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        濱海2×300MW機(jī)組脫硝系統(tǒng)運(yùn)行現(xiàn)狀分析

        2014-12-31 00:00:00趙旭波
        基層建設(shè) 2014年7期

        浙江浙能紹興濱海熱電有限責(zé)任公司

        摘要:污染物NOx排放日益嚴(yán)重影響環(huán)境和健康,控制NOx排放是電廠運(yùn)行一個(gè)重要課題。本文主要介紹濱海2×300MW機(jī)組脫硝系統(tǒng)的布置、脫硝原理、工藝流程、近期運(yùn)行情況、存在問題等方面內(nèi)容,對濱海脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行現(xiàn)狀、存在問題進(jìn)行分析,探討火電廠控制NOx排放的途徑。

        關(guān)鍵詞:脫硝;NOx排放;原理;運(yùn)行;控制;分析

        一、系統(tǒng)概述

        目前,各主要工業(yè)發(fā)達(dá)國家用來控制電站鍋爐NOx排放的技術(shù)可以分為三大類:使用低NOx燃燒技術(shù)、低NOx燃燒器、煙氣脫硝。當(dāng)前降低煙氣中NOx的濃度最有效、技術(shù)最成熟的方法就是燃燒后控制,即煙氣脫硝。選擇性催化還原(SCR)技術(shù)是目前應(yīng)用最多而且最有成效的煙氣脫硝技術(shù)。浙江浙能紹興濱海熱電廠工程2X300MW級燃煤發(fā)電機(jī)組,均采用選擇性催化還原法(SCR)脫硝裝置,其系統(tǒng)主要組成如下:

        1、煙氣系統(tǒng)

        煙氣系統(tǒng)是指從鍋爐省煤器出口至SCR反應(yīng)器本體入口、SCR反應(yīng)器本體出口至空預(yù)器進(jìn)口之間的連接煙道及設(shè)備。主要包括脫硝煙道、SCR反應(yīng)器、均流裝置、催化劑等設(shè)備。

        2、SCR反應(yīng)器吹灰系統(tǒng)

        吹灰器采用超聲波吹灰系統(tǒng)。聲波清灰器釋放聲波,產(chǎn)生振動(dòng),使堆積在催化劑表面的粉塵松脫,這樣粉塵就可隨煙氣被帶走。聲波吹灰器其數(shù)量和布置能將催化劑表面的灰盡可能多地吹掃干凈,盡可能避免因死角而造成催化劑失效和脫硝效率下降。

        3、氨稀釋及噴射系統(tǒng)

        噴氨格柵(AIG)安裝于入口凈煙道的垂直管段,來自氨區(qū)的氨氣進(jìn)入氨氣/空氣混合器,與稀釋風(fēng)機(jī)吹入的空氣混合成濃度小于5%的混合氣體后,經(jīng)AIG噴入SCR入口煙道。

        4、液氨存儲(chǔ)及蒸發(fā)系統(tǒng)

        兩臺鍋爐脫硝裝置共用一套液氨儲(chǔ)存和蒸發(fā)、供應(yīng)系統(tǒng)。液氨儲(chǔ)罐內(nèi)的經(jīng)蒸發(fā)器蒸發(fā)為氨氣后,通過緩沖槽和輸送管道送至鍋爐脫硝裝置。

        脫硝反應(yīng)系統(tǒng)流程簡圖見下圖

        二、SCR脫硝原理

        SCR技術(shù)是在釩催化劑作用下,以NH3作為還原劑,將NOx還原成N2和H2O。NH3不和煙氣中的殘余的O2反應(yīng),而如果采用H2、CO、CH4等還原劑,它們在還原NOx的同時(shí)會(huì)與O2作用,因此稱這種方法為“選擇性”。示意圖如圖1所示,主要反應(yīng)方程式為:

        4NH3+4NO+O2─>4N2+6H2O (1)

        NO+NO2+2NH3─>2N2+3H2O (2)

        催化反應(yīng)示意圖

        從鍋爐省煤器出來的煙氣,與噴氨格柵噴入的不超過5%氣氨的稀釋空氣在進(jìn)口煙道充分混合后從上部進(jìn)入反應(yīng)器,在催化劑的催化作用下,NOX與NH3進(jìn)行還原反應(yīng)生存N2和H2O,反應(yīng)后的煙氣進(jìn)入鍋爐的空預(yù)器。

        三、脫硝系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)

        省煤器出口煙氣流量:990720 Nm3/h(校核煤種:1017720 Nm3/h)

        設(shè)計(jì)煤種煤耗:133.2t/h(校核煤種:126.2t/h)

        系統(tǒng)阻力:<850Pa(兩層催化劑),<1000Pa(三層催化劑)

        最低連續(xù)運(yùn)行溫度:295℃

        最高連續(xù)運(yùn)行溫度:400℃(420℃連續(xù)運(yùn)行不超過5小時(shí))

        設(shè)計(jì)脫硝效率:>60%

        氨逃逸率:≤3ppm

        四、濱海脫硝運(yùn)行情況

        濱海#2機(jī)組2011年10月投產(chǎn)時(shí)同步投入脫硝系統(tǒng),#1機(jī)組于2012年第一次大修期間增加煙氣脫硝裝置。從投產(chǎn)至今,脫硝裝置投入正常,運(yùn)行整體情況平穩(wěn),脫硝效率達(dá)到設(shè)計(jì)值以上。下面是2014年1到6月份濱海#1、2機(jī)組脫硝裝置的運(yùn)行情況(下面引用數(shù)據(jù)均采自機(jī)組最低技術(shù)出力150MW以上工況)。

        #1、2機(jī)組2014年上半年NOx月平均排放值都在100 mg/Nm3以下(圖一),4月份開始按“超低排放”要求執(zhí)行新的NOx排放控制標(biāo)準(zhǔn)后,月平均排放量在80-90 mg/Nm3之間。1-6月份機(jī)組脫硝效率在70%-80%之間(圖二)。

        圖一

        圖二

        圖三為#1、2機(jī)組1-6月份脫硝裝置投運(yùn)率,1、2月份投運(yùn)率較低,主要是受春節(jié)期間機(jī)組負(fù)荷低影響,脫硝裝置未能投入。3-6月份脫硝裝置投運(yùn)率均在98%以上。

        圖三

        五、影響脫硝裝置運(yùn)行的因素

        1-6月份#1、2機(jī)組脫硝裝置累計(jì)退出運(yùn)行431.2小時(shí),其中因脫硝系統(tǒng)入口煙溫低于設(shè)計(jì)值導(dǎo)致脫硝退出運(yùn)行共計(jì)413.7小時(shí),占所有退出時(shí)間的95.1%(圖四),設(shè)備故障等原因退出15.2小時(shí),其他因素影響退出2.3小時(shí)。由此可見,機(jī)組低負(fù)荷階段煙溫未達(dá)到脫硝裝置設(shè)計(jì)要求是影響脫硝裝置投入的主要原因。

        圖四

        在機(jī)組低負(fù)荷階段,通過調(diào)整燃燒和配風(fēng)方式,可以有效地提高爐膛煙溫。今年1-3月份#1、2機(jī)組脫硝裝置累計(jì)因煙溫低退出運(yùn)行359.6小時(shí),4-6月份退出運(yùn)行54小時(shí),脫硝裝置投運(yùn)率在99%左右。原來機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),負(fù)荷低于180MW,煙溫就低于脫硝裝置要求。從4月份開始,

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