武永春++茅振琪
摘 要:自從改革開放,特別是進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái),中國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展迅速,為中國(guó)社會(huì)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。作為鋼鐵成材的關(guān)鍵工序,軋鋼行業(yè)在引進(jìn)、消化、吸收的基礎(chǔ)上自主創(chuàng)新,在軋制工藝技術(shù)進(jìn)步、裝備和自動(dòng)化系統(tǒng)研制和引領(lǐng)未來(lái)鋼鐵材料的開發(fā)方面實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展,為中國(guó)鋼鐵工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。經(jīng)過改革開放以來(lái)的持續(xù)發(fā)展,中國(guó)已經(jīng)建設(shè)了一大批具有國(guó)際先進(jìn)水平的軋鋼生產(chǎn)線,比較全面地掌握了國(guó)際上最先進(jìn)的軋制技術(shù),具備了軋鋼先進(jìn)設(shè)備的開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造能力,一大批國(guó)民經(jīng)濟(jì)急需、具有國(guó)際先進(jìn)水平的鋼材產(chǎn)品源源不斷地供應(yīng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)部門,為中國(guó)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展、人民幸福安康提供了重要的基礎(chǔ)原材料。近幾年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈??蛻魧?duì)于產(chǎn)品質(zhì)量提出了更為苛刻的要求。其中軋件的彎曲度長(zhǎng)期難以得到保證,這極大地影響了公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和公司的質(zhì)量信譽(yù)度。為了滿足客戶要求,提高我公司鋼鐵產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,保證公司的信譽(yù)度,對(duì)保證鋼材彎曲度的工藝改造迫在眉睫。該文主要論述了使用干槽軋制法來(lái)保證軋件彎曲度的研究成果。
關(guān)鍵詞:改善棒材 軋鋼 彎曲率 研究報(bào)告
中圖分類號(hào):TG156 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2014)10(b)-0077-02
1 數(shù)據(jù)分析
通過從生產(chǎn)車間對(duì)軋件產(chǎn)品取樣測(cè)量得到數(shù)據(jù),計(jì)算制成表格:
由圖1表格可得知,例月來(lái)頭部彎曲率在14%~16%之間波動(dòng),并稍有上升趨勢(shì)。彎曲率過高給精整矯直和入庫(kù)周期帶來(lái)極大壓力。所以,改善軋件彎曲率迫在眉睫!
通過對(duì)鋼坯軋制生產(chǎn)過程的跟蹤測(cè)量,得到數(shù)據(jù)制成表格:
由圖2數(shù)據(jù)分析可得知,軋制過程中導(dǎo)致的彎曲占到彎曲總數(shù)的62.7%,是導(dǎo)致軋件彎曲的主要區(qū)域所在。若能改善軋制過程中的彎曲現(xiàn)象,產(chǎn)品的彎曲率必能得到較好控制。所以,該文主要從軋制過程入手,尋找導(dǎo)致軋件彎曲的因素,并研究改善方法。
2 分析影響因素
根據(jù)鋼坯軋制的生產(chǎn)流程,分析每一個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié),列出所有可能導(dǎo)致軋件彎曲的環(huán)節(jié):
(1)加熱爐加熱違規(guī),加熱時(shí)間不夠,爐南與爐北溫度不能達(dá)到相對(duì)均勻,導(dǎo)致鋼坯頭尾溫差大,在軋制過程中變形量不均勻而導(dǎo)致軋件彎曲(表1)。
對(duì)有加熱違規(guī)的一爐鋼的頭部彎曲情況進(jìn)行跟蹤:均熱段,加二段的剛加熱溫度和時(shí)間已符合要求;由于出鋼節(jié)奏較快,出完前兩段的鋼后,加一段、預(yù)熱段的鋼未進(jìn)行二次保溫而違規(guī)出鋼,導(dǎo)致鋼坯未完全燒透。所以加一段、預(yù)熱段的鋼彎曲率明顯較高。
(2)軋機(jī)主調(diào)未細(xì)心調(diào)整,上線進(jìn)口位置不當(dāng)或軋制線未對(duì)齊,都有可能導(dǎo)致軋件產(chǎn)生彎曲。
(3)軋機(jī)彈跳大。軋制是軋機(jī)彈跳易造成軋件頭部勾頭。軋機(jī)彈跳容易導(dǎo)致當(dāng)班連續(xù)性頭部彎曲問題(圖3)。
(4)軋輥冷卻水開早。冷卻水淋在鋼坯頭部使鋼坯上下溫差大,從而鋼坯上下面變形量不均勻,導(dǎo)致翹頭
(5)變形量較大導(dǎo)致軋件彎曲:
通過以上兩圖比較,明顯得出較小壓下量的軋制工藝對(duì)改善彎曲率有益。
3 制定對(duì)策
根據(jù)以上分析結(jié)果,針對(duì)不同影響因素制定出可行的整改措施:
(1)下發(fā)工藝通知規(guī)范相關(guān)操作。保證鋼坯加熱溫度和均勻度;
(2)軋制前軋機(jī)主調(diào)嚴(yán)格細(xì)心調(diào)整進(jìn)口位置和軋制線,保證位置得當(dāng);
(3)工裝上線前對(duì)軋機(jī)進(jìn)行彈跳測(cè)試,保證軋機(jī)的彈跳在0.5 mm以下,軋制時(shí)若彈跳大于0.5 mm,立即停軋更換軋機(jī);
(4)軋制時(shí)頭部采用干槽軋制法,找到最優(yōu)冷卻水開啟時(shí)間并予以實(shí)施。
對(duì)軋制冷卻水開啟時(shí)間進(jìn)行試驗(yàn)(表2)。
效果驗(yàn)證:軋制后6s開啟冷卻水效果最佳,無(wú)翹頭現(xiàn)象,為后道次的變形提供了保證。
(5)優(yōu)化工藝,減小軋制壓下量(圖6)。
通過1#、2#孔的孔型修改,增大前道次變形,較小后續(xù)變形的壓下量。
4 結(jié)語(yǔ)
軋件的頭部彎曲雖然難以完全避免,但是通過實(shí)驗(yàn)研究,可以對(duì)軋件彎曲率做到較好的控制,保證產(chǎn)品的外形質(zhì)量,提高公司的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。此次實(shí)驗(yàn)研究我們得到以下結(jié)論:
(1)軋制過程是導(dǎo)致軋件彎曲的主要工序;
(2)軋制過程中導(dǎo)致彎曲的因素主要有鋼坯加熱不均勻、軋制線進(jìn)口位置不當(dāng)、軋機(jī)彈跳大、冷卻水開啟時(shí)間不當(dāng)、軋制壓下量過大等因素;
(3)軋制冷卻水的最優(yōu)開啟時(shí)間為6 s。
參考文獻(xiàn)
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