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        錦屏特高拱壩壩基帷幕防滲灌漿關(guān)鍵技術(shù)探討

        2015-02-22 00:40:58李正兵
        四川水利 2015年5期
        關(guān)鍵詞:拱壩壩基帷幕

        李正兵,黃 平

        (中國水利水電第七工程局成都水電建設(shè)工程有限公司,成都,611130)

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        錦屏特高拱壩壩基帷幕防滲灌漿關(guān)鍵技術(shù)探討

        李正兵,黃 平

        (中國水利水電第七工程局成都水電建設(shè)工程有限公司,成都,611130)

        本文以錦屏一級(jí)水電站拱壩壩基工程地質(zhì)與水文地質(zhì)條件為基礎(chǔ),確立帷幕防滲設(shè)計(jì)技術(shù)參數(shù),并通過對(duì)不同地質(zhì)缺陷巖體帷幕防滲方案的研究,確定了帷幕防滲關(guān)鍵技術(shù)處理措施。大壩經(jīng)過四個(gè)階段的蓄水檢驗(yàn),滲控監(jiān)測(cè)指標(biāo)滿足設(shè)計(jì)要求,為高壩帷幕防滲處理累積了經(jīng)驗(yàn)。

        錦屏水電站 特高拱壩 帷幕防滲設(shè)計(jì) 關(guān)鍵技術(shù) 成果分析 監(jiān)測(cè)

        1 概述

        錦屏一級(jí)水電站位于四川涼山州鹽源與木里縣交界的雅礱江上,大壩為混凝土雙曲拱壩,壩高305m,水庫總庫容77.6億m3,裝機(jī)容量360萬kW,是雅礱江下游河段上的控制性龍頭水庫。

        大壩左岸防滲帷幕線上巖體以Ⅱ級(jí)為主,次為Ⅲ1級(jí),少量為Ⅳ2級(jí);近建基面巖體多為深卸荷巖體,普遍為Ⅲ1(大理巖)級(jí)和Ⅲ2(砂板巖)級(jí),微新無卸荷大理巖為Ⅱ級(jí),變質(zhì)砂巖夾板巖層為Ⅱ級(jí)、板巖夾砂巖層為Ⅲ1級(jí)。開挖過程中揭示的深裂縫密集發(fā)育帶、小斷層及層間擠壓錯(cuò)動(dòng)帶集中發(fā)育段為Ⅳ2級(jí)巖體。

        大壩右岸防滲帷幕線上巖體以Ⅱ級(jí)為主,次為Ⅲ1級(jí),少量為Ⅲ2級(jí)和Ⅴ1級(jí);第一段綠片巖層、第二段大理巖第1層含較多綠片巖層等為Ⅲ2級(jí)巖體,第二段第2層大理巖夾綠片巖層為Ⅲ1級(jí)巖體,其余第二段大理巖均為Ⅱ級(jí)巖體;斷層破碎帶及影響帶巖體屬于Ⅳ1~Ⅴ1級(jí)。

        壩基兩岸地下水按賦存條件可分為巖溶裂隙水和基巖裂隙水。左岸壩基巖體內(nèi)地下水位低平,與江水位基本一致;右岸含水較豐富,地下水位明顯高于河水位。左岸壩基巖體受構(gòu)造、風(fēng)化卸荷影響強(qiáng)烈,巖體總體較破碎,透水性較強(qiáng);右岸壩基巖體除淺表風(fēng)化卸荷巖體較破碎外,總體上多微新、較完整,透水性較弱。根據(jù)壩基鉆孔壓水試驗(yàn)成果,壩基巖體透水性由岸坡淺表部卸荷帶的中等~強(qiáng)透水,往深部逐漸過渡到弱、微透水,局部含中等透水性透鏡體。總體上左岸建基面以里巖體以中等透水(q=20Lu~70Lu)為主,微透水(q<1Lu)巖體埋藏較深;河床壩基以下垂直深度約20m~100m范圍內(nèi)巖體以中等偏弱透水性(q=10Lu~30Lu)為主,約130m垂直深度以下逐漸進(jìn)入以微透水為主的第1層綠片巖、鈣質(zhì)綠片巖巖體;右岸建基面以里巖體以弱偏中等透水(q=3Lu~10Lu)為主,其透水性隨水平埋深及垂直埋深的增加而減弱,水平埋深約230m以里進(jìn)入微透水巖體。建基面巖體滲透性屬中等~弱透水,左岸巖體q>10Lu,右岸巖體q=3Lu~10Lu,河床基巖q=3Lu~10Lu,局部q>10Lu。壩基巖體具有透水性較強(qiáng)、地下水位埋深較大和透水分布不均等特點(diǎn)。

        2 錦屏特高拱壩帷幕防滲灌漿設(shè)計(jì)

        2.1 帷幕灌漿設(shè)計(jì)控制指標(biāo)

        2.1.1 水泥灌漿灌后質(zhì)量檢測(cè)

        (1)壩基防滲帷幕灌漿工程的質(zhì)量檢查以壓水試驗(yàn)成果為主,結(jié)合鉆孔、取巖芯資料、灌漿記錄等綜合評(píng)定其質(zhì)量。帷幕透水率檢測(cè)指標(biāo)見表1;

        (2)在斷層、巖體破碎、裂隙發(fā)育等地質(zhì)條件復(fù)雜部位進(jìn)行的帷幕灌漿,灌后質(zhì)量檢查除透水率指標(biāo)外,還應(yīng)進(jìn)行包括鉆孔全景圖像和聲波縱波速項(xiàng)目的物探檢測(cè)。灌后巖體聲波標(biāo)準(zhǔn)見表2。

        表1 灌后防滲帷幕透水率檢測(cè)指標(biāo)

        表2 灌后聲波速度值控制指標(biāo)

        在表1和表2中,聲波速度測(cè)點(diǎn)以每個(gè)檢查孔為單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。透水率合格率要求,混凝土與基巖接觸段及其下一段的透水率應(yīng)100%滿足設(shè)計(jì)規(guī)定,其余各段的合格率不小于90%,不合格試段的透水率不超過設(shè)計(jì)規(guī)定的150%,且不集中。

        2.1.2 帷幕化學(xué)灌漿灌后質(zhì)量檢測(cè)

        防滲帷幕部位化學(xué)灌漿,灌后巖體檢測(cè)指標(biāo)以透水率為主,聲波波速、孔內(nèi)變形模量、鉆孔全景圖象為輔。灌后帷幕巖體檢測(cè)控制指標(biāo)見表3。灌后巖體的各項(xiàng)檢查應(yīng)在化學(xué)灌漿結(jié)束30d后進(jìn)行。

        表3 防滲帷幕化學(xué)灌漿灌后檢測(cè)控制指標(biāo)

        2.2 帷幕灌漿的參數(shù)布置

        左右岸1885.00m、1829.00m、1785.00m、1730.00m、1670.00m和1601.00m高程,各設(shè)置6層基礎(chǔ)帷幕灌漿平洞,各平洞及帷幕灌漿布置參數(shù)見表4所示。

        表4 拱壩壩基帷幕灌漿參數(shù)布置

        帷幕水泥灌漿施工參數(shù)見表5、表6。

        表5 水灰比參考值

        表6 帷幕灌漿壓力設(shè)計(jì)參考值

        2.3 壩區(qū)滲流控制反饋分析結(jié)論

        2.3.1 在防滲排水系統(tǒng)作用下,壩基揚(yáng)壓力水頭大多20m,揚(yáng)壓力折減系數(shù)小于0.1,壩基滲流場(chǎng)在排水孔幕作用下滲透壓力顯著降低,總水頭較其位置高程不超過5m。壩基防滲帷幕平均滲流梯度約17.0,最大滲流梯度23.0,可控制在30.0內(nèi),大壩防滲帷幕滲控設(shè)計(jì)滿足要求。

        2.3.2 水墊塘區(qū)域滲流總水頭在較廣泛區(qū)域范圍內(nèi)約1600.0m,滲透壓力水頭約10.0m。局部范圍揚(yáng)壓力水頭約15.0m。水墊塘滲流量約990m3/d左右。水墊塘區(qū)域的滲流控制基本能夠滿足設(shè)計(jì)要求。

        2.3.3 大壩下游抗力體在防滲帷幕及抗力體排水系統(tǒng)的共同作用下,得到較好的控制。左岸壩后抗力體地下水位埋深較大,緊鄰壩頭的地下水位埋深達(dá)100m以上,近河部位的埋深也達(dá)到60m~80m,對(duì)抗力體的穩(wěn)定較為有利。

        3 主要技術(shù)問題研究

        3.1 灌漿材料試驗(yàn)研究

        3.1.1 顆粒性灌漿材料

        通過室內(nèi)試驗(yàn)對(duì)水泥漿液的基本性能檢測(cè),獲得了普通水泥漿液的基本性能參數(shù)(如表7所示)。

        表7 普通純水泥漿液的基本性能參數(shù)

        注:表中數(shù)據(jù)以乃托牌P.O.42.5普通硅酸鹽散裝水泥為原材料,在常壓條件下室內(nèi)試驗(yàn)得出的數(shù)據(jù)。

        普通水泥經(jīng)過濕磨后,顆粒細(xì)度D50小于12μm,D95小于40μm,使?jié){液能灌入0.05mm甚至更細(xì)小的裂隙。根據(jù)試驗(yàn),常壓下普通水泥與濕磨水泥性能對(duì)比見表8。

        表8 濕磨次數(shù)與漿液基本性能的關(guān)系

        3.1.2 化學(xué)灌漿材料及配比的優(yōu)選研究

        (1)根據(jù)低接觸角原則,并結(jié)合對(duì)不同化學(xué)灌漿材料進(jìn)行室內(nèi)模擬試驗(yàn),檢測(cè)其28d后的力學(xué)指標(biāo),根據(jù)試驗(yàn)成果,優(yōu)選出適宜的化學(xué)灌漿材料;

        (2)通過化學(xué)漿材室內(nèi)漿材性能試驗(yàn),測(cè)量其密度、起始粘度、可操作時(shí)間、初凝時(shí)間和28d漿液固結(jié)體的力學(xué)性能指標(biāo)包括抗壓強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度、粘結(jié)強(qiáng)度、抗?jié)B性等,優(yōu)選適宜的灌漿配比;

        (3)在新型的固化體系下的環(huán)氧漿材的初始粘度約為14mPa.s,可操作時(shí)間(達(dá)到粘度100mPa.s時(shí))約為30h,首次使用了漿液“η-t”的概念,當(dāng)漿材粘度達(dá)到100mPa.s時(shí),漿材的可灌性就大大降低,不能滿足對(duì)斷層及層間擠壓錯(cuò)動(dòng)帶很好的浸潤滲灌。

        同時(shí)開展相同的及不同配比的環(huán)氧樹脂灌漿漿材在相同及不同的環(huán)境條件下的η-t雙對(duì)數(shù)變化曲線走勢(shì)情況,為現(xiàn)場(chǎng)化學(xué)灌漿施工作業(yè)提供篩選試驗(yàn)的技術(shù)數(shù)據(jù),供對(duì)比選優(yōu)使用。

        圖1 η-t雙對(duì)數(shù)曲線

        3.2 斷層破碎帶處理技術(shù)

        3.2.1 帷幕軸線附近斷層破碎帶分布及性狀

        帷幕軸線附近斷層破碎帶分布及性狀見表9。

        表9 帷幕軸線附近斷層破碎帶分布及性狀參數(shù)

        3.2.2 斷層破碎帶主要處理方法

        斷層破碎帶水泥-化學(xué)復(fù)合灌漿設(shè)計(jì)參數(shù)及處理方法見表10。

        表10 斷層破碎帶水泥-化學(xué)復(fù)合灌漿設(shè)計(jì)參數(shù)及處理方法

        3.3 陡傾裂隙和微細(xì)裂隙的灌漿處理

        陡傾與微細(xì)裂隙在左右岸低高程防滲帷幕巖體有一定數(shù)量的分布。灌前壓水試驗(yàn)壓力為1MPa,而灌漿壓力最高達(dá)6.5MPa。灌漿過程中,部分孔段在1MPa~3MPa壓力下灌漿流量很小,當(dāng)壓力超過臨界值后流量激增,說明在自身應(yīng)力環(huán)境下巖體結(jié)構(gòu)面貼合緊密,低壓漿液無法對(duì)其形成劈裂作用,壓力升高后可對(duì)陡傾裂隙形成擴(kuò)縫,細(xì)小透水通道在漿液擾動(dòng)下透水率激增。此外,某些部位與孔段遇到灌后涌水,經(jīng)分析,是微細(xì)裂隙和陡傾裂隙所造成。處理的主要技術(shù)措施是:濕磨細(xì)水泥或者化學(xué)灌漿材料對(duì)類似孔段進(jìn)行灌漿處理,延長(zhǎng)屏漿和閉漿時(shí)間,都取得了良好的施灌效果。

        3.4 帷幕防滲關(guān)鍵工藝控制

        3.4.1 超深孔、高精度孔斜控制問題

        拱壩超深主帷幕鉆孔深度達(dá)172m,且孔底偏差不大于2m,允許偏斜率為1.1%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于規(guī)范要求。為確保鉆孔精度要求,鉆孔過程中選用性能穩(wěn)定的XY-2B地質(zhì)鉆機(jī)進(jìn)行鉆孔施工。施工前,對(duì)各臺(tái)鉆機(jī)四角打地錨將鉆機(jī)牢牢固定。鉆孔時(shí),前20m每5m測(cè)斜一次,孔深20m后每10m測(cè)斜一次,偏斜率超過設(shè)計(jì)規(guī)定時(shí)及時(shí)糾偏。鉆深孔時(shí)采用低鉆壓、低轉(zhuǎn)速施工,基本解決了孔斜控制問題。

        3.4.2 回漿返濃、“抱鉆”問題

        因灌漿壓力較大、灌漿歷時(shí)長(zhǎng),灌漿過程中回漿返濃現(xiàn)象較明顯,出現(xiàn)“抱鉆”問題。中間排使用濕磨細(xì)水泥后,回漿返濃現(xiàn)象明顯減少。灌漿過程中同時(shí)嚴(yán)格控制漿液的粘度和溫度,如回漿變濃,溫度升高,可換原比級(jí)的新鮮漿液;若繼續(xù)發(fā)生回漿比重超過一個(gè)比級(jí)的現(xiàn)象,則為吸水不吸漿,可換用相同水灰比的新漿灌注,若效果不明顯,繼續(xù)灌注30min,即可結(jié)束灌注。采用上述措施,在控制施灌質(zhì)量和防止“抱鉆”方面成效顯著。

        3.4.3 鉆孔沖洗問題

        根據(jù)現(xiàn)行灌漿規(guī)范的要求,鉆孔沖洗一般采用壓力水或風(fēng)水聯(lián)合沖洗至返水澄清即可。但由于帷幕軸線上巖層組成結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,斷層破碎帶、擠壓錯(cuò)動(dòng)帶、泥化夾層等均有不同程度的分布,采取單一的沖洗方式難以達(dá)到預(yù)期的效果?,F(xiàn)場(chǎng)經(jīng)過多個(gè)地質(zhì)缺陷部位的沖洗試驗(yàn),摸索出一套高壓旋噴沖洗的工藝措施,提高了帷幕防滲處理的效果。

        4 帷幕防滲質(zhì)量檢查成果

        4.1 水泥灌漿灌后透水率

        帷幕水泥灌漿灌后檢查孔壓水試驗(yàn)成果統(tǒng)計(jì)見表11。

        表11 帷幕水泥灌漿灌后檢查孔壓水試驗(yàn)成果統(tǒng)計(jì)

        部位檢查孔數(shù)量壓水試段合格孔段合格率部位檢查孔數(shù)量壓水試段合格孔段合格率左岸1601m層1293394336999.3%1670m層2361180115397.7%1730m層3441801177798.7%1785m層3241849181998.4%1829m層3211698169799.9%1885m層6570470199.6%右岸1601m層872166215999.7%1670m層16913261326100.0%1730m層2771885177594.2%1785m層3021426141899.4%1829m層123679679100.0%1885m層43596596100.0%

        備注:不合格孔段部位,采用濕磨細(xì)水泥漿液進(jìn)行加密補(bǔ)強(qiáng)灌漿處理,補(bǔ)灌后最終檢查結(jié)果均滿足設(shè)計(jì)要求。

        4.2 化學(xué)灌漿檢測(cè)效果

        帷幕化學(xué)灌漿灌后檢測(cè)結(jié)果見表12。

        表12 帷幕化學(xué)灌漿灌后檢測(cè)統(tǒng)計(jì)

        從表12可見,斷層部位通過采用水泥-化學(xué)復(fù)合灌漿處理后,其灌后檢測(cè)指標(biāo)均能滿足設(shè)計(jì)要求。

        5 拱壩蓄水過程中滲流滲壓監(jiān)測(cè)成果

        5.1 壩基帷幕后滲壓計(jì)折減系數(shù)為α1=0.00~0.37,排水孔后α2=0.01~0.09,符合壩基揚(yáng)壓力分布一般規(guī)律,且全部小于設(shè)計(jì)折減系數(shù)控制值,即帷幕后α1≤0.40,排水孔后≤0.20。在第四階段蓄水(蓄至1880m高程附近)中,帷幕后的折減系數(shù)總體變化不大,且大多數(shù)小于設(shè)計(jì)控制值,帷幕整體效果較好。灌排廊道中水位變化量較大,主要位于帷幕前,左岸帷幕后本階段蓄水后水位變化量為-1.01m~8.87m(PLG-28);排水孔后本階段水位變化量為0.05m~3.95m。右岸帷幕后本階段水位變化量為-0.05m~13.79m(PRG-21),排水孔后本階段水位變化量為-0.10m~10.90m(PRD-3)。整體呈現(xiàn)出變化量較大集中于幕前,帷幕后水位變化量大于排水孔后變化量。

        5.2 左、右岸抗力體繞壩滲流監(jiān)測(cè)成果表明,本階段蓄水前后抗力體水位孔水位變化量較小,左岸測(cè)點(diǎn)變化范圍-0.53m~1.42m,右岸測(cè)點(diǎn)變化范圍-1.82m~2.23m,水位控制到1880m高程后,各測(cè)點(diǎn)水位變化趨于平穩(wěn)。

        5.3 從7月3日至8月26日,左岸1595m排水廊道滲流量(樁號(hào)0+226m以里)增加了3.28L/s,當(dāng)前的滲流量約25.55L/s;左岸1664m排水廊道滲流量約7.78L/s;左岸1730m排水廊道滲流量約2.22L/s;右岸1595m排水廊道滲流量約5.62L/s。其余大壩各層帷幕灌漿廊道、排水廊道、抗力體平洞滲流量基本小于2L/s,且蓄水期間無明顯變化。滲流量較大主要位于左岸1595m排水廊道,目前滲流量為45.67L/s,通過對(duì)該部位歷次蓄水與上游水位、降雨量相關(guān)性比較可得,該部位滲流量偏大,主要受上游水位的抬升以及該處地下水位較高等因素共同作用。滲壓、滲流與壩前水位歷時(shí)典型曲線圖如圖2、圖3所示。

        圖2 左岸1730m帷幕灌漿洞幕后PLG-17滲壓與壩前水位歷時(shí)曲線

        圖3 壩基1595m排水廊道滲流量與壩前水位歷時(shí)曲線

        6 結(jié)語

        錦屏300m級(jí)拱壩壩基工程地質(zhì)和水文地質(zhì)條件復(fù)雜,拱壩運(yùn)行工況復(fù)雜,帷幕防滲設(shè)計(jì)技術(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求高,其實(shí)施效果直接影響拱壩基礎(chǔ)滲透穩(wěn)定、變形穩(wěn)定及抗滑穩(wěn)定。帷幕防滲各項(xiàng)措施實(shí)施后,通過對(duì)施工檢測(cè)成果及各階段蓄水的驗(yàn)證和滲流滲壓監(jiān)測(cè)效果分析表明,拱壩基礎(chǔ)帷幕防滲采取的設(shè)計(jì)技術(shù)方案及控制指標(biāo)、施工技術(shù)和工藝方法、關(guān)鍵技術(shù)難題的處理科學(xué)合理,措施得當(dāng)。錦屏高拱壩已成功蓄水至1880m設(shè)計(jì)水位高程,且運(yùn)行良好。

        〔1〕孫 釗編著.大壩基巖灌漿.中國水利水電出版社,北京:2008.03.

        〔2〕孫 亮,夏可風(fēng)編著.灌漿材料及應(yīng)用.北京:中國水利水電出版社,2013.08.

        〔3〕蔣鎖紅.混凝土拱壩基礎(chǔ)處理工程技術(shù).科學(xué)出版社,2005.10.

        〔4〕陸馬蘭.錦屏一級(jí)水電站防滲排水設(shè)計(jì)的探討.水電站設(shè)計(jì),2008.06.

        TV642.4:TV543.5

        B

        2095-1809(2015)05-0006-06

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