姚瑞強
(大唐淮北發(fā)電廠, 安徽淮北 235000)
兩例發(fā)電機冷卻介質泄露引發(fā)的停機事故分析與處理
姚瑞強
(大唐淮北發(fā)電廠, 安徽淮北235000)
摘要:介紹了對兩例水內冷汽輪發(fā)電機冷卻介質滲漏故障進行的分析,指出了發(fā)生事故的原因,提出了技術改進措施。指出對水內冷繞組容易發(fā)生滲漏的發(fā)電機組,大修時要對定子繞組端部進行擴大檢查、水電接頭和端部固有頻率檢查繞組;連接彎頭進行探傷檢查,對繞組端部緊固情況應進行改進以減小繞組端部振動等;對運行時間較長的發(fā)電機冷卻器要進行換型改造,以徹底消除設備隱患;設備運行要加強發(fā)電機的氫壓和漏氫率監(jiān)視,以及氫冷器回水管的含氫量檢查;設備檢修必須科學地進行技術管理及設備管理。
關鍵詞:汽輪發(fā)電機;水內冷;繞組;冷卻器;水電接頭;疲勞;腐蝕;泄漏
0引言
發(fā)電機是發(fā)電廠的核心設備,其安全運行與否將直接關系到企業(yè)的安全和經濟效益,也關系到電力系統(tǒng)的穩(wěn)定。電力系統(tǒng)的安全生產事故可能對國民經濟造成巨大沖擊。
結合對兩例大型發(fā)電機組冷卻介質泄露所引發(fā)的跳閘事故和停機事件進行分析,進而提出技術改進措施和完善管理制度。以期與廣大電力生產工作者,共同做好發(fā)電機組的生產管理,提高企業(yè)生產效益。
1英國GEC公司發(fā)電機冷卻水泄漏跳閘事故
某發(fā)電廠2號機組,是由英國GEC公司成套引進的N362 .5-171/543/541型汽輪發(fā)電機組。其發(fā)電機定子繞組為水內冷、定子鐵心和轉子直接氫冷、無刷勵磁型,額定容量426.47 MVA,額定功率362.5 MW,發(fā)電機出口額定電壓18 kV。該發(fā)電機設有2臺定子冷卻水泵,型式為RYAXF 65/20離心式, 發(fā)電機正常定子冷卻水壓為2.6 MPa,發(fā)電機額定氫壓為0.3 MPa,發(fā)電機定子水額定流量為44 m3/h,定子水流量低發(fā)電機跳閘值為27.9 m3/h。
某年8月14日22∶22,2號發(fā)電機組跳閘。SOE(Sequence Of Event),事件順序記錄系統(tǒng)顯示機組跳閘首出原因為:定子水流量低保護動作。同時運行人員監(jiān)視發(fā)現(xiàn)2號發(fā)電機內氫壓下降,定子冷卻水回路氣泡也增大增多。22∶45分,打開2號發(fā)電機6.3 m層發(fā)電機檢漏器,汽輪機端排出大約40 L水。判斷為發(fā)電機定子水回路發(fā)生泄漏。
故障發(fā)生后,對發(fā)電機進行直流電阻測量如下:A相,0.003 228 MΩ;B相,0.001 619 MΩ;C相,0.001 616 MΩ;發(fā)電機三相繞組直流電阻不平衡,且A相偏大。
打開發(fā)電機汽端人孔門檢查發(fā)現(xiàn):發(fā)電機定子繞組第21槽上層線棒繞組端部與同槽下層線棒連接銅彎頭側部爆裂直徑約16 mm孔洞,絕緣表層僅有局部過熱痕跡(面積約22 mm×21 mm)。當剝開絕緣層后,發(fā)現(xiàn)該發(fā)電機定子繞組水電接頭上層線棒連接部分已熔斷、有直徑約12 mm貫穿性孔洞,且熔化的銅末已經進入上層和下層線棒的水電盒內(損壞部位見圖1及圖2)。
1) 發(fā)電機定子繞組,在機組啟動和運行期間端部存在共振。該定子繞組第21槽線棒水電接頭處,由于端部振動導致金屬疲勞產生裂紋。當裂紋發(fā)展到一定程度,導電面積減少,在裂紋處出現(xiàn)局部過熱和起弧,最終導致穿孔。
2) 從故障的部位查看和分析,基本可以確定為材質裂紋引起。引起裂紋原因是材質缺陷。
3) 將該水電接頭進行了更換處理(焊接),重包絕緣。進行絕緣測量,冷卻水耐壓試驗合格后,重新并網運行。
4) 發(fā)電機組大修。對定子繞組端部進行擴大檢查,包括水電接頭和端部固有頻率檢查,對發(fā)電機繞組端部緊固情況進行全面檢查和改進,以減小繞組端部的振動。對發(fā)電機定子繞組端部繞組連接彎頭進行探傷檢查。還要對發(fā)電機定子冷卻水質及水壓、水流力學再進行分析與優(yōu)化改進。對發(fā)電機繞組端部緊固情況進行全面檢查。
圖1 上、下層線棒水電盒內損壞部位之一
圖2 上、下層線棒水電盒內損壞部位之二
2哈電機QFSN-300-2型發(fā)電機及勵磁機冷卻器漏氫停機
某廠A號發(fā)電機由哈爾濱電機廠生產,型號為QFSN-300-2,定子繞組為水內冷,轉子繞組為氫冷,定子鐵心為氫冷,容量為353 MVA,額定電壓20 kV,定子電流10 190 A。冷卻方式采用水、氫、氫冷卻。
2011年10月11日,A號發(fā)電機運行中的補氫量超標。24 h約補氫50 m3,且內冷水箱含氫量在0~8%間波動,每天都有超過50 m3的補氫量。專業(yè)技術人員對發(fā)電機的外部系統(tǒng)進行跟蹤觀察,未發(fā)現(xiàn)較明顯的大漏點。10月18日A號發(fā)電機的勵磁機A組冷卻器泄漏加大,同時發(fā)電機氫壓下降較快,(0.285 MPa降低至0.26 MPa)兩小時左右就需補氫一次。懷疑是發(fā)電機冷卻器有滲漏。遂將D、C、B、A組冷卻器依次停運排查,確認是A、B組冷卻器泄漏。至19日上午,A號發(fā)電機的漏氫量,一個運行班次高達500 m3,制氫量完全跟不上。且氫溫上升很快。隨即向調度申請停機,進行消缺,工作完畢后機組并網運行。
3事故原因分析與處理
1) 事故之前在A號發(fā)電機大修中,電氣檢修人員對發(fā)電機A、B兩組冷卻器和勵磁機冷卻器進行的氣密試驗加壓為0.35 MPa(規(guī)程要求為0.4 MPa,6 h不泄漏)。因降低了標準,致使發(fā)電機冷卻器的泄露缺陷未及時暴露和發(fā)現(xiàn)。長期在日常的A號發(fā)電機小修工作中,檢修人員未按檢修規(guī)程要求對冷卻器進行清洗,致使冷卻器銅管內壁結垢、腐蝕,因而降低了冷卻器的使用壽命。
2) A號發(fā)電機及勵磁機冷卻器均為銅管繞簧式結構。因該廠使用的開放式冷卻水為長江水,水中雜質多,特別在夏季泥沙含量大,對管壁磨損、腐蝕較嚴重。加之使用10多年時間較長,銅管管壁較薄,使用年限將盡。因此,機組運行中多次發(fā)生滲漏現(xiàn)象。
3) 停機檢修中發(fā)現(xiàn)A號發(fā)電機A、B兩組冷卻器共40根銅管泄漏。更換處理,并進行氟里昂檢漏(氣壓3 MPa),進行水壓試驗。A號發(fā)電機的勵磁機A組冷卻器,進行0.42 MPa水壓試驗2 h正常(參照規(guī)程要求為0.6 MPa,0.5 h不泄漏)。
為了保證機組的安全運行,發(fā)電機和勵磁機冷卻器進行換型改造,以徹底消除設備隱患。運行人員應加強發(fā)電機的氫壓監(jiān)視,嚴密監(jiān)督氫冷器回水管的含氫量及發(fā)電機的漏氫率。加強技術管理、設備管理、三級驗收等全面落實到位,以深刻的吸取教訓。
姚瑞強,男,1969年生,工程師,大學學歷,從業(yè)于大唐淮北發(fā)電廠,歷任生產總調度十多年,研究方向:電力系統(tǒng)及其自動化,發(fā)表技術論文多篇。
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