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        HAUSER S50坐標(biāo)磨床插磨失控故障分析與診斷

        2014-12-25 01:49:04
        設(shè)備管理與維修 2014年10期
        關(guān)鍵詞:換向器觸發(fā)器控制板

        肖 亮

        (中國(guó)空空導(dǎo)彈研究院 河南洛陽(yáng))

        一、前言

        瑞士HAUSER S50-CNC311坐標(biāo)磨床是具有高精密零部件、高剛度結(jié)構(gòu)的高精密數(shù)控坐標(biāo)磨床。由于設(shè)備工作15年后,機(jī)床控制系統(tǒng)嚴(yán)重老化,效率低下。因此,在不改變機(jī)床的機(jī)械結(jié)構(gòu)和性能的前提下,對(duì)機(jī)床的控制系統(tǒng)進(jìn)行全面改造。采用西門(mén)子840D數(shù)控系,將X、Y軸直流伺服系統(tǒng)更換為交流系統(tǒng)。用進(jìn)口產(chǎn)品更換強(qiáng)電柜電氣元件。通過(guò)系統(tǒng)設(shè)定及PLC程序的編制,恢復(fù)設(shè)備的原有功能。通過(guò)系統(tǒng)軟件對(duì)機(jī)床的螺距誤差及背隙進(jìn)行補(bǔ)償,使設(shè)備的定位精度及重復(fù)定位精度達(dá)到出廠要求。為了防止插磨中過(guò)沖量大、不穩(wěn)定,導(dǎo)致插磨出來(lái)的底線成一條波浪線,所以在機(jī)床系統(tǒng)控制液壓缸的上下插磨回路中,設(shè)計(jì)插磨控制板,確保過(guò)沖量控制在0.5 mm內(nèi),滿足零件加工要求。機(jī)床在執(zhí)行插磨加工零件過(guò)程中,出現(xiàn)插磨行程失控,插磨下行和上行不能切換。

        二、S50-CNC311坐標(biāo)磨插磨功能

        S50-CNC311坐標(biāo)磨執(zhí)行插磨功能的工作流程。啟動(dòng)機(jī)床液壓?jiǎn)卧?,在操作面板上啟?dòng)插磨指令。當(dāng)啟動(dòng)插補(bǔ)時(shí),釋放插補(bǔ)信號(hào),插補(bǔ)電壓信號(hào)傳至插磨控制板,控制板結(jié)合檢測(cè)模塊反饋信號(hào),綜合處理后輸出插磨上行或下行信號(hào),控制板輸出信號(hào)最終傳至控制插磨液壓缸的電磁閥,使液壓缸往復(fù)運(yùn)動(dòng),執(zhí)行插補(bǔ)命令。同理執(zhí)行上沿插或下沿插指令。工作原理流程圖見(jiàn)圖1。

        插磨控制板是控制插磨功能執(zhí)行的核心單元,通過(guò)PLC輸入指令,插磨控制板處理信號(hào)后,從輸出接口輸出指令來(lái)控制插磨執(zhí)行。通過(guò)插磨控制板的電路原理圖(圖2)可知,在插磨電路板一直有24 V直流電壓給5個(gè)CD4043觸發(fā)器、2個(gè)CD4069反相器供電,啟動(dòng)插磨瞬間U1觸發(fā)器有始能信號(hào),信號(hào)傳遞給插磨下行,執(zhí)行插磨,同時(shí)U3觸發(fā)器在插磨過(guò)程中一直有始能信號(hào),U6、U7反相器輸出信號(hào)一起控制插磨上行或下行。當(dāng)下行到位時(shí),U7反相器工作,通過(guò)U3觸發(fā)器輸出信號(hào)控制插磨上行,由U4觸發(fā)器控制插磨下行。當(dāng)上行到位時(shí),U6、U7反相器工作,通過(guò)U3觸發(fā)器輸出信號(hào)控制插磨下行。當(dāng)執(zhí)行上沿插時(shí),通過(guò)U6、U7反相器信號(hào)處理插磨上行的切換,完成上沿插指令。同理下沿插,由U5觸發(fā)器控制插磨上行和下行的切換。

        插磨的執(zhí)行機(jī)構(gòu)是一個(gè)雙重動(dòng)作的液壓缸,自動(dòng)往復(fù)插磨動(dòng)作是通過(guò)液壓缸帶動(dòng)的,通過(guò)控制液壓缸的動(dòng)作來(lái)控制整個(gè)機(jī)床的插磨功能。

        機(jī)床局部結(jié)構(gòu)圖,如圖3所示。插磨刀具在Z方向動(dòng)作情況通過(guò)標(biāo)志塊312表示在標(biāo)尺308上;插磨限深器位置用擋塊313表示在標(biāo)尺308上。可以通過(guò)手輪318適當(dāng)調(diào)整插磨限深器位置。插磨向上和向下的換向點(diǎn)在標(biāo)尺308上用自動(dòng)換向器306和307表示,兩個(gè)自動(dòng)換向器位置可通過(guò)旋鈕 315適當(dāng)調(diào)整。

        圖1 工作原理流程圖

        圖2 插磨板原理圖

        當(dāng)標(biāo)志塊312置頂時(shí),開(kāi)始執(zhí)行插磨,標(biāo)志塊312快速下降到自動(dòng)換向器307時(shí),自動(dòng)換向器307上的傳感器開(kāi)關(guān)檢測(cè)到標(biāo)志塊312,然后開(kāi)始慢速進(jìn)入插磨區(qū)間,進(jìn)行插磨下行。標(biāo)志塊312下降至自動(dòng)換向器306時(shí),自動(dòng)換向器306傳感器開(kāi)關(guān)檢測(cè)到標(biāo)志塊312,插磨下行指令停止,轉(zhuǎn)而執(zhí)行插磨上行指令。標(biāo)志塊312上升至自動(dòng)換向器307時(shí),自動(dòng)換向器307上的傳感器開(kāi)關(guān)檢測(cè)到標(biāo)志塊312。插磨上行指令停止,繼續(xù)執(zhí)行插磨下行指令。往復(fù)上行、下行插磨,來(lái)執(zhí)行插磨運(yùn)動(dòng)。

        三、故障分析與診斷

        針對(duì)故障,從PLC輸入輸出等方面入手,做如下假設(shè)。

        (1)假設(shè)自動(dòng)換向器306上的傳感器未檢測(cè)到標(biāo)志塊,導(dǎo)致插磨下行指令沒(méi)有中止。原因可能是傳感器損壞或連接線接觸不良。

        (2)假設(shè)有檢測(cè)到標(biāo)志塊PLC輸入信號(hào),但信號(hào)處理器單元出現(xiàn)故障,致使PLC沒(méi)有插磨下行中止指令輸出和插磨上行指令的輸出,執(zhí)行機(jī)構(gòu)無(wú)法插磨上行。原因可能是PLC插磨控制器內(nèi)部出現(xiàn)故障。

        (3)假設(shè)PLC信號(hào)輸出有插磨上行和插磨下行中止的電信號(hào),但在傳遞電信號(hào)給執(zhí)行機(jī)構(gòu)的過(guò)程中丟失了,同樣執(zhí)行機(jī)構(gòu)無(wú)法執(zhí)行插磨上行。原因可能是從PLC輸出信號(hào)接口到執(zhí)行機(jī)構(gòu)輸入端之間的線路、繼電器、接口等元器件出現(xiàn)故障。

        分析與機(jī)床插磨加工中相關(guān)的PLC輸入信號(hào),在圖4中可以得知:開(kāi)啟插磨時(shí),插磨開(kāi)啟輸入點(diǎn)E1有24 V電壓輸入,當(dāng)B550傳感器檢測(cè)到目標(biāo),則插磨下到位,E2就有24 V直流電壓輸入,同時(shí)把電壓信號(hào)傳遞給插磨控制板,輸出執(zhí)行插磨上行。當(dāng)B548傳感器檢測(cè)到目標(biāo),則插磨上行到位,E3就有24V直流電壓輸入,同時(shí)把電壓信號(hào)傳遞給插磨控制板,輸出執(zhí)行插磨下行。

        按上述假設(shè)進(jìn)行驗(yàn)證:首先通過(guò)觀察以及萬(wàn)用表檢測(cè)到E2有電壓,在插磨控制板上也檢測(cè)到有插磨下到位的輸入信號(hào)電壓。接著在PLC信號(hào)輸出接口未檢測(cè)到插磨上行輸出點(diǎn)有24 V直流電壓。

        在插磨控制板上插磨下行輸出點(diǎn)一直有24 V直流電壓,而插磨上行輸出點(diǎn)未檢測(cè)到24 V電壓。因此可以判斷出插磨控制板出現(xiàn)故障,導(dǎo)致無(wú)法執(zhí)行插磨上行下行切換。

        圖4 PLC輸入信號(hào)

        機(jī)床是經(jīng)過(guò)大修改造后,采用PLC編程實(shí)現(xiàn)插磨加工,插磨中過(guò)沖量大且不穩(wěn)定,導(dǎo)致插磨出來(lái)的底線成一條波浪線,不能滿足加工要求。通過(guò)分析原因以及采取合理措施,在控制液壓缸上下插磨回路中,設(shè)計(jì)了一套插磨控制電路,用于控制插磨的過(guò)沖量,使過(guò)沖量控制在0.5 mm內(nèi),滿足零件加工要求。因此插磨PLC控制板出現(xiàn)故障,無(wú)法維修,只能通過(guò)測(cè)繪重新制作控制板。

        通過(guò)原理圖,制作出PCB板(圖5),校正PCB板后,把各元器件安裝焊接后得到插磨控制電路板(圖6)。安裝電路板后,插磨行程失控故障得以解決,且過(guò)沖量仍控制在0.5 mm內(nèi),滿足零件加工要求,快速有效的恢復(fù)機(jī)床使用。

        圖5 PCB板

        圖6 電路板

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