廣州恒運集團公司 廣東廣州蘿崗區(qū)開發(fā)區(qū)西基路8號 510730
摘要:本文分析了東汽產(chǎn)300MW汽輪發(fā)電機組高壓調(diào)節(jié)汽門運行中閥桿松脫的主要原因,采取有效的臨時措施及改造經(jīng)驗,為同類故障的處理提供參考。
關(guān)鍵詞:高調(diào)閥桿;松脫原因;處理
1.概述
我公司#8、9機組是東方汽輪機有限公司設(shè)計制造的最新第八代N300-16.7/537/537-8機組,為亞臨界、一次中間再熱、單軸、兩缸、兩排汽、凝汽式汽輪機。本機組設(shè)有四個高壓調(diào)節(jié)閥、二個高壓主汽閥、二個中壓聯(lián)合汽閥。各主汽及調(diào)節(jié)閥油動機均為單側(cè)進油油動機,閥門開啟由油壓控制,關(guān)閉靠操縱座的彈簧力來完成。
2.故障的發(fā)生
#8機組于2007年5月投產(chǎn),不久后分別于2007年8月和11月發(fā)生了#2和#1高壓調(diào)節(jié)閥十字頭與閥桿松脫缺陷,#9機2008年3月投產(chǎn)不久后也發(fā)生了#3高壓調(diào)節(jié)閥閥桿松脫缺陷。
#8機正常運行,運行人員監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)相同負荷下,#3、4高調(diào)閥開度越來越大,超出正常運行參數(shù)的波動范圍,于是聯(lián)系檢修人員現(xiàn)場檢查。檢修人員利用機組低負荷期間對各個調(diào)門進行逐個關(guān)閉試驗,找出了#2高調(diào)閥關(guān)閉開度不正常,當指令為零時,反饋尚有17%(約40mm)的開度,經(jīng)現(xiàn)場關(guān)閉其油動機進油門確認,#2高調(diào)閥操縱座開度指示與反饋值相符,由此判斷該閥閥桿脫落。
圖一
3.高調(diào)閥閥桿松脫原因分析
東汽的300MW機組高壓調(diào)節(jié)閥的操縱方式是采用杠桿機構(gòu),整個操縱裝置的設(shè)計借鑒了日立600MW機組高壓調(diào)節(jié)閥操縱機構(gòu)的結(jié)構(gòu)方式,閥桿與操縱座中的十字頭采用螺紋形式直接聯(lián)接,采用打橫向圓柱止動銷防松。
高壓調(diào)節(jié)閥閥桿與操縱座連接簡圖見圖一。從此類故障的實際處理來看,產(chǎn)生調(diào)節(jié)閥桿與十字頭聯(lián)接失效問題的多數(shù)原因系閥桿頂部與十字套間的墊環(huán)接觸未滿足設(shè)計無間隙接觸的要求,實際安裝存在間隙,造成十字套與閥桿間的圓柱銷在機組停機打閘、調(diào)節(jié)閥快關(guān)及變負荷過程中承受沖擊載荷,圓柱銷承受很大的剪切應(yīng)力而斷裂,螺紋止動失效,閥桿在汽流的擾動下逐漸部分退出十字套,使得閥桿變長。在機組閥門活動試驗或打閘停機時,調(diào)節(jié)閥雖已關(guān)閉,而就地與集控室檢查顯示調(diào)節(jié)閥卡在某個閥位,調(diào)門仍存在一定開度的假象。情況嚴重時,閥桿與十字套間的螺紋磨損損壞,造成閥桿脫落。另外,圓柱止動銷太小且材質(zhì)不合理(φ10,碳鋼材質(zhì)),也是造成銷子容易剪斷,螺紋止動失效的又一原因。
4.處理及結(jié)構(gòu)改進
停機后,解體操縱座后發(fā)現(xiàn)閥桿和十字頭螺牙已磨損,整個閥桿脫落,若徹底消除缺陷,需更換閥桿和十字頭。因備件及檢修工期的原因,在沒有解體閥門情況下,我們采取用鏈條葫蘆拉緊十字頭使其緊緊頂住閥桿頭,再將圓柱止動銷孔擴大至φ17,用高強度合金鋼精確配制銷子,組裝后再松開鏈條葫蘆,以使閥桿頭與十字頭之間沒有間隙,減少銷子承受的剪切力。臨時處理后,機組運行了一年多至大修都沒有問題。
大修時我們對十字頭與閥桿連接方式進行了如下改造。
圖二 改進設(shè)計聯(lián)接結(jié)構(gòu)
如圖二所示,將原十字頭的螺紋部位補充加工擴大成一圓柱孔,增加一提升螺母作為閥桿與十字頭的聯(lián)接用,提升螺母外圓與十字頭上的孔采用間隙配合,在提升螺母外圓上開一導(dǎo)向槽,在十字頭上裝一導(dǎo)向銷以防止提升螺母轉(zhuǎn)動,并保證提升螺母可以上下移動;提升螺母的定位由一螺塞完成;先旋轉(zhuǎn)螺塞,然后測量出提升螺母與十字頭之間的頂部間隙,保證該間隙值為3mm后,再裝入止退螺釘,以防螺塞退出。閥桿端面與十字頭之間仍需通過調(diào)整墊片來進行調(diào)整,閥桿端面貼合要求可適當降低,允許該處存在微小間隙。以防止閥桿與十字頭之間相互轉(zhuǎn)動,在閥桿上加工兩個凹槽,用一止動板限制其轉(zhuǎn)動,止動板采用焊接的方式固定在十字頭上。
改進結(jié)構(gòu)主要有以下優(yōu)點:
①將閥桿與十字頭的直接聯(lián)接變?yōu)殚g接聯(lián)接,提升螺母頂部留有一定間隙,可有效的避免因高壓調(diào)節(jié)閥裝配未達到設(shè)計要求時,機組打閘過程中閥桿螺紋受沖擊力,從而可根本杜絕閥桿螺紋咬死現(xiàn)象;
②該結(jié)構(gòu)保留了原閥桿、原十字頭等主要零件,增加零件少,結(jié)構(gòu)簡單,僅需對原十字頭補充加工,所以投入改造資金較少;
③現(xiàn)場復(fù)裝的裝配要求較原設(shè)計低,操作性強。
1.改進后運行效果
高調(diào)閥閥桿與十字頭聯(lián)接方式改造后,機組投運正常,后因機組投入一次調(diào)頻,#3高調(diào)門動作頻繁,汽流擾動使閥桿振動加劇,閥桿又松脫。停機檢查發(fā)現(xiàn)止動板與十字頭的焊縫只采用分段焊,焊縫質(zhì)量不過關(guān),止動板從焊縫處斷裂,導(dǎo)致閥桿松動退出。經(jīng)重新安裝,止動板與十字頭焊接采用如下工藝:
1)止動板厚度為25mm,材料為35CrMoA,現(xiàn)場采用鎳基焊絲冷焊法施焊,焊絲牌號ERNiCr-3(或Wel TIG82),也可選用ER309不銹鋼焊絲,氬弧焊焊接,焊絲直徑φ1.6或φ2.0,焊前打磨待焊處及周邊見金屬光澤。
2)施焊處低溫預(yù)熱100-150℃,注意焊肉飽滿,以及息弧后對焊接部位的氬氣保護,采用對稱施焊,焊縫尺寸k>=6mm,全周滿焊,無咬邊,最終采用砂輪機打磨消除引弧和收弧缺陷。
3)焊后不進行單獨熱處理,用保溫棉覆蓋包扎焊縫使其緩冷,至室溫24小時后,PT檢查滿足JB4730Ⅱ-005要求。
按焊接工藝要求處理后投入運行,效果良好,確保了高調(diào)閥的安全運行。
6.結(jié)束語
高調(diào)閥閥桿因運行中汽流擾動,極容易出現(xiàn)閥桿松脫,閥桿與十字頭聯(lián)接方式改進后,止動板的焊接容易被忽視,是導(dǎo)致再次出現(xiàn)問題的主要原因,應(yīng)吸取教訓(xùn),引起足夠的重視,確保焊接質(zhì)量,才能確保閥桿的可靠連接。本文是實際的案例分析處理,提供了寶貴的經(jīng)驗教訓(xùn),具有較好的參考價值。