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        淺談碳酸鈉作為堿源的后脫硫工藝

        2015-01-13 01:47:12
        山西焦煤科技 2015年1期

        張 斌

        (西山煤氣化有限責(zé)任公司,山西 太原 030205)

        某焦化廠采用上部脫硫、中部反應(yīng)和下部再生的脫硫綜合塔,該脫硫綜合塔位于冷凝鼓風(fēng)、硫銨和洗脫苯工藝之后。在1#脫硫綜合塔運(yùn)行中,發(fā)現(xiàn)母液中焦油含量高,且因?yàn)?#、2#綜合塔共用脫硫母液,造成2#脫硫綜合塔母液因焦油含量高而中毒,嚴(yán)重影響脫硫效果,并且該脫硫綜合塔采用PDS作為催化劑,焦油對(duì)PDS影響較大,不僅減小了母液表面的疏水性,硫泡沫大量減少,使脫硫液無(wú)法通過硫泡沫帶出雜質(zhì)而進(jìn)一步凈化自身,導(dǎo)致PDS失效,母液進(jìn)一步中毒,無(wú)法產(chǎn)生硫泡沫,母液中的HS-達(dá)到飽和,無(wú)法脫除煤氣中的H2S.為保證煤氣中H2S的脫除率,在1#脫硫綜合塔前增加除油器,兩塔的母液分開,分別供應(yīng)1#、2#綜合塔,采用PDS+對(duì)苯二酚作為催化劑的工藝技術(shù)。

        1 工藝流程

        煤氣由綜合塔反應(yīng)段底部進(jìn)入,由脫硫綜合塔頂部離開,再進(jìn)入后續(xù)工段。母液由反應(yīng)段頂部噴淋后,自流入綜合塔反應(yīng)段,經(jīng)12根噴射器進(jìn)入再生段,再生段中的母液經(jīng)液位調(diào)節(jié)器流入母液槽,母液槽中的母液由溶液循環(huán)泵輸送至脫硫綜合塔頂部,形成母液循環(huán)。再生段中的硫泡沫經(jīng)溢流堰流入硫泡沫槽,再經(jīng)硫泡沫泵輸送至離心機(jī),分離的硫膏經(jīng)軟管泵輸送至熔硫釜熔出硫磺,分離的清液自流回母液槽,熔硫釜分離出的清液回流至硫膏槽與硫膏攪拌,形成閉路循環(huán),減少副鹽的產(chǎn)生量。再生空氣由羅茨風(fēng)機(jī)送入綜合塔空氣環(huán)管進(jìn)入12根噴射器與母液接觸再生。

        PDS為雙核酞箐鈷六磺酸銨,通過鈷離子的氧化還原完成與H2S的吸收和PDS的還原;配合對(duì)苯二酚增加硫泡沫表面張力,利于硫泡沫的產(chǎn)生,便于將母液中的焦油帶出,防止母液中毒。該系統(tǒng)工藝圖見圖1.

        2 工藝參數(shù)及生產(chǎn)情況

        單塔:母液循環(huán)量700~860m3/h;再生空氣量:1100~2000m3/h;母液溫度:33~35℃;反應(yīng)段液位:4.0~6.0m;PDS含量:30~50mg/L;碳酸鈉含量:7~9g/L;懸浮硫:<1g/L;副鹽(Na2S2O3+NaSCN):<200g/L.脫硫系統(tǒng)生產(chǎn)情況見表1.其中,出口H2S含量<20mg/L為合格。

        3 工藝特征及討論

        3.1 液氣比

        該脫硫綜合塔最大的問題就是再生空氣量不足,通過在再生段底部增加篩選空氣,加大母液接觸的空氣量,使母液循環(huán)量(約800m3/h)∶空氣量(再生空氣量約1700m3/h+篩選空氣量約700m3/h)=1∶3的理想比例。增加液氣比,可使傳質(zhì)面迅速更新,降低溶液中H2S的分壓,增加氣相與液相間H2S的分壓差,進(jìn)而增加了吸收H2S的推動(dòng)力,提高了H2S的吸收率。

        圖1 系統(tǒng)工藝圖

        表1 脫硫系統(tǒng)生產(chǎn)情況表

        3.2 脫硫液的組成

        該系統(tǒng)母液中的副鹽主要是Na2S2O3+NaSCN.若母液與空氣接觸面積小或接觸時(shí)間短時(shí),易產(chǎn)生大量的S2O2-3,進(jìn)一步造成母液中副鹽的濃度增高。這樣長(zhǎng)期運(yùn)行后,脫硫效率受到很大的影響。一般控制副鹽含量<200g/L.

        3.3 脫硫液中Na2CO3的含量

        該系統(tǒng)采用純堿Na2CO3作為堿源,Na2CO3的濃度直接關(guān)系到脫硫的效果。但因CO2-3易與HCO-3相互轉(zhuǎn)化,故NaHCO3的濃度也很重要,通常通過總堿度和PH 值反應(yīng)出堿源是否足量。通??刂芅a2CO3:7~9g/L:總堿度:0.4~0.5N;PH:8.5~9.1.

        3.4 煤氣溫度與脫硫液溫度

        該系統(tǒng)為后脫硫,煤氣經(jīng)洗苯塔后進(jìn)入該系統(tǒng),入塔煤氣溫度越高,攜帶的洗油霧越高,會(huì)增加除油器的負(fù)擔(dān),并影響再生段硫泡沫的產(chǎn)生,故入塔煤氣溫度越低越好。為保證煤氣中的苯最大程度地被貧油吸收,一般入塔煤氣溫度控制在26~30℃.相反,脫硫液溫度越高越有利于Na2CO3的溶解,但過高的脫硫液溫度會(huì)使PDS失去活性,一般脫硫液溫度略高于煤氣溫度,防止煤氣中帶脫硫液水蒸氣,故控制脫硫液溫度35~38℃,此溫度的Na2CO3溶解性較好,PDS的活性最好。

        3.5 PDS的濃度與作用

        PDS的濃度對(duì)脫硫效果有著至關(guān)重要的作用。提高PDS的濃度,能使脫硫液中大量的NaHS及時(shí)轉(zhuǎn)化為S↓和NaOH,使煤氣中H2S的平衡分壓降低,使脫硫液的傳質(zhì)推動(dòng)力和容硫量得到提高,確保了較高的脫硫脫氰效率。

        PDS是以鈷為變價(jià)金屬的催化劑,其主要優(yōu)點(diǎn)是氧化NaHS速度快,缺點(diǎn)是鈷離子的還原速度相對(duì)緩慢。但對(duì)苯二酚則與PDS相反,其再生還原速度快,可以再生PDS,氧化NaHS速度慢,對(duì)苯二酚還具有表面活性劑作用。PDS+對(duì)苯二酚的復(fù)合催化劑,不僅使硫泡沫大量生產(chǎn),有利于1#塔的凈化再生,還提高了硫磺的產(chǎn)量和質(zhì)量。

        3.6 除油器的作用

        因洗脫苯工藝后的煤氣攜帶大量的洗油霧,直接進(jìn)入脫硫綜合塔再生段的母液后,會(huì)減小母液表面張力,進(jìn)而消減硫泡沫,致使脫硫液中毒無(wú)法自我凈化,故在進(jìn)脫硫綜合塔前增加一臺(tái)除油器,除去煤氣中的油霧、萘和顆粒雜質(zhì)。除油器采用上部波紋篩板填料,下部活性炭填料的結(jié)構(gòu),除油效果良好。另外,當(dāng)硫泡沫大量減少時(shí),配合對(duì)苯二酚的加入,強(qiáng)制及時(shí)產(chǎn)生硫泡沫并將泡沫外溢,可以有效防止脫硫液進(jìn)一步中毒。

        3.7 雙塔串聯(lián),單塔單系統(tǒng)運(yùn)行

        雙塔串聯(lián),保證了2#塔后煤氣中H2S含量達(dá)到20mg/L以下,因1#塔接觸的煤氣雜質(zhì)較多,為防止脫硫液在同一母液槽相互“污染”,故1#塔使用1#母液槽的脫硫液,2#塔使用2#母液槽的脫硫液。

        3.8 系統(tǒng)的排液量和補(bǔ)液量

        因該系統(tǒng)要求副鹽含量(Na2S2O3+NaSCN)<200g/L,故副鹽達(dá)到200g/L以上時(shí),排離心機(jī)的清液18t/d,并補(bǔ)加相應(yīng)的軟水,直至副鹽含量達(dá)到100 g/L左右最佳;每周對(duì)綜合塔反應(yīng)段、再生段和母液槽底部進(jìn)行排污,排出的廢液輸送至煤場(chǎng)配煤煉焦,形成閉路循環(huán),防止環(huán)境污染。

        3.9 其他

        該系統(tǒng)采用離心機(jī)后的硫膏配合熔硫釜的清液攪拌再進(jìn)熔硫釜熔硫的閉合體系。一方面離心機(jī)的清液直接回母液槽,離心機(jī)的清液溫度不高,可以有效地減少副鹽的大量產(chǎn)生;另一方面,熔硫釜的清液不用回母液槽,不用增加脫硫循環(huán)液的凈化負(fù)擔(dān),而是與硫膏混合攪拌循環(huán)利用。

        4 結(jié) 論

        1)煤氣、母液溫度是脫硫吸收H2S的關(guān)鍵。

        2)硫泡沫是脫硫持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行的標(biāo)志。

        3)離心機(jī)的清液關(guān)系到懸浮硫的大小和H2S的吸收率。

        4)液氣比直接關(guān)系到再生的好壞,是控制成本的主要步驟。

        5)符合催化劑的含量穩(wěn)定與否和塔后H2S有直接關(guān)系。

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