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        黑山鐵礦整改增效技術(shù)與管理措施

        2015-02-24 04:38:16武春濤王青文王學(xué)文
        現(xiàn)代礦業(yè) 2015年2期
        關(guān)鍵詞:黑山球磨機(jī)品位

        武春濤 許 霞 王青文 王學(xué)文

        (河北鋼鐵集團(tuán)礦業(yè)有限公司承德黑山鐵礦)

        黑山鐵礦整改增效技術(shù)與管理措施

        武春濤 許 霞 王青文 王學(xué)文

        (河北鋼鐵集團(tuán)礦業(yè)有限公司承德黑山鐵礦)

        為了在鋼鐵行業(yè)形勢低迷的困境中謀求企業(yè)的生產(chǎn)效益,扭虧為盈,通過低品位礦石綜合回收、干選工藝系統(tǒng)改造、球磨機(jī)軸承改造等技術(shù)措施的實施,達(dá)到了節(jié)能降耗、提高金屬利用率、穩(wěn)定生產(chǎn)的效果;同時,將生產(chǎn)成本費用等指標(biāo)層層分解,落實到人,并采用將企業(yè)各項指標(biāo)進(jìn)行內(nèi)外對標(biāo)、學(xué)習(xí)交流的方法查找不足,優(yōu)化了生產(chǎn)工序,降低了生產(chǎn)成本;再結(jié)合一些小技改和修舊利廢等方式,為企業(yè)生產(chǎn)節(jié)約了材料費用,實現(xiàn)了深層次挖潛增效的目的。

        挖潛增效 低品位礦石回收 干選工藝 設(shè)備管理 技經(jīng)對標(biāo)

        承德黑山鐵礦于1986年開始投產(chǎn),距今已有近30 a的歷史,是集采選為一體的老礦山,設(shè)計規(guī)模為240萬t/a,礦石屬于釩鈦磁鐵礦。生產(chǎn)初期采用露天開采,分1#、2#采場,隨著1#采場臨近資源邊界,2012年進(jìn)入露天轉(zhuǎn)井下生產(chǎn),出礦量為100萬t/a。該礦有2個鐵選廠,設(shè)計能力分別為鐵精粉45萬,15萬t/a,采用電機(jī)車與汽車聯(lián)合運輸。在目前鐵礦石市場低迷的情況下,如何降本增效并實施有效措施是企業(yè)最為關(guān)注的話題。

        1 存在問題

        (1)礦石資源減少,井下出礦能力有限,選廠供礦困難,加之礦石品位降低,露天礦三級品礦石量較多,造成了選廠生產(chǎn)不穩(wěn)定和選比提高,降低了精粉產(chǎn)量,增加了選礦成本。

        (2)選廠設(shè)備老化嚴(yán)重,帶來設(shè)備維護(hù)困難的問題,跑、冒、滴、漏的現(xiàn)象頻發(fā),設(shè)備管理費用逐年升高。

        (3)工藝流程不合理,使得生產(chǎn)不穩(wěn)定和金屬流失等嚴(yán)重問題頻現(xiàn)。

        (4)管理水平不高,職工責(zé)任意識較差,管理脫節(jié)問題嚴(yán)重。

        (5)材料消耗費用較高,材料管理不嚴(yán)格,庫存與實際不符。

        2 整改增效技術(shù)與管理措施

        2.1 低品位礦石的回收利用

        為最大限度地回收利用資源,彌補(bǔ)礦石不足,提高露天2#采場的原礦品位,2012年經(jīng)充分論證考察并獲得公司批準(zhǔn)支持后,啟動了移動式破碎站建設(shè)項目,將破碎干選站建在2#露天采場內(nèi),爆破出的低品位礦石就近進(jìn)行干選處理。2013年移動式破碎站正式運行,年處理采場三級品和礦巖混合物100萬t,可直接回收礦石20萬t,不僅提高了資源綜合利用率,減少了礦石的運輸費用,同時也可降低選礦工藝選比,從而增進(jìn)全程生產(chǎn)效益。

        黑山一選渣坡堆存的是一選車間近年來干選甩出的廢尾渣,由于干選工藝的缺陷,該部分尾渣平均品位在13%左右,直接拋棄會造成一定的金屬流失,且隨時間的推移,尾渣占地已到邊界,再不處理,將產(chǎn)生占地費用。直接在渣坡建立一處簡單的干選站,可以選出品位為19%的粗精礦,經(jīng)過生產(chǎn)試驗決定,運往二選車間進(jìn)行加工,作為礦石供應(yīng)困難情況下二選的原料。渣坡加工處理尾渣共計121萬t,回收精渣21萬t,生產(chǎn)鐵精粉4萬t左右,剩余尾渣作為筑路石料外銷,不僅充分回收了礦石資源,還為二選車間的生產(chǎn)提供了資源保障。

        對1#采場的掛幫礦、小礦體等分布較散、礦石品位高的礦石進(jìn)行回收,實行外包制度,既不影響礦山生產(chǎn),又能作為選廠的補(bǔ)充資源,回收有用礦物。

        2.2 工藝流程的優(yōu)化

        黑山鐵礦從優(yōu)化生產(chǎn)工藝入手提高效率,針對碎礦篩分效率低、細(xì)碎機(jī)負(fù)荷高的問題,科學(xué)增加篩子開孔率及加大篩孔的辦法,由原來的12 mm增加到16 mm,經(jīng)過生產(chǎn)實踐,在保證入磨粒度12 mm的前提下,提高了原礦處理量[1]。

        對一選車間干選系統(tǒng)7#皮帶進(jìn)行改造,降低料層厚度,改善磁滑輪甩尾效果,提高磁滑輪分選效率。將原來的一段干選變?yōu)閮啥胃蛇x,一段干選皮帶由1 m加寬到1.4 m,增加分料螺旋部件,使料層均勻分布。改造后甩廢率由原來的10%提高到27%,入磨品位由21%提高到23.5%,并通過操作工及時調(diào)整分礦擋板,尾礦品位降低1%,穩(wěn)定了磨選流程,實現(xiàn)了能拋早拋。

        二選車間磨選系統(tǒng)在原礦量不足時,堅持開2臺停1臺的運轉(zhuǎn)方式,開動的球磨機(jī)提高臺時效率,加大單機(jī)處理量,彌補(bǔ)停一臺球磨機(jī)的欠產(chǎn)量,節(jié)約電、球、水的消耗,實現(xiàn)停機(jī)不減產(chǎn)的管理目標(biāo)。

        2.3 新設(shè)備新技術(shù)的應(yīng)用

        目前,黑山鐵礦采用的球磨機(jī)軸承全部為傳統(tǒng)的滑動瓦式軸承,存在著諸多的弊端?;瑒虞S瓦摩擦阻力大,摩擦功耗約占球磨機(jī)常規(guī)配用電動機(jī)功率的17%~23%,能耗高。而且,傳統(tǒng)球磨機(jī)采用稀油站潤滑方式,現(xiàn)場環(huán)境差,跑、冒、滴、漏情況時有發(fā)生;職工的勞動強(qiáng)度大,崗位工要經(jīng)常觀察有無潤滑;稀油站電機(jī)或電器線路出現(xiàn)問題進(jìn)行檢修,油路出現(xiàn)漏油或堵塞不上油,發(fā)現(xiàn)不及時將造成燒瓦事故,造成球磨機(jī)被迫停車。為此,黑山鐵礦開展軸承改造項目,先對選礦二車間3#球磨機(jī)進(jìn)行技造,將滑動軸承改為滾動軸承,改造完成后油耗、能耗均得到了降低,今后,還將逐步對其余幾臺球磨機(jī)進(jìn)行技術(shù)改造[2]。

        另外,在目前的300萬t擴(kuò)能改造項目論證過程中,著重從新設(shè)備新工藝著手,主要論證采用HP500等新型設(shè)備的優(yōu)劣,并對高壓輥磨技術(shù)進(jìn)行了工業(yè)試驗,將黑山鐵礦礦石運至柏泉鐵礦高壓輥車間進(jìn)行處理,試驗證明了高壓輥磨技術(shù)可以充分降低入磨粒度,不僅可以提高球磨機(jī)利用率,經(jīng)過干選設(shè)計還可以降低尾礦量,延長尾礦庫使用年限。

        2.4 設(shè)備維護(hù)與物料消耗控制

        就設(shè)備管理、節(jié)能、大宗物料消耗專項攻關(guān)等工作,該礦加強(qiáng)設(shè)備日常點檢,點檢員做到日點檢、周反饋,點檢中發(fā)現(xiàn)的問題,實行設(shè)備點檢定修,確保設(shè)備安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運行;將精細(xì)化管理作為設(shè)備管理的長期主題,開展了“提意識、強(qiáng)管理、保穩(wěn)定”設(shè)備管理攻關(guān)活動,共對19項設(shè)備管理制度進(jìn)行了審定、修改和完善;徹查并整改各單位的跑、冒、滴、漏問題,同時制定了獎懲措施,杜絕用水浪費現(xiàn)象;嚴(yán)格貫徹執(zhí)行點檢定修的工作制度,各項主要計劃項目均準(zhǔn)時、保質(zhì)、保量完成,檢修準(zhǔn)確率達(dá)100%;對于設(shè)備相關(guān)物料的管理,一是建立嚴(yán)格的領(lǐng)料審批制度,二是抓好剩余物料回收入庫工作,三是抓好物質(zhì)保管,建立兩級庫,定期盤虧[3-4]。

        2.5 技經(jīng)指標(biāo)對標(biāo)

        在全面組織開展經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對標(biāo)的同時,以深向?qū)?biāo)、精細(xì)對標(biāo)為目標(biāo),對差距明顯、影響教大的6項指標(biāo)進(jìn)行重點管控,運行影響因素、管控標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任人、考核辦法、現(xiàn)狀評價、改進(jìn)措施的“六步走”管理控制程序,分析查找每項指標(biāo)的每一個影響因素,確定每一個影響因素的負(fù)責(zé)人,制定每個技經(jīng)指標(biāo)的每個影響因素的崗位管控標(biāo)準(zhǔn)和與之相應(yīng)的考核辦法。今年二季度有露采損失率、地采損失率、露采貧化率、尾礦品位、磨礦機(jī)效率、鋼球消耗6項指標(biāo)創(chuàng)5 a來歷史最好水平,圓滿完成了公司設(shè)定的目標(biāo)值。

        針對露天三級品較多降低地質(zhì)品位的情況,通過加大露天2#采場的干選系統(tǒng)處理量,加強(qiáng)表外礦的回收利用,二季度露采損失率、貧化率分別完成8.75%和8.41%,比公司設(shè)定的對標(biāo)競賽目標(biāo)值分別降低0.39和1.36個百分點。根據(jù)不同分段、進(jìn)路礦體及其質(zhì)量分布情況合理確定配礦比例,實時監(jiān)控爆堆質(zhì)量變化,及時調(diào)整出礦配礦,穩(wěn)定出礦品位,二季度地采損失率完成6.79%,較公司競賽目標(biāo)指標(biāo)降低0.28個百分點。將磁選機(jī)反沖水由濃密機(jī)回水更換為尾礦壩回水,增大了水壓,提升了水質(zhì),提高了選別效果。二季度尾礦品位實際完成10.07%,比公司競賽目標(biāo)降低0.83個百分點。二季度鋼球消耗指標(biāo)實際完成0.32%,較公司競賽目標(biāo)降低了0.08個百分點。

        同時,還通過與兄弟單位的溝通,進(jìn)行了對標(biāo)比較,經(jīng)過深入學(xué)習(xí)交流,查找自身不足,建立了以行業(yè)最優(yōu)指標(biāo)為目標(biāo),并根據(jù)自身特點進(jìn)行調(diào)整的指標(biāo)管控措施,用于實際生產(chǎn)當(dāng)中。

        2.6 成本費用責(zé)任管理

        在成本管理上,多方經(jīng)營施策,制定運行各項專業(yè)管理措施,加強(qiáng)成本控制,定期召開成本分析會,不講客觀嚴(yán)格成本否決制度,制定并實施了“當(dāng)月完不成成本指標(biāo)的扣基層單位正職工資的60%、副職40%,單位工資總額的20%,累計3個月完不成任務(wù)的單位領(lǐng)導(dǎo)降級使用”的考核辦法,加大了成本考核的力度。2013年2月有4個車間因成本超支,該礦扣罰責(zé)任車間管理人員40%~60%的工資,對應(yīng)扣罰職工20%的工資,增強(qiáng)了干部職工的成本觀念。還將公司65張表格,1 192個指標(biāo)分解體系重新細(xì)化分解為85張表格,1 673個指標(biāo),并制定了十大方面49項具體挖潛措施,真正做到“千斤重?fù)?dān)眾人挑、人人肩上有指標(biāo)”[4]。

        3 實施效果

        移動式破碎站年回收低品位礦石20萬t, 拋出廢石80萬t,年可節(jié)約運輸費用832萬元。

        尾渣回收21萬t,選出精粉4萬t,銷售渣石100萬t,創(chuàng)收3 200萬元。

        干選系統(tǒng)改造,年減少尾礦排放34萬t,既增加了尾礦庫服務(wù)年限,又提高了金屬回收率。

        軸承改造,單臺節(jié)約費用16.11萬元/a,若全部改造后,可節(jié)約費用48.33萬元/a。

        4月以來,每個月鐵精粉全成本都超額完成了公司下達(dá)的挖潛增效目標(biāo),1—11月共完成挖潛增效2 079萬元,占年目標(biāo)的99.38%。

        通過全面落實挖潛增效的各項措施,特別強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)車間要加大修舊利廢的力度,節(jié)約材料、備件。今年以修補(bǔ)磁選機(jī)槽底,延長球磨機(jī)襯板使用壽命,降低球耗和油耗,提高精粉品位和回收率,月降成本4萬元。通過脫水和杜絕跑、冒、滴、漏,降低精粉水分,維修舊三片閥門和定期回收沉淀池鐵精粉,合理利用回水,修復(fù)電氣舊件降電耗,月降成本2萬元。通過加強(qiáng)設(shè)備管理、修舊利廢、廢舊物資回收,節(jié)能項目改造,采取更換低能耗電機(jī)、變壓器和節(jié)能燈等措施,共計實現(xiàn)節(jié)能降耗252.31萬元,完成了全年指標(biāo)任務(wù)的92.76%。鋼球、襯板等大宗物料消耗也明顯達(dá)到行業(yè)較低水平。

        4 結(jié) 語

        (1)通過整改增效技術(shù)與管理措施的實施,從礦石回收、工藝改造、責(zé)任落實等方面挖掘企業(yè)的增效點,從人、工藝、設(shè)備等方面下手,發(fā)現(xiàn)問題,落實措施,達(dá)到挖潛增效的目的,是老礦山可持續(xù)發(fā)展的有力保證。

        (2)通過加強(qiáng)設(shè)備管理,可以使設(shè)備處于良好的運行狀態(tài),減少事故,從中降低成本,將責(zé)任落實到人,提高責(zé)任意識,有助于管理目標(biāo)的實現(xiàn)。

        (3)技經(jīng)對標(biāo)管控及指標(biāo)分解,是精細(xì)化管理的手段,使每一個事件、每一個指標(biāo)都處于可視化狀態(tài),措施明確,管理有效,推動了各項指標(biāo)的落實,挖潛增效效果顯著。

        [1] 劉 威.選礦生產(chǎn)過程成本控制技術(shù)及其應(yīng)用[D].沈陽:東北大學(xué),2004.

        [2] 張 勇.在選礦企業(yè)中實施設(shè)備管理及其系統(tǒng)的探討[D].成都:四川大學(xué), 2006.

        [3] 許 云,彭遠(yuǎn)倫.優(yōu)化選礦技術(shù)參數(shù)提高綜合經(jīng)濟(jì)效益[J].有色金屬:選礦部分,2003(2):25-27.

        [4] 王煥新.淺議企業(yè)挖潛增盈、降本增效的措施[J].有色礦冶,2009(5):61-64.

        2014-08-28)

        武春濤(1986—),男,助理工程師,067412 河北省承德市承德縣高寺臺鎮(zhèn)紀(jì)營村。

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