■株洲南車時(shí)代電氣股份有限公司 (湖南 412001) 毛 波
城軌地鐵不銹鋼面板攻螺紋工藝優(yōu)化
■株洲南車時(shí)代電氣股份有限公司 (湖南 412001) 毛 波
摘要:本文介紹了城軌地鐵不銹鋼面板攻螺紋工藝優(yōu)化,主要闡述了絲錐旋轉(zhuǎn)精度測(cè)量、絲錐選擇、工藝參數(shù)優(yōu)化及常見問題處理方案,提升面板攻螺紋質(zhì)量。
不銹鋼攻螺紋是很多制造企業(yè)的一大心病,尤其是在動(dòng)載的安裝條件下,攻螺紋質(zhì)量尤為重要。目前隨著城市軌道交通的迅猛發(fā)展,軌道車輛裝備的需求日益增長(zhǎng),公司城軌地鐵柜體的需求量日益增加,優(yōu)化不銹鋼面板攻螺紋工藝,提升攻螺紋質(zhì)量,勢(shì)在必行。通過對(duì)問題的匯總分析、工藝試驗(yàn)論證及工藝參數(shù)優(yōu)化等工作,總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn)并推廣,取得了一定的效果。
城軌地鐵柜體上2.5m m、3.0mm不銹鋼面板(SUS304)攻M3螺紋,經(jīng)常出現(xiàn)絲錐被“咬死”在螺孔中,崩齒或折斷,絲錐磨損嚴(yán)重,螺紋止通規(guī)檢驗(yàn)止不住等現(xiàn)象,嚴(yán)重影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行。
為了確認(rèn)攻螺紋質(zhì)量不良的根本原因,在現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)選取了20個(gè)螺紋孔,采用螺紋止通規(guī)進(jìn)行檢查,8個(gè)合格、9個(gè)止不住、3個(gè)通不過,不合格率高達(dá)60%。從不合格的現(xiàn)象初步判定,止規(guī)止不住的原因是絲錐夾頭旋轉(zhuǎn)精度超差,通規(guī)通不過的原因是絲錐牙尖磨損、加工的螺紋不規(guī)范。為了進(jìn)一步確認(rèn)原因是否正確,對(duì)絲錐夾頭旋轉(zhuǎn)精度、絲錐磨損情況及工藝參數(shù)進(jìn)行了確認(rèn)。
(1)絲錐質(zhì)量:現(xiàn)場(chǎng)攻螺紋用的絲錐是普通直槽絲錐,普通直分屑槽絲錐通常用碳素工具鋼(T12)制成,硬度能達(dá)到60HRC,加工性能好、價(jià)格低,應(yīng)用較為廣泛;但淬透性低,熱硬性差,刃部至250℃時(shí)硬度和耐磨性下降。攻螺紋時(shí)牙尖角相對(duì)螺紋底孔圓周成直線切削,較大的旋轉(zhuǎn)摩擦使切削部位發(fā)熱,降低了刃口的硬度、使磨損加快,表面相對(duì)較硬的鍍鋅層對(duì)絲錐牙尖易損壞,絲錐直徑小、易折斷,旋轉(zhuǎn)及切削阻力導(dǎo)致局部波動(dòng)影響螺紋質(zhì)量等。從攻螺紋之后的絲錐外觀看出絲錐磨損較為嚴(yán)重,如圖1所示。
圖1 絲錐質(zhì)量
(2)攻螺紋設(shè)備:攻螺紋通常分為機(jī)動(dòng)攻螺紋和手動(dòng)攻螺紋兩種方式,針對(duì)這些面板采用的是機(jī)動(dòng)攻螺紋。將夾頭的三爪端夾緊絲錐,另一端與攻螺紋的主軸聯(lián)接,經(jīng)帶輪、皮帶與電動(dòng)機(jī)主軸形成了完整的皮帶傳動(dòng)機(jī)構(gòu),通過人工操作離合器上下運(yùn)行實(shí)現(xiàn)絲錐正、反轉(zhuǎn)完成螺紋加工。臺(tái)式攻螺紋機(jī)上絲錐夾頭的旋轉(zhuǎn)精度是保證攻螺紋質(zhì)量及絲錐使用壽命的關(guān)鍵,參考設(shè)備及螺紋精度要求,絲錐夾頭旋轉(zhuǎn)一周徑向跳動(dòng)應(yīng)≤0.02mm。
將檢驗(yàn)棒裝夾在絲錐夾頭的三爪夾頭端,夾頭的另一端與主軸聯(lián)接,百分表通過支架鎖緊并固定在攻螺紋機(jī)上,測(cè)量頭與檢驗(yàn)棒外圓上的最高點(diǎn)接觸、行程刻度表顯示壓縮1~2格;手動(dòng)皮帶旋轉(zhuǎn)、通過帶輪聯(lián)接主軸并帶動(dòng)夾頭中的檢驗(yàn)棒做360°旋轉(zhuǎn),百分表上所顯示的最大與最小差值為0.12mm,表示旋轉(zhuǎn)精度不合格,如圖2所示。
(3)工藝參數(shù):攻不銹鋼螺紋時(shí),“脹牙”現(xiàn)象比較嚴(yán)重,絲錐容易“咬死”在孔中,所以螺紋底孔應(yīng)適當(dāng)加大。一般情況
下,螺距為1mm以下的螺紋底孔直徑等于公稱直徑減去螺距;螺距大于1mm時(shí),螺紋底孔直徑等于公稱直徑減去1.1倍螺距。從現(xiàn)場(chǎng)記錄的底孔直徑來(lái)看,并沒有加大螺紋底孔。
從以上現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物及過程分析,絲錐質(zhì)量、設(shè)備精度及工藝參數(shù)均存在問題,為此需要從以下3個(gè)方面進(jìn)行工藝改進(jìn)和優(yōu)化。
圖2 設(shè)備精度的檢測(cè)
(1)絲錐改進(jìn):螺旋分屑槽絲錐(見圖3),常用高速鋼(W18Cr4V)制成,有足夠的強(qiáng)度和耐磨性,硬度高達(dá)65HRC,切削加工性能好、方便制造。攻螺紋時(shí)牙尖角相對(duì)螺紋底孔圓周成螺旋線切削,能有分散絲錐旋轉(zhuǎn)時(shí)的切削負(fù)荷,保持絲錐的強(qiáng)度,攻螺紋時(shí)平穩(wěn)切削沒有局部波動(dòng),能確保螺紋的質(zhì)量。
圖3 改進(jìn)后選用的絲錐
(2)設(shè)備改進(jìn):對(duì)臺(tái)式攻螺紋機(jī)主軸、絲錐夾頭及旋轉(zhuǎn)精度進(jìn)行修復(fù),通過攻螺紋夾頭裝夾的檢驗(yàn)棒旋轉(zhuǎn)一周檢驗(yàn),徑向跳動(dòng)≤0.02mm,如圖4所示。
圖4 改進(jìn)后的精度
(3)工藝參數(shù)改進(jìn):對(duì)塑性好的材料可按標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)加大底孔,使絲錐牙尖與孔壁硬化層不接觸,減少磨損,延長(zhǎng)絲錐的使用壽命。螺紋經(jīng)攻螺紋切削時(shí)的擠壓產(chǎn)生塑性變形,底孔適當(dāng)縮小,使螺紋底孔達(dá)標(biāo)。
通過上述改進(jìn),并定期確認(rèn)絲錐質(zhì)量、絲錐旋轉(zhuǎn)精度檢測(cè),很好地解決了不銹鋼面板的攻螺紋質(zhì)量,滿足了生產(chǎn)要求。
結(jié)合工藝試驗(yàn)及批量生產(chǎn)過程中的經(jīng)驗(yàn),對(duì)不銹鋼面板攻螺紋過程中常見問題進(jìn)行了歸納總結(jié),并推廣使用,取得了較好的效果,具體如下:
(1)絲錐折斷:絲錐折斷的主要原因是螺紋底孔直徑偏小,排屑不暢,材料中雜質(zhì)導(dǎo)致絲錐磨損嚴(yán)重。攻螺紋時(shí)切削速度過快,絲錐中心與底孔不同軸,導(dǎo)致折斷,如圖5所示。
圖5 絲錐折斷
解決方案:螺紋底孔直徑可按標(biāo)準(zhǔn)加大,排屑不暢可選擇螺旋槽絲錐。攻螺紋過程中適當(dāng)降低攻螺紋的切削速度,調(diào)整工作臺(tái)與絲錐安裝主軸的垂直度,確保絲錐與底孔同軸。也可采用優(yōu)質(zhì)材料制造的絲錐攻螺紋并定期更換絲錐。
(2)絲錐崩齒:絲錐崩齒的主要原因是單齒切削量過大,切削前角較小,切削部位磨損嚴(yán)重,如圖6所示。
圖6 絲錐崩齒
解決方案:增加切削導(dǎo)錐長(zhǎng)度,增大絲錐切削前角。
(3)止規(guī)止不住:止規(guī)止不住的主要原因有:攻螺紋時(shí)絲錐與主軸不同軸;絲錐刃口上有粘結(jié)物;絲錐選擇不當(dāng)或有裝夾問題。
解決方案:修復(fù)主軸或更換夾頭;清除絲錐上的粘結(jié)物;選擇旋轉(zhuǎn)平穩(wěn)的螺旋槽絲錐進(jìn)行正確裝卡。
(4)通規(guī)通不過:通規(guī)通不過的主要原因有:絲錐長(zhǎng)時(shí)期使用表面磨損嚴(yán)重;攻螺紋操作不規(guī)范,導(dǎo)致螺紋有效深度不足;螺紋表面質(zhì)量較差或者有毛刺。
解決方案:及時(shí)更換合格絲錐;定位攻螺紋確保深度達(dá)到要求;適當(dāng)減少絲錐前角,清除絲錐刃口上的粘結(jié)物,選擇合適的切削液冷卻絲錐,必要時(shí)可對(duì)絲錐增大潤(rùn)滑。
城軌地鐵不銹鋼面板,按照上述改進(jìn)之后的工藝方法以及常見問題的處理方法,很好地指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn),并確保產(chǎn)品的攻螺紋質(zhì)量。同時(shí)將這些工藝要求推廣到其他規(guī)格的不銹鋼攻螺紋以及外協(xié)供應(yīng)商,都取得了較好的效果。
收稿日期:(20150523)