■羅運峻〔第八師134團加工廠,新疆石河子832000〕
優(yōu)化打包機配制實現(xiàn)捆扎機自動運行
■羅運峻
〔第八師134團加工廠,新疆石河子832000〕
134團加工廠有7條機采棉加工生產(chǎn)線,2013年新上了江陰瑞特泰科包裝設(shè)備有限公司生產(chǎn)的HK500型全自動塑鋼帶捆扎機6套,與南通棉花機械有限公司400型和400A型打包機配套使用。生產(chǎn)中由于打包機竄帶口經(jīng)常有皮棉堵塞,必須人工清理后才能啟動捆扎機,HK500型全自動塑鋼帶捆扎機生產(chǎn)中只是局部實現(xiàn)了全自動控制。134團加工廠技術(shù)人員對后道打包工序和設(shè)備廠家做了深入的探訪,對以往生產(chǎn)線出現(xiàn)的問題和改進意見做了充分的溝通。2014年廠家將400型打包機鉤棉器更換成400B型的液壓鉤棉器,實現(xiàn)了捆扎機無人化自動運行。這項改造在生產(chǎn)廠家的配合下,改造費用不大,在節(jié)省人工、安全性、提高效率等方面收獲了意想不到的效果。
400型打包機使用的是彈簧式鉤棉器,技術(shù)相對落后,除了彈簧的更換頻率很高外,使用效果也不盡如人意,主要表現(xiàn)在以下三個方面。
由于皮棉的回潮率不一樣,因此,皮棉在棉箱內(nèi)的膨脹系數(shù)也不一樣。在回潮率低時,膨脹系數(shù)增大,轉(zhuǎn)箱時阻力也大,時常有轉(zhuǎn)箱不到位的現(xiàn)象發(fā)生;在回潮率高時,膨脹系數(shù)減小,轉(zhuǎn)箱時阻力小,轉(zhuǎn)箱到位時,沖擊力大。彈簧式鉤棉器經(jīng)常發(fā)生鉤不住棉花,致使在轉(zhuǎn)箱時被沒有鉤住的棉花擠住箱口,無法順利轉(zhuǎn)箱,需要工人攀爬到箱口扒掉溢出的棉花,非常麻煩,安全作業(yè)也得不到保證。
400型打包機彈簧式鉤棉器在轉(zhuǎn)箱時有和箱體搭配的裝置,在轉(zhuǎn)箱的后階段過程中有阻力,經(jīng)常發(fā)生轉(zhuǎn)箱不順暢?,F(xiàn)更換新型的液壓式鉤棉器就不存在阻力,轉(zhuǎn)箱流暢自如。
134團的打包機上基本都采用塑鋼帶自動捆扎機,以往的彈簧式鉤棉器在脫箱后因鉤不住棉花,導(dǎo)致棉花隨箱體的上升而翻轉(zhuǎn),堵住了自動捆扎機的穿帶口,工人必須扒掉穿帶口的棉花,才能啟動自動捆扎機,大大降低了捆扎的速度。而改裝400B型液壓鉤棉器后,廠家也在打包程序上做出了變動,預(yù)壓完成時多踩一次,這種困擾就不再出現(xiàn)了。
無人化全自動運行功能的實現(xiàn)是出乎意料的,也給了加工廠對于無人化全自動全新的認(rèn)識。2013年的國產(chǎn)江陰HK500型全自動捆扎機以卓越的性價比贏得廠領(lǐng)導(dǎo)和工人們的稱贊,工人們認(rèn)為這樣的設(shè)備就是全自動,而作為捆扎機的生產(chǎn)廠家來說這只是局部的全自動,設(shè)備的啟動和停止都需要人工干預(yù)就不能算是無人化全自動。在捆扎機生產(chǎn)廠家的幫助下,2014年對捆扎機進行了程序的優(yōu)化,最終使得其運行不再需要人為干預(yù),不僅加快了生產(chǎn)節(jié)奏,而且將操作工人解放出來,真正地做到了無人化,無人化也意味著在打包機轉(zhuǎn)箱危險區(qū)域不再有人,確保了生產(chǎn)的安全性。
以上改造將12包/h的棉包產(chǎn)量提升到30包/h左右,為加工廠帶來了實實在在的經(jīng)濟效益。2015 年HK500捆扎機廠和打包機廠配合,雙方將各自的程序互融并優(yōu)化,生產(chǎn)效率會更快,安全性更高。
由于無人化全自動概念的引入,捆扎機常規(guī)捆扎時間(指捆扎機開始運行到捆扎結(jié)束回到基本位的總用時)不再是作為捆扎機性能的評判標(biāo)準(zhǔn),而是將打包整體時間(指打包機脫箱到位為起點,棉包被翻到接包小車為終點,此段內(nèi)的整體時間)作為加工廠關(guān)注的焦點。☆