馮校澤
(太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司礦業(yè)分公司)
尾礦庫排洪隧洞滲漏水及生活污水回收利用
馮校澤
(太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司礦業(yè)分公司)
針對太鋼尖山礦生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大后選礦用水不足的問題,對尾礦庫排洪隧洞滲漏水的水質(zhì)、水量和水位進(jìn)行了現(xiàn)場測量,并進(jìn)行了洪水系統(tǒng)的水力估算和設(shè)計。將尾礦庫排洪隧洞滲漏水采用4根φ325 mm管道引水,經(jīng)φ426 mm長2.5 km的管道自流進(jìn)入生活區(qū)污水處理系統(tǒng)進(jìn)行處理,再泵入選礦生產(chǎn)用環(huán)水系統(tǒng)。補(bǔ)充水量達(dá)380~450 m3/h,且水質(zhì)良好,不但滿足了生產(chǎn)用水的需求,而且解決了尾礦庫排洪隧洞滲漏水和生活區(qū)污水排放造成的環(huán)境污染問題,經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益顯著,可為同類礦山企業(yè)尾礦廢水的循環(huán)利用提供參考。
尾礦庫 排洪隧洞 滲漏水 生活污水
位于太原市水源地——汾河水庫上游的太鋼尖山鐵礦是太鋼主要的鐵精礦供應(yīng)基地,與該礦山同期建設(shè)的尾礦庫排洪隧洞產(chǎn)生嚴(yán)重的滲水和漏水,滲漏水排量達(dá)350~400 m3/h,流經(jīng)南川河后進(jìn)入汾河水庫,對汾河水源地造成了污染。此外,礦山生活區(qū)污水排放量達(dá)100~120 m3/h,直接排放至尾礦庫,對尾礦壩造成了威脅。2012年太鋼尖山礦生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大為330萬t/a后,選礦用水量增加至33 000~35 000 m3/d,最高供水能力僅為1 350 m3/h 的原有供水系統(tǒng)無法保障正常生產(chǎn)。原有的供水系統(tǒng)沿線長約6 km,系統(tǒng)改造難度大,投資較高,亟待解決補(bǔ)充水源的問題,以保證礦山生產(chǎn)的正常進(jìn)行。
根據(jù)現(xiàn)場實況,參考國內(nèi)類似企業(yè)尾礦水利用現(xiàn)狀[1-3],提出了對現(xiàn)有的供水系統(tǒng)和工藝進(jìn)行改進(jìn)的方案:將尾礦庫排洪隧洞滲漏水自流回生活區(qū)污水處理站,與生活污水合并后利用原有泵站作為中轉(zhuǎn)加壓泵站,將滲漏水和污水一并輸送至選礦生產(chǎn)系統(tǒng),進(jìn)行二次利用。該方案既解決了企業(yè)供水系統(tǒng)供水不足的問題,又杜絕了企業(yè)外排水給汾河水源帶來的污染,也避免生活區(qū)污水外排給尾礦庫帶來的安全隱患,同時也為企業(yè)節(jié)省了排污費(fèi)和供水系統(tǒng)擴(kuò)建經(jīng)費(fèi)。
在具體改造方案的設(shè)計方面,應(yīng)合理利用原有的部分廢棄管道和設(shè)備,對排洪隧洞內(nèi)回水池設(shè)計增加沉淀隔離墻及排氣系統(tǒng),增加回水管道約1 000 m。同時增加雙控閥門及流量計、回收水系統(tǒng)增設(shè)防氣塞裝置以及設(shè)置事故排水系統(tǒng)。為此,首先需要對尾礦庫排洪隧洞滲漏水的水質(zhì)和水量,以及新改造系統(tǒng)各個進(jìn)出水點(diǎn)的標(biāo)高進(jìn)行實地測量,進(jìn)而進(jìn)行供水系統(tǒng)的設(shè)計。尾礦庫排洪隧洞距離生活區(qū)污水處理站約2.5 km,由尾礦庫回流至生活區(qū)水池的水量約388.9 m3/h,隧洞出口水位標(biāo)高為1 283.0 m,管道進(jìn)口標(biāo)高為1 282.0 m。生活區(qū)處理后污水出水管流量為100~120 m3/h,生活區(qū)污水管道出口標(biāo)高為1 262.7 m。如此,改造以后的供水系統(tǒng)總供水量可增加488.9~508.9 m3/h,能夠彌補(bǔ)礦山擴(kuò)產(chǎn)后選礦用水的不足。
尾礦庫排洪隧洞滲漏水水質(zhì)分析結(jié)果見表1。
表1 尾礦庫排洪隧洞滲漏水水質(zhì)分析結(jié)果
由表1可知,經(jīng)污水處理系統(tǒng)處理后的尾礦庫排洪隧洞滲漏水的水質(zhì)能夠滿足選礦要求。
2.1 滲漏水自行回流估算
生活區(qū)污水管道出口標(biāo)高低于尾礦排洪隧洞管道20.3 m,若將管道直徑初步確定為φ426 mm(可利用部分舊管路),在回水流量為389.4 m3/h時,水流速為0.89 m/s,可以滿足每米管道阻力損失為2.9 mm水柱的自流條件。尾礦排洪隧洞至生活區(qū)污水處理站管道長度估算為2 450 m,管道局部阻力損失考慮為沿程阻力損失的15%,則2 450 m長的回水管道自流水頭總壓力損失為8.17 m 水柱,小于20.3 m 海拔高差,因而可以確定尾礦庫排洪隧洞滲漏水可以自流回生活區(qū)污水處理站。
2.2 回水利用系統(tǒng)估算與方案設(shè)計
取水口選擇4根φ325 mm,長1.5 m的鋼管,孔口流量為2 706 m3/h。尾礦壩有部分φ426 mm的舊管路,回水能力為632.5 m3/h,回水系統(tǒng)的取水口流量較大,控制回水系統(tǒng)流量的是回水管,回水系統(tǒng)的回水能力可達(dá)632.5 m3/h。由于從生活區(qū)回收至生產(chǎn)系統(tǒng)的總水量約489.4~509.4 m3/h,管道直徑為φ426 mm,且選礦環(huán)水水池標(biāo)高為1 406.5 m。據(jù)此,污水泵站內(nèi)可選擇4臺DA1-150×7型水泵進(jìn)行工作,3工1備,水泵流量為160 m3/h,揚(yáng)程為191 m,3臺水泵并聯(lián)工作即可滿足使用要求,具體方案見圖1。
圖1 尾礦庫回水系統(tǒng)工藝流程
2.3 回水利用系統(tǒng)調(diào)試與優(yōu)化
為了避免生活區(qū)污水池承受較大水量沖擊,在排洪隧洞內(nèi)部安裝了4個φ150 mm閥門和回收管道,但試運(yùn)行時僅能回收水量約200 m3,大約一半水量無法自流回生活區(qū)。經(jīng)計算,每根φ150 mm管道在流速0.81 m/s的情況下,流量為50.4 m3/h,4根φ150 mm管道自流水量約200 m3/h,要增大回水量必須擴(kuò)大回水管道直徑。經(jīng)查表計算,在自流流速為0.85 m/s的情況下,要保障400 m3/h回水量,4根管道直徑應(yīng)不小于φ200 mm,為了保險起見,將管道回水口擴(kuò)大至φ250 mm,回收水量可達(dá)320 m3左右,但仍然有少量水無法回收。每根尾礦回水管口的自流回水量在流速為0.82 m/s的情況下可達(dá)到144 m3/h,4根管道至少可以保障560 m3/h以上的回水流,遠(yuǎn)大于388.9 m3/h的排洪隧洞滲水量。
經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn),尾礦庫到生活區(qū)約2.5 km管路地形高低起伏,在最高點(diǎn)很可能存在氣塞現(xiàn)象,無法使管道滿管過水。針對該狀況,設(shè)計并安裝了防氣塞裝置,解決了管道局部氣塞的問題,改造后的排洪隧洞自流回收水量很快達(dá)到了390 m3/h左右,排洪隧洞滲漏水全部回收。
方案實施中,對尾礦排洪隧洞內(nèi)部設(shè)置多道隔離墻,對洞內(nèi)部的回收水池優(yōu)化設(shè)計了過濾孔板,解決了尾礦排洪隧洞回收水的多級沉淀過濾問題,保障了滲漏水的回收水質(zhì)。系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行后,凈水站出水的水質(zhì)檢驗結(jié)果如表2所示,符合國家一級A類標(biāo)準(zhǔn),滿足選礦用水的水質(zhì)要求。
表2 凈水站進(jìn)入生產(chǎn)系統(tǒng)的水質(zhì)檢驗結(jié)果
供水系統(tǒng)改造后,系統(tǒng)回收水量達(dá)380~450 m3/h,2012年10月至今回收利用尾礦庫回水和生活污水共計744萬t,大大緩解了供水系統(tǒng)的壓力,水泵運(yùn)行由105臺時降低至75臺時,僅需運(yùn)行3臺泵即可保障生產(chǎn)。杜絕了尾礦庫排洪隧洞滲漏水對南川河流和汾河水庫的污染,也排除了生活污水進(jìn)入尾礦壩而存在的重大安全隱患。系統(tǒng)經(jīng)改造后可以節(jié)約水資源量約372萬t/a,按照3.3元/t計算,可節(jié)約1 228萬元/a,系統(tǒng)運(yùn)行至2014年10月,共為生產(chǎn)系統(tǒng)提供回收水量744萬t,直接經(jīng)濟(jì)效益2 455萬元。
將尾礦庫排洪洞滲漏水和生活污水處理后引入選礦用環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行二次利用,不僅避免了污水外排造成的環(huán)境污染和對尾礦壩安全的威脅,而且可以節(jié)省大筆的供水系統(tǒng)擴(kuò)建費(fèi),可為國內(nèi)類似礦山提供參考。
[1] 龐建華,高明國.石人溝鐵礦水資源綜合利用的探討與實踐[J].現(xiàn)代礦業(yè),2009(11):116-118
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[3] 樊水龍.論尾礦水回收利用[J].中小企業(yè)管理與科技,2009(6):287-288.
2014-12-26)
馮校澤(1971—),男,工程師,030304 山西省太原市婁煩縣馬家莊鄉(xiāng)。