王敬敬常洪平趙 華
(1.中國(guó)石化勝利油田分公司孤島采油廠采油管理四區(qū) 東營(yíng) 257231)
(2.中國(guó)石化勝利油田分公司孤東采油廠 東營(yíng) 257237)
降低鍋爐注汽水質(zhì)含氧措施及節(jié)能降耗效果分析
王敬敬1常洪平1趙 華2
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在注汽過(guò)程中,給水中的溶解氧會(huì)對(duì)鍋爐爐管起到氧腐蝕作用,使?fàn)t管變薄,當(dāng)腐蝕積累到一定程度時(shí)將發(fā)生爆管事故,造成人身和財(cái)產(chǎn)損失。過(guò)濾式除氧器的工作原理是:含有溶解氧的軟化水通過(guò)特制的海綿鐵(其形狀近似于小粒度的石英沙)濾料,該濾料具有較大的表面積,常溫下,可使水中的溶解氧與鐵發(fā)生氧化反應(yīng),從而將溶解氧除去,除氧后的水通過(guò)集水帽進(jìn)入樹(shù)脂罐進(jìn)一步處理。在注汽水質(zhì)含氧高致注汽鍋爐腐蝕情況調(diào)查的基礎(chǔ)上,分析了鍋爐注汽水質(zhì)含氧高的原因,并制定了具體的對(duì)策,實(shí)施后取得了良好的降低含氧的效果,同時(shí)取得了一定的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
注汽鍋爐 水質(zhì)含氧 水處理 反沖洗
水中的溶解氧會(huì)造成與其接觸金屬的氧腐蝕,如與注汽鍋爐爐管接觸會(huì)產(chǎn)生氧腐蝕。鍋爐爐管內(nèi)蒸汽溫度越高氧腐蝕速度就越快[1]。因此,鍋爐用水含氧指標(biāo)要求非常嚴(yán)格,要求含氧小于0.01mg/L。但生水(來(lái)水)中的含氧指標(biāo)一般大于3.5mg/L,給水中的溶解氧會(huì)對(duì)鍋爐爐管起到氧腐蝕作用,使?fàn)t管變薄,當(dāng)腐蝕積累到一定程度時(shí)將發(fā)生爆管事故,造成人身和財(cái)產(chǎn)損失。
生水在進(jìn)入鍋爐爐管制汽前均要進(jìn)行水處理。水處理主要有軟化和除氧兩大功能。生水經(jīng)過(guò)預(yù)處理和離子交換處理后即為軟水,軟水中會(huì)溶有大量的氣體,如氧氣、二氧化碳等。尤其是水中的溶解氧很容易給鍋爐給水系統(tǒng)及鍋爐帶來(lái)較為嚴(yán)重的氧腐蝕[2]。氧腐蝕是一種電化學(xué)腐蝕。鐵與氧易形成兩個(gè)電極,組成腐蝕電池。腐蝕原理為:鐵的電極電位總比氧的電極電位高,所以在鐵氧腐蝕電池中,鐵為陽(yáng)極,氧為陰極,發(fā)生腐蝕,如圖1所示。
圖1 鍋爐爐管氧腐蝕示意圖
氧腐蝕反應(yīng)式為:
爐管內(nèi)壁一旦發(fā)生氧腐蝕,產(chǎn)生Fe(OH)3等腐蝕生成物,就不能阻止其繼續(xù)腐蝕[3]。隨著時(shí)間的延長(zhǎng),爐管內(nèi)壁就會(huì)形成不同形狀的陷坑,嚴(yán)重影響鍋爐的安全運(yùn)行。因此,降低鍋爐給水含氧指標(biāo),減少或防止溶解氧對(duì)鍋爐爐管的腐蝕,對(duì)保障鍋爐的正常運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)鍋爐安全經(jīng)濟(jì)注汽至關(guān)重要。
現(xiàn)場(chǎng)采用了常溫—過(guò)濾式除氧器技術(shù)。雖然此項(xiàng)除氧設(shè)備操作簡(jiǎn)單、除氧效果明顯。但因除氧器自身流程的缺陷,易造成海綿鐵結(jié)塊和Fe(OH)3等腐蝕生成物堵塞集水帽,反洗時(shí)不能把Fe(OH)3等腐蝕生成物沖洗干凈,樹(shù)脂再生時(shí)會(huì)引起樹(shù)脂中毒,嚴(yán)重的是爐管內(nèi)壁形成鐵垢(主要成分是鐵的氧化物和氫氧化物,較堅(jiān)硬,易清除),導(dǎo)致鍋爐腐蝕進(jìn)而引起爐管變薄乃至爆管,影響鍋爐的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
目前,現(xiàn)場(chǎng)采用的常溫-過(guò)濾式除氧器除氧,因多種原因沒(méi)能發(fā)揮出其理想的除氧效果。過(guò)濾式除氧器的工作原理是:含有溶解氧的軟化水通過(guò)特制的海綿鐵(其形狀近似于小粒度的石英沙)濾料,該濾料具有較大的表面積,常溫下,可使水中的溶解氧與鐵其化學(xué)反應(yīng)原理是:
反應(yīng)生成物Fe(OH)3為松軟絮狀物。當(dāng)海綿鐵表面積達(dá)到一定程度后,可用反沖洗法將Fe(OH)3沖走,以保持海綿鐵的除氧能力。正常情況下,水處理后含一般能控制在0.01mg/L以下,但隨著水處理時(shí)間的延長(zhǎng),水質(zhì)含氧逐步增加,達(dá)0.03mg/L以上,甚至更高。這就要求頻繁進(jìn)行反沖洗,甚至進(jìn)行清罐,清洗海綿鐵,以保持或恢復(fù)海綿鐵的除氧能力。頻繁反沖洗和清罐增加了大量人力、物力消耗。
經(jīng)過(guò)分析,主要原因是水反沖洗效果差和腐蝕生成物易沉淀結(jié)塊兩項(xiàng)原因造成的。
1)水反沖洗效果差
為了將除氧器罐內(nèi)的Fe(OH)3等腐蝕生成物沖洗掉,將結(jié)塊的海綿鐵沖散,以恢復(fù)海綿鐵的除氧能力,需要定期反洗。過(guò)去一直采用水反洗流程。反沖洗時(shí),生水通過(guò)除氧罐底部均勻分布的35個(gè)集水帽進(jìn)入除氧器罐內(nèi)部,將除氧器罐內(nèi)Fe(OH)3等腐蝕生成物沖洗掉,將結(jié)塊的海綿鐵沖散,以恢復(fù)海綿鐵的除氧能力。
除氧器罐內(nèi)的海綿鐵重達(dá)0.5t,受自重和水處理壓力的共同作用,容易使其結(jié)塊沉淀,部分在罐壁形成鐵瘤,加上Fe(OH)3等腐蝕生成物在海綿鐵罐的罐底沉積,堵塞集水帽,影響除氧效果。在長(zhǎng)期運(yùn)行的過(guò)程中由于集水帽的堵塞程度不同,使其吸水性和反沖洗過(guò)水能力有較大差異。
吸水性差的集水帽,在水反沖洗時(shí)很難沖起上部的海綿鐵及Fe(OH)3等腐蝕生成物。反沖洗時(shí),水流從較寬的縫隙中通過(guò),形成偏流,使反沖洗不徹底,導(dǎo)致除氧能力急劇下降。如果經(jīng)常清洗集水帽也可達(dá)到除氧效果,但將耗費(fèi)大量的人力、物力。
2)腐蝕生成物易沉淀結(jié)塊
除氧器罐內(nèi)的Fe(OH)3等腐蝕生成物易沉淀結(jié)塊,顆粒小的便進(jìn)入集水帽內(nèi),在內(nèi)壁形成塊,堵塞集水帽縫隙,且其堵塞程度不同,使集水帽吸水、過(guò)水能力下降,造成反洗時(shí)形成偏流,導(dǎo)致反洗不徹底。由于軟化水是自上而下通過(guò)濾料層的。在自重與水處理壓力共同作用下,海綿鐵及生成物易固結(jié)一起,沉積于罐底,堵塞部分集水帽。由于集水帽堵塞造成除氧能力下降。
由于腐蝕生成物易沉積結(jié)塊的設(shè)備缺陷,造成集水帽堵塞;反沖洗效果差的工藝缺陷造成集水帽吸水和過(guò)水能力降低,影響除氧效果。因此,集水帽堵塞是導(dǎo)致水質(zhì)含氧超標(biāo)的根本原因。
3.1 確定對(duì)策思路
根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),要解決水質(zhì)處理含氧超標(biāo)的難題,延長(zhǎng)鍋爐管使用壽命,需要另辟蹊徑。QC小組多次邀請(qǐng)采油廠、采油礦水質(zhì)處理專(zhuān)家召開(kāi)“專(zhuān)家會(huì)議”,廣泛吸取了專(zhuān)家和崗位工人的“頭腦風(fēng)暴”成果,確定了解決問(wèn)題的技術(shù)路線與對(duì)策思路(見(jiàn)圖3)。
圖3 對(duì)策思路圖
3.2 對(duì)策實(shí)施
●3.2.1 反沖洗媒質(zhì)及其流程改進(jìn)思路的提出
除氧水處理過(guò)程中產(chǎn)生的反應(yīng)生成物Fe(OH)3為松軟絮狀物。當(dāng)海綿鐵表面積達(dá)到一定程度后,可用反沖洗法將Fe(OH)3沖走。但幾年來(lái)現(xiàn)場(chǎng)操作表明,水反沖洗過(guò)程Fe(OH)3生成物很難沖洗徹底。多年來(lái)筆者一直進(jìn)行研究,也采取了一些措施,如增大反洗和增加反洗次數(shù)等,都未取得很好的效果,成為困擾多年的管理和技術(shù)難題。
由于軟化水是自上而下通過(guò)濾料層的。在自重與水處理壓力的作用下,海綿鐵及生成物易固結(jié)一起,沉積于罐底,用常規(guī)的反洗法很難將其沖洗掉,從而造成部分海綿鐵結(jié)塊失去除氧作用,并堵塞集水帽。
經(jīng)過(guò)集思廣益,提出了采用空氣+生水+軟化水三段塞式反沖洗法,即反沖洗媒質(zhì)由原來(lái)單一的水改為空氣、生水、軟化水,分三個(gè)階段進(jìn)行沖洗。實(shí)施時(shí)在海綿鐵的反洗流程上增加一條空氣反沖流程(見(jiàn)圖4)。
圖4 空氣反沖流程示意圖
第一段塞:使用空氣段塞作為反沖洗媒質(zhì),沖洗時(shí)使Fe(OH)3生成物和結(jié)塊的海綿鐵在水中懸浮起來(lái);
第二段塞:用生水反沖洗使Fe(OH)3等腐蝕生成物被沖洗走;
第三段塞:待Fe(OH)3等腐蝕生成物沖洗干凈時(shí)用軟化水將生水替換掉。
通過(guò)以上三段塞式?jīng)_洗過(guò)程,解決集水帽堵塞而造成反沖洗水道偏流進(jìn)而造成除氧效果差的難題。當(dāng)空氣反沖洗一定時(shí)間后,此時(shí)因及時(shí)改為正常的水反沖洗,按除氧操作規(guī)程執(zhí)行。
●3.2.2 空氣反沖洗法除氧原理
空氣反沖洗法除氧的原理主要有兩方面:
1)有利于解除集水帽堵塞
由于空氣的摩擦力和剪切力比水大,容易使雜質(zhì)脫離管材內(nèi)壁,使其成為游離狀態(tài)。又因空氣的密度小重量輕幾乎沒(méi)有自重,反沖洗時(shí)可將集水帽內(nèi)部的沉積物沖懸浮起來(lái)而被排出,從而解除集水帽堵塞。同時(shí)穿過(guò)集水帽的氣體可帶動(dòng)起四周的海綿鐵進(jìn)行翻滾,使海綿鐵之間產(chǎn)生摩擦,將其外表生成的Fe(OH)3摩擦掉。
2)有利于降低Fe2+,恢復(fù)海綿鐵除氧能力
空氣中的CO2可除去Fe(OH)2形式存在的Fe2+保護(hù)膜,反應(yīng)過(guò)程起到較好的除氧作用。反應(yīng)機(jī)理如下。
二氧化碳在水中水解生成碳酸:
亞鐵離子是顯兩性的物質(zhì),在堿性溶液中顯酸性(亞鐵酸),在酸性溶液中顯堿性(氫氧化亞鐵):
氫氧化亞鐵與碳酸發(fā)生中和反應(yīng),生成碳酸亞鐵:
繼續(xù)與碳酸反應(yīng),生成重碳酸亞鐵:
碳酸亞鐵和重碳酸亞鐵與溶解氧發(fā)生氧化-還原反應(yīng),生成氫氧化亞鐵,放出二氧化碳:
二氧化碳在鐵的氧化的過(guò)程中,起到相當(dāng)重要的作用,將鐵表面的氫氧化亞鐵保護(hù)膜除去,活化鐵的表面,使鐵的氧化過(guò)程順利進(jìn)行,除氧過(guò)程能在常溫下順利進(jìn)行,從而恢復(fù)海綿鐵的除氧能力。二氧化碳在鐵的氧化過(guò)程中沒(méi)有損失,是鐵氧化反應(yīng)的催化劑,加快反應(yīng)速度。
●3.2.3 科學(xué)確定空氣反沖洗時(shí)間、頻次及沖洗壓力等段塞參數(shù)
現(xiàn)場(chǎng)對(duì)反洗流程進(jìn)行改造,將空壓機(jī)0.35~0.75MPa的空氣引入到正常的水反洗流程。由于空氣中含有豐富的氧氣,采用空氣反沖洗時(shí),時(shí)間控制不易過(guò)長(zhǎng)。考慮到海綿鐵中Fe(OH)2易與空氣中的氧氣發(fā)生化學(xué)反應(yīng),在海綿鐵洗干凈的前提下,盡量縮短氣體反沖洗時(shí)間,以減少海綿鐵的消耗。在多次試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,我們發(fā)現(xiàn)空氣反沖洗時(shí)間過(guò)短,海綿鐵反沖懸浮不起來(lái),時(shí)間過(guò)長(zhǎng)則會(huì)加速海綿鐵消耗。
由于海綿鐵的處理能力是一個(gè)逐漸下降、平衡、恢復(fù)上升的過(guò)程。經(jīng)過(guò)多次試驗(yàn),筆者確定每星期使用空氣反沖洗一次,反沖時(shí)間3~5min為最佳,此時(shí)可將集水帽的沉積物沖洗出來(lái),也可使罐內(nèi)中、下部的海綿鐵反洗起來(lái),然后采用生水反洗,控制水反沖洗壓力在0.3~0.45MPa反復(fù)清洗,就可達(dá)到比較理想的除氧效果。最后再用除氧器罐體積2倍的軟化水替換掉生水,此時(shí),可轉(zhuǎn)入正常的除氧運(yùn)行。如果初次采用空氣反沖洗時(shí),可根據(jù)集水帽、海綿鐵堵塞、結(jié)塊程度來(lái)確定反洗時(shí)間。
經(jīng)過(guò)規(guī)范、總結(jié),得出結(jié)論:
第一段塞:媒質(zhì):空氣,控制壓力:0.35~0.45MPa,頻次:一星期1次,時(shí)間:每次3~5min;
第二段塞:媒質(zhì):生水,控制壓力:0.3~0.45MPa,頻次:一星期1次,時(shí)間:每次10min;
第三段塞:媒質(zhì):軟化水,控制壓力:0.35~0.45MPa,頻次:一星期1次,時(shí)間:每次5min。
3.3 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施效果
1)經(jīng)濟(jì)效益。
經(jīng)過(guò)KD521注汽站現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施,取得了很好除氧及節(jié)水、節(jié)電效果,處理后的水質(zhì)含氧量由原來(lái)的0.03mg/L下降為0.006mg/L。實(shí)施前,100m3/h(實(shí)際泵排量80m3/h)反洗泵一天需要反洗2次,一次反洗時(shí)間20min。采用氣體反洗法后,水反洗時(shí)間可縮短到12min(啟動(dòng)空壓機(jī)消耗較少可忽略不計(jì)),可取得很好的節(jié)水、節(jié)電效果:
日節(jié)水w:
節(jié)電a:
Analysis on Oxygen Reducing Measures and Its Energy Saving Effects for Steam Injection Water of Boiler
Wang Jingjing1Chang Hongping1Zhao Hua2
(1.The four district production management of Gudong oil production plant of Shengli Oilfeld Branch Company Sinopec Dongying 257231)
(2.Gudong oil production plant of Shengli Oilfeld Branch Company Sinopec Dongying 257231)
In the process of steam injection, dissolved oxygen in the feed water will corrode boiler pipe, when the corrosion accumulated to a certain degree will lead to blast accidents harming to personal and property.The fltering deaerator working principle is: soften water containing dissolved oxygen pass special sponge iron (the shape of flter material approximate to the small quartz sand) with a larger surface area, dissolved oxygen in water can take the oxidation reaction with iron in normal temperature and be removed, the deoxidized water pass water cap into the resin tank for further processing.Based on steam injection boiler corrosion investigation caused by the steam injection water with high oxygen, this article analyzes the reasons of high oxygen in steam injection boiler water, formulates specifc countermeasure with good reduction oxygen effect which achieves certain economic and social benefts.
Steam injection boiler Water oxygen containing Water treatment Backwash
X933.2
B
1673-257X(2015)06-54-04
10.3969/j.issn.1673-257X.2015.06.011
王敬敬(1981~),女,從事熱注運(yùn)行工作,主要研究方向?yàn)樽⑵仩t技術(shù)礦場(chǎng)應(yīng)用。
2015-01-05)