林 喆,魏海波*,孫 清
(1.遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院自動(dòng)控制工程學(xué)院,遼寧沈陽110164;2.沈陽藥科大學(xué)醫(yī)療器械學(xué)院,遼寧沈陽110000)
玻璃幕墻作為現(xiàn)代建筑墻體裝飾的新方法正在被越來越多的高層建筑所使用,它將建筑美學(xué)、建筑功能、建筑節(jié)能和建筑結(jié)構(gòu)等因素有機(jī)地結(jié)合起來,已經(jīng)成為現(xiàn)代主義高層建筑的顯著特征。點(diǎn)式支撐玻璃幕墻是一種應(yīng)用最廣泛、發(fā)展最迅速的新型玻璃幕墻,它是在玻璃上鉆孔后,通過金屬連接件和緊固件將玻璃固定在支撐結(jié)構(gòu)上,該方式可以充分利用金屬結(jié)構(gòu)的靈活多變性滿足建筑造型的需要。由于施工要求,點(diǎn)式支撐玻璃幕墻的生產(chǎn)過程中對(duì)玻璃鉆孔的定位精度和鉆孔質(zhì)量要求很高,對(duì)鉆孔設(shè)備的位置控制精度、設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性和成品率等方面有著更高的要求。目前,國(guó)內(nèi)研制的玻璃鉆孔設(shè)備主要采用傳統(tǒng)臥式鉆孔方式,并由人工進(jìn)行定位鉆孔,存在加工誤差大、鉆孔質(zhì)量差并且無法進(jìn)行全自動(dòng)生產(chǎn)等問題。
本研究將在高精度玻璃立式數(shù)控鉆孔設(shè)備中采用交流伺服控制技術(shù)、高精度滾珠絲杠和同步傳送機(jī)構(gòu)以提高數(shù)控鉆孔過程中鉆頭的水平和垂直位置控制精度,并利用由步進(jìn)電機(jī)、前后鉆頭和氣動(dòng)壓盤組成的雙鉆頭機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)玻璃雙面鉆孔,保證鉆孔同心度,提高鉆孔質(zhì)量;同時(shí),通過上位機(jī)軟件使設(shè)備能夠進(jìn)行自動(dòng)化生產(chǎn)。
高精度玻璃立式數(shù)控鉆孔設(shè)備的鉆孔定位采用數(shù)控滑架式二維坐標(biāo)工作方式,在垂直方向采用滾珠絲杠導(dǎo)軌滑架機(jī)構(gòu),在水平方向采用同步帶傳送機(jī)構(gòu)進(jìn)行鉆頭坐標(biāo)定位控制[1],其基本結(jié)構(gòu)如圖1所示。
鉆頭機(jī)構(gòu)由前、后2 個(gè)上下聯(lián)動(dòng)鉆頭、4個(gè)精密導(dǎo)軌模塊、滾珠絲杠和步進(jìn)電機(jī)組成,鉆孔時(shí)采用氣動(dòng)壓盤壓緊玻璃以保持其位置的固定,并由步進(jìn)電機(jī)控制前后鉆頭的進(jìn)給[2]。
圖1 玻璃立式數(shù)控鉆孔設(shè)備結(jié)構(gòu)示意圖
設(shè)備工作時(shí),水平傳送電機(jī)將帶動(dòng)同步帶上的待加工玻璃水平移動(dòng)至X軸(水平)方向鉆孔坐標(biāo)點(diǎn),垂直傳動(dòng)機(jī)構(gòu)帶動(dòng)鉆頭機(jī)構(gòu)移動(dòng)至Y軸(垂直)方向鉆孔坐標(biāo)點(diǎn)后停止,鉆頭機(jī)構(gòu)前、后氣動(dòng)壓盤將玻璃夾緊后開始鉆孔,后鉆頭首先開始給進(jìn)鉆孔并向外噴水,當(dāng)鉆至玻璃厚度1/2時(shí)退出復(fù)位,前鉆頭再以相同的工作方式完成剩余1/2 厚度玻璃的鉆孔,當(dāng)該鉆孔完成后鉆頭復(fù)位并移至下一鉆孔坐標(biāo)點(diǎn)鉆孔,直至全部鉆孔完成后,成品玻璃將被傳送至出料機(jī)構(gòu),鉆頭機(jī)構(gòu)在垂直傳送電機(jī)的作用下歸回坐標(biāo)原點(diǎn)。
鉆孔位置加工精度是玻璃鉆孔設(shè)備的一個(gè)重要指標(biāo),而影響它的重要因素是伺服位置控制系統(tǒng)的性能。經(jīng)過試驗(yàn)表明,系統(tǒng)控制精度、穩(wěn)定性和動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度將直接影響鉆孔位置的精度。該控制系統(tǒng)采用三菱FX1S-30MT PLC 作為主控單元,并使用松下Minas A4 系列交流伺服驅(qū)動(dòng)器與和之配套的交流伺服電機(jī)。旋轉(zhuǎn)編碼器在設(shè)備工作過程中將控制電機(jī)的旋轉(zhuǎn)位置,同時(shí)還將正交脈沖差分信號(hào)反饋至伺服驅(qū)動(dòng)器,形成了一個(gè)能消除伺服誤差的半閉環(huán)位置控制系統(tǒng)[3]。
相比于傳統(tǒng)定位方式,本研究采用該種方式組成的交流伺服定位控制系統(tǒng)具有以下優(yōu)點(diǎn):首先,較高的重復(fù)定位精度保證了產(chǎn)品加工的一致性,精確的位置分辨率確保了產(chǎn)品加工的精度,足夠?qū)挼恼{(diào)速范圍滿足了設(shè)備對(duì)運(yùn)行穩(wěn)定性的要求[4];另外,由于加入了半閉環(huán)反饋,系統(tǒng)對(duì)負(fù)載呈現(xiàn)了較強(qiáng)的抗干擾能力,能夠有效地減少設(shè)備在工作過程中所產(chǎn)生的穩(wěn)態(tài)和動(dòng)態(tài)誤差,以上條件均為鉆頭的精確定位控制提供可靠保證[5]。
松下Minas A4 交流伺服驅(qū)動(dòng)器的工作方式可以通過Pr02參數(shù)設(shè)定為位置控制、速度控制和轉(zhuǎn)矩控制3種方式[6],在該鉆孔設(shè)備中,為了抑制零漂,Pr02可設(shè)定為0(位置控制方式)。在工作過程中,PLC 首先將脈沖指令(包含脈沖信號(hào)和方向信號(hào))輸入交流伺服器,再經(jīng)倍頻、濾波后與光電編碼器輸出的反饋信號(hào)在位置偏差計(jì)數(shù)器進(jìn)行比較、放大后與速度前饋信號(hào)結(jié)合形成速度指令信號(hào)。同時(shí),速度檢測(cè)反饋將實(shí)時(shí)監(jiān)視反饋脈沖數(shù)并進(jìn)行速度檢出,通過與速度指令信號(hào)比較后由速度偏差放大器、陷波濾波器和轉(zhuǎn)矩限制電路輸出轉(zhuǎn)矩電流來控制交流伺服驅(qū)動(dòng)器工作[7]。交流伺服驅(qū)動(dòng)器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)與各主要引腳功能分別如圖2、表1所示。
圖2 Minas A4交流伺服系統(tǒng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)
表1 高精度玻璃立式數(shù)控鉆孔設(shè)備的位置控制主要引腳功能
在玻璃鉆孔過程中,為了能針對(duì)不同厚度、不同孔徑要求對(duì)玻璃進(jìn)行鉆孔,鉆頭旋轉(zhuǎn)速度采用變頻器進(jìn)行控制,而鉆頭進(jìn)給則采用步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器進(jìn)行控制,并利用氣動(dòng)壓盤的夾緊功能來保證鉆孔的同心度。鉆孔時(shí),PLC 輸出方波信號(hào)控制步進(jìn)電機(jī)的進(jìn)給量,而不同頻率的脈沖則決定了鉆頭機(jī)構(gòu)的進(jìn)給速度,其與PLC的連接圖如圖3所示。
圖3 前后鉆頭控制連接圖
在設(shè)備中,鉆頭進(jìn)給采用步進(jìn)電機(jī)進(jìn)行驅(qū)動(dòng),進(jìn)給行程正比于電機(jī)的旋轉(zhuǎn)角度,而旋轉(zhuǎn)角度可以通過PLC 輸入的脈沖個(gè)數(shù)進(jìn)行控制[8],進(jìn)給行程和脈沖個(gè)數(shù)的關(guān)系如下式所示:
式中:n—脈沖個(gè)數(shù);ΔL—進(jìn)給行程,mm;δ—脈沖當(dāng)量,mm/pulse。
為了保證鉆孔質(zhì)量,對(duì)不同參數(shù)的玻璃需要采用不同的進(jìn)給速度控制鉆頭機(jī)構(gòu)進(jìn)給進(jìn)行鉆孔,而進(jìn)給速度vF(單位:mm/min)則取決于脈沖輸入頻率,如下式所示:
鉆頭機(jī)構(gòu)在鉆孔過程中包含進(jìn)給鉆孔和退出復(fù)位兩個(gè)過程,可以通過PLC輸出的方向控制信號(hào)改變電機(jī)繞組的通電順序?qū)崿F(xiàn),為了避免鉆頭在啟動(dòng)時(shí)突然加高頻信號(hào)而引起的嘯叫、失步和在突然停止時(shí)產(chǎn)生的嘯叫、震動(dòng),設(shè)備在啟動(dòng)時(shí)采用了脈沖升頻而在停止時(shí)采用降頻的控制方法。
高精度玻璃立式數(shù)控鉆孔設(shè)備采用2 臺(tái)三菱FX1S-30MT PLC 分別實(shí)現(xiàn)鉆頭機(jī)構(gòu)的位置控制和雙面鉆孔操作,當(dāng)設(shè)備運(yùn)行時(shí),首先使鉆頭機(jī)構(gòu)在垂直和水平方向都復(fù)位至原點(diǎn),然后將鉆孔的垂直和水平位置信息轉(zhuǎn)換成伺服驅(qū)動(dòng)脈沖數(shù),進(jìn)行位置控制完成坐標(biāo)定位,鉆孔定位程序流程如圖4(a)所示。
當(dāng)設(shè)備完成鉆孔定位后,設(shè)備將啟動(dòng)鉆孔子程序進(jìn)行工作,鉆頭機(jī)構(gòu)將按照預(yù)先設(shè)定的參數(shù)先后啟動(dòng)前后兩個(gè)鉆頭分別進(jìn)給一段距離(L)后,進(jìn)行1/2厚度(d)的鉆孔,以此來保證鉆孔的同心度和鉆孔質(zhì)量,提高鉆孔成品率[9],鉆頭控制程序流程如圖4(b)所示。
圖4 鉆孔定位和鉆頭控制程序流程
為了使設(shè)備能夠易于實(shí)時(shí)操作和設(shè)置參數(shù),并且能夠?qū)︺@孔過程進(jìn)行監(jiān)控,該設(shè)備進(jìn)行了上位機(jī)軟件設(shè)計(jì),包含了可以實(shí)時(shí)顯示鉆頭運(yùn)行位置情況的實(shí)時(shí)監(jiān)控界面;另外,為了更好地實(shí)現(xiàn)設(shè)備的智能化與自動(dòng)化,該設(shè)備還包含了進(jìn)行玻璃鉆孔各項(xiàng)參數(shù)設(shè)置的設(shè)置界面,在鉆孔之前可以在上位機(jī)輸入玻璃和鉆頭的相關(guān)信息以及鉆孔操作的工藝參數(shù)[10],該設(shè)備將按照所設(shè)定的參數(shù)信息進(jìn)行自動(dòng)加工,實(shí)時(shí)監(jiān)控界面和參數(shù)設(shè)置界面如圖5所示。
圖5 實(shí)時(shí)監(jiān)控界面和參數(shù)設(shè)置界面
經(jīng)理論分析和生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)證明,高精度玻璃立式數(shù)控鉆孔設(shè)備具有運(yùn)行速度快、鉆孔定位準(zhǔn)確、穩(wěn)定性好和鉆孔質(zhì)量高等特點(diǎn)。該設(shè)備采用了先進(jìn)的交流電機(jī)伺服技術(shù),并利用步進(jìn)驅(qū)動(dòng)和高精度滾珠絲杠有效地提高了鉆頭機(jī)構(gòu)的定位精度,中心孔誤差≤±0.1 mm,孔與基準(zhǔn)邊誤差≤±0.1 mm;所采用的鉆頭機(jī)構(gòu)、雙面鉆孔方法和氣動(dòng)壓盤可使鉆孔同心度誤差≤±0.1 mm;可加工的玻璃厚度范圍達(dá)3 mm~25 mm,玻璃最大幅面為2 500 mm×3 000 mm,加工孔徑范圍(單位:mm)為Φ3~Φ100,最大鉆孔數(shù)為16,設(shè)備的加工精度和加工質(zhì)量完全滿足點(diǎn)式支撐玻璃幕墻生產(chǎn)的各項(xiàng)要求。
目前,該設(shè)備已在多個(gè)玻璃深加工企業(yè)投入生產(chǎn)運(yùn)行。
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