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        煤制甲醇合成回路技改

        2014-12-31 11:51:04夏江賓
        山西化工 2014年4期
        關(guān)鍵詞:催化劑

        夏江賓

        (河南省中原大化集團(tuán)有限責(zé)任公司,河南 澲陽(yáng) 457000)

        河南省中原大化集團(tuán)有限責(zé)任公司煤化工項(xiàng)目是年產(chǎn)50萬(wàn)t甲醇裝置,合成裝置采用丹麥托普索設(shè)計(jì)整套工藝包。其特點(diǎn)是流程簡(jiǎn)潔、轉(zhuǎn)化率高、催化劑裝填量小、使用壽命長(zhǎng)、投資少,設(shè)計(jì)產(chǎn)能是日產(chǎn)甲醇1 500t。但實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中熱負(fù)荷大、催化劑抗中毒能力差,隨后提出改造。

        1 生產(chǎn)工藝原理

        甲醇合成反應(yīng)以反應(yīng)式(1)、(2)在合成塔中進(jìn)行。

        甲醇合成反應(yīng)是體積縮小、可逆的放熱反應(yīng)。由化學(xué)平衡理論可知,低溫、高壓有利于甲醇合成反應(yīng)向正反應(yīng)方向進(jìn)行。

        甲醇合成單程轉(zhuǎn)化率低,是部分生成的反應(yīng)。為得到所需的甲醇產(chǎn)品,并使未反應(yīng)的原料氣循環(huán)利用,在合成反應(yīng)后采取一系列的降溫過(guò)程,使生成的甲醇冷凝后以液態(tài)的形式分離出來(lái),作為合成工段的粗甲醇送出,未反應(yīng)的原料氣經(jīng)循環(huán)氣壓縮機(jī)加壓后循環(huán)利用[1-2]。

        2 工藝流程[3-4]

        從低溫甲醇洗送來(lái)的新鮮原料氣(3.1MPa、30℃、168 209m3/h)在兩段合成氣體壓縮機(jī)07K001中被壓縮至7.8MPa,在進(jìn)入第一進(jìn)氣/出氣換熱器08E001前,與來(lái)自鍋爐給水(壓力11.8MPa、溫度150℃、流量669kg/h)的鍋爐水混合。

        加入水是為了確保下游硫保護(hù)器08R002中COS的水解。通過(guò)與甲醇反應(yīng)器08R001中出口氣體換熱,合成氣在第一進(jìn)氣/出氣換熱器08E001中被預(yù)熱。預(yù)熱后的合成氣被送至硫保護(hù)器08R002中,COS和 H2S在此按反應(yīng)式(3)、(4)被去除。

        經(jīng)過(guò)08E001加熱到210℃進(jìn)入精脫硫08R002進(jìn)一步脫硫后,與來(lái)自循環(huán)氣壓縮機(jī)07K002出口的循環(huán)氣(7.8MPa、46.8℃、235 717m3/h)在第三進(jìn)氣/出氣換熱器08E003和第二進(jìn)氣/換氣換熱器08E002中被預(yù)熱210℃后混合,被送至甲醇合成塔08R001轉(zhuǎn)化為甲醇。在甲醇合成反應(yīng)后采取一系列的降溫過(guò)程,生成的甲醇冷凝后以液態(tài)的形式分離出來(lái),成為合成工段最終產(chǎn)品粗甲醇。

        甲醇合成塔為水浴列管式反應(yīng)器,列管數(shù)量3 323根。催化劑采用托普索 MK-121,裝填體積29.4m3。甲醇合成催化劑分別裝填在各管子中,管子殼側(cè)被沸水包圍,沸水有效地移走由甲醇合成產(chǎn)生的反應(yīng)熱量。通過(guò)調(diào)節(jié)鍋爐水/蒸汽混合物的壓力很容易地控制床層熱點(diǎn)溫度[3-4]。

        3 生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題

        在投用初期,無(wú)論是第一爐還是第二爐催化劑,合成回路75%的負(fù)荷情況下,合成塔出口溫度233℃,壓差140kPa,運(yùn)行狀態(tài)良好。但隨著生產(chǎn)時(shí)間的延長(zhǎng),合成塔出口溫度上升。我公司通過(guò)專(zhuān)題會(huì)討論方案,采取了嚴(yán)格控制工藝指標(biāo),調(diào)整08E003出口旁路、循環(huán)氣量、組分等手段來(lái)降低合成塔出口溫度,但效果不明顯。隨后,溫度上升到255℃,合成塔壓差達(dá)到300kPa,且合成效率低。經(jīng)過(guò)對(duì)運(yùn)行參數(shù)的判斷,認(rèn)定催化劑的使用已進(jìn)入中、后期。結(jié)合兩爐催化劑使用情況,運(yùn)行最好也就一年,同時(shí)不能達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能,又增加了運(yùn)行成本,給公司造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。

        4 改造方案

        通過(guò)前、后兩爐催化劑的使用總結(jié),同時(shí)對(duì)國(guó)內(nèi)同類(lèi)型、同規(guī)模的甲醇合成裝置考察對(duì)比認(rèn)為,我公司出現(xiàn)這種情況的原因是合成塔設(shè)計(jì)偏小、熱負(fù)荷大、催化劑抗中毒能力差。催化劑的裝填量為29.4m3,產(chǎn)能為1 500t,時(shí)空收率達(dá)到了2.13t/(h·m3)。由于合成塔體積小,催化劑裝填量少,合成塔熱負(fù)荷很大,反應(yīng)熱不能及時(shí)移走,催化劑抗中毒能力有限,大大縮短了其運(yùn)行壽命,嚴(yán)重制約裝置產(chǎn)能的實(shí)現(xiàn)。同時(shí),也嚴(yán)重制約著氣化激冷氣壓縮機(jī)改造后的滿負(fù)荷生產(chǎn)。這與滿負(fù)荷生產(chǎn)降低生產(chǎn)成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的發(fā)展方向是背道而馳的,所以,公司決定對(duì)托普索合成回路進(jìn)行改造。

        在現(xiàn)有合成塔上并聯(lián)1臺(tái)新的合成塔,分擔(dān)一部分負(fù)荷,降低現(xiàn)有合成塔催化劑使用強(qiáng)度和催化劑床層熱負(fù)荷,增強(qiáng)催化劑抗中毒能力,延長(zhǎng)其使用壽命。

        此時(shí),在安化甲醇項(xiàng)目上正好擱置1臺(tái)合成塔,催化劑裝填量為30m3,和我公司合成塔類(lèi)似,可直接運(yùn)來(lái)使用。因此,技改方案為2臺(tái)合成塔并聯(lián)運(yùn)行,新增1個(gè)汽包,同時(shí)配備汽包需要的鍋爐給水及副產(chǎn)蒸汽調(diào)控閥門(mén),催化劑考慮國(guó)產(chǎn)化。

        改造工藝流程:合成氣進(jìn)入合成塔前分出2股,分別進(jìn)入新、老合成塔。兩塔入口分別加一碟閥用于調(diào)整各塔負(fù)荷。在2座合成塔反應(yīng)后匯合,再進(jìn)入到下一工序。新老合成塔溫度分別通過(guò)各自汽包及其壓力控制閥間接控制,2個(gè)汽包上水獨(dú)立進(jìn)行三沖量控制,上水來(lái)自同一鍋爐給水管線,副產(chǎn)蒸汽匯聚到一起進(jìn)入次中壓管網(wǎng),汽包排污共用一根總管進(jìn)入排污罐。床層升溫時(shí),采用各自配置的噴射器同時(shí)投用進(jìn)行升溫。噴射器和汽包沖壓用蒸汽為來(lái)自4.2MPa中壓蒸汽管網(wǎng)。改造后工藝流程如圖1。

        圖1 改造后工藝流程圖

        5 技改后運(yùn)行效果

        通過(guò)幾個(gè)月的努力,完成新加合成塔及汽包的公用工程,并在設(shè)備安裝、化學(xué)清洗、催化劑裝填、儀表調(diào)試,汽包煮爐、催化劑還原完成后,于2012年9月24日正式投入運(yùn)行。

        改造前合成回路75%負(fù)荷:合成塔入口溫度200℃,合成塔出口溫度233℃,合成塔壓差150kPa,粗甲醇產(chǎn)量50t/h。噸甲醇副產(chǎn)次中壓蒸汽比值1.07。

        改造后合成回路75%負(fù)荷:合成塔入口溫度190℃,合成塔出口溫度220℃,合成塔壓差70kPa,粗甲醇產(chǎn)量53t/h。噸甲醇副產(chǎn)次中壓蒸汽比值1.37。

        前、后數(shù)據(jù)對(duì)比足以說(shuō)明,2臺(tái)合成塔并聯(lián)運(yùn)行可以分擔(dān)負(fù)荷,既保持了催化劑的低溫活性,又降低了單位催化劑生產(chǎn)強(qiáng)度,從而大大延長(zhǎng)其使用壽命。

        6 效益分析

        第1爐催化劑2008年5月投運(yùn),累計(jì)運(yùn)行300d;第2爐催化劑于2011年2月投入運(yùn)行,累計(jì)運(yùn)行350d。改造結(jié)束后,雙塔使用的是國(guó)產(chǎn)催化劑RK-5,已經(jīng)運(yùn)行420d,累計(jì)生產(chǎn)甲醇60萬(wàn)t,生產(chǎn)狀況良好。

        托普索MK-121催化劑(包括運(yùn)輸費(fèi))一爐大約需要600萬(wàn)元,運(yùn)行1a;國(guó)產(chǎn)催化劑一爐大約400萬(wàn)元,兩爐800萬(wàn)元,運(yùn)行3a。

        催化劑維護(hù)費(fèi)用:改造前600萬(wàn)元/a;改造后266萬(wàn)元/a。每年可直接節(jié)省費(fèi)用334萬(wàn)元。

        7 結(jié)論

        經(jīng)過(guò)改造后,甲醇產(chǎn)能已不受合成塔催化劑容易失活的制約。特別是氣化激冷氣壓縮機(jī)改造后裝置滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),助力煤化工裝置實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn),且創(chuàng)造50萬(wàn)t/a煤制甲醇項(xiàng)目A級(jí)長(zhǎng)周期運(yùn)行158d,降低生產(chǎn)成本37.7%,實(shí)現(xiàn)扭虧目標(biāo)。另外,催化劑裝填量增大以后,生產(chǎn)強(qiáng)度減小,大大延長(zhǎng)了催化劑的壽命;改造后催化劑實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化,裝填量大,抗失活能力強(qiáng),大約能運(yùn)行3a。

        [1] 馮元琦.甲醇生產(chǎn)操作問(wèn)答[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2000.

        [2] 謝克昌,房鼎業(yè).甲醇工藝學(xué)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2010.

        [3] 彭建喜.煤氣化制甲醇技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2010.

        [4] 趙建軍.甲醇生產(chǎn)工藝[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2008.

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