劉 輝 盧尚鵬 范天文 劉永進
(河北鋼鐵集團礦業(yè)公司)
冷凍段爆破技術(shù)在司家營大水礦床的應(yīng)用
劉 輝 盧尚鵬 范天文 劉永進
(河北鋼鐵集團礦業(yè)公司)
司家營鐵礦大水礦床某主井采用了凍結(jié)法施工方式進行預(yù)治水,因地質(zhì)條件、鉆機設(shè)備、人員操作、施工管理等多種因素導致冷凍段試挖至20 m時出水,致使冷凍段嚴重過凍。為此,在井筒冷凍段采用松動爆破技術(shù)進行施工,松動并破碎井筒內(nèi)的凍土。結(jié)果表明,冷凍段采用新的爆破技術(shù)后,施工難度得以降低,施工進度得到提升。
大水礦床 凍結(jié)法施工 冷凍段過凍 松動爆破
司家營礦區(qū)某主井第四系覆蓋層較厚,且臨近灤河古河道,地下水補給豐富,水文地質(zhì)條件復(fù)雜,故對該井第四系及風化基巖層采用凍結(jié)法進行施工。2#主井自開機冷凍歷時51 d,兩水文孔均已冒水,觀察7 d后,于冷凍第58 d開始試挖井筒。然而冷凍段試挖至20 m處時,井筒內(nèi)出現(xiàn)較大涌水,隨即將人員設(shè)備撤出井筒。根據(jù)現(xiàn)場測量涌水情況,判定冷凍交圈未閉合或不徹底,因此將井筒灌水至靜水位進行第2次凍結(jié),根據(jù)每天測溫孔、冷凍孔溫度及凍結(jié)壁發(fā)展情況,至39 d時再次試挖。屆時,凍結(jié)壁已發(fā)展進井筒內(nèi)3~4 m,采用人工風鎬掘進,施工難度較大,進度緩慢。因此,在冷凍段采用爆破技術(shù)進行施工,松動并破碎井筒內(nèi)的凍土。
(1)第Ⅰ含水組。地層以上迭階地型式假整合于上更新統(tǒng)之上,構(gòu)成灤河漫灘階地和灤河一級階地,主要由砂、圓礫、卵石組成,卵石粒徑一般為3~5 cm,最大可達15 cm以上,分選中等,磨圓度較好,底板標高-15.98 ~10.96 m,平均-2.48 m,厚5.0~25.99 m,平均14.39 m,其上覆有3~6 m的粉土或黏性土。1979年孔群抽水試驗時,中心孔水位降低4.86 m時出水量為17 324 m3/d,滲透系數(shù)為32.0 m/d;水位降低7.03 m時出水量21 251 m3/d,滲透系數(shù)為315 m/d,屬微承壓水。
(2)第Ⅱ含水組。多隱伏于Ⅰ組之下,部分出露地表,構(gòu)成灤河二級階地,根據(jù)地層結(jié)構(gòu)、巖性粒度、賦水性能、地貌特征和水力性質(zhì)差異,垂直上可分為2個含水段:①上段(Ⅱ1),巖性主要為粉細砂夾薄層黏性土,含水弱而不均,底板標高-2.12~14.39 m,平均10.95 m,厚6.85~22.3 m,平均15.6 m,單位涌水量1.99~8.95 m3/(h·m),滲透系數(shù)為15.0 m/d,屬潛水;②下段(Ⅱ2),巖性主要以粉細砂、卵礫石為主,厚度大而穩(wěn)定,富水性強,底板標高-94.69~-16.34 m,平均-51.52 m,厚0~72.1 m,平均39.41 m,滲透系數(shù)為178.0~224.7 m/d,屬承壓水。
(3)第Ⅲ含水組。主要含水巖性為中砂、細砂、圓礫、卵石、含礫石粗砂,受原始地形控制,含水層起伏較大,底板標高-134.79~-42.61 m,平均-73.12 m,厚0~37.68 m,平均10.77 m。群孔抽水試驗時,中心孔水位降低1.9 m時出水量為6 855 m3/d,滲透系數(shù)為144 m/d,礦區(qū)中部孔群抽水時,水位降低15.4 m,出水量為106 600~15 500 t/d,滲透系數(shù)為47.7 m/d。
主井井筒凈直徑為6.5 m,井筒深800.3 m,井口設(shè)計標高+20.3 m,凍結(jié)深度為216 m。該主井采用上述凍結(jié)方案進行施工,第1次試挖時出水,隨即灌水至靜水位進行第2次凍結(jié),前后冷凍歷時110 d,致使井筒嚴重過凍。井筒內(nèi)凍土發(fā)展最多的達3~4 m(卵石層),發(fā)展最少的也有1.5~2 m(中砂層)。井筒自20 m以下,采用人工風鎬掘進,歷時1個月僅掘至51 m(月進尺31 m),施工強度大,掘進效率緩慢。
3.1 鑿巖設(shè)備
根據(jù)井筒掘支參數(shù)和工程地質(zhì)、水文地質(zhì)情況,凍結(jié)段采用YT28型鑿巖機,鑿孔深1.6 m,凍結(jié)段鉆頭選用直徑為42 mm的一字型合金鉆頭。鑿孔的注意點有:①合理安排各工序的銜接,減少輔助時間,提高鉆孔速度;②按設(shè)計參數(shù)施工,保證鉆孔深度和精度,降低鉆孔誤差;③保證掏槽孔施工精度,掏槽孔應(yīng)超深于輔助孔和周邊孔,各孔點落點應(yīng)保持平齊、同深,加大底孔裝藥做功能力,力求爆破后工作面光滑平齊。
3.2 炸藥選擇
為了減少對圍巖的破壞,周邊眼采用小藥卷裝藥,凍結(jié)段選用藥卷規(guī)格為φ35 mm×400 mm,單卷重0.30 kg。由于掘進中工作面溫度低于-5 ℃,應(yīng)采用抗凍水膠炸藥或2#巖石粉乳炸藥。
3.3 炮眼深度
由于采用金屬的液壓整體模板高度為4 m,且考慮冷凍段施工安全,凍結(jié)段鑿孔深1.6 m(掏槽眼眼深1.8 m,其余眼深1.6 m),故采用三掘一砌的循環(huán)組織形式,掏槽方式為直眼掏槽。
3.4 炮孔布置
炮眼布置的直徑與井筒直徑有關(guān),采用光面爆破技術(shù)。最小抵抗線(W)為600~750 mm,炮眼間距為(0.8~1.2)W,炮眼布置及相關(guān)爆破參數(shù)見表1。
表1 冷凍段爆破參數(shù)及炮眼布置
3.5 裝藥及填堵
首先將炮孔內(nèi)殘渣采用壓風吹凈,并檢查炮孔深度是否符合設(shè)計要求,然后采用集中裝藥的方式,用木制φ30 mm圓木將藥卷推進至設(shè)計深度并用炮泥封堵嚴實。
3.6 聯(lián)線及起爆
經(jīng)檢查裝藥無誤后,即可進行聯(lián)線工作。聯(lián)線采用傳統(tǒng)的串并聯(lián)方式,導爆管為1~7段,每10發(fā)為1束,由1根導爆管用防水絕緣膠布引爆,利用專用放炮電纜送電,采用專用高頻起爆器起爆。起爆順序為自掏槽眼向外逐圈起爆。
3.7 爆后效果
當?shù)貙訔l件穩(wěn)定、冷凍段成孔較好時,每次爆破段高可達1.4 m,具體爆破效果見表2。
表2 冷凍段爆破效果
由于在凍土上進行鉆孔,成孔率受地層條件影響較大。當?shù)貙訔l件復(fù)雜時,容易造成塌孔或堵孔的情況,此時僅考慮對有效孔進行裝藥爆破,局部因無法成孔造成的欠挖可采用人工風鎬進行掘進,確保每次爆破的掘進段高達到1.4 m左右。
3.8 爆后掘進
該井冷凍段爆破施工后,每循環(huán)進尺1.4 m,循環(huán)時間13 h,采用三掘一砌的施工組織形式。經(jīng)過1個月的爆破掘進,該井冷凍段月掘砌進尺達58 m,大大降低了施工難度,減少了人工費用。
(1)施工中,周邊眼布置時應(yīng)對照凍結(jié)孔偏斜圖,對向井筒內(nèi)偏斜的凍結(jié)管在掘進工作面應(yīng)作明顯標記,并根據(jù)凍結(jié)管傾斜情況,及時調(diào)整周邊眼位置,確保周邊炮孔距凍結(jié)管不小于1.2 m。
(2)控制總裝藥量,周邊眼裝藥長度不宜超過孔深1/2,單位體積巖石炸藥量不大于1.2 kg/m3。
(3)鉆眼結(jié)束后,及時利用壓風吹出孔內(nèi)的巖粉和水分,防止結(jié)冰堵孔,并用木棍堵住炮眼口。
(4)爆破前應(yīng)關(guān)閉全部凍結(jié)器的閥門,并暫停鹽水循環(huán),放炮后應(yīng)首先檢查鹽水箱的水位以及井幫有無漏鹽水現(xiàn)象。特別應(yīng)查明靠近井幫的凍結(jié)管情況,當確認無損壞時,方可恢復(fù)鹽水循環(huán)。
(5)風動工具的防凍措施:①在井口安設(shè)離心式壓風脫水器,利用離心原理將壓風里的水分脫出,凈化壓風;②使壓風管經(jīng)過凍結(jié)溝槽,讓壓風預(yù)冷之后放掉冷凝的水分;③配齊風動工具,出現(xiàn)上凍現(xiàn)象后應(yīng)及時更換;④加強風動工具的維修保養(yǎng),隨時檢修,確保正常運行。
2015-01-04)
劉 輝(1986—),男,副科長,助理工程師,063701 河北省唐山市灤縣響堂鎮(zhèn)。