李曉慶,吳建龍,王飛,成群林,沈燕萍,趙賽
(上海航天精密機械研究所,上海 201600)
航天產(chǎn)品中細長型箱體鑄件空間孔位多,現(xiàn)有X射線檢測方法工序繁瑣、勞動強度大,檢測周期難以滿足型號生產(chǎn)進度要求。伴隨著現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展,對X射線檢測提出了高速度、高精度、高分辨率、高可靠性等要求。此外,檢測工作勞動強度大,效率低,成本高,特別是射線檢測對人體有害,勞動保護將成為主要問題。因此,射線檢測設備的自動化和儀器的計算機化已成為X檢測發(fā)展的方向之一[1-2]。針對航天產(chǎn)品特點、具體工業(yè)應用,研究實現(xiàn)X射線檢測自動化的原理與方法,設計一種編程簡單的控制方式和運動裝置,實現(xiàn)低成本的X射線自動檢測。
以航天產(chǎn)品中某型號細長型鑄造零件為例,如圖1所示,其上端面為滑軌,內(nèi)部為型腔結構,兩側(cè)分布有連接支耳。為防止滑軌和連接支耳存在鑄造缺陷,檢測過程中零件在上方,X射線源位于零件正下方,檢測焦距控制在800 mm左右。通過移動射線機實現(xiàn)零件不同型腔部位滑軌面和連接支耳的透照檢測,如圖2所示。
圖1 某鑄造零件局部結構示意圖
圖2 X射線檢測部位示意圖
在普通工業(yè)中,細長零件X射線自動檢測要求對金屬結構件進行全方位自動掃描。因此,自動檢測系統(tǒng)的設計應考慮掃描速度 (指工件相對于X射線源的相對運動速度)、掃描方式、位置精度等因素。掃描速度v掃由圖像分辨率 α和降噪時間t決定(v掃=60×α/t),其大小直接影響成像質(zhì)量;掃描方式取決于工件尺寸與成像器尺寸的相對大小;位置精度可由機械結構和控制系統(tǒng)保證。
由于此系統(tǒng)通過垂直于工件的X射線檢測出工件內(nèi)缺陷分布狀況,為了確定零件內(nèi)部缺陷的位置,需控制X射線源沿工件長度方向運動,作單向掃描運動。且在呈像過程中對焦距有一定的要求,故將零件安裝在X射線源上方。在一般的工業(yè)自動化檢測中,常采用交流電機驅(qū)動的控制方式。按照被測工件檢測質(zhì)量以及成像器的最大分辨率和成像時間,設計電機控制系統(tǒng)以滿足要求[3-4]。
零件X射線檢測試驗裝置,如圖3、4所示,包括檢測底架、零件的安裝支架。
圖3 X射線自動檢測試驗裝置
圖4 X射線自動檢測試驗裝置原理圖
移動臺通過電機驅(qū)動齒輪齒條機構、導軌滑塊機構可在底架框上移動,支架框上裝有被檢零件鎖緊裝置,試驗時將零件固定在支架上。通過檢測底架上的移動臺機構,可將X射線檢測設備移至試驗要求位置,總設備中包括2個安裝支架,其中一個在試驗時固定,另一個通過萬向輪移動至行程范圍內(nèi)的任意位置并固定,完成對不同長度零件的X射線檢測試驗。
伺服電機作為系統(tǒng)中最終運動執(zhí)行元件,其輸出力矩和運轉(zhuǎn)速度的大小會直接影響檢測工藝的順利進行。
伺服電機額定輸出扭矩Tw應滿足公式 (1)要求:
式中:Tw為伺服電機額定扭矩;
i為系統(tǒng)傳動比;
η為傳動效率因子;
S為安全系數(shù);
Tf為系統(tǒng)的負載力矩。
因為此系統(tǒng)的負載力矩Tf主要為導軌和滑座之間的摩擦力矩:
式中:μ為滑座導軌間摩擦因數(shù);
m為移動平臺和射線機總質(zhì)量,kg;
g為重力加速度,kg/m2;
D為齒輪節(jié)圓直徑,m。
根據(jù)設計的安全系數(shù)S=5,由式子 (1)和(2)計算可得伺服電機的額定扭矩為2.1 N·m。選擇臺達ECMAC20807伺服電機,其額定扭矩為2.39 N·m,其安全系數(shù)S可達5.3,滿足設計要求。
設在電機額定速度輸出下,移動平臺的移動速度為vn,由齒輪齒條傳動特點可知:
式中:D為為齒輪節(jié)圓直徑,m;
n為電機額定轉(zhuǎn)速,r/min;
i為系統(tǒng)傳動比。
將相關數(shù)據(jù)代入式 (3),得vn=5 m/min。因伺服電機在其額定轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)運轉(zhuǎn)時為恒扭矩輸出,故在負載扭矩一定的情況下,移動平臺的輸出扭矩在(0,vn)范圍內(nèi)可調(diào)節(jié),滿足0.5~3 m/min速度可調(diào)的工藝要求。
控制系統(tǒng)主要控制移動平臺的位置移動來實現(xiàn)對發(fā)射筒零件不同部位的X射線的拍片檢測,同時通過工業(yè)攝像機和工業(yè)監(jiān)視器將射線源隨移動平臺在導軌上的位置移動進行實時、動態(tài)的圖像顯示。控制系統(tǒng)主要包括:人機交互界面功能設計;電氣接口設計;控制流程設計。
系統(tǒng)主要實現(xiàn)的是移動平臺在導軌上的位置移動,因此可以看成一個單軸系統(tǒng)的定位運動控制系統(tǒng)。目前,運動控制系統(tǒng)的定位控制從控制器選擇方面主要有以下3種模式[5]:(1)可編程控制器即PLC控制模式; (2)工業(yè)計算機+運動控制板卡結合控制模式;(3)專業(yè)運動控制器PAC控制模式。此系統(tǒng)采用小型PLC輸出脈沖控制伺服電機的模式。整個控制系統(tǒng)的硬件主要包括:控制器PLC、伺服驅(qū)動器及伺服電機、接近開關、工業(yè)攝像機、工業(yè)顯示器、開關電源、空氣開關、接觸器等低壓電氣元件。系統(tǒng)的原理框圖如圖5所示。
圖5 系統(tǒng)組成原理框圖
整個系統(tǒng)人機交互界面的示意圖如圖6所示,主要包括視頻圖像顯示、工作過程狀態(tài)指示、控制信號輸入3個部分。
(1)視頻圖像顯示
系統(tǒng)上電后,監(jiān)視器以錄像形式實時動態(tài)顯示安裝在移動平臺上的攝像機所攝取的畫面信息,同時對錄像進行存儲、記錄。
(2)工作過程狀態(tài)指示
通過設計顏色指示燈、報警器等對工作過程的狀態(tài)進行指示。主要包括前行指示燈、后退指示燈、總電源指示燈及伺服報警指示燈。
(3)控制信號輸入
通過按鈕或開關觸發(fā)PLC的相關輸入點,PLC調(diào)用相應的程序功能塊實現(xiàn)控制信號的預定功能。主要包括手/自動選擇開關,擋位選擇開關,前行、后退按鈕等。
圖6 人機界面示意圖
為了直觀描述人機界面上的操作命令是如何通過PLC發(fā)送給伺服驅(qū)動器以及現(xiàn)場的信號如何經(jīng)過PLC反饋傳送給人機界面顯示[6],對PLC的I/O口進行了電氣設計。如圖7所示,該接口電路通過外部的開關或按鈕的通/斷來改變PLC相應輸入端子的電平信號,從而實現(xiàn)伺服電機的JOG運行、調(diào)速、正反轉(zhuǎn)等運行狀態(tài)。同時系統(tǒng)實時采集接近開關信號,對移動平臺的位置進行定位控制。
圖7 電氣接口設計
根據(jù)X拍片檢測的工藝,設計了手動和自動兩種控制流程。手動控制是直接伺服電機的JOG運行方式,即預先設定好驅(qū)動器速度參數(shù),通過導通/斷開伺服驅(qū)動器的相應控制點來實現(xiàn)電機的正/反轉(zhuǎn)及啟停;而自動控制則是通過編寫PLC程序進行電機速度的調(diào)節(jié)以及檢測點位置的判定,并通過系統(tǒng)定時觸發(fā),自動完成所有檢測點的X拍片檢測。系統(tǒng)的控制流程見圖8。
圖8 系統(tǒng)手/自動控制流程
基于以上檢測裝置及開發(fā)的控制系統(tǒng),進行了試驗驗證,如圖9—10所示。
圖9 試驗檢測圖
圖10 試驗中實時視頻畫面
長為3 000 mm的工件檢測時間由原來的4 h減少到30 min,通過射線源的自動移動完成對工件的檢測。實驗結果表明:利用此裝置可高效、可靠地實現(xiàn)工藝檢測要求。
(1)基于自動化、集成化的設計思路,設計了航天產(chǎn)品中某典型細長零件X射線自動檢測系統(tǒng),主要包括機械裝置及控制系統(tǒng)兩部分。
(2)研究成果已經(jīng)在工程中得到成功應用,解決了該零件檢測時復雜、繁瑣的操作問題。零件檢測時間得到了大幅縮減,生產(chǎn)效率得到了顯著提高。
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