張仲平
(山西焦化股份有限公司,山西 洪洞 041606)
公司焦化廠二回收生產(chǎn)裝置為150萬t/a焦爐擴建一期工程3#、4#焦爐配套的煤氣凈化裝置,設(shè)計焦爐煤氣處理量為6.24×104m3/h,于2007年7月投產(chǎn)。其中,脫硫系統(tǒng)采用改良ADA法脫硫工藝生產(chǎn)硫磺。其工藝流程為:
洗苯塔后的煤氣進入2臺并聯(lián)操作的脫硫塔,與塔頂噴淋下來的ADA脫硫液逆流接觸,以吸收煤氣中的硫化氫。脫硫塔后含硫化氫約0.3g/m3的煤氣回焦爐加熱后送至用戶。
脫硫塔吸收了H2S、HCN的脫硫液經(jīng)液封槽至反應(yīng)槽,然后用脫硫液泵送入再生塔。同時,自再生塔底部通入壓縮空氣,使溶液在塔內(nèi)得以氧化再生。再生后的溶液從塔頂經(jīng)液位調(diào)節(jié)器自流回脫硫塔頂循環(huán)使用。
浮于再生塔頂部的硫磺泡沫,利用位差自流入泡沫槽,用泵送入熔硫釜加熱熔硫,清液流入清液槽,用清液泵經(jīng)清液冷卻器冷卻后送入反應(yīng)槽。熔硫釜底部放出的硫磺自然冷卻后裝袋外銷。
為避免脫硫液鹽類積累影響脫硫效果,排出廢液送往新建的提鹽裝置進行處理。
主要技術(shù)操作指標見表1。
表1 脫硫工藝主要操作指標
焦化廠二回收改良ADA法脫硫裝置投產(chǎn)后,脫硫效果總體比較理想,能夠滿足生產(chǎn)要求,脫硫塔后煤氣中H2S質(zhì)量濃度基本保持在0.3g/m3以下。但該工藝存在以下幾方面的缺點:一是添加的各種原料種類多,有 ADA、V2O5、酒石酸鉀鈉、OMC,添加煩瑣,副反應(yīng)多,再生難掌握,各種藥劑的理想比例調(diào)整困難,經(jīng)常出現(xiàn)比例失調(diào)現(xiàn)象,使藥劑活性大打折扣,造成脫硫效果下降;二是脫硫塔運行周期短,堵塔問題嚴重,堵后處理較困難;三是添加的V2O5為劇毒品,使用手續(xù)煩瑣,每次添加V2O5必須經(jīng)過當?shù)毓膊块T批準,而且V2O5的價位高,影響脫硫運行成本;四是ADA和V2O5分別為棕紅色和土黃色,OMC為藍綠色,這些藥劑使提鹽裝置生產(chǎn)的粗鹽脫色效果不好,導(dǎo)致公司粗鹽銷售困難。
為解決上述存在問題,公司組織技術(shù)人員外出調(diào)研,了解到多數(shù)企業(yè)已不再使用改良ADA脫硫催化劑,而是更改為種類單一的脫硫催化劑。公司研究決定,二回收脫硫裝置開始試用某公司生產(chǎn)的PDS新型脫硫催化劑。據(jù)了解,該脫硫法是主要利用溶液中Na2CO3吸收煤氣中H2S、HCN,在有氧參與,并在新型催化劑的作用下,使吸收溶液再生的濕式氧化脫硫法。該新型脫硫劑活性強,在再生過程中更利于再生反應(yīng)的完全進行,再生反應(yīng)后硫泡沫浮選效果好,流動性好,改善脫硫效果,更好地解決脫硫塔堵塞問題,降低成本;催化劑添加方便,加藥種類減少,減小職工加藥負荷,降低采購成本和運行成本。
開始試用新型脫硫催化劑后,脫硫液的堿源仍使用Na2CO3。經(jīng)過5周的試運行,塔后硫化氫的質(zhì)量濃度基本控制在0.10g/m3~0.15g/m3。原改良ADA法脫硫添加的藥劑V2O5、ADA、OMC、酒石酸鉀鈉已全部停加。
1)脫硫液顏色由暗紅色逐漸轉(zhuǎn)為藍綠色。
2)加藥劑2d后,再生塔頂部的泡沫量有所增加,泡沫層增厚,泡沫變稠。反應(yīng)槽內(nèi)的硫泡沫明顯減少,原來厚厚的一層泡沫,2d后幾乎沒有了,成為清液。說明新型脫硫催化劑再生效果好,基本上全在再生塔再生,帶不到脫硫塔和反應(yīng)槽,保證不堵塔。但是,2周后反應(yīng)槽內(nèi)又出現(xiàn)一薄層泡沫,說明再生部分還需要調(diào)整。
3)脫硫塔阻力無明顯變化,添加新型脫硫催化劑前、后兩塔阻力均為1#脫硫塔700Pa,2#脫硫塔600Pa。
4)脫硫系統(tǒng)指標無大的變化,且得到了優(yōu)化。調(diào)試期間,由于泡沫變厚、變稠,空氣量和循環(huán)量都有了調(diào)節(jié)余地,均有所增加。其中,1#再生塔空氣量和循環(huán)量分別增加了10m3/h,2#再生塔空氣量增加了20m3/h、循環(huán)量增加了50m3/h,從而提高了液氣比和脫硫液活性,脫硫效果變好。
5)硫磺產(chǎn)量稍有增加,沒有明顯變化。
6)脫硫塔前硫化氫含量無大的變化,仍然為5g/m3~7g/m3。塔后硫化氫第1周無明顯降低,仍然為0.17g/m3~0.20g/m3;第2周開始下降,雖有反復(fù),但穩(wěn)定在0.12g/m3~0.19g/m3;從第3周開始一直到第5周完,穩(wěn)定在0.10g/m3~0.15g/m3。
7)原來的藥劑濃度隨著泡沫和混鹽產(chǎn)品不斷損失,偏釩酸鈉在2周(14d)后明顯降低。在20d以后,偏釩酸鈉降到0.05g/L時不再降,偏釩酸鈉已幾乎不再起作用。ADA在10d以后由3g/L降到1.2g/L左右,穩(wěn)定不動。從各數(shù)據(jù)看,2周后新催化劑起主要作用,原催化劑作用已經(jīng)不大。
8)脫硫液的副鹽增長速度轉(zhuǎn)慢。調(diào)試期間,副鹽質(zhì)量濃度≤250g/L,穩(wěn)定在220g/L~240g/L,副鹽含量比較穩(wěn)定或者穩(wěn)中有降。粗鹽產(chǎn)量也從8.0t/d降到了6.5t/d。
9)熔硫釜放硫時發(fā)現(xiàn)熔融硫顏色變黃,不再發(fā)黑,純度有所提高。但放硫時熔融硫較以前稠,操作時要注意變化,防止堵塞放硫管。
更換催化劑后,效果良好,主要表現(xiàn)在:
1)經(jīng)過5周的運行,塔后硫化氫的質(zhì)量濃度基本控制在0.10g/m3~0.15g/m3,而且藥劑消耗成本降低,平均每天降低2 216元,年可節(jié)約費用80余萬元。
2)泡沫再生好,堵塔問題得到更好的解決,延長了脫硫塔運行周期,減少了維修費用及其他消耗。
3)硫磺產(chǎn)量也有小幅提高。
4)提鹽產(chǎn)品質(zhì)量提高,容易銷售,用戶糾紛減少。
新型脫硫催化劑在試用5周期間,除添加碳酸鈉和新型脫硫催化劑外,沒有添加原催化劑,硫化氫非常穩(wěn)定,保持在0.10g/m3~0.15g/m3,再生情況變好,泡沫變好,且優(yōu)化了操作指標,減少了人工勞動強度,具有可觀的經(jīng)濟效益。因此,用新型脫硫催化劑替代ADA和V2O5等藥劑是完全可性和經(jīng)濟的,值得推廣應(yīng)用。