陳紅,耿向瑾,李明亮,邱亞林
(云南電力試驗(yàn)研究院(集團(tuán))有限公司,昆明 650217)
NOx 是光化學(xué)煙霧和酸雨形成的主要污染物,燃煤發(fā)電機(jī)組要求安裝SCR (選擇性催化還原法)煙氣脫硝裝置以降低NOX 排放[1],要求燃煤鍋爐的氮氧化物(以NO2 計(jì))排放標(biāo)準(zhǔn)降低到100 mg/m3(標(biāo)況)。在已投運(yùn)煙氣脫硝裝置的機(jī)組中,改造過(guò)的和尚未改造的空預(yù)器均出現(xiàn)過(guò)因硫酸氫氨堵塞而造成煙側(cè)阻力增加的現(xiàn)象[2],導(dǎo)致機(jī)組減出力、引風(fēng)機(jī)搶風(fēng)事件發(fā)生,部分空預(yù)器改造后還出現(xiàn)了排煙溫度升高,爐效降低的情況。
SCR 煙氣脫硝的原理是:在催化劑作用下,向煙氣中噴入氨,將NOx 催化還原成N2和H2O[3],主要反應(yīng)式為4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O。由于噴入的氨氣與煙氣不可能100%均勻混合,在反應(yīng)器的某些區(qū)域,氨氣的含量會(huì)大于煙氣中的NOx 含量,這樣就造成氨氣相對(duì)過(guò)剩,從而形成氨逃逸。
氨逃逸和煙氣中的水蒸汽、SO3,在一定條件下會(huì)生成硫酸氫銨[4],其反應(yīng)式為:NH3+SO3+H2O=NH4HSO4。硫酸氫銨在液態(tài)下,其以液體形式在物體表面聚集或以液滴形式分散于煙氣中。液態(tài)下的硫酸氫銨是一種粘度很大的腐蝕性物質(zhì),會(huì)堵塞和腐蝕脫硝反應(yīng)器和下游設(shè)備,因此氨逃逸會(huì)對(duì)機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行產(chǎn)生影響。
硫酸氫銨生成的反應(yīng)速率主要與溫度、煙氣中NH3、SO3及H2O 濃度有關(guān),硫酸氫銨的形成量隨NH3濃度的增加而增加,高SO3/ NH3摩爾比將促進(jìn)硫酸氫銨的形成及其在空預(yù)器上的沉積。硫酸氫銨的形成同時(shí)依賴于溫度,當(dāng)煙氣溫度略低于硫酸氫銨的初始形成溫度時(shí),硫酸氫銨即開(kāi)始形成。以往認(rèn)為如果氨逃逸量在2 mg/L 以下將不會(huì)形成硫酸氫銨,然而事實(shí)上在足夠高的SO3煙氣濃度下即使1 mg/L 的氨逃逸量仍可形成硫酸氫銨。隨著NH3和SO3濃度乘積的升高,硫酸氫銨的露點(diǎn)溫度升高。
目前我國(guó)大型燃煤發(fā)電機(jī)組多采用可再生容克式空氣預(yù)熱器。在空氣預(yù)熱器的中、低溫端,煙氣溫度低于硫酸氫銨的初始生成溫度,硫酸氫銨會(huì)在空氣預(yù)熱器的中、低溫端的傳熱元件表面上生成[5]從而使空氣預(yù)熱器的換熱金屬元件上產(chǎn)生結(jié)垢、腐蝕,最終導(dǎo)致空氣預(yù)熱器出現(xiàn)壓降上升、換熱效率降低等現(xiàn)象,威脅空氣預(yù)熱器的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
脫硝劑的噴入量相對(duì)煙氣量較少,對(duì)引風(fēng)機(jī)風(fēng)量影響可忽略不計(jì);但因SCR 的阻力增加約500~600 Pa,風(fēng)機(jī)的工作點(diǎn)向左偏移,易造成引風(fēng)機(jī)工作點(diǎn)落入不穩(wěn)的工作區(qū)域,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)出現(xiàn)搶風(fēng)現(xiàn)象。
圖1 軸流式風(fēng)機(jī)并聯(lián)工作搶現(xiàn)象
從圖1 可以看出,兩臺(tái)具有相同性能曲線Ⅰ和Ⅱ的風(fēng)機(jī),并聯(lián)工作時(shí)總性能曲線是一條具有∞形區(qū)域的曲線。若兩臺(tái)風(fēng)機(jī)在管網(wǎng)系統(tǒng)1 中運(yùn)行,則點(diǎn)1 為系統(tǒng)的工作點(diǎn),每臺(tái)風(fēng)機(jī)都將在點(diǎn)1'穩(wěn)定運(yùn)行,此時(shí)不會(huì)出現(xiàn)搶風(fēng)現(xiàn)象。如果由于某種原因,管網(wǎng)系統(tǒng)阻力改變至系統(tǒng)2 時(shí),則風(fēng)機(jī)進(jìn)入∞形區(qū)域內(nèi)運(yùn)行。此時(shí),管網(wǎng)阻力曲線與兩臺(tái)并聯(lián)風(fēng)機(jī)的總性能曲線Ⅲ的∞形區(qū)域同時(shí)相交于點(diǎn)2 和點(diǎn)3。風(fēng)機(jī)在點(diǎn)2 的工作是暫時(shí)的,很快會(huì)移動(dòng)到點(diǎn)3,使某臺(tái)風(fēng)機(jī)在大風(fēng)量的點(diǎn)3'(穩(wěn)定區(qū)域)工作,另一臺(tái)風(fēng)機(jī)在小風(fēng)量的點(diǎn)3"工作,兩臺(tái)風(fēng)機(jī)的工作平衡狀態(tài)被破壞。
由于并聯(lián)運(yùn)行靜調(diào)軸流式風(fēng)機(jī)性能曲線的∞形區(qū)域是在小流量范圍內(nèi),所以避免風(fēng)機(jī)“搶風(fēng)”的根本措施是防止工作點(diǎn)落在∞形區(qū)域內(nèi)。一旦發(fā)生,應(yīng)采取措施使風(fēng)機(jī)工作點(diǎn)離開(kāi)∞形區(qū)域,如減小管網(wǎng)系統(tǒng)阻力、使管網(wǎng)阻力曲線右移等,使風(fēng)機(jī)回到穩(wěn)定工作區(qū)。冷態(tài)引風(fēng)機(jī)搶風(fēng)原因有幾方面的原因:
1)機(jī)組進(jìn)行脫硝工程改造時(shí),增加了SCR反應(yīng)器,管網(wǎng)阻力增加。
2)空氣預(yù)熱器受熱面局部堵塞,流通面積減少,增加了管網(wǎng)阻力。
3)氨過(guò)剩使飛灰化學(xué)性質(zhì)發(fā)生改變,飛灰質(zhì)量變差,易積灰,導(dǎo)致空氣預(yù)熱器出口煙道嚴(yán)重積灰,造成管網(wǎng)阻力增加。引風(fēng)機(jī)工作管網(wǎng)阻力增加是導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)搶風(fēng)的根本原因。
2.1.1 改造措施
1)合并傳統(tǒng)的冷段和中溫段,將換熱元件改為2 段,冷段高度加大到約800~1 200 mm,涵蓋機(jī)組不同負(fù)荷下硫酸氫氨的生成溫度范圍,保證全部硫酸氫氨在冷段完成凝結(jié)和沉積。
2)冷端換熱元件采用搪瓷涂層元件,可以隔斷腐蝕物(硫酸氫銨和由SO3吸收水分產(chǎn)生的H2SO4)和金屬接觸,且表面光潔,易于清洗干凈。
3)加裝SCR 系統(tǒng)后,空預(yù)器冷段換熱元件通常采用局部封閉、高吹灰大通透性的波形(如DNF)替代傾斜的雙層皺紋形(DU)[6],使元件表面沉積的飛灰易于被吹灰器清掃。
4)增加高壓水吹灰裝置(雙介質(zhì)吹灰器),當(dāng)煙氣阻力上升50%左右時(shí),隔離空氣預(yù)熱器后,可對(duì)空氣預(yù)熱器進(jìn)行不停機(jī)清洗。
5)換熱元件的改造,需要增加換熱面積,以維持或不增加排煙溫度。
2.1.2 控制措施
1)定期進(jìn)行氨噴射流量平衡調(diào)整提高噴氨均勻性,并嚴(yán)格控制噴氨量,防止局部或整體過(guò)量噴氨,減少硫酸氫氨的生成。
2)有條件下,燃用低硫煤,減少SO3生產(chǎn)量,從而抑制硫酸氫銨的產(chǎn)生。
加裝液氨SCR 脫硝裝置后,機(jī)組尾部煙道管網(wǎng)阻力增加近500-600 Pa,引風(fēng)機(jī)運(yùn)行工作點(diǎn)必然左移。機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)段,引風(fēng)機(jī)更容易運(yùn)行在不穩(wěn)定工作段(并列異常),一旦受到擾動(dòng)還可能發(fā)生搶風(fēng)事件。應(yīng)加強(qiáng)尾部煙道、空氣預(yù)熱器清灰工作,降低阻力,減少引風(fēng)機(jī)搶風(fēng)的幾率。
在鍋爐豎直煙道出口水平段煙道加裝灰斗及輸灰設(shè)備,及時(shí)輸灰,防止積灰,減少煙道阻力,防止引風(fēng)機(jī)搶分風(fēng)。
1)采用SCR 脫硝裝置,對(duì)空預(yù)器的沾污、堵塞和腐蝕可通過(guò)限制氨逃逸量及催化劑的SO2/SO3氧化率加以控制;對(duì)空預(yù)器進(jìn)行相應(yīng)的改造,并且考慮合理的吹灰器的運(yùn)行方式??疹A(yù)器改造時(shí),需要增加換熱面積,以維持或不增加排煙溫度。為有效降低硫酸氫銨在空預(yù)器換熱元件上的形成速率,可選用搪瓷鍍層換熱元件。
2)采用SCR 脫硝裝置,對(duì)引風(fēng)機(jī)的影響(即風(fēng)機(jī)搶風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的增加)可通過(guò):在鍋爐豎直煙道出口水平段煙道加裝灰斗及輸灰設(shè)備,及時(shí)輸灰,防止煙道積灰;加強(qiáng)尾部煙道、空氣預(yù)熱器清灰工作等加以控制。
[1]GB 13223—2011,火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[S].
[2]鐘禮金,宋玉寶.鍋爐SCR 煙氣脫硝空氣預(yù)熱器堵塞原因及其解決措施[J].熱力發(fā)電,2012,41 (8):45-50.
[3]吳碧君,王述剛,等.煙氣脫硝工藝及其化學(xué)反應(yīng)原理分析[J].熱力發(fā)電,2006 (11):59- 60.
[4]馬雙忱,金鑫,孫云雪,崔基偉.SCR 煙氣脫硝過(guò)程硫酸氫銨的生成機(jī)理與控制[J].熱力發(fā)電,2010,38 (9):12-17.
[5]董建勛,閆冰,趙宗林,王松嶺,馮兆興.火電廠煙氣脫硝裝置對(duì)鍋爐運(yùn)行影響的分析[J].熱力發(fā)電,2007,(3):17-18.
[6]曹志勇,陳聰,湯棟.浙江省燃煤發(fā)電機(jī)組SCR 煙氣脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行狀況評(píng)估[J].zhejian 浙江電力[J],2013,(11):40-43.