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        金川礦區(qū)自流充填工藝存在的問題及改進措施*

        2015-03-09 05:45:20楊志強王永前趙千里
        現(xiàn)代礦業(yè) 2015年3期
        關(guān)鍵詞:河砂金川工區(qū)

        楊志強 王永前 高 謙 趙千里

        (1.北京科技大學(xué)土木與環(huán)境工程學(xué)院;2.金屬礦山高效開采與安全教育部重點實驗室;3.金川集團股份有限公司)

        金川礦區(qū)自流充填工藝存在的問題及改進措施*

        楊志強1,2,3王永前3高 謙1趙千里2

        (1.北京科技大學(xué)土木與環(huán)境工程學(xué)院;2.金屬礦山高效開采與安全教育部重點實驗室;3.金川集團股份有限公司)

        充填質(zhì)量是充填法采礦安全與高效生產(chǎn)的基礎(chǔ),優(yōu)化充填工藝和加強生產(chǎn)管理是提高充填質(zhì)量的重要保證。針對金川礦區(qū)充填存在的質(zhì)量問題,開展了對充填工藝和生產(chǎn)管理的調(diào)查與研究,進行了混合料膠結(jié)充填體強度試驗研究,確定了河砂的合理摻量為20%~23%。經(jīng)過在金川二礦區(qū)應(yīng)用,驗證了該混合料配比是合理的,為提高充填質(zhì)量提供了保障。

        充填工藝 充填質(zhì)量 改進措施

        金川鎳礦是我國最大的硫化銅鎳礦床,礦體埋藏深、地應(yīng)力高、礦體厚大、礦巖不穩(wěn)定。二礦區(qū)是金川鎳礦三大生產(chǎn)礦山之一,擔(dān)負金川鎳礦75%的礦石生產(chǎn)任務(wù),采用下向進路式分層膠結(jié)充填法開采,采用管道自流輸送和膏體泵送兩種充填工藝,而管道自流輸送承擔(dān)80%以上的充填工作量。

        下向進路分層充填采礦法是在充填體假頂下作業(yè),因此充填體質(zhì)量對采礦安全生產(chǎn)至關(guān)重要。大量工程實踐表明,充填質(zhì)量不僅取決于充填料漿的合理配比,更重要的還依賴于充填系統(tǒng)與充填工藝[1-4]?;萘值热搜芯苛顺涮钯|(zhì)量與充填工藝的關(guān)系認為,充填料漿濃度控制、采場脫水、膠凝材料選取等是影響充填質(zhì)量的重要因素[1-2]。羅建祥分析了影響膠結(jié)充填體強度因素認為,充填骨料的合理配比與精確控制對充填質(zhì)量至關(guān)重要[3]。高直等人針對金川鎳礦深部充填質(zhì)量開展研究,指出了充填材料及其制備和充填工藝對充填質(zhì)量產(chǎn)生重要影響[4]。同時人們開展了提高充填質(zhì)量的工藝、技術(shù)和措施的研究[5-8]。湯艷紅對金川龍首礦的充填系統(tǒng)和充填工藝進行了研究,提高了充填系統(tǒng)控制的可靠性[5]。鄭巨明等人對細尾砂充填過程的脫水技術(shù)開展研究[6]。王正輝和田波等人探討了提高充填質(zhì)量的關(guān)鍵技術(shù)和有效措施[7-8]。

        為保證充填質(zhì)量,金川二礦區(qū)實施了高灰砂比和高濃度的充填技術(shù),在二期工程中普遍采用1∶4的灰砂比和78%的高濃度料漿的充填設(shè)計。即使如此,還存在諸如充填體分層、夾泥以及整體穩(wěn)定性差,嚴重威脅充填采礦安全的問題。為此,在充分調(diào)查和總結(jié)的基礎(chǔ)上,探索適于金川二礦區(qū)的充填技術(shù)和工藝,為其設(shè)計和安全生產(chǎn)提供參考。

        1 自流充填工藝存在的問題

        (1)引流水問題。從井下采場充填的調(diào)查看,引流水量較大。如1 218 m分段五工區(qū)Ⅳ盤區(qū)五分層35#進路打底充填時,采場見引流水至料漿流動基本穩(wěn)定約20 min,其中滿管清水流動 10 min;而31#進路打底充填時,采場見引流水至料漿流動基本穩(wěn)定9 min。

        (2)洗管路水問題。充填攪拌站停車清洗管路下水量大。如1 118 m分段一工區(qū)Ⅵ盤區(qū)一分層30#進路接頂充填停車時,井下觀察管路開始擺動(濃度開始降低)至管內(nèi)下水停止計22 min,其中清水流動12 min;1 118 m分段三工區(qū)Ⅳ盤區(qū)三分層15#進路打底12次充填停車時,現(xiàn)場觀察管路開始擺動(濃度開始降低)至管內(nèi)下水停止累計 11 min,其中清水流動5 min。

        (3)水沖洗管路問題。由于通訊線路不暢或聯(lián)系不便等原因的影響,充填控制室有時不經(jīng)過生產(chǎn)工區(qū)充填工確認即開車充填。如1 218 m分段五工區(qū)Ⅳ盤區(qū)五分層35#進路打底充填時,未經(jīng)生產(chǎn)工區(qū)充填工確認即下引流水,導(dǎo)致沖洗管路的水量過多。

        (4)通訊聯(lián)系不完備和不可靠。主要表現(xiàn)在:①井下生產(chǎn)工區(qū)內(nèi)線電話故障率較高,如1 118 m分段一工區(qū)Ⅵ盤區(qū)、三工區(qū)Ⅳ盤區(qū)充填時電話均出現(xiàn)故障;②采場通訊不及時,根據(jù)井下現(xiàn)場調(diào)查,生產(chǎn)工區(qū)充填地點距硐室電話步行需3~7 min,且電話旁有時無人接聽,與充填控制室的聯(lián)系存在一段時間的“真空”,制約上下充填信息的落實和反饋。

        (5)生產(chǎn)工區(qū)簡化充填過程問題。打底充填時不及時倒頭進行里、外分別打底,而是連續(xù)充填,造成進路一端打底超量,另一端打底達不到2 m高;幾條進路合并在一起同時充填或一條進路充兩次即接頂。例如1 138 m分段二工區(qū)Ⅶ盤區(qū)五分層26#、28#相應(yīng)的分層道計106 m同時充填,1 118 m分段三工區(qū)Ⅳ盤區(qū)三分層11#、13#進路,兩次即充填結(jié)束,其中打底和二次充填一次性完成,造成充填進路不易接頂。

        (6)半板墻的位置常采取步測或估測的辦法,導(dǎo)致計算出的半板墻里、外充填設(shè)計打底量不準確,充填攪拌難以按照充填通知單操作,實際充填的灰砂比與設(shè)計存在較大偏差。

        (7)盤區(qū)充填管道安裝問題。按規(guī)定盤區(qū)內(nèi)充填回風(fēng)小,井下要接一定距離鋼管后再接塑料管,但有部分盤區(qū)接的全是塑料管,且固定不牢,擺動大,造成一開始充填就爆管或接頭嚴重噴水事故,給充填生產(chǎn)造成很大影響。

        (8)因“三通問題”不過關(guān),造成充填過程停車次數(shù)增加,給充填質(zhì)量造成影響。

        (9)充填儀表工與充填工配合不夠。交接班時要等儀表工到位后才能繼續(xù)充填,使充填工不能連續(xù)工作。

        (10)充填沉淀水排水問題。每次充填后的沉淀水,有的工區(qū)排在自己做好的蓄水池內(nèi);有的直接排在分層道內(nèi)(無擋水墻的條件);有的用充填塑料管排到另一條已準備好的充填進路內(nèi);有的用塑料管直接排到水倉。前兩項特別是第二項采場污染嚴重;后兩項特別最后一項基本無污染。

        (11)充填料漿在進路中的運動和離析問題。觀察充填管頭附近充填料漿的流動發(fā)現(xiàn):充填料漿在進路中不是一個均勻流動過程,而是經(jīng)歷堆積、塌落的過程,即充填料漿在充填管頭附近開始堆積,當(dāng)堆積的高度達到一定程度便向四周塌落,然后繼續(xù)堆積,堆積到一定高度又一次塌落,如此反復(fù),形成充填體的最終形狀。從相鄰進路回采揭露出的充填體來看,充填體在堆積、塌落過程中形成的坡度很大,最大坡度可達到7.13°(1∶8),與設(shè)計的2°~3°存在很大差異。從下一分層所揭露出的充填體來看,在充填管頭附近存在明顯的離析現(xiàn)象,即形成的充填體大多數(shù)情況下是砂子,水泥很少或沒有。

        (12)進路頂板離析問題。通過揭露部分進路頂板發(fā)現(xiàn),充填體離析嚴重,基本上都是砂子,嚴重影響采礦安全。進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn):這些都是大于50 m 的半圓弧形半板墻進路,充填程序是先路口后掌子頭。當(dāng)先打進路口時,很多灰水被流入掌子頭,再加上換頭充填下的引流灰水,大量灰水的存在造成了離析。隨著打底高度地提高,掌子頭的灰水不斷地向進路口流去,造成充填體質(zhì)量差。

        2 改進充填工藝技術(shù)

        ①開展對充填“三通”結(jié)構(gòu)和材質(zhì)的試驗研究,以便解決因“倒頭”、“倒進路”、“倒盤區(qū)”和“倒分段”而被迫停車,造成停車次數(shù)增加、多余水,嚴重污染采場,影響充填質(zhì)量的問題;②對充填沉淀水的設(shè)備及排水方式進行試驗,并根據(jù)試驗結(jié)果納入標準執(zhí)行;③建立健全完善的充填過程質(zhì)量控制配制、充填環(huán)節(jié)把關(guān)評價制、充填申請確認負責(zé)制、記錄審核制、量化考核兌現(xiàn)制及質(zhì)量事故報告制、分析制、通報制及責(zé)任追究制; ④建立完善充填工區(qū)與生產(chǎn)工區(qū)充填交接班制,提高結(jié)合度,實行自然交班、避免停車等待交班;⑤建立充填鋼管安裝、維護、更換負責(zé)制,包括盤區(qū)鋼管部分的安裝、維護和更換;⑥建議完善充填環(huán)節(jié)電話系統(tǒng),確保信息反饋及時、準確、暢通;⑦建立完善充填過程質(zhì)量控制環(huán)節(jié)配套確認制,提高工作質(zhì)量;⑧建議繪制充填管網(wǎng)系統(tǒng)圖,并建立完善管網(wǎng)適時修改制,時刻保證管網(wǎng)的真實性,同時要適時地對操作人員進行培訓(xùn)指導(dǎo),確保作業(yè)無誤;⑨開展進路設(shè)計充填坡度與實際形成的坡度不一致問題的研究,找出問題的原因(技術(shù)或管理因素),制定相應(yīng)措施,杜絕此類嚴重質(zhì)量事故的發(fā)生;⑩針對揭露出來的進路頂板充填體強度低這一情況,將超過50 m的進路改為超過30 m的進路打半板墻,而且對現(xiàn)在執(zhí)行的進路充填次序,再作一次實效性論證。

        3 混合充填料配對充填質(zhì)量的影響

        目前金川二礦區(qū)高濃度管道自流輸送采用的充填料有:金川砂石廠生產(chǎn)的-3 mm棒磨砂和金昌地區(qū)花石溝產(chǎn)的河砂。經(jīng)過對兩種充填料的取樣、篩分和統(tǒng)計分析,結(jié)果顯示(見圖1)。河砂含泥量在7%以內(nèi),棒磨砂含泥量波動較大。兩種充填料2.5 mm以上粒徑平均含量嚴重超標,由此產(chǎn)生嚴重的離析現(xiàn)象。粒徑較大的顆粒集中沉降在采場充填管頭充填漿液濺落點附近,而充填采場另一端幾乎全部是灰水,充填體質(zhì)量無法保證。

        圖1 充填料粒級分布曲線

        為了降低充填成本,礦山采用部分河砂替代棒磨砂,棒磨砂與河砂混合進行充填。由于兩種充填料的配比影響充填料的粒徑分布,也直接影響充填體強度,為此,對兩種混合充填料不同配比進行了充填體強度試驗(見表1)。圖2給出了4種齡期的充填體強度與河砂摻量的關(guān)系曲線。由此可見,對于混合充填料,在料漿濃度為76%時,對應(yīng)于充填體早期強度(3 d和7 d)河砂的最佳摻量為20%~23%,而后期強度(28 d和60 d)基本上隨河砂摻量的增加而呈現(xiàn)降低趨勢。即當(dāng)河砂控制在最佳摻量范圍時,充填體強度能夠滿足金川礦山安全采礦的要求。

        表1 棒磨砂與河砂混合料不同配比的充填體強度試驗

        圖2 抗壓強度與河砂摻量的關(guān)系

        倉儲不同時間、不同種類、不同層高的充填料含水率不同,也是造成充填濃度波動,影響充填質(zhì)量的重要因素之一。在對充填攪拌站的調(diào)查發(fā)現(xiàn),品種單一的充填砂對充填濃度的影響比較容易控制,混合料造成的濃度波動不易控制。解決混合充填料的充填質(zhì)量問題,關(guān)鍵在確定合理配比,加強充填料混合生產(chǎn)管理,切實按照河砂配比進行操作,確保混合充填料配比的精確度。

        4 結(jié) 論

        充填質(zhì)量是確保充填采礦安全的基礎(chǔ)。雖然影響充填質(zhì)量的因素復(fù)雜多變,但主要涉及兩個方面:充填料漿配比的優(yōu)化設(shè)計和制備;充填工藝和生產(chǎn)管理與監(jiān)控。目前大多數(shù)文獻研究更多的是關(guān)注前者,對充填工藝和充填生產(chǎn)管理的影響研究不多。針對金川礦山管道自流輸送充填采礦生產(chǎn)中存在的充填質(zhì)量問題,通過大量的現(xiàn)場調(diào)查和分析研究,找出了影響充填質(zhì)量在充填工藝和生產(chǎn)管理中存在的問題。研究發(fā)現(xiàn),不同種類混合料的充填技術(shù),不僅合理配比對充填質(zhì)量產(chǎn)生影響,充填料的生產(chǎn)管理也是重要影響因素之一。由此可見,提高充填質(zhì)量,不僅需要優(yōu)化充填采礦技術(shù)和參數(shù),還需要加強生產(chǎn)管理。

        [1] 惠 林,賀茂坤.淺談充填體質(zhì)量與充填工藝的關(guān)系[J].中國礦山工程,2010,39(5):17-19.

        [2] 王發(fā)芝,朱應(yīng)勝,惠 林.影響冬瓜山銅礦充填質(zhì)量的因素探討[J].采礦技術(shù),2006,6(2):11-12.

        [3] 羅建祥,影響膠結(jié)充填體強度的因素分析[J].甘肅冶金,2005,27(2):24-25.

        [4] 高 直, 張海軍.影響中深部充填質(zhì)量的因素探討及對策[J].銅業(yè)工程,2009(4):11-14.

        [5] 湯艷紅.礦山充填工藝和控制系統(tǒng)的技術(shù)改造[J]. 中國礦山工程,2011,40(3):20-22.

        [6] 鄭巨明,奉 欣,饒幫良,等.細粒尾砂作為充填料脫水措施的研究[J].資源環(huán)境與工程,2007,21(2):184-186.

        [7] 王正輝.充填體的質(zhì)量與控制[J].采礦技術(shù),2001,1(3):16-18.

        [8] 田 波,李殿輝.提高充填體強度的技術(shù)措施[J].黃金科學(xué)技術(shù),2005,13(1-2):51-54.

        *國家高技術(shù)研究發(fā)展計劃項目(863計劃),典型尾礦資源清潔高效利用技術(shù)及裝備研究與示范項目(編號:SS2012AA062405)。

        2014-11-11)

        楊志強(1957—),男,教授級高級工程師,北京科技大學(xué)兼職教授,博士生導(dǎo)師,金屬礦山高效開采與安全教育部重點實驗室客座研究員,100083 北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號。

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