李奇龍
(貴州地質(zhì)工程勘察院,貴州 貴陽550008)
烏當(dāng)奶牛場地下熱礦水成井工程是我們院承接的一個地?zé)峋_發(fā)鉆探施工的項目,因為作為我院研究提高鉆進效率的一個應(yīng)用試驗項目,決定采用螺桿鉆具鉆進。我院以住的地?zé)峋@探都是采用普通的牙輪鉆頭回轉(zhuǎn)鉆進的方法,所以這是我們院第一次在地?zé)峋@探施工中使用螺桿鉆具。本文從設(shè)備配套、適合地層、工藝選擇、效果對比、注意事項等方面對本次試驗進行總結(jié),期望與同行們交流,促進螺桿鉆具在地?zé)峋@探施工中的普及應(yīng)用。
烏當(dāng)奶牛場地下熱礦水成井工程位于貴陽烏當(dāng)區(qū)奶牛場,其井身結(jié)構(gòu)如圖1所示。完井井深2440 m,完井溫度53℃,流量640 m3/d,溫度和流量全部達到設(shè)計要求。
在該井施工中使用螺桿鉆進的井段為1045~1980 m,結(jié)果達到了預(yù)期目標(biāo)。
RPS-3000型鉆機,QE3NB-500型泥漿泵(額定流量為16.84 L/s),DW-1200型泥漿泵(額定流量為5.34 L/s,備用),200目振動篩。由于主泥漿泵的流量沒有達到螺桿的流量推薦值(19~31 L/s),而且凈化系統(tǒng)只有振動篩,勢必嚴(yán)重影響螺桿的使用壽命。
圖1 完井后的井身結(jié)構(gòu)示意圖
地層特性見表1。
從地層情況來看,0~12 m屬于松散土;12~1677 m以白云巖為主,屬于中軟到稍硬地層,可鉆性為五、六級;1677~2440 m以灰?guī)r為主,屬于中硬地層,可鉆性為6~7級。
表1 地層特性
考慮到螺桿鉆具高轉(zhuǎn)速低鉆壓的特性,普通的牙輪鉆頭不再適用,需要選用耐磨壽命長的金剛石鉆頭。結(jié)合地層巖性及可鉆性,最終選用的金剛石鉆頭型號為RK5165-M322。該鉆頭具有高性能PDC復(fù)合片組合使用可以有效提高壽命,復(fù)合保徑低扭矩設(shè)計可以提高鉆進效率,鉆頭輪廓優(yōu)化設(shè)計適用中軟至中硬均質(zhì)(薄夾層)地層,該鉆頭水眼組合為12、13、14、15、16 mm,為不對稱設(shè)計,提高了噴射破巖效率。
螺桿鉆具是一種以鉆井液為動力,把液體壓力能轉(zhuǎn)為機械能的容積式井下動力鉆具。當(dāng)泥漿泵泵出的泥漿流經(jīng)旁通閥進入馬達,在馬達的進出口形成一定的壓力差,推動轉(zhuǎn)子繞定子的軸線旋轉(zhuǎn),并將轉(zhuǎn)速和扭矩通過萬向軸和傳動軸傳遞給鉆頭,從而實現(xiàn)鉆井作業(yè)。螺桿鉆具提高了鉆頭的轉(zhuǎn)速,加快了鉆頭破損巖石的效率,同時,由于鉆頭水眼的壓降形成高壓高速水流能夠?qū)崿F(xiàn)水力破巖效果,所以使用螺桿鉆具可以有效地提高機械鉆速,縮短鉆井周期。
我們選用滄州中油固控設(shè)備有限公司生產(chǎn)的螺桿,其型號為5LZ172×7.0。該螺桿馬達轉(zhuǎn)子頭數(shù)為5,具有扭矩大,轉(zhuǎn)速低的特點。該螺桿鉆壓推薦值為80 kN,流量為19~31 L/s。
鉆壓60 kN,轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速33 r/min,泵壓6~8 MPa,鉆井液粘度29~33 s,pH值9,失水量18 mL/30 min。
表2 鉆速數(shù)據(jù)對比
從表2可以看出,采用螺桿鉆具機械鉆速平均提高了45%,同時,隨著井深越深機械鉆速提高率越低。也是因為常規(guī)的PDC鉆頭適用于軟到中硬的均質(zhì)地層鉆進,而在硬巖中鉆進時效率低,磨損快,難以滿足高效鉆進的要求。這就需要在以后的工作中繼續(xù)探索合適的和最優(yōu)的鉆頭型號。
由于有的井段所在地層出現(xiàn)碎石灰?guī)r的現(xiàn)象,造成鉆頭在井底工作不平穩(wěn)使鉆柱產(chǎn)生明顯縱向共振形成跳鉆。跳鉆對鉆頭和鉆具的破壞力極大,造成鉆頭損壞及鉆具本體刺壞或折斷等先期失效現(xiàn)象時有發(fā)生;鉆具的共振跳動引起鉆具彎曲會對井壁造成非常大的破壞力,發(fā)生坍塌掉塊,大量掉塊的聚積,會使跳鉆更加嚴(yán)重。建議在鉆頭上面加入隨鉆減震器,可以有效地減輕或消除跳鉆現(xiàn)象的發(fā)生。
在實際使用過程中,發(fā)現(xiàn)PDC鉆頭沒有達到預(yù)期壽命便發(fā)生比較嚴(yán)重的損壞。鉆頭的大部分復(fù)合片有裂開崩落的現(xiàn)象,說明復(fù)合片的穩(wěn)定性不好或者遇到軟硬互層因為復(fù)合片的碎性比較大,如果受力不均勻容易崩落。需要在今后的鉆進中繼續(xù)探索找出適用于該地層的、耐磨性高且穩(wěn)定性好的最優(yōu)鉆頭型號。
由于選用的泥漿泵額定泵量偏小,螺桿轉(zhuǎn)速達不到要求甚至不能打開螺桿的旁通閥造成根本無法驅(qū)動螺桿。我們在第一次試用螺桿時使用的是備用泥漿泵(DW-1200型),發(fā)現(xiàn)由于流量偏小造成壓力太小不能打開螺桿的旁通閥,鉆井液根本無法通過螺桿也就不能驅(qū)動螺桿,而換成主泥漿泵螺桿后就能正常工作。螺桿的轉(zhuǎn)速與流量成正比線性關(guān)系,流量偏小螺桿轉(zhuǎn)速就達不到最優(yōu),導(dǎo)致破損巖石效率下降,從而影響機械鉆速。同時,流量偏小,噴嘴的噴射破巖效果大為下降,水力破巖效果不明顯。
由于設(shè)備場地等限制因素,鉆井現(xiàn)場的泥漿凈化系統(tǒng)基本沒有,導(dǎo)致鉆井液中含砂量遠(yuǎn)達不到要求(小于1%),使得螺桿中定子與轉(zhuǎn)子之間的密封被破壞造成螺桿失去驅(qū)動鉆頭的動力。實際使用中螺桿的壽命沒有達到額定使用時間便損壞無法使用。同時,由于使用螺桿需要高壓,加上泥漿泵中含砂量偏高,使得泥漿泵中的閥芯、閥座很容易損壞,需要經(jīng)常更換,浪費了大量的時間和提高了成本。
由于螺桿需要高壓驅(qū)動和存在水眼壓降,使得立管壓力比不使用螺桿要升高6 MPa左右,這就對整個高壓鉆井液的通道設(shè)備提出了更高的要求。實際鉆進過程中,立管壓力6~8 MPa,高壓造成水龍頭有時候發(fā)生泄漏,泥漿泵安全閥有時候打開,更嚴(yán)重的是,由于現(xiàn)場所用鉆桿時間較長,磨損較大強度大為下降,發(fā)生了幾次高壓水流刺穿鉆桿造成泵壓下降無法驅(qū)動螺桿的情況,損失了大量的時間。
根據(jù)地層可鉆性特點、地層巖性特征,以現(xiàn)有的PDC鉆頭技術(shù)、低固相鉆井液使用,結(jié)合以往在該地區(qū)鉆頭使用記錄、鉆井液資料、地層等情況進行分析對比,各項鉆井參數(shù)(鉆壓,鉆速,流量,噴嘴,泵壓等)通過優(yōu)化優(yōu)選可以提高鉆速,降低成本,實現(xiàn)“優(yōu)質(zhì)、安全、高效、低耗”的鉆井施工目的。
(1)在貴州地區(qū)地下熱礦水成井中采用螺桿鉆與其它鉆進工藝組合施工,大幅提高了鉆進效益,縮短了鉆井周期。
(2)采用螺桿鉆進,機械鉆速有了較大程度的提高。相比不使用螺桿機械鉆速平均提高了45%。特別是在中軟硬地層,使用螺桿鉆具鉆進可以達到更加理想的效果。
(3)螺桿鉆進減少起下鉆時間,從而減少鉆井周期。換用PDC鉆頭后,由于鉆頭耐磨性高復(fù)合片強度大,使用壽命變長,減少了起下鉆換鉆頭的時間,縮短了鉆井周期。
(4)因為等待螺桿等設(shè)備的原因,此次試驗僅從1045 m開始。而從上面的分析知道,上部的中軟地層使用螺桿鉆具提高鉆速的效果更加明顯。如果整個孔都使用螺桿鉆具,平均鉆速會再次提高從而縮短鉆井周期。但在300 m以淺不宜使用螺桿鉆進,因為貴州地區(qū)在300 m淺容易井漏,使用螺桿鉆進會加劇井漏。
(5)使用螺桿鉆具,其配套設(shè)備必須滿足要求才能充分發(fā)揮螺桿鉆具的優(yōu)勢。比如,泥漿泵的流量壓力必須和螺桿配套滿足要求,整個高壓泥漿通道必須能夠承受得住立管壓力,泥漿凈化系統(tǒng)完備使其含砂量能滿足要求,鉆頭需要耐磨性好壽命長。而且在某些復(fù)雜地層由于使用堵漏劑封漏,也不能使用螺桿鉆進。
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