徐福建
(鄭州煤炭工業(yè)(集團)楊河煤業(yè)有限公司)
綜掘工作面前抽后壓混合式通風(fēng)除塵技術(shù)參數(shù)研究
徐福建
(鄭州煤炭工業(yè)(集團)楊河煤業(yè)有限公司)
分析了裴溝煤礦31051綜掘工作面的實際情況,確定采用前抽后壓式通風(fēng)方式,并對其通風(fēng)技術(shù)參數(shù)進行了研究。經(jīng)現(xiàn)場試驗,測定壓抽風(fēng)筒口距迎頭不同距離時抽風(fēng)口后5 m的粉塵濃度,得出壓入式風(fēng)筒口距迎頭25 m,抽出式風(fēng)筒口距迎頭4 m時,除塵效果最佳。
綜掘工作面 前抽后壓 通風(fēng)除塵
隨著機械化程度的不斷提高,綜掘工作面粉塵濃度也相應(yīng)增加。為了解決綜掘工作面粉塵濃度居高不下的問題,國內(nèi)外學(xué)者進行了大量研究[1-2],主要的防塵降塵措施有噴霧降塵和通風(fēng)除塵。噴霧降塵主要依靠綜掘機自帶的內(nèi)外噴霧,除塵效果不佳,特別是對呼塵的除塵效果十分有限,且掘進過程中掘進機噴頭往往由于堵塞而不能正常噴霧。此外,噴霧降塵耗水量較大,使用過程中會造成底板積水,惡化掘進迎頭工作環(huán)境,給正常掘進造成不便[3]。通風(fēng)除塵技術(shù)是利用掘進工作面局部通風(fēng)系統(tǒng)將掘進迎頭產(chǎn)生的粉塵抽入風(fēng)筒,使含塵氣流通過除塵器而達到降低掘進工作面粉塵,凈化風(fēng)流的目的[4]。根據(jù)掘進工作面局部通風(fēng)機和風(fēng)筒的安設(shè)位置,可將掘進工作面混合式通風(fēng)分為長壓短抽、長壓長抽、長抽短壓3種通風(fēng)系統(tǒng)。長壓短抽通風(fēng)除塵又可分為前壓后抽和前抽后壓式,其中前抽后壓通風(fēng)除塵系統(tǒng)應(yīng)用較為廣泛[5]。與噴霧相比,通風(fēng)除塵無迎頭積水隱患,系統(tǒng)維護簡單,運行費用較低,具有重要的應(yīng)用價值。
裴溝煤礦31051綜掘工作面31軌道上山東翼,南部緊鄰已回采結(jié)束的31071綜采工作面,巷道凈高3.5 m,下凈寬5.4 m,斷面17.1 m2,采用前抽后壓混合式通風(fēng)方式。壓入通風(fēng)機為FBD2×30 kW 型局扇2臺,其中1臺備用,供風(fēng)量為400~630 m3/min,安裝在-180 m運輸大巷與31軌道上山-180 m 聯(lián)巷交岔點新鮮風(fēng)流中,距回風(fēng)口不小于10 m。采用直徑800 mm的膠帶風(fēng)筒,懸掛于巷道一側(cè)上方;抽出式風(fēng)機采用KCS-400D濕式除塵風(fēng)機,除塵效率99.25%~99.3%。
裴溝煤礦采用EBZ100型掘進機掘進,掘進過程中產(chǎn)生大量粉塵,司機處粉塵瞬時濃度可達2 500 mg/m3以上,現(xiàn)有的前抽后壓混合式通風(fēng)雖然對工作面有一定的降塵作用,但由于通風(fēng)參數(shù)布置不合理,降塵效果有限,為此,本文對前抽后壓式通風(fēng)除塵技術(shù)參數(shù)進行了研究,以降低工作面粉塵濃度,改善作業(yè)環(huán)境,提高降塵效率。
影響前抽后壓通風(fēng)除塵系統(tǒng)除塵效率的因素較多,主要包括壓入風(fēng)筒和抽出風(fēng)筒距掘進迎頭的距離、壓抽比及除塵風(fēng)機除塵效率等[6]。為了進一步提高長壓短抽通風(fēng)的除塵效率,根據(jù)裴溝煤礦31051工作面實際情況,主要對壓入風(fēng)筒和抽出風(fēng)筒距掘進迎頭的距離、壓抽比這兩個參數(shù)進行了現(xiàn)場試驗,以確定適合的通風(fēng)除塵參數(shù)。本次長壓短抽通風(fēng)除塵試驗使用礦方原有的KCS-400D型濕式振旋除塵機,除塵風(fēng)機上接抽出式風(fēng)筒。
2.1 壓入式風(fēng)量與除塵風(fēng)機吸風(fēng)量的匹配
壓入風(fēng)量(QY)與抽出風(fēng)量(QC)的匹配存在3種形式,即:QY>QC,壓抽比大于1;QY=QC,壓抽比等于1;QY 根據(jù)現(xiàn)場實踐[5,7],一般情況下:QY=1.2~1.3QC。主要是保證壓入式和抽出式重合段內(nèi)有風(fēng)流流動和不產(chǎn)生循環(huán)風(fēng)。但隨著掘進距離的增長,QC數(shù)值不變,而QY數(shù)值則隨著掘進距離的增加而減少。為保障掘進面通風(fēng),在順槽的掘進過程中,應(yīng)根據(jù)情況及時變動壓入式風(fēng)機的位置,縮短掘進工作面的進風(fēng)距離,保證壓入式和抽出式風(fēng)筒重合段內(nèi)有風(fēng)流流動和不產(chǎn)生循環(huán)風(fēng)。 裴溝煤礦31051掘進工作面壓入式風(fēng)機壓風(fēng)量為560 m3/min,因此確定該工作面抽風(fēng)量為460 m3/min。在掘進過程中,實時調(diào)整局部通風(fēng)機位置,以保證壓入式和抽出式風(fēng)筒重合段內(nèi)有風(fēng)流流動和不產(chǎn)生循環(huán)風(fēng)。 2.2 壓、抽風(fēng)筒口距迎頭合理距離的確定 為確定裴溝煤礦31051綜掘工作面前抽后壓混合式通風(fēng)除塵的合理參數(shù),對以上初步確定的該工作面長壓短抽通風(fēng)除塵系統(tǒng)中壓入式風(fēng)量與除塵風(fēng)機吸風(fēng)量,壓、抽風(fēng)筒口距迎頭合理距離參數(shù)進行現(xiàn)場試驗,以尋求降塵效果最佳的長壓短抽混合式通風(fēng)除塵參數(shù)。試驗方案及參數(shù)如表1所示。 表1 長壓短抽通風(fēng)除塵技術(shù)試驗參數(shù) 為有效對比以上不同方案的降塵效果,在抽風(fēng)口后5 m處設(shè)置測塵點,分別測定粉塵濃度隨風(fēng)筒口距迎頭的變化情況,繪制出不同方案的粉塵濃度變化曲線,如圖1所示。 從圖1中可以看出,在壓入式風(fēng)筒口距迎頭距離為10,15,20,25,30 m時,抽風(fēng)口后5 m處粉塵濃度隨抽出式風(fēng)筒口距迎頭距離的增加呈現(xiàn)先增加后降低,然后再增加的趨勢,最低粉塵濃度均出現(xiàn)在抽出式風(fēng)筒口距迎頭4 m處。并不是壓入式風(fēng)筒口距離迎頭越近除塵效果越明顯,同樣,也并非壓入式風(fēng)筒口距離迎頭越遠除塵效果越差,而是存在一個最佳距離。通過對比可以發(fā)現(xiàn),壓入式風(fēng)筒口距迎頭25 m,抽出式風(fēng)筒口距迎頭4 m時比其他距離條件下的除塵效果要好。綜合以上分析,確定裴溝煤礦31051掘進工作面長壓短抽通風(fēng)除塵系統(tǒng)壓入式風(fēng)筒口距迎頭的最佳距離為25 m,抽出式風(fēng)筒口距迎頭的最佳距離為4 m。 圖1 抽風(fēng)口后5 m處粉塵濃度隨抽出式風(fēng)筒口 (1)根據(jù)裴溝煤礦31051工作面實際情況,初步確定裴溝煤礦QY=1.2~1.3QC,其中壓入風(fēng)量為560 m3/min,抽出風(fēng)量為460 m3/min,壓入式風(fēng)筒口距迎頭的距離應(yīng)大于20.6 m,抽出式風(fēng)筒口距迎頭的距離應(yīng)小于6.2 m。 (2)對前抽后壓通風(fēng)除塵技術(shù)進行了現(xiàn)場試驗,確定壓入式風(fēng)筒口距迎頭的最佳距離為25 m,抽出式風(fēng)筒口距迎頭的最佳距離為4 m,此時的除塵效果最佳。 [1] 牛寶爐,陳穎興,邱江海,等.古書院礦掘進工作面混合式通風(fēng)除塵技術(shù)的試驗研究[J].礦業(yè)安全與環(huán)保,2006,33(6):41-46. [2] 任新峰.綜掘工作面長壓短抽式通風(fēng)除塵技術(shù)研究[J].陜西煤炭,2013(4):17-19. [3] 幸大學(xué).掘進混合式通風(fēng)合理抽壓風(fēng)筒口位置的探討[J].礦業(yè)安全與環(huán)保,2005,32(4):25-27. [4] 王 輝,蔣仲安,黃麗婷.掘進巷道中長壓短抽式通風(fēng)合理壓抽比試驗研究[J].遼寧工程技術(shù)大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2011,30(4):168-171. [5] 席立群,鐘訓(xùn)紅,婁元起,等.巷道掘進混合式通風(fēng)及除塵效果實踐[J].煤炭技術(shù),2006,25(2):68-69. [6] 劉榮華,王海橋,施式亮,等.壓入式通風(fēng)掘進工作面粉塵分布規(guī)律研究[J].煤炭學(xué)報,2002,27(3):233-236. [7] 王維建.機掘工作面前抽后壓混合式通風(fēng)數(shù)值模擬與實驗研究[D].湘潭:湖南科技大學(xué),2012. 2014-10-17) 徐福建(1980—),男,助理工程師,450000 河南省鄭州市。3 長壓短抽通風(fēng)除塵現(xiàn)場試驗
4 結(jié) 論