婁真真 張農(nóng)林 楊成(中國石油青海油田分公司設(shè)備管理處)
加熱爐作為原油集輸系統(tǒng)中的主要耗能設(shè)備,消耗著大量的一次能源,產(chǎn)生大量的廢熱,造成較大的熱污染和能源浪費。近年來,青海油田為了提高油田加熱爐熱效率,從生產(chǎn)管理、技術(shù)改造、工藝優(yōu)化等多方面入手開展了大量的工作,加熱爐熱效率得到了有效提升。2012—2013年,集團公司對各油田加熱爐耗能狀況進行了普查,青海油田加熱爐熱效率較低,與中石油平均水平相比還存在一定的差距。
為了進一步提高青海油田加熱爐效率,從2013年開始,組織相關(guān)部門開展了節(jié)能技術(shù)調(diào)研、現(xiàn)場先導(dǎo)性試驗和技術(shù)論證,探索節(jié)能減排的技術(shù)方案和措施。通過現(xiàn)場試驗證明,必須從優(yōu)化爐體結(jié)構(gòu)、降低排煙溫度和減小空氣過剩系數(shù)等方面入手才能達到提高加熱爐熱效率的目的。
為了找出青海油田加熱爐熱效率低的原因,對在用加熱爐的熱效率、排煙溫度、空氣系數(shù)、爐體外表溫度等4項重要指標進行了全面測試,通過對檢測數(shù)據(jù)進行綜合分析,得到導(dǎo)致加熱爐熱效率低的原因有以下幾個方面:
1)青海油田地處高原,空氣中氧含量較低,為了確保加熱爐能夠正常運行,加大配風量運行,使排煙量增加,爐膛內(nèi)氣體流速加大,爐膛換熱變差,排煙熱損失增加,同時降低了加熱爐火筒的溫度,不利于被加熱介質(zhì)吸收熱量;火筒溫度過低,不利于燃料的充分燃燒,從而增加了氣體不完全燃燒熱損失。
2)在加熱爐更新選型時,為了確保能夠達到預(yù)期介質(zhì)溫度,存在選型過大的問題,正常運行時負荷率較低,調(diào)配風不及時,導(dǎo)致加熱爐空氣系數(shù)超標、熱效率降低。
3)隨著油田自動化程度的提高,正常運行時加熱爐是根據(jù)介質(zhì)溫度自動啟停,負荷低時采取小火保溫運行,負荷大時采取大火運行,但配風調(diào)整還不能實現(xiàn)自動調(diào)整,負荷變化時不能及時調(diào)整配風量,導(dǎo)致加熱爐空氣系數(shù)超標。
4)青海油田在用加熱爐大部分由青海油田機械廠生產(chǎn),部分生產(chǎn)年限較長的加熱爐設(shè)計效率偏低,實際熱效率設(shè)計指標只有80%~85%,難以達到中石油要求的平均指標。
5)加熱爐監(jiān)控儀表不全現(xiàn)象普遍存在。缺少單臺加熱爐燃料量的計量儀表和煙溫監(jiān)控儀表,使加熱爐的運行調(diào)節(jié)缺失了必要的依據(jù),也使加熱爐的節(jié)能管理缺乏必要的手段。
6)青海油田負責加熱爐運行的崗位人員絕大多數(shù)都是兼職,平時只負責加熱爐正常啟停及巡回檢查,缺乏調(diào)整加熱爐配風的經(jīng)驗,不能夠按負荷變化及時調(diào)整加熱爐配風,導(dǎo)致加熱爐空氣系數(shù)超標。
通過現(xiàn)場先導(dǎo)性試驗和技術(shù)論證,對加熱爐的提效工作制定如下改造措施。
結(jié)合工藝結(jié)構(gòu)、工藝布局、工藝關(guān)聯(lián)的調(diào)整,對低效高耗、存在安全隱患的加熱爐實施關(guān)停。隨著井口含水上升,停用一些經(jīng)計算核實可以進行常溫輸送的設(shè)備,對工藝調(diào)整負荷降低的加熱爐實施工藝優(yōu)化。加熱爐提效作為一個整體系統(tǒng)考慮,對油田在用的加熱爐根據(jù)場站配置、熱負荷進行優(yōu)化簡化、合并、備用,減少高耗低效加熱爐運行數(shù)量33臺。
對油田在用的部分大功率、低能效、老式的和損壞嚴重的加熱爐實施更新,總計更新14臺加熱爐。更新的加熱爐采用新型高效分體式相變加熱爐,設(shè)計熱效率指標在92%以上。
把油田部分老式的兩段式燃燒器更新為先進的比例式燃燒器(圖1),同時優(yōu)化整個加熱爐控制系統(tǒng)(圖2),更新后的燃燒器能夠?qū)⒖?燃氣比例進行精確控制,對加熱爐煙氣中的含氧量進行連續(xù)、準確、穩(wěn)定的監(jiān)測;并根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù),在熱負荷、燃料熱值變動的動態(tài)過程中通過燃燒器PLC控制系統(tǒng)對空氣與燃料的動態(tài)比進行自動調(diào)節(jié),從而有效提高加熱爐熱效率。比例式燃燒器的關(guān)鍵技術(shù)是空燃比自尋優(yōu)監(jiān)測控制技術(shù)。青海油田在用負壓加熱爐的控制系統(tǒng)是根據(jù)設(shè)定的溫度自動調(diào)節(jié)燃氣控制閥的開度,實現(xiàn)輸出負荷的自動調(diào)節(jié)。當溫度低于設(shè)定值時,系統(tǒng)自動調(diào)節(jié)控制閥,增加燃料供給,增大燃燒器輸出負荷;反之,則減少燃料供給,降低燃燒器的輸出負荷,從而減少了加熱爐無用的熱輸出損失,降低了宏觀上的燃氣耗氣量。另外,全自動燃燒器具有點火前爐膛自動吹掃、自動點火、爐膛火焰在線檢測、燃氣壓力檢測與送風壓力檢測等功能,確保設(shè)備安全運行,避免人為的操作失誤。
圖1 全自動高效節(jié)能燃燒器
圖2 改造現(xiàn)場
加熱爐控制系統(tǒng)的目標是控制燃燒過程的介質(zhì)溫度、爐膛負壓等參數(shù),同時,本著充分利用現(xiàn)有加熱爐燃燒器的原則,在煙囪入口處安裝調(diào)節(jié)閥,增設(shè)1套適合于負壓加熱爐使用的計算機監(jiān)測和自動控制系統(tǒng),除了對加熱爐系統(tǒng)進行實時監(jiān)測及燃燒控制外,還采用最佳空燃比在線自尋優(yōu)策略,維持加熱爐在最佳工況狀態(tài)下運轉(zhuǎn),保證設(shè)備安全、高效、可靠運行??刂葡到y(tǒng)工作原理示意圖見圖3。
圖3 工作原理示意圖
系統(tǒng)停電或加熱爐自身控制系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,為了不影響生產(chǎn),立即開啟手動模式,讓加熱爐保持正常運行。全自動比例式燃燒器在手動模式下的燃燒效率低于自動運行模式,但由于這類燃燒器結(jié)構(gòu)合理,技術(shù)先進,因此,在手動模式下的燃燒效率也要比目前在用的燃燒器效率高。手動模式下的使用方法與目前在用的加熱爐相同,簡單可靠,但效率偏低。
加熱爐盤管發(fā)生結(jié)垢,大大降低了傳熱效果,造成燃料浪費;污垢的沉積還會引起設(shè)備和管道的局部腐蝕,在短期內(nèi)造成穿孔,同時結(jié)垢還減小了管線的有效面積,增加了管線內(nèi)部壓力,給生產(chǎn)帶來極大的安全隱患。因此,對腐蝕、結(jié)垢、老化嚴重的加熱爐盤管進行部分更換,對結(jié)垢嚴重的場站安裝強磁防結(jié)垢裝置,為鍋爐加熱爐提供軟化水,通過現(xiàn)場實驗表明,強磁防垢技術(shù)有較好的阻垢、節(jié)能、除氧阻銹防腐效果。
進一步提升青海油田機械廠自行生產(chǎn)加熱爐的設(shè)計制造水平,提高加熱爐的設(shè)計效率,對現(xiàn)有的5套加熱爐圖紙設(shè)計更新?lián)Q代,要求設(shè)計熱效率達到國家和行業(yè)標準。目前加熱爐設(shè)計更新?lián)Q代的總體思路是在原有成熟爐型結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上進行局部調(diào)整,使其熱效率由原來的85%提高到92%以上。
以1200kW加熱爐為例,設(shè)計升級主要體現(xiàn)在:增加爐膽長度,由原來的5950mm變?yōu)?450mm;加大爐膽直徑,由原來的800mm增大到850mm,使火焰燃燒更完全;增加螺紋煙管長度,由6190mm變?yōu)?690mm;選用意大利優(yōu)尼瓦斯進口燃燒器,型號為cib-unigasR91A。
通過設(shè)計升級,可以達到如下目的:
1)增大爐膽直徑并加長爐膽長度,使輻射受熱面積由16.4m2增加到21.2m2,輻射受熱面積增加了29.3%,爐膛出口煙溫由822℃下降到684℃。增大爐膽直徑并未影響水套爐殼體的直徑,爐膛的煙氣流速略有下降,因爐膛是以輻射傳熱為主,對流傳熱所占比例忽略不計,煙速只影響對流傳熱。增大直徑使燃燒更完全,也增加了輻射受熱面積。
2)增加了煙管的長度,考慮到原加熱爐的煙管內(nèi)煙速比較合理,因此對煙管的數(shù)量和規(guī)格不作調(diào)整??倢α魇軣崦娣e由原來的28.31m2增加到35.18m2,對流受熱面積增加了24.3%。排煙溫度由236℃下降到147℃,水套爐熱效率由原來的86.0%提高到90.4%。
3)在煙氣對流換熱部分,雖然煙管數(shù)量和規(guī)格不變,但是增加了長度,煙管內(nèi)的平均煙溫有所降低,使傳熱系數(shù)由52.3kcal/(m2·h·℃ )降至50.4kcal/(m2·h·℃),但傳熱面積增加了。
4)結(jié)構(gòu)的改進,使排煙溫度降低,熱效率提高,燃料消耗量下降。每臺水套爐每小時節(jié)約燃料26.9m3,每天節(jié)約645.6m3,節(jié)約燃料16.6%,達到了節(jié)能增效的目的。
開展能效監(jiān)測分析,確保加熱爐高效運行。持續(xù)推進油田節(jié)能監(jiān)測機構(gòu)及各加熱爐使用單位人員的能力培養(yǎng)和測試儀器的配套工作。實行各單位定期自測與公司專業(yè)監(jiān)測部門抽測的管理機制。各單位指定專業(yè)人員負責加熱爐的運行管理,定期檢查、測試加熱爐的各項運行參數(shù),并根據(jù)加熱爐的運行狀況,及時進行運行參數(shù)調(diào)整,確保加熱爐節(jié)能運行。
開展能效對標,提升加熱爐效率。針對不同類型、不同場站的加熱爐,設(shè)立能效指標和運行參數(shù)指標,開展加熱爐能效指標對標。
編制運行規(guī)定,強化操作培訓(xùn)。結(jié)合生產(chǎn)實際,制定相關(guān)可操作的加熱爐運行管理規(guī)定,規(guī)范運行操作;加強對操作人員的技能培訓(xùn),提升精細調(diào)參能力。
通過對青海油田加熱爐熱效率低的原因進行分析和探討,針對性地提出了相應(yīng)的提效技術(shù)改造措施。預(yù)計加熱爐提效改造工作結(jié)束后,加熱爐系統(tǒng)平均熱效率可由目前的73.9%提高到81%,實現(xiàn)年節(jié)氣698×104m3的節(jié)能目標,節(jié)約燃料達9.4%以上,同時也促進了機械廠加熱爐設(shè)計、制造能力的提高,對設(shè)備管理水平的提升具有重要意義,也為其他油田加熱爐提效改造提供了可借鑒的實例。