度與恒轉(zhuǎn)矩控制。由于PLC本身也具有PID算法,所以在系統(tǒng)改造中更加靈活多變,維護也更加方便。
圖6 張力控制器與PLC的CAD接線圖Fig.6 CAD wiring diagram of tension controller and PLC
圖7 張力控制器與檢測器連接圖Fig.7 Connection diagram of tension controller and tester
根據(jù)上述控制原理進行程序設(shè)計,系統(tǒng)的控制流程如圖8所示。
圖8 系統(tǒng)的控制流程圖Fig.8 Control flow chart of system
由三菱GTO1000觸摸屏通過RS422通訊形式來控制FX3U-48MPLC,在經(jīng)FX3U-485通訊模塊與3臺變頻器進行通訊。
觸摸屏控制模式選擇界面中變頻器速度控制按鈕對應(yīng)程序軟元件為M300,而張力轉(zhuǎn)矩控制按鈕對應(yīng)程序軟元件為M400。
張力控制模式界面中啟動按鈕對應(yīng)程序軟元件中的M1502,右放左收按鈕對應(yīng)程序軟元件中的M1501,當M1501為OFF時觸摸屏顯示右放左收,當M1501為ON時顯示為左放右收。
速度控制模式界面中啟動按鈕對應(yīng)程序軟元件的M502,右放左收按鈕對應(yīng)程序軟元件中的M501,當M501為OFF時顯示右放左收,當M501為ON時顯示左放左收。在觸摸屏上還有循環(huán)/單動模式,手動調(diào)節(jié)模式,還有一個轉(zhuǎn)速顯示對應(yīng)于程序軟元件的D18。
啟動與模式選擇參考程序如圖9所示。M502與M1502接收來自觸摸屏的信號,將相應(yīng)的速度傳給電動機。程序中M300與M400分別是2種控制模式的選擇按鈕,當速度控制有效時,轉(zhuǎn)矩控制相關(guān)軟件被復位,反之亦然。
圖9 啟動與模式選擇參考程序Fig.9 Slection reference program of start and mode
變頻器參數(shù)運行讀取參考程序如圖10所示。程序中IVDR為變頻器的運行控制專用指令,前面的K1為變頻器的站號。H0ED為寫入設(shè)定頻率(RAM),H0FA為運行指令。后面的 K1為PLC的使用通道,本設(shè)計為通道1。
圖10 變頻器參數(shù)運行讀取參考程序Fig.10 Inverter parameter run read reference program
M700對應(yīng)速度控制模式界面中的“收卷”,當為OFF時顯示收卷,為ON時顯示放卷。M701對應(yīng)滾輪顯示,M800對應(yīng)張力控制模式界面中的“收卷”,當為 OFF時顯示收卷,為 ON時顯示放卷。M801對應(yīng)滾輪顯示。
通過對紹興某印染廠卷染設(shè)備進行數(shù)據(jù)測試,在進行了恒線速度恒張力控制改造設(shè)計后,卷染機卷徑變化與速度和張力的關(guān)系如表3所示。
表3 改造測試數(shù)據(jù)Tab.3 Transformation test data
從數(shù)據(jù)可見,本文設(shè)計方案滿足了規(guī)定的設(shè)計要求,隨著設(shè)備的運行,卷染織物的卷徑不斷變化,以往的控制系統(tǒng)中經(jīng)常會出現(xiàn)斷布,停機的情況。而經(jīng)過改造后的系統(tǒng),只要在觸摸屏上設(shè)定好相應(yīng)的參數(shù)及控制模式,其運行的線速度及轉(zhuǎn)矩將基本保持不變。
由于卷染材料通常以彈性織物為主,所以傳感器在檢測過程中會產(chǎn)生微小的誤差,從而影響控制精度。這樣的誤差可以通過設(shè)置變頻器參數(shù)及調(diào)用PLC程序來進行補償。
卷染機自動控制系統(tǒng)設(shè)計改造后系統(tǒng)的控制模式靈活方便,可以滿足生產(chǎn)線上不同的工藝需求。實現(xiàn)企業(yè)智能控制管理,提高生產(chǎn)效率。本文控制系統(tǒng)的設(shè)計布線簡單,控制系統(tǒng)的后期改造升級更為方便。
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