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        1000MW機(jī)組磨組運(yùn)行方式對(duì)機(jī)組經(jīng)濟(jì)性的影響

        2015-01-22 13:26:14仇恒波韓婷
        科學(xué)之友 2015年7期

        仇恒波 韓婷

        摘 要:我廠1000MW超超臨界機(jī)組自投產(chǎn)以來再熱器汽溫一直偏低,大大降低了機(jī)組效率。為了提高再熱汽溫,將原來的下層磨運(yùn)行方式調(diào)整至上層磨運(yùn)行方式,再熱汽溫得到了顯著增加。本文通過對(duì)磨組調(diào)整前后參數(shù)的對(duì)比,分析磨組調(diào)整前后對(duì)再熱汽溫、排煙溫度、脫硝系統(tǒng)的影響。

        關(guān)鍵詞:磨組;燃燒器;再熱汽溫;排煙溫度

        中圖分類號(hào):TM621 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

        隨著火電機(jī)組容量的發(fā)展,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈化越來越嚴(yán)重,為了進(jìn)一步降低發(fā)電機(jī)組的煤耗,各發(fā)電企業(yè)對(duì)機(jī)組的技術(shù)改造項(xiàng)目投入越來越大。鍋爐的主再熱汽溫是鍋爐的重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo),但由于鍋爐安裝、受熱面積灰、實(shí)際煤種便離設(shè)計(jì)煤種等因素的影響,再熱器汽溫偏離設(shè)計(jì)值是一個(gè)普遍存在的問題,低負(fù)荷時(shí)尤其明顯。自投產(chǎn)以來,我廠#5爐再熱汽溫一直存在偏低的問題,大大影響了鍋爐效率。通過調(diào)研,我廠對(duì)磨組的運(yùn)行方式進(jìn)行了試驗(yàn),由原來的底層磨運(yùn)行改至上層磨運(yùn)行方式,大大提高了再熱汽溫,降低了發(fā)電煤耗。本文以我廠1000MW超超臨界參數(shù)直流爐為例,通過實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),總結(jié)出磨組運(yùn)行方式的變化對(duì)再熱汽溫、排煙溫度、脫硝等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的影響。

        1 主要設(shè)備簡(jiǎn)介

        我廠2×1000MW鍋爐為3044t/h 超超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行螺旋管圈直流爐,單爐膛塔式布置、四角切圓燃燒、擺動(dòng)噴嘴調(diào)溫、平衡通風(fēng)、全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)、露天布置、固態(tài)排渣的鍋爐,爐后尾部布置兩臺(tái)三分倉(cāng)容克式空氣預(yù)熱器。燃燒方式采用低NOx擺動(dòng)式四角切圓燃燒技術(shù)。燃燒設(shè)備設(shè)計(jì)和校核煤種均為煙煤,中速磨煤機(jī),一次風(fēng)正壓直吹式制粉系統(tǒng)設(shè)計(jì),鍋爐配置 6 臺(tái) ZGM133N 中速磨煤機(jī),其中 5 臺(tái)運(yùn)行,1 臺(tái)備用。煤粉燃燒器為四角布置、切向燃燒、擺動(dòng)式燃燒器,共設(shè)置12 層煤粉噴嘴, 燃燒方式采用低 NOx 同軸燃燒系統(tǒng)(LNTFS)。

        2 不同磨組運(yùn)行對(duì)再熱汽溫的影響

        汽溫調(diào)節(jié)的主要方式有兩種:蒸汽側(cè)調(diào)節(jié)和煙氣側(cè)調(diào)節(jié)。而再熱汽溫主要是通過煙氣側(cè)來調(diào)節(jié)。改變火焰中心的位置可以改變爐內(nèi)輻射吸熱的分配,當(dāng)火焰中心位置抬高時(shí),爐內(nèi)輻射吸熱量減少,對(duì)流換熱增加,煙溫升高,再熱汽溫升高;火焰中心下移時(shí),則再熱汽溫下降。

        我廠自投產(chǎn)以來,為了保證燃燒穩(wěn)定及機(jī)組安全,都是采用下層磨運(yùn)行方式,再熱汽溫一直偏低,為了提高再熱汽溫,通過其他調(diào)整方式效果不明顯。在節(jié)能降耗的背景下,公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)我廠燃燒器的布置特點(diǎn),在分析、調(diào)研后對(duì)磨組的運(yùn)行方式進(jìn)行了試驗(yàn),通過改變磨組運(yùn)行方式,改變了鍋爐的火焰中心。由圖1可以看出,同一臺(tái)磨煤機(jī)的兩個(gè)燃燒器噴嘴的距離為1.6m;同一組燃燒器內(nèi),相接近的兩臺(tái)制粉系統(tǒng)相鄰燃燒器噴嘴距離為1.7m;ABC與DEF兩組燃燒器相鄰噴嘴距離為3.4m。當(dāng)500MW負(fù)荷三臺(tái)磨運(yùn)行時(shí),上層磨運(yùn)行方式(DEF磨組)比下層磨運(yùn)行方式(BCD磨組)火焰中心抬高了6.6m,大大提高了再熱汽溫。

        通過圖1可以看出,運(yùn)行上層磨組比運(yùn)行下層磨組再熱汽溫平均增加了20度。按照1000MW超超臨界機(jī)組參數(shù)變化對(duì)供電煤耗的影響中再熱汽溫降低1度供電煤耗增加0.04813g/kW·h計(jì)算,采用上層磨運(yùn)行方式比下層磨運(yùn)行方式,降低煤耗約0.96g/kW·h。

        3 不同磨組運(yùn)行對(duì)排煙溫度的影響

        排煙熱損失是鍋爐各項(xiàng)熱損失中最大的一項(xiàng),約占鍋爐熱損失的65%,排煙溫度增加10℃煤耗增加約1.5g/kW·h。為了降低排煙損失,我廠進(jìn)行了低溫省煤器改造,通過凝結(jié)水在低溫省煤器內(nèi)吸收煙氣熱量,降低排煙溫度,從而自身卻被加熱、升高溫度后再返回凝水系統(tǒng),既降低了排煙溫度又提高了汽輪機(jī)熱效率。所以在本文中所提到的排煙溫度是低溫省煤器出口的煙溫,而不是空預(yù)器出口的煙溫。

        上層磨組運(yùn)行時(shí),因火焰中心上移,將導(dǎo)致排煙溫度升高。但從圖2中數(shù)據(jù)對(duì)比來看,爐膛出口煙溫沒有明顯升高,甚至還有下降的趨勢(shì)。雖然上層磨組的啟用導(dǎo)致了燃燒的推遲,但這些熱量大部分都用在了過、再熱器的熱交換上面,所以顯著提高了過、再熱汽溫而沒有過多的增大排煙損失。另一方面我廠進(jìn)行了低溫省煤器的技術(shù)改造,即使?fàn)t膛出口排煙溫度有所上升,增加的這部分熱量也會(huì)被低溫省煤器吸收,所以通過運(yùn)行上層磨不會(huì)增加鍋爐的排煙損失。

        4 不同磨組運(yùn)行對(duì)NOx的影響

        根據(jù)NOx的形成機(jī)理,抑制NOx生成的方法主要有降低火焰峰值溫度,降低最高溫度區(qū)域的局部氧濃度,降低燃料在最高溫度區(qū)域的停留時(shí)間。在運(yùn)行調(diào)整中,通過配風(fēng)在主燃燒區(qū)進(jìn)行缺氧燃燒,在燃盡階段低溫區(qū)進(jìn)行富氧燃燒,從而降低了NOx的生成。

        磨組調(diào)整改變了火焰中心,運(yùn)行上層磨組時(shí),爐內(nèi)還原區(qū)域減小,增加了熱力型NOx的產(chǎn)生。從圖3中可以看到,SCR裝置入口NOx比下層磨運(yùn)行時(shí)有所上升,給脫硝調(diào)整帶來了一定的壓力。通過適當(dāng)關(guān)小運(yùn)行磨組的輔助風(fēng)擋板,降低燃燒區(qū)域的氧量,開大SOFA風(fēng)風(fēng)門,采用倒三角的配風(fēng)方式,保證燃燒區(qū)域的還原性氣氛,可以大大降低熱力型NOx的生成。

        結(jié)語

        通過對(duì)我廠#5爐磨組運(yùn)行方式的試驗(yàn),可以看出,上層磨運(yùn)行時(shí)改善了水冷壁水動(dòng)力特性,降低了水冷壁壁溫偏差,距離水冷壁保護(hù)溫度也有了較大的裕度,提高了機(jī)組的安全性,同時(shí)大大提高了再熱汽溫,降低了發(fā)電煤耗,按照80%的負(fù)荷計(jì)算,全年將多盈利近400萬元。

        由于增加了低溫省煤器,上層磨運(yùn)行時(shí)火焰中心上移,沒有增加排煙損失,但由于火焰中心的上移導(dǎo)致SCR進(jìn)口NOx的增加,在運(yùn)行調(diào)整時(shí)可以加強(qiáng)對(duì)二次風(fēng)門擋板的調(diào)整,從配風(fēng)上降低NOx的含量。

        參考文獻(xiàn)

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        作者簡(jiǎn)介:仇恒波,男,江蘇徐州人,畢業(yè)于南京工程學(xué)院,助理工程師,現(xiàn)從事火電廠集控運(yùn)行工作。

        韓婷,女,江蘇徐州人,畢業(yè)于南京工程學(xué)院,助理工程師,現(xiàn)從事火電廠集控運(yùn)行工作。

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