段保江
(南京梅山冶金發(fā)展有限公司礦業(yè)分公司)
梅山鐵礦5 m3運輸罐車驅(qū)動橋結(jié)構(gòu)改造
段保江
(南京梅山冶金發(fā)展有限公司礦業(yè)分公司)
Normet運輸罐車標(biāo)準(zhǔn)配備驅(qū)動橋設(shè)計為無循環(huán)冷卻裝置,在平坦道路或重載上行工況下,各項設(shè)備性能指標(biāo)都很好,但在長距離斜坡道重載向下行駛工況下,往往會導(dǎo)致剎車體溫度過高,設(shè)備制動性能下降,帶來安全隱患。為提高設(shè)備制動性能,增加制動系統(tǒng)的冷卻效果,滿足實際工況的使用要求,通過參數(shù)計算選取凱斯勒驅(qū)動橋代替原有橋,對橋安裝結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,改造后完全能夠滿足實際使用的可靠性要求,實現(xiàn)罐車的安全性能優(yōu)化。
驅(qū)動橋 無循環(huán)冷卻裝置 結(jié)構(gòu)改造
目前,國內(nèi)外大多數(shù)礦山都采用濕噴作業(yè)支護(hù),需要運輸罐車將混凝土砂石料運輸?shù)絿姖{地點。梅山鐵礦使用Normet 5 m3運輸罐車,用于運輸井下巷道噴漿支護(hù)所需要的混凝土。罐車下行斜坡道距離約3 km,下坡距離長,對設(shè)備制動性能要求高。2012—2014年使用期間,由于實際工況比設(shè)計工況惡劣,該設(shè)備在使用過程中,故障率較高,設(shè)備維修成本居高不下,更為嚴(yán)重的是,由于重載長距離下行,制動系統(tǒng)故障造成設(shè)備較大安全隱患,經(jīng)過分析比較,確定對設(shè)備驅(qū)動橋改造是經(jīng)濟(jì)、有效的解決方法。
Normet運輸罐車使用Nana 176行星減速橋,是機(jī)內(nèi)(半軸)制動器即Inboard制動器,最大特點是停車制動器與行車制動器都布置在橋的中央;動摩擦片通過內(nèi)花鍵與半軸相連,既可軸向移動又可以隨半軸回轉(zhuǎn);半軸一端通過花鍵與輪邊減速器太陽齒輪相連,另一端通過花鍵與差速器半軸齒輪(標(biāo)準(zhǔn)齒輪)相連;靜摩擦片通過外花鍵與橋殼相連;只有軸向運動,無回轉(zhuǎn)運動;動力由主傳動的主動錐齒輪輸入,通過半軸帶動輪邊減速器太陽輪回轉(zhuǎn);油缸推動制動壓板,使動摩擦片與靜摩擦片接合,從而達(dá)到制動的目的[1]。機(jī)內(nèi)(半軸)制動器結(jié)構(gòu)見圖1。
Normet運輸罐車橋在使用過程發(fā)現(xiàn)2個問題:
(1)由于該橋采用液壓制動彈簧釋放的行車制動器,而運輸罐車的主要工況是滿載長時間的下坡行駛,一旦液壓系統(tǒng)出現(xiàn)故障或發(fā)動機(jī)熄火,運輸罐車就會無法安全制動,從而造成事故。
圖1 機(jī)內(nèi)(半軸)制動器結(jié)構(gòu)
(2)該驅(qū)動橋所使用的制動器沒有強(qiáng)制冷卻功能,長距離下坡時由于頻繁的制動而使制動器過熱,摩擦片的摩擦系數(shù)降低而無法安全制動;另外摩擦片頻繁過熱大大降低了使用壽命,使得維修工作量大增,增加設(shè)備的維護(hù)成本,降低設(shè)備的使用效率。
從2012年7月—2015年1月,4臺罐車更換橋共計22次,其中由于橋串油故障導(dǎo)致更換的為15次,制動不靈為6次,溫度高為1次;橋串油故障占總故障次數(shù)的68%,橋串油的大多數(shù)原因是由于剎車體溫度高,導(dǎo)致密封損壞,所以解決剎車體冷卻問題是關(guān)鍵。根據(jù)以往的維修經(jīng)驗,有2種方法解決:①剎車體增加強(qiáng)冷卻功能,新增設(shè)一路液壓油用于冷卻;②增大摩擦接觸面積,即增大散熱面積。結(jié)合以上兩方面,最終考慮重新選擇橋類型。
通過前期大量的調(diào)研,Kessler公司驅(qū)動橋可以滿足要求,該橋制動器的工作原理:橋使用彈簧制動液體冷卻制動器(Posi-stop制動器),該制動器的外殼與空心主軸和橋殼固定,靜摩擦片與制動器外殼由花鍵連接。動摩擦片安裝在靜摩擦片之間,通過內(nèi)花鍵與輪轂相連,隨輪轂一起轉(zhuǎn)動。當(dāng)起動柴油機(jī)時,壓力油推動制動活塞向右運動,壓緊螺旋彈簧,動、靜摩擦片松開,車輛運行。當(dāng)制動踏板踩下時,制動油缸的壓力油流回油箱,此時活塞在彈簧的作用下,壓緊動、靜摩擦片,制動車輛[2]。彈簧制動液體冷卻制動器結(jié)構(gòu)見圖2。
圖2 彈簧制動液體冷卻制動器
2.1 驅(qū)動橋型號
Normet原車驅(qū)動橋的靜承載能力是24 000 kg,運輸罐車空載質(zhì)量大約是10 670 kg,滿載質(zhì)量大約20 900 kg,空載時后橋荷重是3 890 kg,滿載時后橋荷重15 290 kg,外輪廓寬度為2 000 mm。根據(jù)要求選擇Kessler公司的D912系列驅(qū)動橋,外輪廓寬度改為2 000 mm,單橋最大靜承能力為65 000 kg。
2.2 驅(qū)動橋參數(shù)
2.2.1 速 比
Normet攪拌車用橋的齒數(shù)分別為差速器盤33,錐齒輪9,接盤14,行星27,太陽輪13,齒圈68。根據(jù)一級減速和輪邊減速的傳動比計算公式
i0=i1i2,
(1)
式中,i0為總傳動比;i1為一級減速器的傳動比,等于盤齒數(shù)目與錐齒數(shù)目的比值;i2為輪邊減速器的傳動比,i2=1+齒圈數(shù)目與太陽輪齒數(shù)的比值。
通過計算得出i0=22.3。kelsser公司D912系列驅(qū)動橋的速比是22.4,完全可以滿足要求。
2.2.2 制動距離
新驅(qū)動橋制動力矩為17 600 N·m,舊驅(qū)動橋的制動力矩為15500Nm,新橋制動力矩大于舊橋。
首先計算制動力,然后求出制動減速度,最后計算出車輛的制度距離。
(1)整車制動力計算。
FB=MB/RK,
(2)
式中,F(xiàn)B為整車制動力,N;MB為橋產(chǎn)生的制動總力矩,按雙橋計算,35 200 N·m;RK為輪胎的滾動半徑,0.58 m。
計算得出FB=60 689 N。
(2) 制動加速度計算。略去空氣阻力和滾動摩擦阻力,坡度角為0°,此時制動負(fù)加速度J為
J= FB/G/δ0,
(3)
式中,J為制動負(fù)加速度,m/s2;G為罐車工作質(zhì)量,20 900 kg;δo為與車輛相連的旋轉(zhuǎn)質(zhì)量系數(shù),1.04。
計算得出J=2.792 m/s2。
(3)制動時間計算。
t=v/J ,
(4)
式中,v為滿載限定速度,20 km/h。
計算得出t=1.989 s。
(4)制動距離計算。
(5)
計算得出s=5.522 m。
按照井下安全行車要求,當(dāng)滿載時速為20 km/h時,制動距離不大于10.2 m,由此可以確定,所選驅(qū)動橋的制動力矩完全滿足安全標(biāo)準(zhǔn)的要求。
綜上所述,所選新橋在傳動比、制動性能上都能滿足要求,符合梅山鐵礦的工況及相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)。
替代驅(qū)動橋與原橋尺寸相差無幾,對整體車架不需要改動,對液壓管路和傳動系統(tǒng)也不要變動,只需要對前機(jī)架局部安裝位置進(jìn)行調(diào)整,以滿足替代驅(qū)動橋與機(jī)架的可靠連接,同時滿足其他部件的安裝尺寸。
3.1 前機(jī)架的改造
前機(jī)架的改造主要是前橋擺動架的安裝,圖3為原設(shè)備橋與機(jī)架連接方式。由于選用的驅(qū)動橋連接方式與Normet原車車橋的連接方式完全不一樣,需重新設(shè)計加工前橋擺動架、與前機(jī)架連接方式和結(jié)構(gòu)。按照最小改動且適合現(xiàn)場改動的原則,重新設(shè)計了前橋擺動,改進(jìn)擺動架擺動軸承為耐軸向沖擊的錐滾子軸承,并防塵密封。安裝時只需現(xiàn)場焊4塊連接板及相應(yīng)的加強(qiáng)筋板,簡單且適合在車間現(xiàn)場進(jìn)行。改造后設(shè)備橋與機(jī)架連接方式見圖4。
3.2 后機(jī)架的改造
后機(jī)架的連接安裝只需去掉車橋連接板,根據(jù)所選車橋的連接尺寸加工連接板,現(xiàn)場焊接即可。
圖3 改造前原設(shè)備橋與機(jī)架連接方式
圖4 改造后設(shè)備橋與機(jī)架連接方式
根據(jù)改造后使用效果來看,運輸罐車完全能夠滿足重載下行時的各項設(shè)備性能需求,制動效果明顯改善,且罐車制動器使用壽命延長,可節(jié)約維修成本5 000~8 000元/(臺·a),更重要的是能夠?qū)崿F(xiàn)罐車的安全運行,完全達(dá)到改造目的和要求。
[1] 張棟林.地下鏟運[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2002.
[2] 李文耀.工程機(jī)械底盤構(gòu)造與維修[M].北京:電子工業(yè)出版社,2008.
2015-05-26)
段保江(1976—),男,工程師,碩士,210041 江蘇省南京市雨花臺區(qū)西善橋鎮(zhèn)。