亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        1.2 Mt/a催化裂解裝置運(yùn)行分析

        2015-02-05 08:26:07王國昇
        石油化工 2015年11期
        關(guān)鍵詞:催化劑設(shè)計

        王國昇

        (中海石油 東方石化有限責(zé)任公司,海南 東方 572600)

        工業(yè)技術(shù)

        1.2 Mt/a催化裂解裝置運(yùn)行分析

        王國昇

        (中海石油 東方石化有限責(zé)任公司,海南 東方 572600)

        在1.2 Mt/a 催化裂解裝置上以陸豐與潿洲原油的常底渣油為原料,采用OMT-2催化劑,通過運(yùn)行分析考察了裝置的物料平衡、產(chǎn)品分布和裝置能耗,并對反應(yīng)-再生系統(tǒng)和分餾系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)進(jìn)行了核算。運(yùn)行結(jié)果表明,裝置的總液體收率為82.4%(w),實(shí)際產(chǎn)品分布低于設(shè)計工況。干氣收率較設(shè)計值低1.3百分點(diǎn);汽油收率較設(shè)計值高11.8百分點(diǎn);液化氣收率較設(shè)計值低6.5百分點(diǎn);油漿產(chǎn)量及焦炭產(chǎn)率稍高于設(shè)計值;柴油收率較設(shè)計值低3.1百分點(diǎn)。90%負(fù)荷下的綜合能耗為84.0 kg-oil/ h。干氣中的H2含量為28.81%(φ),C3以上重組分含量達(dá)到0.86%(φ)左右,含微量丁烷和丁烯,N2含量偏底,乙烯含量較設(shè)計值偏低7.76百分點(diǎn)。焦炭中氫含量7.99%(w),需進(jìn)一步觀察噴嘴的霧化效果。裝置再投產(chǎn)時需解決催化劑跑損、粗汽油泵流量小以及余熱鍋爐過熱段負(fù)荷不足的問題。

        催化裂解;OMT-2催化劑;運(yùn)行分析

        中海石油東方石化有限責(zé)任公司1.2 Mt/a 催化裂解(DCC)裝置由中國石化洛陽工程有限公司設(shè)計,其反應(yīng)器和再生器高低并列布置,反應(yīng)部分采用中國石化石油化工科學(xué)研究院(RIPP)的DCC工藝技術(shù),再生部分采用洛陽工程有限公司快速床+湍流床主風(fēng)串聯(lián)再生工藝技術(shù)。RIPP開發(fā)的DCC技術(shù)是以重質(zhì)烴為原料生產(chǎn)丙烯和副產(chǎn)物輕芳烴的化工型煉油工藝技術(shù)。裝置主要包括反應(yīng)-再生系統(tǒng)、分餾系統(tǒng)、吸收穩(wěn)定系統(tǒng)、除氧水系統(tǒng)、低溫?zé)峄厥障到y(tǒng)及煙氣余熱回收系統(tǒng)。該裝置于2015年2月1日反應(yīng)噴油,開車成功。利用該裝置生產(chǎn)的產(chǎn)品包括:汽油、柴油、液化氣、干氣、油漿,下游設(shè)有產(chǎn)品精制、氣體分餾、甲基叔丁基醚、乙苯-苯乙烯和汽柴油加氫等主要裝置。

        該裝置設(shè)計使用MMC-2催化劑,但實(shí)際操作使用的是OMT-2催化劑,與原設(shè)計催化劑配方有差異,需通過裝置實(shí)際的操作數(shù)據(jù)來考察新配方催化劑的使用效果:如滿足DCC裝置設(shè)計產(chǎn)品收率且顆粒分布正常,證明新配方適合該裝置;如低于DCC裝置設(shè)計產(chǎn)品收率且催化劑跑損嚴(yán)重,證明新配方未達(dá)到設(shè)計要求。因此核算DCC裝置實(shí)際的操作性能,了解其優(yōu)缺點(diǎn),可更有針對性的解決操作弊端,優(yōu)化工藝操作參數(shù),保證DCC裝置安全、穩(wěn)定和最優(yōu)化生產(chǎn)。

        本工作在1.2 Mt/a DCC裝置上以陸豐與潿洲原油的常底渣油為原料,采用OMT-2催化劑,通過運(yùn)行分析考察了裝置的物料平衡、產(chǎn)品分布和裝置能耗,并對反應(yīng)-再生系統(tǒng)和分餾系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)進(jìn)行核算,查找工藝操作的弊端,更有針對性的進(jìn)行優(yōu)化以保證裝置的穩(wěn)定生產(chǎn)。

        1 實(shí)驗(yàn)部分

        1.1 原料

        MIP工藝平衡劑:中國石化齊魯石化公司催化劑廠;MMC-2催化劑:外購;OMT-2催化劑:中國石化齊魯石化公司催化劑廠。

        原料油:陸豐原油與潿洲原油質(zhì)量比1∶1的常壓渣油,原料油的性質(zhì)見表1。

        1.2 裝置工藝

        反應(yīng)部分采用DCC技術(shù)。為提高轉(zhuǎn)化率和低碳烯烴產(chǎn)量,DCC技術(shù)[1-2]采用提升管反應(yīng)器與床層反應(yīng)器組合的方式。其中,第Ⅰ反應(yīng)器為提升管反應(yīng)器,進(jìn)料為新鮮原料油,主要生產(chǎn)汽油組分并為第Ⅲ反應(yīng)器提供原料;第Ⅱ反應(yīng)器也是提升管反應(yīng)器,進(jìn)料為裝置自產(chǎn)的C4餾分和輕汽油(C5及C6餾分),主要將裝置自產(chǎn)的C4餾分和輕汽油裂解成丙烯并將催化劑輸送至第Ⅲ反應(yīng)器,為第Ⅲ反應(yīng)器創(chuàng)造適宜的反應(yīng)條件;第Ⅲ反應(yīng)器為床層反應(yīng)器,主要在適宜的反應(yīng)條件下將輕質(zhì)烯烴(C4~8)進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為丙烯。DCC技術(shù)與常規(guī)技術(shù)相比反應(yīng)深度較大,催化劑與原油的質(zhì)量比(總劑油比)為10~15;由于多產(chǎn)低碳烯烴需較低的油氣分壓,因此反應(yīng)部分的反應(yīng)壓力較低,并采用烴分壓梯度遞降的逐級注汽技術(shù)。

        再生部分采用CO完全燃燒的快速床+湍流床主風(fēng)兩段串聯(lián)再生工藝。第一段為快速床再生工藝,主風(fēng)分配采用新型的主風(fēng)分布管,燒焦罐呈流化狀,極大地改善了氣體傳質(zhì)條件,燒焦強(qiáng)度很高;第二段為湍流床再生工藝,利用第一段再生后的富氧煙氣通過低壓降大孔分布板形成湍流床,大幅改善了再生床層的氣體擴(kuò)散,提高了總燒焦強(qiáng)度。

        反應(yīng)-再生系統(tǒng)的主要操作參數(shù)見表2。再生部分的取熱系統(tǒng)采用低壓橫管式內(nèi)取熱器和汽水自循環(huán)下行式外取熱器相結(jié)合的取熱技術(shù),外取熱器返回管設(shè)置單動滑閥調(diào)節(jié)取熱量,不設(shè)增壓機(jī)。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 物料平衡及產(chǎn)品分布

        裝置開工后采用緩和工況進(jìn)行生產(chǎn),首次裝填的催化劑為MIP工藝平衡劑,新鮮催化劑為OMT-2催化劑,數(shù)據(jù)采集期間新鮮催化劑約占系統(tǒng)藏量30%(w)左右,系統(tǒng)平衡劑(MIP工藝催化劑和OMT-2催化劑混合)的活性約為63(基于單位質(zhì)量催化劑在單位時間內(nèi)轉(zhuǎn)化的原料質(zhì)量)。第Ⅰ反應(yīng)器進(jìn)料為原料油;第Ⅱ反應(yīng)器進(jìn)料為裝置汽油切割塔分離的輕汽油,部分液化氣回?zé)挕?/p>

        裝置的物料平衡及產(chǎn)品分布[3]見表3。

        表1 原料油的性質(zhì)Table 1 Properties of feedstock oil

        表2 反應(yīng)-再生系統(tǒng)的主要操作參數(shù)Table 2 Major operation parameters of the reaction-regeneration system

        表3 裝置的物料平衡及產(chǎn)品分布Table 3 Material balance and product distribution of the unit

        從表3可看出,實(shí)際產(chǎn)品分布低于設(shè)計工況,總液體收率為82.4%(w)。干氣收率(5.5%(w))比設(shè)計值(6.8%(w))低1.3百分點(diǎn),處理量未達(dá)到設(shè)計值150 t/h,僅為140 t/h,這將導(dǎo)致下游乙苯-苯乙烯裝置低負(fù)荷生產(chǎn);汽油收率(41.0%(w))比設(shè)計值(29.2%(w))高11.8百分點(diǎn);液化氣收率(28.6%(w))比設(shè)計值(35.1%(w))低6.5百分點(diǎn),這將影響丙烯的收率;油漿產(chǎn)量及焦炭產(chǎn)率稍高于設(shè)計值;柴油收率較設(shè)計值低3.1百分點(diǎn),主要原因是受分餾塔熱負(fù)荷影響,有一部分柴油壓進(jìn)了回?zé)捰秃陀蜐{中。

        運(yùn)行結(jié)果表明,主要有以下3個原因?qū)е虏糠之a(chǎn)品分布低于設(shè)計工況:1)第Ⅰ反應(yīng)器出口溫度達(dá)到了設(shè)計值530℃,而第Ⅱ反應(yīng)器出口溫度(542℃)低于設(shè)計值(590℃),致使總反應(yīng)深度低于設(shè)計工況;2)第Ⅲ反應(yīng)器采取4~6 t的催化劑藏量,導(dǎo)致第Ⅲ反應(yīng)器操作過程中料位和劑油比均低,第Ⅲ反應(yīng)器的反應(yīng)深度降低;3)實(shí)際生產(chǎn)采用OMT-2催化劑,選擇性與使用MMC-2催化劑時有一定差異。

        2.2 裝置的能耗

        裝置的能耗[4]見表4。從表4可看出,裝置在90%負(fù)荷下的綜合能耗為84.0 kg-oil/h,比設(shè)計值(104.7 kg-oil/h)低,裝置能耗降低的主要影響因素為:1)實(shí)際工況的富氣產(chǎn)量較設(shè)計工況偏低,氣壓機(jī)消耗的中壓蒸汽量大幅降低(汽輪機(jī)實(shí)際中壓蒸汽用量為105 t/h,遠(yuǎn)低于設(shè)計值133 t/h);裝置自產(chǎn)中壓蒸汽較多(為78 t/h),而外網(wǎng)進(jìn)裝置中壓蒸汽量為27 t/h,因此中壓蒸汽能耗遠(yuǎn)低于設(shè)計值。2)由于裝置外送的低溫?zé)崴疁囟饶軡M足氣分裝置的要求,故低溫?zé)崴羝訜崞魑赐队?;由于富氣產(chǎn)量低,解吸塔負(fù)荷較低,解吸塔底重沸器加熱蒸汽用量較低,能耗進(jìn)一步降低。3)外取熱大小環(huán)風(fēng)由非凈化風(fēng)取代主風(fēng)進(jìn)行流化,非凈化風(fēng)耗量增加,主風(fēng)機(jī)電耗降低。

        2.3 產(chǎn)品質(zhì)量的對比

        干氣產(chǎn)品中氣體含量設(shè)計值與實(shí)際值的對比[5]見表5。從表5可看出,干氣中的H2含量為28.81%(φ),高于設(shè)計值。這是因?yàn)椋?)系統(tǒng)平衡劑跑損較大,催化劑置換速度較快,系統(tǒng)平衡劑活性較強(qiáng);2)OMT-2催化劑的選擇性和MMC-2催化劑的選擇性不同,導(dǎo)致干氣中H2含量較高;3)金屬鈍化劑的注入量稍低,原料油在反應(yīng)過程中脫出大量的H2。干氣中C3以上重組分含量達(dá)到0.86%(φ)左右,含微量丁烷和丁烯,質(zhì)量較好;N2含量偏底,說明循環(huán)催化劑脫氣效果較好;乙烯含量較設(shè)計值偏低7.76百分點(diǎn),這是因?yàn)榈冖蚍磻?yīng)器反應(yīng)深度較低,C4不回?zé)挕?/p>

        表5 干氣中氣體含量設(shè)計值與實(shí)際值的對比Table 5 Comparison between the design values and real values of gas contents in dry gas

        液化氣實(shí)際質(zhì)量與設(shè)計值的對比見表6。從表6可看出,液化氣中丙烯含量高于設(shè)計值,異丁烯含量低于設(shè)計值,實(shí)際質(zhì)量好于設(shè)計值。丙烯含量可通過第Ⅱ反應(yīng)器對未反應(yīng)的C4進(jìn)行裂化而增大,異丁烯含量可通過適當(dāng)改變催化劑配方或反應(yīng)器操作條件而增大,但這些需要在保證對其他組分影響不大的前提下進(jìn)行,因此尚需在今后的操作中慢慢摸索。

        表6 液化氣實(shí)際質(zhì)量與設(shè)計值的對比Table 6_Quality comparison of design and real liquid petroleum gas

        2.4 反應(yīng)-再生系統(tǒng)和分餾系統(tǒng)的核算

        2.4.1 反應(yīng)-再生系統(tǒng)工藝參數(shù)的核算結(jié)果

        反應(yīng)-再生系統(tǒng)工藝參數(shù)的核算結(jié)果[6-7]見表7。從表7可看出,第Ⅰ反應(yīng)器的劑油比較設(shè)計值低、反應(yīng)時間也較設(shè)計值短,系統(tǒng)平衡劑的活性約為63,說明重油反應(yīng)深度較設(shè)計值低。主要原因是余熱鍋爐吹灰效果不佳,余鍋的取熱負(fù)荷不足以支撐汽輪機(jī)入口蒸汽溫度,導(dǎo)致再生器中壓飽和蒸汽低,催化劑的循環(huán)量低,劑油比降低。

        實(shí)際工況中焦炭的H2含量為7.99%(w),對于DCC裝置該含量偏高[8]。影響焦炭H2含量的因素通常為焦炭中攜帶了可汽提碳、污染碳和未汽化組分。本裝置的汽提蒸汽為內(nèi)取熱器的過熱蒸汽,蒸汽溫度460℃以上,汽提蒸汽流量為7 t/h,平均每t循環(huán)催化劑消耗5 kg蒸汽,遠(yuǎn)高于正常消耗量,汽提時間超過3.5 min,因此待生催化劑汽提效果應(yīng)非常好,不可能攜帶可汽提碳。裝置原料油中重金屬含量較低(Ni含量8.9 mg/L,V含量0.7 mg/L)、催化劑置換速度較快、系統(tǒng)平衡劑中重金屬含量較低(Ni含量4 100 mg/L,V含量1 100 mg/L),故污染碳的生成量較小。未汽化組分的產(chǎn)生主要受提升管預(yù)提升段流化效果、噴嘴霧化效果、霧化蒸汽性質(zhì)和流量、噴嘴安裝質(zhì)量等因素影響。本裝置預(yù)提升段設(shè)計高度5.4 m,經(jīng)核算其線速度為2.54 m/s,密度為320 kg/m左右,且壓降穩(wěn)定地保持在20 kPa左右,說明提升管預(yù)提升段流化狀態(tài)較好,油劑接觸較均勻。噴嘴為CS-Ⅱ噴嘴,目前霧化蒸汽量約占原料的6%(w)左右,蒸汽溫度270℃左右,6個噴嘴前的壓力均為0.28 MPa左右,不存在霧化蒸汽性質(zhì)不好和流量低的問題,也不存在原料噴嘴流量分布不均勻的問題,但噴嘴的霧化效果需進(jìn)一步觀察。

        裝置的燒焦效果較好,再生催化劑定炭維持在0.05%(w)以下,說明串聯(lián)式再生形式的燒焦效果較好,同時說明外循環(huán)管催化劑循環(huán)量控制較合理。在今后的操作中,還要根據(jù)原料性質(zhì)變化進(jìn)一步摸索經(jīng)驗(yàn),提高燒焦效果,保持再生催化劑的定炭較低。

        表7 反應(yīng)-再生系統(tǒng)工藝參數(shù)的核算結(jié)果Table 7 Calculation of the process parameters of the reaction-regeneration system

        2.4.2 分餾系統(tǒng)各回流取熱的核算結(jié)果

        經(jīng)采樣分析,分餾塔精餾效果非常好,粗汽油干點(diǎn)和輕柴油初餾點(diǎn)基本處于脫空。分餾塔回流取熱的核算結(jié)果[9-10]見表8。

        表8 分餾塔回流取熱核算結(jié)果Table 8 Calculation of the heat allocation for fractionator reflux

        從表8可看出,油漿回流取熱比(43.79%)較高,較設(shè)計值(32.9%)高10.89百分點(diǎn),油漿取熱量大有利于高溫位熱量的利用,柴油95%的餾出溫度為367℃,其中,回?zé)捰土坎蛔阋灾位責(zé)捰凸抟何坏姆€(wěn)定,用一部分160℃左右新鮮原料補(bǔ)充回?zé)捰凸抟何唬瑩p耗一部分熱能。目前受油漿系統(tǒng)流速的限制,無法降低油漿取熱量(經(jīng)核算油漿泵入口流速只有0.80 m/s,油漿-原料油換熱器管束內(nèi)油漿流速為1.35 m/s,油漿蒸汽發(fā)生器管束內(nèi)油漿流速為1.02 m/s[11-12])。中段回流取熱量相對較小,主要原因是由于分餾塔熱量不足,為提高柴油95%的餾出溫度被迫降低中段回流量,造成取熱量小,以后隨生產(chǎn)負(fù)荷的提高,該情況會有所緩解。

        3 裝置再投產(chǎn)需解決的主要問題

        3.1 催化劑跑損的問題

        開工初期,催化劑跑損嚴(yán)重,經(jīng)操作調(diào)整,系統(tǒng)平衡劑篩分后,粒徑不大于20 μm的含量(w)由75.6%逐漸降至8.7%,6.2%,4.7%,逐漸趨于合理;油漿固含量由32 g/L逐漸降至13.6 g/L和5.4 g/L,之后穩(wěn)定在4.4 g/L。說明系統(tǒng)平穩(wěn)操作運(yùn)行時,油漿固含量趨于穩(wěn)定。造成催化劑跑損的原因可能是:1)MIP工藝平衡劑的細(xì)粉含量高;2)外購催化劑經(jīng)包裝、運(yùn)輸及裝藏階段,由于與外界接觸,水分含量增加,遇高溫大量熱崩;3)MIP工藝平衡劑噴油前經(jīng)過了長達(dá)12 h高溫磨損;4)反應(yīng)器蒸汽注入量為原料處理量的25%(w),大量蒸汽導(dǎo)致催化劑大量熱崩;5)反應(yīng)器一、二級旋分器旋分效率以及CS-Ⅱ噴嘴高線速的限制。

        在實(shí)際運(yùn)行中,通過催化劑的置換和降低反應(yīng)器蒸汽注入量等方法[13],可大幅降低催化劑的跑損量,降低油漿固含量,滿足操作指標(biāo)。

        3.2 粗汽油泵流量小的問題

        裝置的粗汽油泵設(shè)計值偏小,額定流量只有72 m3/h,雖然在原設(shè)計工況和緩和工況下均能滿足外送要求,但開工期間存在以下問題:單臺泵運(yùn)行冷回流量太小根本無法控制正常的分餾塔頂溫度;雙臺泵運(yùn)行由于入口流量受到限制也無法滿足要求;另一方面粗汽油泵為高速泵,在背壓低的情況下容易抽空[14],因此開工期間受粗汽油泵流量的限制,分餾塔頂溫度長時間超高,不僅產(chǎn)生大量污汽油,而且頂循環(huán)回流和中段回流建立困難。上述問題可通過增加一臺大流量(120 m3/h)粗汽油泵解決。

        3.3 余熱鍋爐過熱段負(fù)荷不足的問題

        裝置開工后,由于裝置過剩熱負(fù)荷充足,油漿、外取熱和余鍋3個汽包產(chǎn)生大量飽和中壓蒸汽,導(dǎo)致余熱鍋爐過熱段的取熱負(fù)荷不足,余鍋過熱段出口中壓過熱蒸汽溫度較低(一般均低于390℃),影響汽輪機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行。通過提高外網(wǎng)中壓蒸汽溫度的方法提高汽輪機(jī)入口溫度有限,故只能通過降低飽和中壓蒸汽產(chǎn)量或通過減溫減壓器放掉一部分飽和中壓蒸汽,才能保證汽輪機(jī)入口中壓蒸汽溫度。另外,余鍋吹灰經(jīng)常發(fā)生故障,影響換熱效果,余鍋排煙囪溫度高達(dá)219℃。

        通過減溫減壓器放掉的部分飽和中壓蒸汽會導(dǎo)致系統(tǒng)蒸汽管網(wǎng)蒸汽量過剩,最終放空也增加裝置能耗。其次,再生器過剩的熱不能通過外取熱器取出,導(dǎo)致再生器溫度較高,降低了反應(yīng)的劑油比,降低反應(yīng)深度,也限制了裝置的處理量。解決該問題的方法為:增加余熱鍋爐過熱段取熱翅片管數(shù)量,以增加余熱鍋爐的取熱負(fù)荷[15]。

        4 結(jié)論

        1)1.2 Mt/a DCC裝置總液體收率為82.4%(w),高于設(shè)計值,但實(shí)際產(chǎn)品分布低于設(shè)計工況。干氣收率比設(shè)計值(6.8%(w))低1.3百分點(diǎn),處理量140 t/h;汽油收率比設(shè)計值高11.8百分點(diǎn);液化氣收率(28.6%(w))比設(shè)計值(35.1%(w))低6.5百分點(diǎn)。油漿產(chǎn)量及焦炭產(chǎn)率稍高于設(shè)計值,對裝置操作有利。柴油收率較設(shè)計值低3.1百分點(diǎn)。裝置在90%負(fù)荷下的綜合能耗為84.0 kg-oil/h,比設(shè)計值低。

        2)干氣中的H2含量為28.81%(φ),高于設(shè)計值;C3以上重組分含量達(dá)到0.86%(φ)左右,含微量丁烷和丁烯;N2含量偏低,說明循環(huán)催化劑脫氣效果較好;乙烯含量比設(shè)計值偏低7.76百分點(diǎn),這是因?yàn)榈冖蚍磻?yīng)器的反應(yīng)深度較低,C4不回?zé)挕R夯瘹庵斜┖扛哂谠O(shè)計值,異丁烯含量低于設(shè)計值。

        3)焦炭中氫含量7.99%(w),對于DCC裝置該含量偏高。由于汽提蒸汽和原料霧化效果均符合條件,需進(jìn)一步觀察噴嘴的霧化效果。

        4)裝置再投產(chǎn)時需解決催化劑跑損、粗汽油泵流量小以及余熱鍋爐過熱段負(fù)荷不足的問題。其中,降低催化劑跑損可通過催化劑的置換、降低反應(yīng)器蒸汽注入量等方法解決。通過增加一臺大流量粗汽油泵可解決粗汽油泵設(shè)計流量偏小的問題。增加余熱鍋爐過熱段取熱翅片管數(shù)量可增加余熱鍋爐的取熱負(fù)荷,保證反應(yīng)-再生系統(tǒng)和中壓蒸汽系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

        [1]潘元青,伏喜勝.催化裂化技術(shù)進(jìn)展[M].北京:石油工業(yè)出版社,2010.

        [2]《石油煉制與化工》編輯部.重油加工新技術(shù)[M].北京:中國石化出版社,2007.

        [3]汪燮卿,舒興田.重質(zhì)油裂解制輕烯烴[M].北京:中國石化出版社,2015.

        [4]劉英聚,張韓.催化裂化裝置操作指南[M].北京:中國石化出版社,2005.

        [5]馬伯文主編.催化裂化裝置技術(shù)問答[M].2版.北京:中國石化出版社,2003.

        [6]鄭津洋,董其伍,桑芝富.過程設(shè)備設(shè)計[M].3版.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2010 .

        [7]翁惠新,毛信軍,編.石油煉制過程反應(yīng)動力學(xué)[M].北京:烴加工出版社,1987.

        [8]林世雄,徐春明,楊朝合.石油煉制工程[M].4版.北京:石油工業(yè)出版社,2009.

        [9]陳俊武.催化裂化工藝與工程[M].3版.北京:中國石化出版社,2015.

        [10]許友好.催化裂化化學(xué)與工藝[M].北京:科學(xué)出版社,2013.

        [11]戴干策,陳敏恒.化工流體力學(xué)[M].2版.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2005.

        [12]陳文梅主編.流體力學(xué)基礎(chǔ)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1995.

        [13]侯祥麟,侯芙生,汪燮卿.中國煉油技術(shù)[M].2版.北京:中國石化出版社,2001.

        [14]黃衛(wèi)星.工程流體力學(xué)[M].2版.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2008.

        [15]楊啟明,馬欣.煉油設(shè)備技術(shù)[M].北京:中國石化出版社,2011.

        (編輯 鄧曉音)

        Operation Analysis of a 1.2 Mt/a Catalytic Cracking Unit

        Wang Guosheng
        (CNOOC Dongfang Petrochemical Co.Ltd.,Dongfang Hainan 572600,China)

        The material balance,product distribution and energy consumption of a 1.2 Mt/a catalytic cracking(DCC) unit were investigated with residue oil from Lufeng and Weizhou as feedstock using the OMT-2 catalyst.The technical parameters of the reaction-regeneration system and fractionation system were calculated.The results showed that the total liquid yield was 82.4%(w),and actual product distribution was lower than the design values.The yields of dry gas,liquefied gas and light diesel oil were 1.3,6.5 and 3.1 percent points lower than the design values,respectively.The yield of gasoline was 11.8 percent points higher than its design value.The slurry oil yield and coke yield were slightly higher than their design values.The comprehensive energy consumption at 90% load was 84.0 kg-oil/ t.In the dry gas containing trace butane and butane,the H2content was 28.81%(φ),the content of C3+components was 0.86%(φ),and the ethylene content was 7.76 percent points lower than its design value.The hydrogen content in coke was 7.99%(w) which was too high for the DCC system.Further observation for the atomization nozzle was needed.When the unit is restarted,the measures,namely reducing the catalyst loss,increasing the cold refluxing flowrate and increasing the heat load of waste heat boiler,should be taken.

        catalytic cracking;OMT-2 catalyst;operation analysis

        1000-8144(2015)11-1369-07

        TE 624.41

        A

        2015-07-03;[修改稿日期]2015-09-02。

        王國昇(1987—),男,海南省??谑腥?,大學(xué),助理工程師,電話 18608965151,電郵 1010753263@qq.com。

        猜你喜歡
        催化劑設(shè)計
        何為設(shè)計的守護(hù)之道?
        《豐收的喜悅展示設(shè)計》
        流行色(2020年1期)2020-04-28 11:16:38
        直接轉(zhuǎn)化CO2和H2為甲醇的新催化劑
        鋁鎳加氫催化劑在BDO裝置運(yùn)行周期的探討
        瞞天過?!律O(shè)計萌到家
        設(shè)計秀
        海峽姐妹(2017年7期)2017-07-31 19:08:17
        有種設(shè)計叫而專
        Coco薇(2017年5期)2017-06-05 08:53:16
        新型釩基催化劑催化降解氣相二噁英
        掌握情欲催化劑
        Coco薇(2016年2期)2016-03-22 02:45:06
        V2O5-WO3/TiO2脫硝催化劑回收研究進(jìn)展
        亚洲综合在线一区二区三区| 男女男生精精品视频网站| 亚洲乱熟妇一区二区三区蜜桃| 亚洲人成绝费网站色www| 国产一区二区三区在线av| 黑人巨大精品欧美| 成人免费看片又大又黄| 久久久久久久98亚洲精品| 极品少妇一区二区三区四区| 国产日产韩国av在线| 蜜桃视频无码区在线观看| 国产午夜久久久婷婷| 久久精品中文字幕免费| 色婷婷色丁香久久婷婷| 亚洲精品无码久久久久牙蜜区 | 日本不卡在线视频二区三区| 五月天激情小说| 最新国产精品亚洲二区| 亚洲色图偷拍自拍亚洲色图| 国产乱淫h侵犯在线观看| 白白白在线视频免费播放| 天天燥日日燥| 狠狠久久亚洲欧美专区| 精品免费看国产一区二区白浆| 一区二区三区四区草逼福利视频 | 久久久www成人免费毛片| 真人男女做爰无遮挡免费视频| 一二三四中文字幕日韩乱码| 按摩偷拍一区二区三区| 青青草亚洲视频社区在线播放观看 | 又黄又刺激的网站久久| 国产亚洲精品久久777777| 亚洲肥老太bbw中国熟女| 精品国产福利一区二区三区| 国产一区二区白浆在线观看| 久久99精品久久久久久噜噜| 日本在线观看| 久久婷婷国产五月综合色| 一区二区三区人妻少妇| 国产熟人av一二三区| 在线不卡av天堂|