摘要:
扇形段是連鑄機(jī)的關(guān)鍵核心設(shè)備之一,對(duì)鑄坯質(zhì)量有著重要的影響,濟(jì)鋼煉鋼廠經(jīng)過幾年的技術(shù)攻關(guān),針對(duì)扇形段暴漏出的開口度超差、輥?zhàn)勇┧葐栴},采取有效措施,使扇形段的在線使用壽命大幅度的提高,提高了鑄坯質(zhì)量,降低了生產(chǎn)成本。
前言
扇形段是連鑄機(jī)的核心設(shè)備之一,主要起到支撐、引導(dǎo)、冷卻等作用,其狀況的好壞不僅影響著連鑄機(jī)的生產(chǎn)運(yùn)行,而且對(duì)鑄坯質(zhì)量的好壞起到?jīng)Q定性作用。通過對(duì)近幾年扇形段發(fā)生的故障進(jìn)行詳細(xì)的分析,查找影響扇形段使用壽命的因素,并采取有效措施予以解決,扇形段的在線使用周期達(dá)到了預(yù)期壽命,減少了事故的發(fā)生。
1.薄板坯連鑄機(jī)概況
濟(jì)鋼薄板坯連鑄機(jī)共有兩臺(tái),于2005年9月投產(chǎn),其主要設(shè)備和技術(shù)由鞍鋼引進(jìn),機(jī)型采用直結(jié)晶器連續(xù)彎曲連續(xù)矯直弧形,冶金半徑5米,共11個(gè)扇形段,1-3段為弧形段,4、5段為矯直段,6-11段為水平段,輥?zhàn)硬捎梅止?jié)輥技術(shù)。
2.板坯連鑄機(jī)扇形段使用情況
連鑄機(jī)設(shè)備在投產(chǎn)初期,由于設(shè)計(jì)、工況等條件的影響,扇形段更換頻繁,且多次發(fā)生因設(shè)備本身原因?qū)е路怯?jì)劃停機(jī),被迫更換扇形段,2007-2009年共更換扇形段120臺(tái),其中弧形段31臺(tái)、矯直段22臺(tái)、水平段67臺(tái)。更換扇形段的主要原因?yàn)橛?jì)劃更換、輥縫開口度超公差、輥?zhàn)硬晦D(zhuǎn)、驅(qū)動(dòng)輥漏水、旋轉(zhuǎn)接頭漏水、輥?zhàn)虞S承座漏水等機(jī)械損壞以及漏鋼、臥坯等,其中計(jì)劃更換率僅占到31%。實(shí)際影響板坯扇形段在線使用壽命的主要原因?yàn)檩S承座漏水、輥?zhàn)硬晦D(zhuǎn)、輥縫偏差及報(bào)警,以上3種原因占總體百分比的66%。按照總結(jié)出的故障特點(diǎn),逐一詳細(xì)查找故障原因,提出了解決和改進(jìn)方案。
3.扇形段缺陷分析及改進(jìn)措施
3.1輥縫超公差缺陷及控制措施
輥縫超公差主要是由三節(jié)輥軸承自身間隙、接弧不良、對(duì)中不好、扇形段內(nèi)外弧連接拉桿松動(dòng)、軸承損壞、夾緊缸故障等原因引起,經(jīng)過多年的摸索,軸承問題成為影響輥縫超公差的主要因素,且人為控制比較困難,因此重點(diǎn)對(duì)軸承系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn)。
3.1.1三節(jié)輥軸承間隙的補(bǔ)償
三節(jié)輥?zhàn)陨碇g的間隙包含軸承的間隙和軸承與軸承座之間的間隙,由于軸承采用C4間隙且軸承與軸承座之間采用過渡配合,因此他們產(chǎn)生的間隙不可忽視。扇形段的輥縫調(diào)整是在冷態(tài)下進(jìn)行,上框架的輥?zhàn)佑捎谧灾囟麓梗藭r(shí)軸承間隙處于軸承上部且軸承也處在軸承座的上部,在使用過程中由于鑄坯的反壓下力使得上框架輥?zhàn)颖豁斊穑藭r(shí)間隙就在下部,那么使用時(shí)的輥縫值就比調(diào)整時(shí)的輥縫值增大,針對(duì)這一問題,在冷態(tài)下測(cè)量輥縫時(shí),制作了一個(gè)簡(jiǎn)易的支撐物放在輥間,緩慢將上輥頂起,使兩種間隙處于軸承下部位置,模擬工作狀態(tài),然后在測(cè)量、調(diào)整輥縫,這樣調(diào)整的輥縫就與工作時(shí)的輥縫相一致,通過不斷的摸索發(fā)現(xiàn)冷態(tài)和工作狀態(tài)下的間隙差值為0.5mm,因此在線調(diào)整輥縫時(shí)直接將輥縫值調(diào)到比理論值小0.3mm(另外0.2mm靠受熱膨脹消除)。
3.1.2軸承損壞的防護(hù)
軸承損壞主要原因?yàn)檩S承冷卻不當(dāng)和潤(rùn)滑不足導(dǎo)致,根據(jù)季節(jié)的變化調(diào)整自動(dòng)加注甘油的時(shí)間間隔,可以充分保證軸承的潤(rùn)滑。
軸承的冷卻主要通過軸承座水箱的閉路循環(huán)冷卻水實(shí)現(xiàn),原設(shè)計(jì)水箱萬位于軸承座上部,分布角度148°,為增強(qiáng)軸承的冷卻效果,對(duì)軸承座水箱進(jìn)行了擴(kuò)容,水箱的分布角度擴(kuò)大到264°,水箱容積為原設(shè)計(jì)的1.78倍,大大增強(qiáng)了對(duì)軸承的冷卻效果。
3.2扇形段輥?zhàn)勇┧毕莘治黾翱刂拼胧?/p>
3.2.1旋轉(zhuǎn)接頭漏水
通過現(xiàn)場(chǎng)大量的觀察,發(fā)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)接頭漏水主要不是旋轉(zhuǎn)接頭故障,而是輥?zhàn)觾蓚?cè)的調(diào)心輥?zhàn)虞S承都是游動(dòng)的,外圈兩側(cè)都沒有固定,因此輥?zhàn)釉谑軣徂D(zhuǎn)動(dòng)過程中,主軸整體在輥身內(nèi)部容易發(fā)生軸向竄動(dòng),導(dǎo)致漏水。針對(duì)以上問題,將三節(jié)輥的固定方式由兩側(cè)游動(dòng)改為一側(cè)游動(dòng)一側(cè)固定,在一側(cè)加上5.5mm的擋圈,避免芯軸整體的竄動(dòng),保證旋轉(zhuǎn)接頭、芯軸和芯軸內(nèi)冷卻水管的相對(duì)穩(wěn)定,大幅度降低了漏水的頻率。
3.2.2驅(qū)動(dòng)輥軸端漏水
驅(qū)動(dòng)側(cè)和萬向聯(lián)軸器連接的法蘭直接通過端蓋固定在三節(jié)輥芯軸上,這樣在轉(zhuǎn)動(dòng)過程中軸向力全部集中在端蓋上,長(zhǎng)時(shí)間的使用必然會(huì)使得固定端蓋的螺栓松動(dòng),導(dǎo)致芯軸內(nèi)冷卻水泄露,由于固定端蓋的螺栓在法蘭內(nèi)部無法在線進(jìn)行緊固,情況嚴(yán)重時(shí)會(huì)將固定螺栓剪斷導(dǎo)致法蘭從驅(qū)動(dòng)側(cè)脫離,無法正常使用。
根據(jù)螺栓松動(dòng)的特點(diǎn),對(duì)內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,如圖1所示,在芯軸端部端蓋內(nèi)側(cè)增加一個(gè)M85X2固定螺母,用來對(duì)法蘭進(jìn)行軸向定位,這樣軸向力就集中在螺母上,端蓋基本上不受力,從而可以避免端蓋固定螺栓發(fā)生松動(dòng),充分發(fā)揮端蓋的密封效果。
3.3扇形段接弧精度的缺陷及控制措施
扇形段對(duì)弧精度的控制對(duì)避免鑄坯缺陷具有至關(guān)重要的作用,重點(diǎn)采取以下措施確保精度。
3.3.1整備對(duì)中臺(tái)定期進(jìn)行校驗(yàn),規(guī)定使用周期為10個(gè)月,到期后對(duì)整各臺(tái)重新進(jìn)行測(cè)量調(diào)整,以保證整備時(shí)的精度,這樣可以很大程度上避免段間的偏差;
3.3.2在線同趨勢(shì)調(diào)整偏差,在調(diào)整取值1±0.3mm的合理數(shù)據(jù)中,若是前后段弧度為1-Xmm的數(shù)值,則該段調(diào)整弧度最終數(shù)據(jù)值也應(yīng)為1-Xmm。
3.3.3采用清潔化整備,在整備的過程中,注重設(shè)備整備的工作細(xì)節(jié),必須保證每臺(tái)扇形段的56個(gè)潤(rùn)滑點(diǎn)潤(rùn)滑良好、112個(gè)設(shè)備冷卻點(diǎn)冷卻到位、56組調(diào)整墊片組清潔精準(zhǔn),為設(shè)備運(yùn)行提供較好的條件,消除整備產(chǎn)生的設(shè)備應(yīng)力,達(dá)到設(shè)備清潔的標(biāo)準(zhǔn)。
4.改進(jìn)后效果
通過對(duì)扇形段實(shí)施的改進(jìn),扇形段使用壽命得到了明顯的提高,對(duì)生產(chǎn)的穩(wěn)定性、鋼種開發(fā)和降低維護(hù)費(fèi)用起到了至關(guān)重要的作用,每年更換扇形段數(shù)量由原來的每臺(tái)連鑄機(jī)更換30臺(tái)降低到每年更換15臺(tái),且大多數(shù)為計(jì)劃更換。