孟憲雨,楊 蕾
(煙臺(tái)恒邦化工有限公司,山東 煙臺(tái) 264100)
一次鹽水生產(chǎn)裝置運(yùn)行總結(jié)
孟憲雨,楊蕾
(煙臺(tái)恒邦化工有限公司,山東 煙臺(tái) 264100)
介紹了一次鹽水生產(chǎn)中遇到的各種問(wèn)題并提出了解決問(wèn)題的方法。
離子膜燒堿;預(yù)處理器;凱膜過(guò)濾器
煙臺(tái)恒邦化工有限公司的6萬(wàn)t/a離子膜燒堿工程于2009年10月試車運(yùn)行成功,與之配套的一次鹽水生產(chǎn)系統(tǒng)采用的是預(yù)處理器+凱膜過(guò)濾器的生產(chǎn)工藝。一次鹽水系統(tǒng)運(yùn)行至今已有五年之余,運(yùn)行穩(wěn)定,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
在離子膜法制備燒堿的過(guò)程中,一次鹽水是生產(chǎn)的第一道工序,一次鹽水質(zhì)量的好壞直接決定了離子膜的效率和電解槽能否正常運(yùn)行。原鹽中含有Ca2+、Mg2+、SO2-4等無(wú)機(jī)雜質(zhì),以及細(xì)菌、藻類殘?bào)w、腐殖酸等天然有機(jī)物和機(jī)械雜質(zhì),這些雜質(zhì)在化鹽時(shí)會(huì)被帶入鹽水系統(tǒng)中,如不去除將會(huì)造成離子膜的損傷,從而使其效率下降,破壞電解槽的正常運(yùn)行。另外,鹽水中雜質(zhì)過(guò)多還會(huì)在電解槽中產(chǎn)生副反應(yīng),降低陽(yáng)極電流效率,并對(duì)陽(yáng)極壽命產(chǎn)生影響。
在幾年的運(yùn)行中,該公司這套生產(chǎn)裝置滿足了一次精鹽水各項(xiàng)指標(biāo)的要求:
NaCl:(305+5)g/L;
Fe3+≤0.1 mg/L;
Ca2++Mg2+<3 mg/L;
游離氯:0;
pH:9~11;
SS≤1 mg/L。
存在的問(wèn)題:該公司原來(lái)有1套3萬(wàn)t/a的隔膜電解槽裝置,隨著離子膜燒堿產(chǎn)量的擴(kuò)大和隔膜電解系統(tǒng)的停運(yùn),系統(tǒng)中SO2-4的含量越來(lái)越高,高時(shí)達(dá)到8~10 g/L,需要添加大量BaCl2進(jìn)行處理。經(jīng)理論計(jì)算(按6萬(wàn)t/a離子膜燒堿),除掉原鹽中帶入的硫酸根(以原鹽中硫酸根含量0.5%計(jì)算),需要每天向淡鹽水中加入折百氯化鋇3.3 t,大大增加了生產(chǎn)成本。
解決辦法:為了降低成本,并控制鹽水中硫酸根含量,需要控制以下指標(biāo):(1)采購(gòu)原鹽中的SO2-4的含量,越低越好(≤0.4%);(2)脫氯工段和鹽水工段控制好加入亞硫酸鈉的量,在保證鹽水中沒(méi)有游離氯的情況下,亞硫酸鈉盡量少加。
2.1預(yù)處理器鹽水分層,產(chǎn)生濃度差,造成清液不能正常溢流
在試車階段,由于開(kāi)始為系統(tǒng)水試,預(yù)處理器內(nèi)積存一部分清水,在投料試車時(shí),造成預(yù)處理器內(nèi)鹽水分層,產(chǎn)生濃度差,鹽水濃度自下往上越來(lái)越低。當(dāng)預(yù)處理器滿液時(shí),鹽水自上排泥口流出,而清液溢流管沒(méi)有液體流出。在正常生產(chǎn)期間,當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間缺鹽,鹽水濃度波動(dòng)大時(shí)容易發(fā)生上述不正?,F(xiàn)象。
解決辦法:在生產(chǎn)中做到化鹽桶上鹽穩(wěn)定,杜絕長(zhǎng)時(shí)間間斷上鹽。當(dāng)發(fā)生以上不正?,F(xiàn)象時(shí),將上層濃度低的液體置換出去,使用潛泵形成鹽水的小循環(huán)(配水罐—化鹽桶—前反應(yīng)罐—加壓溶汽罐—預(yù)處理器—潛泵—配水罐),或利用鹽泥處理系統(tǒng)形成小循環(huán) (配水罐—化鹽桶—前反應(yīng)罐—加壓溶汽罐—預(yù)處理器—鹽泥罐—板框壓濾機(jī)—配水罐)。
2.2預(yù)處理器返渾
受多種因素的影響,預(yù)處理器有時(shí)出現(xiàn)返渾現(xiàn)象,即鹽水清液層在預(yù)處理器內(nèi)不能很好的和鹽泥層分離,造成溢流液渾濁,含固量多,增加凱膜過(guò)濾器的處理難度,使凱膜過(guò)濾器很快因?yàn)閴毫^(guò)高而降低生產(chǎn)負(fù)荷或自動(dòng)停車,預(yù)處理器返渾主要有以下原因。
(1)原鹽質(zhì)量差。由于預(yù)處理器的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)是處理6萬(wàn)t/a離子膜燒堿耗,當(dāng)原鹽中Mg2+的含量超標(biāo)時(shí),將超出預(yù)處理器的處理能力,造成預(yù)處理器處理失衡,發(fā)生返渾現(xiàn)象;另外,鈣、鎂離子嚴(yán)重倒掛也易影響預(yù)處理器處理平衡;
(2)配水質(zhì)量不好,含Na2CO3過(guò)量。配水中碳酸根過(guò)多,將造成鈣離子提前反應(yīng),增加預(yù)處理器的處理負(fù)荷;同時(shí)因形成的碳酸鈣比重大而下沉,氫氧化鎂比重輕而上浮,最后出現(xiàn)上浮和下沉效果均不好的現(xiàn)象,造成預(yù)處理器返渾;
(3)三氯化鐵加入量不當(dāng)。三氯化鐵進(jìn)入粗鹽水后即快速水解形成氫氧化鐵,由于氫氧化鐵有非常大的比表面積,可以中和顆粒的電性,吸附有機(jī)物,同時(shí)作為無(wú)機(jī)絮凝劑,包裹氫氧化鎂膠體和其他較難沉降的鹽泥,被釋放的微小空氣泡托浮至預(yù)處理器液面。三氯化鐵加入量不當(dāng),預(yù)處理器易返渾。觀察上浮泥的顏色,三氯化鐵加入過(guò)量顯紅色,加入量不足顯白色,一般以土黃色為宜;
(4)排泥周期和排泥量不合適。排泥周期長(zhǎng)或排泥少,預(yù)處理器上部泥封層越來(lái)越厚,清液層下降,易反渾;排泥太頻繁或排泥過(guò)多則會(huì)破壞預(yù)處理器的泥封層,使泥封層變稀,同樣易反渾;
(5)鹽水溫差大和鹽水濃度波動(dòng)大,也易造成預(yù)處理器返渾。
發(fā)生鹽水返渾時(shí)解決辦法:a.針對(duì)以上各種原因進(jìn)行調(diào)節(jié);b.當(dāng)發(fā)生預(yù)處理器返渾現(xiàn)象后,及時(shí)查找原因,停凱膜系統(tǒng),進(jìn)行預(yù)處理器至配水罐間的循環(huán),直至預(yù)處理器恢復(fù)正常。
2.3化鹽水量不足,前反應(yīng)罐液位下降
運(yùn)行中經(jīng)常出現(xiàn)化鹽水流量不足,當(dāng)化鹽泵開(kāi)滿后前反應(yīng)罐液位仍達(dá)不到要求的現(xiàn)象,主要有以下幾個(gè)原因。
(1)化鹽泵漏氣,打不上水??赏ㄟ^(guò)泵出口的排污閥的流量判斷;
(2)化鹽泵進(jìn)口葉輪被雜物堵住。此現(xiàn)象發(fā)生的幾率大一些,可通過(guò)拆泵進(jìn)口的短節(jié)查看;
(3)板式換熱器被雜物堵住。此現(xiàn)象也經(jīng)常發(fā)生,可通過(guò)鹽水走旁路,換熱器下線解決(需要注意配水的溫度,不要波動(dòng)太大);
(4)化鹽桶進(jìn)口管道被雜物堵住。
2.4凱膜過(guò)濾器一些不正?,F(xiàn)象及處理經(jīng)驗(yàn)
(1)返沖時(shí)間過(guò)長(zhǎng),出現(xiàn)“錯(cuò)誤1”,返沖時(shí)液面下降不到浮球以下。主要原因是4#擾性閥門或7#擾性閥門的快速排氣閥排氣不暢。處理方法:使用圓柱形物體(粗細(xì)可以捅進(jìn)排氣閥,物體不要帶尖)捅排氣閥放氣口(在充氣狀態(tài)下),使閥門暢通;
(2)“進(jìn)液”和“過(guò)濾”操作發(fā)生混亂。主要原因是浮球卡住或掉落。處理方法:檢查浮球,更換浮球;
(3)凱膜過(guò)濾器壓力高。處理方法:a.進(jìn)行酸洗;b.調(diào)整過(guò)濾時(shí)間;c.在“過(guò)濾”區(qū)間內(nèi),手動(dòng)“反沖”一兩次;d.降低流量,減少生產(chǎn)負(fù)荷。
一次鹽水工段的正常運(yùn)行直接關(guān)系到離子膜電解系統(tǒng)的運(yùn)行,且精鹽水的質(zhì)量好壞決定著離子膜的使用壽命和電解槽的電流效率。只有一次鹽水工段運(yùn)行正常,才能保證整個(gè)電解系統(tǒng)的正常。所以,操作人員必須時(shí)刻小心,嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中的不正?,F(xiàn)象,并在最短時(shí)間內(nèi)處理好。作為該工段工藝的生產(chǎn)特點(diǎn),需要重點(diǎn)控制好各項(xiàng)工藝指標(biāo),保證預(yù)處理器的穩(wěn)定,從而確保凱膜過(guò)濾器的出水質(zhì)量和出水能力。生產(chǎn)中應(yīng)注意事項(xiàng)如下。
(1)上鹽平穩(wěn),保證鹽層厚度,杜絕長(zhǎng)時(shí)間斷鹽現(xiàn)象;
(2)控制化鹽溫度,定期使用溫度計(jì)檢測(cè)2#折流槽鹽水(粗鹽水)溫度,防止化鹽溫度檢測(cè)儀表失真引起的鹽水溫度過(guò)高現(xiàn)象 (鹽水溫度過(guò)高將損壞膜組件);
(3)觀察凱膜過(guò)濾器出水澄清度;定期觀察各擾性閥門開(kāi)關(guān)程序是否正確;
(4)控制好精鹽水各項(xiàng)工藝指標(biāo),特別是鈣、鎂離子含量、SS、游離氯指標(biāo),一旦發(fā)現(xiàn)不合格,必須立即停至向貯罐輸入鹽水;
(5)預(yù)處理器返渾,及時(shí)查找返渾原因,并對(duì)應(yīng)處置;
(6)防止脫硝系統(tǒng)加入過(guò)多的氯化鋇,注意板框壓濾機(jī)濾布狀態(tài),一旦發(fā)現(xiàn)濾布破損立即更換,防止硫酸鋇進(jìn)入配水系統(tǒng),造成精鹽水中鋇離子超標(biāo)。
Run summary of primary brine device
MENG Xian-yu,YANG Lei
(Yantai Humon Chemical Co.,Ltd.,Yantai 264100,China)
The problems and solution of primary brine production process were introduced.
ionic membrane caustic soda;pre-treatment;HVM
TQ114.26+1
B
1009-1785(2015)10-0008-02
2015-05-01
孟憲雨,(1980—),男,2004年畢業(yè)于煙臺(tái)大學(xué),現(xiàn)于煙臺(tái)恒邦化工有限公司從事生產(chǎn)技術(shù)工作。