江西省新余新鋼建設公司 徐 亮
中壓變頻器在燒結廠主引風機同步電動機中的應用
江西省新余新鋼建設公司 徐 亮
當前,國家對鋼鐵企業(yè)的宏觀調控政策不斷出臺,其中,節(jié)能減排是重中之重,符合當前的環(huán)保理念。很明顯,在冶金行業(yè)中,鋼鐵企業(yè)是節(jié)能減排工作的重點。主引風機在燒結生產當中發(fā)揮重要作用,其風壓、風量發(fā)生變動會對燒結生產一定程度的影響。此部分電能消耗較大,對引風機進行合理控制,就能起到良好的節(jié)能作用。
中壓變頻器;引風機;同步電動機
當前,市場化進程不斷深化,鋼鐵行業(yè)的競爭較為激烈,應該引進相應的新技術,實施有效的能耗管理,對企業(yè)的生產成本進行合理控制,如此才能在競爭中獲得優(yōu)勢。在燒結生產當中,引風機等設備電能消耗較大,使用中壓變頻器對其進行改造,能夠起到良好的節(jié)能效果。
引風機的風量調節(jié)主要依靠風門擋板,但運行一段時間后,往往風門擋板的調節(jié)功能存在缺陷。在調節(jié)風量的過程中,風門擋板讓風道的阻力特性發(fā)生變動,但此時的驅動源電力的輸出功率并未發(fā)生變化,節(jié)流損失相對較大,很多電能被浪費;實際,擋風板兩側存在壓力差,容易損壞風門,繁重任務全力運轉后,由于震動較為劇烈、噪音大、損耗強、軸承磨損強烈;無法在調節(jié)的過程中達到很精確的目的,線性度較差,動態(tài)響應速度無法符合實際要求;水電阻只能在電機運行之后產生作用,風機調節(jié)風量仍然需要在風門的輔助之下才能實現,電機能耗依舊較高,水電阻維護量偏大。
風機的流量、運轉壓力、軸功率和轉速之間存在較為復雜的聯系,其負荷受環(huán)境參數變化干擾而產生相應的變化。在正式研究中,參照風機運轉曲線展開大概的參數計算,被稱為風機相似理論,具體如下:
對上式進行分析,Q表示風量,也就是單位時間內流經風機的空氣量;H表示風壓,也就是空氣通過風機的時候,對每立方米空氣施加的總能量;P表示軸功率,也就是風機運轉的整體有效功率。
根據流體力學知識可知,風機的軸功率、風量、風壓三者之間的關系為:
電動機的轉速會發(fā)生變化,從n1變到n2的時候,上述三個參數與電機轉速之間的關系為:
分析上式可知,Q與n成正比,P和n的特定立方形式成正比。所以,如果在工作中需要將額定風量限定為80%,可調電機轉速為80%,即將頻率設定為40Hz,實際上此時需要的功率只是額定功率的51.2%,對電機實施變頻之后的節(jié)能效果如圖1所示。
圖1 風機運轉曲線
從圖1分析可知,當風量從Q2降低到Q1之后,倘若運用調整風門擋板的方式,管網阻力會持續(xù)增強,其曲線就會產生上移的情況,整個體系運轉工況點從A變動到B的時候,需要的軸功率P2和面積OQ2BH2呈現整理比關系。在使用變頻調速方式的情況下,轉速由n1降低到n2,相應的管網特征并沒出現改變,但是風機特征相應的曲線出現下移的情況,此時工況點從A變動到C。這種情況需要的軸功率P3和OQ2CHB表示的面積呈現正比例關系。與此同時,調速好風機效率不變,保證高效運轉,但是風門調整使相應的效率發(fā)生改變,與額定點之間的偏差逐漸增大,表明效率逐步降低。綜合考慮減速造成的效率降低和調整過程中的損失,在調整支護節(jié)能可能達到30%-60%。
通過結合燒結廠的實際情況,決定選用Ariert-F中壓變頻器。該變頻器是由金自天正聯合美國艾默生公司合作研發(fā)的新型電機節(jié)能設備,質量和性能較佳。
Ariert-F中壓變頻器可以在風機、泵、研磨機等設備當中進行應用,實現變頻調速的目的,能夠滿足工藝控制要求,控制電機能量消耗,符合現有的節(jié)能環(huán)保理念。而且設備的操作比較簡單,維護便捷,提升電機的可靠性,并達到節(jié)能效果,讓電機的耐久性得到加強。
設備的功率范圍,10KV:500-9000KVA,此種類型匹配的電機為370-7200KW;6KV:400-5600KVA,與315-4500KW的電機匹配。
有/無速度傳感器矢量控制,可以應用在高性能通用變速驅動中;能夠順應安排好的多段速曲線運轉,段速之多能夠安置16個,鄰近2個段速間的加減速斜率需要參照現實情況進行設置;輸入電壓產生偏差之后,可以對PWM調制比進行重新安排,確保輸出電壓穩(wěn)定而不影響正常設備運轉;當設備在V/F的控制模式運轉時,變頻器可以參照設置好的轉差系數可以達到轉差補償的目的;變頻器可能在運轉的過程中出現輸入側故障、輸出側故障、配置故障、通信故障等,當這些故障出現時,變頻器會自動開啟保護,也會做出相應的警報提示;當設備處于V/F運行模式時,如果電機處于加減速以及穩(wěn)定運轉之中,可以根據設備的需求開啟手/自動轉矩提升功能,在保證電機輸出不過流前提下提升電機輸出轉矩,增強設備動態(tài)性能。
圖2 一拖一中壓變頻主回路示意圖
使用Ariert-F中壓變頻器對主引風機進行一拖一變頻改進,經過改進之后,主引風機既可以工頻運轉,也可以實現變頻運轉,一旦主引風機出現故障,就可以切換到工頻模式順利實現不間斷運轉。
此方案需要使用變頻器、旁路柜、高壓開關以及電動機,具體如圖2所示。其中,QS1、QS2、QS3代表三個高壓隔離開關,當QS3處于斷開狀態(tài),另外2個開關閉合,變頻開始發(fā)揮作用;當QS3閉合,另外2個開關斷開時,設備處于工頻運行狀態(tài)。其中,QS2和QS3兩者之間屬于機械互鎖邏輯關系,無法在同一時間閉合。
改進操作箱,保留原功能基礎上添加變頻器控制接口,將變頻器的合、分閘、故障跳閘信號接入變電所的中壓斷路器的控制回路之中,保留了電氣開啟的方式,不改變中壓電機繼電保護,而且讓變頻器處于更強的保護之中,讓變頻器和同步電動機的運轉處于更加安全的狀態(tài)。
新鋼燒結廠使用中壓變頻器對主引風機同步電動機進行改進,對其運行15天的運行狀態(tài)記錄,發(fā)現其調速范圍較大,及時電網電壓變化較大仍然能夠正常工作。改造之前的每天耗電量為29100kW·h,改進之后為10200KW·h;改進前運轉電流為92A,改造之后則為39A。以0.5元/kW·h的電費標準進行計算,一臺主引風機每年可以節(jié)省電費3449250元,由此可見,使用中壓變頻器之后,節(jié)約了大量電能和資金。
經過變頻之后,電動機實現軟啟動,整個過程十分穩(wěn)定,減輕了電機啟動瞬間的電流沖擊,讓電機使用壽命得以延長,節(jié)約了維修成本;網側功率明顯提升,在沒有無功補償裝置的輔助也可以順利降低無功功率出現的頻率,節(jié)省上游設備的資金消耗;在使用中壓變頻器之后,變頻設備操作便利,出現故障也能很容易得到發(fā)現和處理。
冶煉行業(yè)的能耗問題早已引起各界的重視,節(jié)能不僅能夠節(jié)省企業(yè)成本,也會獲得良好的社會效益,符合節(jié)能環(huán)保理念。對燒結廠的主引風機進行改造,降低原高能耗,讓同步電機高效運行,改造后燒結廠的經濟效益與社會效益均有明顯提升。
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