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        海上油田套管損壞修復(fù)技術(shù)——以秦皇島32-6油田F31井為例

        2015-02-22 12:21:33王華南劉東明中海石油中國(guó)有限公司秦皇島326作業(yè)公司天津300461
        關(guān)鍵詞:管器管柱水泥漿

        王華南,劉東明 (中海石油(中國(guó))有限公司秦皇島32-6作業(yè)公司,天津 300461)

        海上油田套管損壞修復(fù)技術(shù)——以秦皇島32-6油田F31井為例

        王華南,劉東明(中海石油(中國(guó))有限公司秦皇島32-6作業(yè)公司,天津 300461)

        [摘要]秦皇島32-6油田F31井生產(chǎn)過程中出砂嚴(yán)重,導(dǎo)致生產(chǎn)管柱被砂埋而無法正常生產(chǎn),因此必須對(duì)F31井進(jìn)行修井以恢復(fù)產(chǎn)能。在F31井取出防砂篩管和分層生產(chǎn)套管的套銑作業(yè)中,存在漏失嚴(yán)重、生產(chǎn)套管變形且有3個(gè)破損點(diǎn)的問題。針對(duì)F31井套管修復(fù),技術(shù)上首次應(yīng)用井下液壓脹管技術(shù)和低密度加纖維的水泥漿體系,施工程序上采取替入法和平推法相結(jié)合的辦法,成功修復(fù)并封堵了破損點(diǎn)。該井套管修復(fù)成功為海上油田作業(yè)積累了經(jīng)驗(yàn),同時(shí)為處理類似問題提供了范例。

        [關(guān)鍵詞]秦皇島32-6油田;套管損壞;套管修復(fù)技術(shù)

        套管損壞是油田當(dāng)前經(jīng)常遇到的井下故障。在陸地油田,由于絕大多數(shù)生產(chǎn)套管的直徑都比較小,所以在處理套管變形故障時(shí),基本上采用的都是機(jī)械整形的辦法。該整形工藝主要借助井下管柱的重量和地面施加的力量來達(dá)到目的,因此,直井中應(yīng)用比斜井中應(yīng)用的效果好,且在小直徑套管中施力比在大直徑套管中施力要更有效。對(duì)套管破漏損壞的治理主要采取下封隔器封漏、擠水泥封漏、常規(guī)套管補(bǔ)貼、懸掛小套管和開窗側(cè)鉆等方法。膨脹管技術(shù)是對(duì)套損井段進(jìn)行整形或磨銑處理后,用油管將膨脹管管柱下至需補(bǔ)貼加固的井段,在地面用高壓泵向油管內(nèi)打壓,當(dāng)達(dá)到一定壓力后,膨脹錐推動(dòng)油管上行,當(dāng)膨脹錐上行至膨脹管上端時(shí),油套連通,泵壓下降,膨脹管完成整體膨脹,緊貼于套管,達(dá)到錨定與密封[1~8]。但對(duì)于海洋油田井斜大、生產(chǎn)套管直徑大、同井內(nèi)生產(chǎn)層段多且層間物性不均衡的套損故障來說,僅僅依靠機(jī)械整形是無法達(dá)到修復(fù)標(biāo)準(zhǔn)的。針對(duì)秦皇島32-6油田F31井套管變形且出砂、漏失嚴(yán)重等問題,技術(shù)上采用井下液壓脹管技術(shù)和低密度加纖維的水泥漿體系,施工程序上采取替入法和平推法相結(jié)合的辦法,修復(fù)并封堵了破損點(diǎn),成功封隔異常地層,防止因套管破損而發(fā)生井漏或井噴等井下復(fù)雜情況,縮短了建井周期,節(jié)約了鉆井成本。

        1F31井井套管損壞情況

        F31井是一口生產(chǎn)井,共有6個(gè)生產(chǎn)層段。因地層出砂嚴(yán)重,導(dǎo)致生產(chǎn)管柱被砂埋而無法正常生產(chǎn)。根據(jù)施工設(shè)計(jì),需對(duì)該井進(jìn)行大修,取出原井的防砂管柱和分層生產(chǎn)管柱。F31井井深結(jié)構(gòu)及套損點(diǎn)如圖1所示。

        圖1 F31井深結(jié)構(gòu)及套損點(diǎn)示意圖

        在套銑明化鎮(zhèn)組Ⅱ油組篩管期間,地層漏失較大,停止循環(huán)后,井筒液面基本不降。將套銑管柱提離射孔段后靜置2h左右,再回探,發(fā)現(xiàn)砂面上漲10m多。重復(fù)套沖、回探3次后發(fā)現(xiàn)情況如舊,且在起下套銑管柱時(shí),在明化鎮(zhèn)組Ⅰ油組的生產(chǎn)套管上有3個(gè)位置點(diǎn)有掛卡現(xiàn)象。初步分析判斷明化鎮(zhèn)組Ⅰ油組層段有套管變形且出砂、漏失嚴(yán)重,無法進(jìn)行下部套銑、打撈作業(yè)。經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)和陸地技術(shù)人員的仔細(xì)分析和討論,決定先對(duì)套變點(diǎn)進(jìn)行修復(fù)(包括擴(kuò)徑、整形),然后水泥堵漏封堵和加固上部套管,為下步繼續(xù)套銑、打撈剩余的防砂管柱創(chuàng)造條件。

        2F31井修井難點(diǎn)分析及技術(shù)措施

        2.1 F31井修井難點(diǎn)

        2)生產(chǎn)層位多(明化鎮(zhèn)組Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ油組)且非均質(zhì)性差,層間相差2.5MPa,漏失段長(zhǎng)。因此修復(fù)破損點(diǎn)時(shí)注意封隔正常層位,防止造成儲(chǔ)層污染。

        3)所在平臺(tái)場(chǎng)地狹小,不能一次性擺放全部作業(yè)設(shè)備且修井設(shè)備作業(yè)能力小,無固控設(shè)施。

        2.2 F31井修井技術(shù)措施

        2.2.1套管整形技術(shù)方案

        針對(duì)F31井大斜度以及大尺寸生產(chǎn)套管變形,先采用普通小型梨形脹管器進(jìn)行初次修整,對(duì)變形、縮徑點(diǎn)進(jìn)行適度擠脹;再應(yīng)用液壓脹管器進(jìn)行修整使擠脹后的套管內(nèi)徑基本達(dá)到正常狀態(tài)下的內(nèi)徑;最后用特制的錐形銑鞋和柱形銑鞋組合對(duì)變形點(diǎn)進(jìn)行全方位修復(fù),已達(dá)到套管修復(fù)標(biāo)準(zhǔn)。通過使用與套管內(nèi)徑相近的加長(zhǎng)套銑筒,修復(fù)整形段以驗(yàn)證修復(fù)效果。

        2.2.2水泥擠注、封堵技術(shù)方案

        針對(duì)F31井存在嚴(yán)重漏失,技術(shù)上選用高強(qiáng)度低密度(1.5g/cm3)的水泥漿體系,并加入纖維堵漏劑。施工時(shí)先用替入法堵住高漏失層,再用擠入法分別擠注其他層:①在擠水泥過程中控制吐砂,起鉆采用憋壓的方法,套管用封井器,鉆桿用多個(gè)拷克聯(lián)動(dòng)(或浮閥),以控制起鉆時(shí)可能出現(xiàn)的地層吐砂埋炮眼的問題;②在鉆水泥塞至漏失層時(shí),在管柱上連接打撈杯,并采用正鉆塞和反沖洗相結(jié)合的方法,避免用牙輪鉆頭反沖鉆塞慢和易堵水眼的問題;③在兩射孔層段之間,用水泥承轉(zhuǎn)器隔開,在套管外環(huán)空建立循環(huán)通道,進(jìn)行循環(huán)封竄。

        結(jié)合平臺(tái)甲板面積小、無固井船的客觀因素,優(yōu)選平臺(tái)現(xiàn)有設(shè)施,外加的設(shè)備要結(jié)構(gòu)緊湊、功能齊全、容量能滿足一次作業(yè)所需;作業(yè)中使用的設(shè)備根據(jù)施工順序采取分次吊裝、擺放、卸載。期間交叉施工,在確保安全的前提下,保證作業(yè)的順利進(jìn)行。

        3套管修復(fù)技術(shù)實(shí)施及效果分析

        3.1 套管修復(fù)技術(shù)實(shí)施

        1)第一次整形梨形脹管器進(jìn)行套管整形:先下入?218mm脹管器,對(duì)套變部位進(jìn)行機(jī)械整形,然后使用?220mm脹管器對(duì)套管進(jìn)行初步外脹修復(fù)。整形后下入套銑筒檢驗(yàn)外脹效果,套銑筒在試通過變形段時(shí)十分困難,說明修復(fù)效果不明顯。

        2)二次整形分瓣式液壓脹管器進(jìn)行套管整形:按照?qǐng)D2所示下入整形工具組合。2個(gè)水力錨確保打壓時(shí)錨爪能很好地固定在套管上,水力錨以上加扶正器防止水力錨牙偏心。工具下到套變位置后,從地面往管柱內(nèi)正打壓,通過液壓作用使水力錨錨爪咬住套管定位。之后繼續(xù)打壓,推動(dòng)液缸位移,使脹管器由自由狀態(tài)下的?208mm,逐步增加至?220mm,對(duì)3個(gè)套變點(diǎn)的縮徑處外脹整形。之后變換管柱角度和方位,繼續(xù)對(duì)套管縮徑處進(jìn)行外脹整形。分瓣式液壓脹管器如圖3所示。

        圖2 液壓脹管管柱組        圖3 分瓣式液壓脹管器

        3)用錐形銑鞋和柱形銑鞋組合進(jìn)行套管整形二次整形后,下入錐形銑鞋和柱形銑鞋組合至套變位置,對(duì)3個(gè)套變位置進(jìn)行修復(fù)。在經(jīng)過上述3個(gè)步驟后,下入?215mm的套銑筒20m進(jìn)行修復(fù)檢測(cè),順利通過。特制銑錐如圖4所示。

        圖4 特制銑錐

        4)擠水泥封堵防竄套管整形后,由于地層出砂嚴(yán)重,無法進(jìn)行下步打撈。先在第一防砂段,封固出砂段近井地帶。再在未打撈的防砂段上部替入稠漿,將上下生產(chǎn)段分隔開,避免在水泥封堵作業(yè)時(shí)將水泥漿擠入到下部正常的層位,造成儲(chǔ)層污染。之后,采取密度為1.50g/cm3低密高強(qiáng)水泥漿+0.55%纖維堵漏劑體系替入法堵住高漏失層,再用擠入法歷經(jīng)3次分層段順利將套變的第2小夾層成功封堵。為了提高擠堵效果,根據(jù)初始排量和壓力,采用延時(shí)、分段、控壓等措施,確保施工達(dá)到了設(shè)計(jì)的擠入壓力。施工方案設(shè)計(jì)擠注水泥漿6次,后因采取替入、擠注的方法,以及在起鉆時(shí)憋壓,因此,在封堵4次后,對(duì)包括封堵段在內(nèi)的生產(chǎn)套管施壓15MPa/10min,合格,達(dá)到施工設(shè)計(jì)要求。所應(yīng)用的水泥漿體系具有適用范圍廣、費(fèi)用低,且耐壓高的特點(diǎn),擠堵段可達(dá)50m,耐壓達(dá)15MPa,完全滿足生產(chǎn)需要,同時(shí)提高封堵效率20%,施工費(fèi)比常規(guī)密度水泥節(jié)省30%以上。

        3.2 套管修復(fù)效果分析

        采取前述措施,使?215mm的套銑筒順利通過修復(fù)井段,漏失出砂段全部堵住,施壓15MPa/10min達(dá)到施工要求;同時(shí)固井曲線合格,達(dá)到設(shè)計(jì)要求,并滿足后期生產(chǎn)需求;套管修復(fù)后順利完成后續(xù)的大修及完井施工作業(yè)。

        4結(jié)論

        1)秦皇島32-6油田F31井套損的成功處理說明,對(duì)于海洋油田井斜大、生產(chǎn)套管直徑大、同井內(nèi)生產(chǎn)層段多且層間物性不均衡的套損問題,通過梨形脹管器、分瓣式液壓脹管器、錐形柱形銑鞋組合三步漸進(jìn)整形后能修復(fù)變形套管,為今后類似海洋油田套管修復(fù)提供了范例。

        2)提高低密度高強(qiáng)度的水泥漿封堵效能,使其有效封堵海洋油田復(fù)雜地層漏失出砂。

        [參考文獻(xiàn)]

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        [編輯]帥群

        [引著格式]王華南,劉東明.海上油田套管損壞修復(fù)技術(shù)[J].長(zhǎng)江大學(xué)學(xué)報(bào)(自科版) ,2015,12(26):74~76.

        [中圖分類號(hào)]TE358.4

        [文獻(xiàn)標(biāo)志碼]A

        [文章編號(hào)]1673-1409(2015)26-0074-03

        [作者簡(jiǎn)介]王華南(1979-),男,工程師,現(xiàn)主要從事修井工藝方面的工作,wanghn2@cnooc.com.cn。

        [基金項(xiàng)目]國(guó)家科技重大專項(xiàng)(2011ZX05024-003-04)。

        [收稿日期]2015-04-17

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