張 波,鄭秀華,汪傳武
(1.西安地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)院,陜西西安710100;2.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)〈北京〉,北京100083)
鉆探中常用水玻璃與水泥等配制成混合漿液進(jìn)行鉆孔堵漏,利用水玻璃與水泥反應(yīng)的速凝作用,固結(jié)破碎段;或利用水玻璃膠液能滲入縫隙和孔隙中,以惰性材料為橋接,固化的硅凝膠與惰性材料的混合物堵塞毛細(xì)孔通道,從而達(dá)到堵塞漏失通道的目的。在斷層帶施工時(shí),斷層帶的斷層泥使得鉆孔孔壁常發(fā)生縮徑、坍塌,斷層角礫的掉塊引發(fā)卡鉆造成鉆孔事故的情況時(shí)有發(fā)生,此類(lèi)地層難點(diǎn)在于成孔困難、巖心采取率低。在含斷層泥的蠕變坍塌地層中,將高粘度、高密度的水玻璃和其他處理劑配合使用配制成為鉆井液進(jìn)入鉆井液循環(huán)系統(tǒng),利用高模數(shù)水玻璃的高密度、高粘度的特性達(dá)到平衡孔內(nèi)壓力和保護(hù)孔壁,同時(shí)加入鉀鹽,利用鉀鹽對(duì)泥巖地層的抑制作用達(dá)到防止泥巖過(guò)度水化的目的,實(shí)現(xiàn)正常鉆進(jìn)。
施工工區(qū)位于青海省都蘭縣諾木洪南八寶灘以南、馬爾爭(zhēng)以北一帶,行政區(qū)劃屬青海省海西蒙古族藏族自治州都蘭縣諾木洪鎮(zhèn)管轄,地處昆侖山系之布爾漢布達(dá)山南坡,工區(qū)平均海拔4700 m左右,工區(qū)水系比較發(fā)育,用水方便。礦區(qū)的地質(zhì)工作始于20世紀(jì)50年代,先后有不同單位進(jìn)行過(guò)不同比例尺的各種礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查、區(qū)域性地質(zhì)礦產(chǎn)調(diào)查工作和綜合研究工作,這些工作基本建立了本礦區(qū)地層、構(gòu)造系統(tǒng)。我院從2010~2013年均有隊(duì)伍在此從事鉆探施工,由于地處高海拔地區(qū),并且地質(zhì)要求全孔平均巖心采取率≮70%;礦化帶重要標(biāo)志層以及礦層與頂板交界處以上和礦層與底板交界處以下各5 m范圍內(nèi)的巖層平均巖心采取率≮80%;鉆孔不同深度的各測(cè)點(diǎn)實(shí)測(cè)頂角與開(kāi)孔頂角之差要求<2°/100 m。以往使用普通單管鉆進(jìn)難以達(dá)到取心率、鉆孔彎曲度要求,并且事故率較高。因此,為保證巖心采取率、控制鉆孔彎曲度以及降低工人的勞動(dòng)強(qiáng)度等,采用繩索取心鉆進(jìn)工藝。
本區(qū)地處昆中斷裂與昆南斷裂之間。褶皺構(gòu)造不發(fā)育,主要為斷裂構(gòu)造,以北西向和近南北向?yàn)橹?。斷裂?guī)模大,地表形成規(guī)模不等的破碎帶。北西向斷裂是區(qū)內(nèi)主干構(gòu)造,控制著區(qū)內(nèi)地層、巖漿巖及礦產(chǎn)的空間分布。帶內(nèi)構(gòu)造巖以壓性特征為主,且有蝕變及后期巖脈侵入現(xiàn)象。南北向斷裂也是區(qū)內(nèi)主要斷裂之一,斷裂切割三疊紀(jì)地層與北西向斷層斷裂,性質(zhì)為逆斷裂,地表見(jiàn)有幾米至十幾米寬的破碎帶,并發(fā)育有糜棱巖、斷層角礫巖和黑色斷層泥,總體傾向東傾,傾角70°。
地層分區(qū)屬秦祁昆地層區(qū)東昆侖—中秦嶺地層分區(qū)東昆侖南坡小區(qū)和巴顏喀拉地層區(qū)瑪多—馬爾康地層分區(qū)阿尼瑪卿山小區(qū)。東昆侖南坡小區(qū)出露地層主要有元古代萬(wàn)寶溝群,奧陶—志留系納赤臺(tái)群,石炭系哈拉郭勒組、浩特洛洼組,三疊系洪水川組、鬧倉(cāng)堅(jiān)溝組、八寶山組,侏羅—白堊系羊曲組,古近系雅西錯(cuò)組。各地層及巖性如下:
(1)第四系堆積物主要有湖積、沖—洪積和冰磧等,巖性為沖洪積砂土、砂礫石、碎石及風(fēng)塵砂,可鉆性1~4級(jí);
(2)古—新近系雅西措組,巖性主要為砂巖與灰?guī)r互層、局部夾泥巖及少量復(fù)成分礫巖,可鉆性6~7級(jí);
(3)侏羅—白堊系羊曲組,巖性為黑云母長(zhǎng)石砂巖、巖屑長(zhǎng)石砂巖,可鉆性6~7級(jí);
(4)三疊系地層,巖性主要為長(zhǎng)石砂巖、石英砂巖、板巖及少量灰?guī)r,偶見(jiàn)凝灰質(zhì)砂巖、流紋巖、安山巖夾頁(yè)巖、玄武巖、細(xì)礫巖、千枚巖等,可鉆性6~8級(jí)。
第四系堆積物松散、漏水、坍塌,成孔比較困難;下部巖石軟硬不均,并且地層傾角較大,鉆孔易發(fā)生偏斜;斷裂帶層段的斷層泥、斷層角粒結(jié)構(gòu),鉆進(jìn)緩慢,易產(chǎn)生縮徑、掉塊、坍塌,而且失水量較大。
其中ZKA01孔在施工中多次發(fā)生掉塊卡鉆、縮徑卡鉆,造成鉆具提拉不動(dòng),回轉(zhuǎn)時(shí)將柴油機(jī)憋熄火,而且在孔深只有125 m時(shí),由于斷層泥縮徑造成環(huán)狀間隙減小,泥漿泵泵壓高達(dá)5 MPa,為泥漿泵提供動(dòng)力的柴油機(jī)經(jīng)常被憋滅,致使無(wú)法正常鉆進(jìn)。
針對(duì)以上困難情況,我們及時(shí)調(diào)整鉆進(jìn)工藝參數(shù),加大了鉆頭、擴(kuò)孔器外徑,用水玻璃、鉀鹽、生物聚合物等配制抑制性沖洗液。
該礦區(qū)設(shè)計(jì)鉆孔孔深多為500 m以淺直孔,因此,選用了如下設(shè)備:XY-4型鉆機(jī),BW250型泥漿泵,4105型柴油動(dòng)力機(jī),AJ13.5型鉆塔。
在該礦區(qū)斷裂帶鉆進(jìn)中,由于地層破碎、坍塌、斷層泥縮徑,造成孔壁不穩(wěn)定,鉆桿外壁與孔壁間的環(huán)狀間隙小、流速大、泵壓損耗大、液流不暢、泵壓偏高或憋泵,使鉆進(jìn)無(wú)法正常進(jìn)行。為此我們定做了加大外徑的鉆頭和擴(kuò)孔器,鉆頭外徑由原來(lái)的75 mm增加到76 mm,擴(kuò)孔器外徑由原來(lái)的75.5 mm增加到77 mm;增大了環(huán)狀間隙;金剛石鉆頭使用的是北京探礦工程研究所制作的高胎體金剛石鉆頭,極大地延長(zhǎng)了鉆頭使用壽命,單只鉆頭最大壽命達(dá)到了120 m。
鉆頭、擴(kuò)孔器在使用過(guò)程中注意排隊(duì)使用,以免出現(xiàn)重復(fù)擴(kuò)孔的發(fā)生。
不同地層采用的鉆探工藝如下。
4.4.1 鉆壓
破碎地層中鉆進(jìn)鉆壓不宜選用過(guò)大,孔深大于100 m后即使用減壓鉆進(jìn),以避免孔斜超標(biāo)。在該孔中一般鉆壓選定為8~10 kN。
4.4.2 轉(zhuǎn)速
該孔孔內(nèi)破碎,使用高轉(zhuǎn)速易發(fā)生孔內(nèi)事故,經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整,把轉(zhuǎn)速控制在180~250 r/min,鉆進(jìn)較平穩(wěn),未發(fā)生鉆頭劇烈震動(dòng)。
4.4.3 泵量
由于該孔情況比較復(fù)雜、孔壁不穩(wěn)定,流速過(guò)低,巖粉顆粒在超徑處懸浮沉積,停泵后易出現(xiàn)夾埋事故,泵量過(guò)大又會(huì)沖散巖心影響采取率,因此既要考慮泵量對(duì)孔壁的沖刷和對(duì)鉆頭胎體沖蝕的影響,又要保證巖粉排出,泵量調(diào)整為80 L/min。
4.5.1 沖洗液選擇
覆蓋層沖洗液配方:1 m3水+3% ~5%膨潤(rùn)土+0.2%燒堿+0.2%~0.5%中粘CMC+1%潤(rùn)滑劑。性能參數(shù):密度1.03~1.05 g/cm3,粘度30~34 s。
巖礦層沖洗液配方:1 m3水+300 ppm水解聚丙烯酰胺+1%~3%潤(rùn)滑劑。遇到孔內(nèi)漏失或破碎地層時(shí)添加2.5% ~4%土,0.2% ~0.3%CMC,性能參數(shù):密度1.02 ~1.04 g/cm3,粘度28 ~30s。
4.5.2 技術(shù)分析與調(diào)整
通過(guò)分析,采用加大沖洗液密度平衡地層壓力,同時(shí)要解決減小失水量和孔壁坍塌、掉塊的問(wèn)題,采用常規(guī)的加重泥漿會(huì)使沖洗液失水量加大,嚴(yán)重的情況下可能將漏失通道壓大造成沖洗液惡性漏失,因此最終將方案定為采用高模數(shù)水玻璃配制沖洗液,利用高模數(shù)水玻璃高密度、高粘度以及可發(fā)生膠凝、同時(shí)又能以膠液形式進(jìn)入循環(huán)系統(tǒng)的特性來(lái)解決平衡壓力與堵漏這一矛盾。
選購(gòu)模數(shù)為3的鈉水玻璃膠液,現(xiàn)場(chǎng)使用水玻璃的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)為:模數(shù)3,濃度為50°Bé,氧化鈉含量8.2%,密度為1.36 g/cm3。配方:水+2%膨潤(rùn)土+8%硅酸鈉+3%KCl+0.01%燒堿。先按此配方配制的沖洗液進(jìn)行沖孔,反復(fù)循環(huán)12 h,然后下鉆進(jìn)行鉆進(jìn),正常鉆進(jìn)40 m后,發(fā)現(xiàn)內(nèi)管提拉困難,并且發(fā)生吸鉆強(qiáng)力提拔出內(nèi)管后觀察發(fā)現(xiàn)水玻璃發(fā)生重度凝膠。此凝膠應(yīng)為水玻璃中的硅酸鈉在水的作用下發(fā)生水解反應(yīng)而產(chǎn)生的H2SiO3,其水解過(guò)程可以用下列的方程式表示:
Na2SiO3+2H2O=2NaOH+H2SiO3
從反應(yīng)式中可見(jiàn),生成了H2SiO3,H2SiO3是一種不溶于水的膠體,要解決凝膠對(duì)提拉內(nèi)管阻礙的問(wèn)題,須抑制水玻璃的水解反應(yīng)。我們從2個(gè)方面入手:一是減少水玻璃的用量,將其用量調(diào)整為每立方米加量為5%;二是抑制其水玻璃的水化反應(yīng),適當(dāng)調(diào)低其模數(shù),方法是向其中加入NaOH。通過(guò)計(jì)算得出每立方米沖洗液中需加入調(diào)處理水玻璃的燒堿量為1.056 kg;同時(shí)為了處理加入膨潤(rùn)土的有害離子,按每立方米加入膨潤(rùn)土量的5%加燒堿進(jìn)行處理。則每立方米沖洗液中加入的燒堿總量為2.056 kg。
最終泥漿配方調(diào)整為:水+2%膨潤(rùn)土+5%硅酸鈉+3%KCl+0.21%燒堿+0.4%XC+3%乳化石蠟。其性能是:表觀粘度16.0 mPa·s,失水量14 mL/30 min,密度1.09 g/cm3,pH 值 12 ~13,漏斗粘度31 s。
按照調(diào)整后的泥漿配方,經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),解決水玻璃漿液的過(guò)度膠凝問(wèn)題,又保證了沖洗液能正常循環(huán)。
4.5.3 沖洗液現(xiàn)場(chǎng)配制
現(xiàn)場(chǎng)用1 m3攪拌罐提前將膨潤(rùn)土攪拌,使其充分水化,加入1 kg燒堿,攪拌均勻后倒入泥漿坑中,然后將50 kg水玻璃膠液加1.056 kg燒堿攪拌均勻后倒入泥漿坑中與膨潤(rùn)土漿液混合,最后加入30 kg KCl,在池中充分?jǐn)嚢琛?/p>
4.5.4 沖洗液的現(xiàn)場(chǎng)管理
配制好的沖洗液在使用一段時(shí)間后,其性能會(huì)發(fā)生變化,在現(xiàn)場(chǎng)每班要測(cè)定沖洗液性能,根據(jù)沖洗液消耗量確定補(bǔ)充水玻璃溶液的量,一般是每鉆進(jìn)10 m需補(bǔ)充水玻璃溶液80 L,補(bǔ)充30 kg KCl,具體方法是將80 L水玻璃與1 m3水?dāng)嚢杈鶆虻谷肽酀{坑中,然后分2~3次將KCl溶于200 L水中加入泥漿坑,與坑內(nèi)沖洗液攪拌均勻。由于調(diào)整后的沖洗液屬于強(qiáng)堿性,因此在配制和施工過(guò)程中一定要佩戴防護(hù)眼罩和橡膠手套,避免沖洗液濺入眼中和沾到皮膚。
在ZKA01孔的施工中出現(xiàn)的事故主要是孔壁坍塌和掉塊卡鉆。造成卡鉆的原因是沖洗液護(hù)壁效果不好,鉆進(jìn)中不能有效地平衡孔內(nèi)壓力。在本孔遇到卡鉆事故時(shí),首先要保證沖洗液能夠循環(huán),在泥漿泵能力允許下使用大泵量,先清潔鉆孔,然后再低擋回轉(zhuǎn)鉆具,上下竄動(dòng),操作時(shí)要根據(jù)鉆機(jī)的拉力、回轉(zhuǎn)參數(shù)以及鉆機(jī)動(dòng)力負(fù)荷判斷回轉(zhuǎn)和提拉的力度,阻力變小時(shí)再緩慢提升。在復(fù)雜地層施工過(guò)程中,操作要細(xì)心謹(jǐn)慎,合理控制提下鉆速度,注意孔內(nèi)沖洗液循環(huán)情況,泵壓、鉆壓、稱(chēng)重等顯示及柴油機(jī)異常響動(dòng),防止燒鉆、斷鉆;如果需要停機(jī)或出現(xiàn)設(shè)備故障時(shí),應(yīng)將孔內(nèi)鉆具提出并回灌沖洗液;遇到卡鉆的情況不能野蠻施工,禁止強(qiáng)拉硬頂以防將鉆具卡死,從鉆具、沖洗液等方面進(jìn)行分析,找到原因,有針對(duì)性地制定解決方案。
以往在埃坑南礦區(qū)施工過(guò)程中,使用低固相或無(wú)固相沖洗液經(jīng)常會(huì)發(fā)生孔內(nèi)事故,尤其在鉆遇斷層帶時(shí),縮徑、掉塊卡鉆、斷鉆、塌孔等事故時(shí)有發(fā)生,而且鉆進(jìn)效率低下,斷層帶的巖心采取率也得不到保障。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整后的高粘水玻璃鉀基抑制沖洗液能夠正常循環(huán),提管取心過(guò)程中在鉆桿內(nèi)壁及內(nèi)管外壁沒(méi)有出現(xiàn)凝膠,內(nèi)管提拉順利;并且沒(méi)有發(fā)生鉆孔坍塌、掉塊卡鉆等事故。順利鉆至終孔,巖心采取率達(dá)到了80%以上(見(jiàn)表1),符合地質(zhì)要求。使用此沖洗液方案時(shí),由于不及時(shí)補(bǔ)充水玻璃或泥漿攪拌不均勻也可能會(huì)發(fā)生鉆孔漏失,ZKA11孔即是此種原因,因此在現(xiàn)場(chǎng)一定要重視泥漿的日常維護(hù),做到勤觀察、勤測(cè)量、勤補(bǔ)充,才能使此方案發(fā)揮到最佳效果。
ZKA01孔試驗(yàn)方案成功后,??幽系V區(qū)后續(xù)鉆探施工中,使用高粘水玻璃鉀基抑制沖洗液,有效地解決了蠕變破碎地層縮徑和坍塌、掉塊問(wèn)題,保護(hù)了孔壁,平衡了地層壓力。
埃坑南礦區(qū)鉆遇蠕變坍塌地層,施工過(guò)程中伴隨著孔壁縮徑、坍塌以及斷層角礫的掉落造成卡鉆等事故,使用高粘水玻璃配制鉀基抑制沖洗液,有效地緩解了斷層泥的縮徑、坍塌、掉塊;同時(shí)采用合理的鉆壓、轉(zhuǎn)速、泵量也是在此類(lèi)地層中施工成功的重要因素。ZKA01孔的成功施工為本礦區(qū)后續(xù)鉆探施工積累了經(jīng)驗(yàn)、提供了參考方法。另外,在使用高粘水玻璃配制成沖洗液的過(guò)程中要不定期監(jiān)測(cè)沖洗液的各項(xiàng)參數(shù),及時(shí)補(bǔ)充各種材料,保證沖洗液性能最佳。
表1 埃坑南工區(qū)鉆探施工成果
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