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        鍋爐除渣水系統(tǒng)節(jié)水改造及經(jīng)濟(jì)性分析

        2014-12-25 01:48:36苑維雙
        設(shè)備管理與維修 2014年9期
        關(guān)鍵詞:除渣母管蓄水池

        苑維雙

        (北京中唐電設(shè)備監(jiān)理有限公司 北京)

        鍋爐除渣水系統(tǒng)水耗偏高的主要原因包括溢流水調(diào)整過大、水蒸發(fā)量高、含灰廢水外排等。因此,除渣水系統(tǒng)節(jié)水改造的重點(diǎn)是循環(huán)使用除渣系統(tǒng)用水,同時(shí)充分利用處理后的廠內(nèi)工業(yè)廢水或生活污水,提高水的回用率,運(yùn)行中加強(qiáng)對撈渣機(jī)溢流水量的精確調(diào)整來減少水耗。除渣水系統(tǒng)運(yùn)行中由于含灰量的不斷增加,因此也應(yīng)在系統(tǒng)改造中防止除渣水冷卻器、水泵堵塞情況的發(fā)生。

        一、鍋爐除渣水系統(tǒng)

        某電廠300 MW機(jī)組選用2臺DG1025/18.2-Ⅱ4型鍋爐,為亞臨界自然循環(huán)汽包爐,采用濕法撈渣機(jī)固態(tài)連續(xù)排渣。系統(tǒng)流程及主要設(shè)備參數(shù)如下:撈渣機(jī)為GBL-12AX45型,正常出力(以干渣計(jì))6 t/h,最大出力(以干渣計(jì))30 t/h,正常冷卻水量54 t/h,冷卻水溫度<60℃;除渣水冷卻器為SHSW600-0.6-75-2B型,換熱面積100 m2,需用冷卻水流量為200 m3/h;渣倉最大容積140 m3,有效貯存容積96 m3。

        撈渣機(jī)除渣水為封閉循環(huán)系統(tǒng),包括預(yù)沉淀池、蓄水池、2臺除渣水泵、過濾器、冷卻器及相應(yīng)管道。預(yù)沉淀池和蓄水池中含灰水外排,運(yùn)行中通過手動(dòng)閥門1控制補(bǔ)入撈渣機(jī)的補(bǔ)充水量,補(bǔ)充水使用機(jī)組循環(huán)水。機(jī)組運(yùn)行中除渣水通過管式換熱器經(jīng)閉式冷卻水進(jìn)行冷卻后循環(huán)使用,見圖1。

        二、除渣水系統(tǒng)存在的問題

        圖1 撈渣機(jī)系統(tǒng)流程圖

        (1)撈渣機(jī)除渣水在封閉循環(huán)中隨運(yùn)行時(shí)間延長,水中的灰渣濃度增加很快。為防止管式換熱器堵塞和除渣水泵堵塞,蓄水池中的含灰水要大量外排且沒有綜合利用,無法有效實(shí)現(xiàn)廢水回用及零排放,同時(shí)排水中的灰對環(huán)境造成污染。

        (2)除了除渣水系統(tǒng)含灰水外排外,撈渣機(jī)運(yùn)行過程中水不斷蒸發(fā),使得循環(huán)水大量補(bǔ)充入除渣水系統(tǒng),導(dǎo)致運(yùn)行中除渣系統(tǒng)水耗增加。

        三、除渣水系統(tǒng)改造方案

        (1)在2臺鍋爐中間新增容量為160 m3的緩沖蓄水池,蓄水池采用低位混凝土結(jié)構(gòu)。分別在蓄水池底部向上2 m、3.5 m處分別設(shè)置高、低水位信號,信號引入除灰控制室做報(bào)警,蓄水池側(cè)壁3.8 m處設(shè)溢流口,溢流水可就近排入附近污水池,隨污水流入污水處理站。蓄水池頂部鋪6 mm厚花紋鋼板做封閉以防止雜物進(jìn)入,頂部蓋板設(shè)置開合口以便檢查處理故障。

        (2)在爐前污水處理站廢水母管上引Φ159 mm×4.5 mm水管至蓄水池,作為蓄水池的補(bǔ)充水。補(bǔ)充水分兩路進(jìn)入蓄水池,一路采用DN150浮球閥做蓄水池水位控制,浮球閥前設(shè)手動(dòng)門和過濾器以保證浮球閥檢修要求和浮球閥水質(zhì),另一路設(shè)DN150手動(dòng)閥在浮球閥檢修時(shí)使用。

        (3)蓄水池上部新增3臺并列布置的除渣水補(bǔ)充水泵,選型為流量150 t/h、揚(yáng)程40 m的自吸泵,每臺泵出口處設(shè)置逆止閥、手動(dòng)閥和壓力表。補(bǔ)充水泵采用單獨(dú)啟動(dòng)或聯(lián)鎖運(yùn)行方式,當(dāng)運(yùn)行泵跳閘或補(bǔ)水母管壓力低于允許值時(shí)備用補(bǔ)充水泵自啟動(dòng)。

        (4)補(bǔ)充水泵出口并聯(lián)母管為Φ159 mm×4.5 mm的無縫鋼管,分別連接至2臺鍋爐原撈渣機(jī),補(bǔ)充水手動(dòng)閥門后的管道采用Φ108 mm×4 mm無縫鋼管。在連接2臺鍋爐原撈渣機(jī)補(bǔ)充水管道處設(shè)置手動(dòng)總閥門。

        (5)撈渣機(jī)的開式補(bǔ)充水管路保留,在新增廢水系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)作為備用水源。在撈渣機(jī)封閉水循環(huán)系統(tǒng)的沉淀池上增加1臺80HZW-E1型自吸排污泵,與原安裝的自吸泵并列運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)1運(yùn)1備,以增加回水系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性。

        (6)將原撈渣機(jī)封閉水循環(huán)系統(tǒng)排水至雨水井管路封閉,改為連接至廠內(nèi)污水處理站廢水管道。

        系統(tǒng)改造的方案是在原有除渣水閉式循環(huán)的基礎(chǔ)上,增加含灰水處理后作為系統(tǒng)補(bǔ)充水,用以替代原有的循環(huán)水補(bǔ)充水;將原有的蓄水池排污改為回收至廢水處理站;增加相應(yīng)的遠(yuǎn)控設(shè)備,實(shí)現(xiàn)新增系統(tǒng)的自動(dòng)化運(yùn)行監(jiān)控要求;在進(jìn)行系統(tǒng)改造的同時(shí)保留循環(huán)水作為備用補(bǔ)充水源,提高系統(tǒng)運(yùn)行安全性,見圖2。

        圖2 改造后的撈渣機(jī)系統(tǒng)流程圖

        四、系統(tǒng)改造后的調(diào)試運(yùn)行

        (1)熱工、電氣測點(diǎn)及信號的傳動(dòng)。新增系統(tǒng)的測點(diǎn)及信號主要有廢水母管壓力、緩沖水池水位(高水位、低Ⅰ水位、低Ⅱ水位)、3臺廢水補(bǔ)充水泵電流、CRT上的水位報(bào)警及母管壓力低報(bào)警及首出正確、泵運(yùn)行及跳閘等狀態(tài)的報(bào)警及首出正確。

        (2)新增蓄水池的補(bǔ)水調(diào)試。對蓄水池進(jìn)行補(bǔ)水,驗(yàn)證廠內(nèi)污水處理站來水可靠性,試驗(yàn)水池補(bǔ)水浮球閥的動(dòng)作可靠性,試驗(yàn)水位各報(bào)警信號的正確性。

        (3)補(bǔ)充水泵的調(diào)試。3臺補(bǔ)充水泵采用遠(yuǎn)方控制形式(其中1、2號為運(yùn)行泵,3號為備用泵)。水泵聯(lián)啟要求為1、2號泵單泵運(yùn)行或1、2號泵并列運(yùn)行,當(dāng)其中一臺泵跳閘后,自動(dòng)聯(lián)啟3號泵,同時(shí)跳閘泵發(fā)故障信號;補(bǔ)充水泵出口母管壓力低于0.25 MPa時(shí),發(fā)母管壓力低信號,延時(shí)10 s備用泵聯(lián)啟。通過試驗(yàn)驗(yàn)證泵的自動(dòng)聯(lián)啟正常。

        (4)DCS上的啟停、保護(hù)、報(bào)警傳動(dòng)。試驗(yàn)在DCS上遠(yuǎn)控啟停水泵,驗(yàn)證各報(bào)警、首出正確,各聯(lián)鎖動(dòng)作正常。

        (5)系統(tǒng)聯(lián)調(diào)。系統(tǒng)各設(shè)備試驗(yàn)正常后在機(jī)組運(yùn)行中進(jìn)行除渣水系統(tǒng)聯(lián)調(diào),廠內(nèi)污水處理站運(yùn)行正常后使用浮球閥自動(dòng)控制蓄水池水位,啟動(dòng)補(bǔ)充水泵使出口母管壓力不低于0.25 MPa,開啟鍋爐撈渣機(jī)的補(bǔ)充水閥門,觀察撈渣機(jī)溢流水情況并進(jìn)行水量調(diào)整,觀察蓄水池浮球閥的自動(dòng)補(bǔ)水工作正常,逐步關(guān)閉開式循環(huán)冷卻水至撈渣機(jī)的補(bǔ)充水閥門。系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行,相關(guān)信號正常,控制正常,實(shí)現(xiàn)運(yùn)行中可靠使用污水進(jìn)行撈渣機(jī)的補(bǔ)水。

        (6)水質(zhì)分析。對循環(huán)水和經(jīng)廢水處理后污水水質(zhì)分別化驗(yàn),對比化驗(yàn)結(jié)果可知使用處理后的廢水不會(huì)對除渣水系統(tǒng)設(shè)備造成腐蝕,能夠滿足除渣水系統(tǒng)封閉循環(huán)的需要,見表1。

        通過改造后除渣水系統(tǒng)的調(diào)試運(yùn)行,驗(yàn)證了改造后的除渣水閉式循環(huán)系統(tǒng)能夠替代原有的系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,減少了循環(huán)水的補(bǔ)充量,全部使用經(jīng)處理后的廠內(nèi)廢水,同時(shí)撈渣機(jī)含灰水排至廢水處理廠處理,實(shí)現(xiàn)了運(yùn)行中廢水零排放,達(dá)到了運(yùn)行中降低水耗的效果。

        表1 水質(zhì)分析對比結(jié)果

        五、改造效果

        改造前機(jī)組正常運(yùn)行中,撈渣機(jī)水系統(tǒng)耗水量為150 t/h,使用循環(huán)冷卻水作為除渣水系統(tǒng)補(bǔ)充水,則需通過向循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補(bǔ)充中水。按機(jī)組使用中水價(jià)格為2.6元/t,年運(yùn)行7000 h計(jì)算,每年消耗中水量為1 050 000 t,每年所需中水費(fèi)用為273萬元。

        通過對除渣水系統(tǒng)的改造,機(jī)組運(yùn)行期間充分利用廠內(nèi)污水處理站的廢水作為除渣水系統(tǒng)補(bǔ)水,減少了中水消耗。除渣水系統(tǒng)補(bǔ)充水主要是蒸發(fā)損失,使水耗降低至10 t/h以下。每年水消耗所需中水費(fèi)用降低至18.2萬元,不但實(shí)現(xiàn)了廠內(nèi)廢水的綜合利用,同時(shí)提高了除渣水系統(tǒng)運(yùn)行可靠性。通過除渣水系統(tǒng)一體化改造降低了發(fā)電能耗,減少廢水排放對環(huán)境的污染,也為企業(yè)創(chuàng)造了節(jié)水效益。

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