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        天然氣凈化廠污泥處理工藝分析與改造

        2014-12-24 03:36:26田偉杰
        石油化工應用 2014年9期
        關(guān)鍵詞:閃蒸含油處理工藝

        田偉杰,陳 星,王 菁

        (中國石油長慶油田分公司第一采氣廠,寧夏銀川 750006)

        在油氣田開發(fā)和生產(chǎn)過程中不可避免的會產(chǎn)生一定量的污泥,這種污泥的物理化學性質(zhì)十分復雜,一般含有大量的老化原油、蠟質(zhì)、瀝青質(zhì)、膠體和固體懸浮物、鹽類、酸性氣體、腐蝕產(chǎn)物以及機械雜質(zhì)等,同時在污泥處理過程中還加入了大量的凝聚劑、緩蝕劑、阻垢劑等物化劑,極難分離,對此,國內(nèi)外有著自己的污泥處理技術(shù)。

        凈化廠污泥利用自然風干的方法,干化周期較長,干化污泥含水率高,礦化度高, 有機質(zhì)含量高, 機械雜質(zhì)含量高, 而且含有一定量無機鹽類以及重金屬離子等污染物,污泥干化效果差,焚燒效率低。

        通過與國內(nèi)外污泥處理技術(shù)的比較,結(jié)合凈化廠污泥自身的特性,提出了幾種污泥處理技術(shù)方案,并優(yōu)選出了適合于本廠的污泥處理工藝。

        1 凈化廠污泥處理系統(tǒng)簡介

        1.1 污泥來源及組成分析

        1.1.1 污泥來源 在油氣開發(fā)、開采和加工、生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生“含油污泥”,它是一種含油廢物,如不加以處理必將造成環(huán)境污染,這些污泥在氣田污水處理過程中沉積,年度檢修時,從罐底或池底等地方將污泥清理出來。污泥顏色介于“黃色-黑色”之間,含油率一般小于5 %。含油污泥在干化過程中形成的油膜,嚴重影響污泥的干化效果。

        污泥主要有以下幾個來源:

        (1)甲醇回收過程中所產(chǎn)生的污泥。從集氣站運到凈化廠的含油含醇污水、含油不含醇污水經(jīng)過紊凝沉降后產(chǎn)生的污泥。

        (2)生活污水中的污泥。這些污泥主要來自生活中污水沉降污泥,通常不含油。

        (3)生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的污泥。這些污泥主要是來自天然氣處理過程中,脫硫、脫水裝置污水,場地沖洗污水以及分析化驗污水沉淀后的污泥,一般含有少量的油。

        (4)檢修過程中產(chǎn)生的含油污泥。這些污泥主要來自檢修過程中,檢修污水、原料氣過濾器和原料氣分離器排污沉淀后的污泥,一般來講這些污泥含油。

        1.1.2 污泥特點 凈化廠的濕污泥含水率達95 %~99 %,流動性能較好,礦化度較高,污泥中的水分一般含有70 %的游離水,20 %的毛細水,10 %的顆粒吸附水和內(nèi)部結(jié)合水。由于在含油濕污泥中存在粘土、沙子、瀝青質(zhì)、膠體、固體懸浮物、鹽類等乳化劑的存在,會形成乳狀液(W/O 或O/W),對脫水有很大的阻礙作用。

        1.1.3 污泥組成分析 油氣田污泥的組成極其復雜,是一種極其穩(wěn)定的懸浮乳狀體系。對污泥組分分析試驗,分析結(jié)果(見表1、表2)。

        為了對含油含醇污泥中重金屬元素的分布、含量以及是否含油放射性核素有待進一步的認識,特委托了國土資源部西部礦產(chǎn)資源檢測中心,對污泥灰分(高溫煅燒殘留物)做了原子發(fā)射光譜半定量分析,分析結(jié)果(見表3)。

        表1 自然干化污泥組分分析

        表2 污泥焚燒后殘渣中無機組分分析

        表3 污泥灰分元素分析結(jié)果統(tǒng)計表(mg/kg)

        從以上數(shù)據(jù)可以得出:干化污泥含水率高、礦化度高、有機物質(zhì)含量高、機械雜質(zhì)含量高,而且含有一定量的無機鹽類以及重金屬離子Cu、Cr、Ni、As、B、Pb、Zn等重金屬離子,但這些成分均沒有超過農(nóng)用污泥污染物控制標準。

        1.2 凈化廠污泥處理工藝

        污泥處理的主要任務就是濃縮污泥,降低污泥中的游離水含量,減少污泥的體積,向減量化、穩(wěn)定化、無害化方向發(fā)展。

        目前,本凈化廠每年處理污泥約500 m3,對污泥進行集中處理,采用自然干化焚燒工藝:即利用風吹、日曬和濾板,進行自然風干;將風干后污泥人工拉到污泥焚燒窯,通入天然氣進行焚燒處理,焚燒后的污泥灰燼拉到靖邊垃圾站。

        采用該工藝存在干化周期較長,干化效果差,焚燒效率低,天然氣能耗大等問題。因此,需要對現(xiàn)有污泥干化焚燒工藝進行改造,尋求一條適合于本凈化廠的污泥處理方式。簡單的思路是:從污泥脫水工藝和污泥干化工藝兩方面進行改進。

        2 污泥處理技術(shù)改進

        2.1 污泥脫水方法分析

        2.1.1 自然脫水 污泥的自然干化是一種簡便經(jīng)濟的脫水方法,但容易形成二次污染。污泥干化的主要構(gòu)筑物是干化場,干化場可分為自然濾層干化場與人工濾層干化場兩種,主要依靠滲透、蒸發(fā)與撇除。其中影響干化場脫水的因素有:(1)氣候條件,如當?shù)氐慕涤炅?、蒸發(fā)量、相對濕度、風速和年冰凍期;(2)污泥性質(zhì),如消化污泥中產(chǎn)生的氣泡、污泥比阻等。

        2.1.2 機械脫水 一般大中型污水處理廠均采用機械脫水。機械脫水的基本原理都是以過濾介質(zhì)兩側(cè)的壓力差作為推動力,使污泥中的水分被強制通過過濾介質(zhì),形成濾液排出,而固體顆粒被截留在過濾介質(zhì)上成為脫水后的濾餅,從而實現(xiàn)污泥脫水的目的。主要包括滾壓脫水、板框壓濾脫水、離心式脫水三種方式:

        (1)滾壓脫水采用滾壓式壓濾機,去除的主要是毛細水、吸附水,這部分水分依靠濃縮是不可能除去的。

        (2)板框壓濾機脫水原理與滾壓脫水原理相同。

        (3)離心脫水原理。在離心機高速旋轉(zhuǎn)的狀態(tài)下,利用千倍于重力的離心力使氣固液分離,其脫水效率與效果遠遠強于自然沉降脫水。

        2.2 污泥脫水工藝改進

        2.2.1 改善自然干化條件 自然干化對外界環(huán)境的依賴度較高,受氣候和污泥性質(zhì)的影響較大??梢酝ㄟ^加強自然循環(huán)和通風、改變污泥性質(zhì)等方面改善污泥脫水效果。

        (1)加強自然循環(huán)和通風。用自然干化的方法對污泥進行脫水,外部條件對污泥的脫水效率起著重要作用,由于受降雨量、蒸發(fā)量、風速和溫度等方面的影響,結(jié)合靖邊天氣,可以通過在污泥干化池邊加入風扇等通風設備,改變其外部條件,加強空氣與污泥的對流換熱,增大污泥的蒸發(fā)量,從而提高污泥脫水率。此法簡單,脫水效果欠佳。

        (2)添加藥劑,改變污泥性質(zhì)。氣田污泥由于含油等特點,不易進行自然干化??梢酝ㄟ^向污泥中添加物化劑的方法,例如破乳劑、脫水劑、混凝劑等藥劑,改變含油含醇污泥特性,從而達到加強脫水的目的。對于不同種類和不同組分的污泥,選取不同的脫水劑、破乳劑、混凝劑等以及它們添加的先后順序和添加量。這種方法只需選取合適的藥劑,便可以起到明顯地作用效果。其缺點用量大,成本高,且可能具有一定的毒性,對后續(xù)的污水處理增加難度。

        2.2.2 采用機械脫水技術(shù) 油氣田污泥成分復雜,綜合影響因素較多,處理難度較大,要想建立一套完整的污泥處理工藝,機械脫水技術(shù)是一項很好的選擇,常用的機械脫水設備有滾壓式脫水機、板框壓濾式脫水機、離心脫水機等。用機械脫水時,常與藥劑脫水方法相結(jié)合對污泥進行預處理,對預處理后污泥再進行機械脫水。采用機械脫水,可將污泥的含水率降到60%~80%,不僅自動化程度高,處理量較大,脫水效果好,脫水效率高,而且經(jīng)過機械脫水的污泥能很好的滿足干化或資源化利用等的要求。

        2.3 污泥干化工藝改進

        2.3.1 廢煙氣技術(shù) 采用廢煙氣對污泥進行干化處理技術(shù),可以實現(xiàn)污泥的無害化處理,避免在污泥焚燒過程中產(chǎn)生二噁英等有毒有害氣體。廢煙氣具有很高的溫度,在日常處理中將廢煙氣直接排放到大氣中,會造成熱值的浪費。本凈化廠擁有大量的煙氣,特別是酸氣焚燒爐產(chǎn)生的煙氣,這種煙氣溫度高達400 ℃~450 ℃,具有可觀的熱值,利用價值非常高。而且可通過調(diào)節(jié)煙氣溫度和流量控制污泥的濕含量,能很好地滿足污泥無害化的要求。

        采用廢煙氣對污泥進行干化可以就地取材,降低能源消耗,干燥時間短,干化效果好,干化后的污泥具有可觀的熱值,是一種典型的以廢制廢方法。

        2.3.2 污泥摻煤技術(shù) 污泥在焚燒過程中,需要源源不斷地通入天然氣,天然氣利用率低,如果在濕污泥中摻煤,只需要通入少量天然氣引燃,便能充分燃燒。亦可以將這些污泥型煤拉到熱電廠、垃圾焚燒電廠和水泥廠等地方作為燃料,變廢為寶,達到污泥的資源化利用。其中摻煤量是影響污泥干化效率的主要因素,是主要的技術(shù)問題。

        這種處理方法投資低,處理較徹底,減少了天然氣的浪費,節(jié)約了能源。但固化和混合強度較大,當燃燒不完全時,會產(chǎn)生一氧化碳等有毒有害氣體,危害人類健康,造成環(huán)境污染。

        2.4 污泥處理工藝改造方案及其工藝流程

        結(jié)合本凈化廠污泥特性,本著以最有效的方式進行污泥的減量化、資源化、無害化處理。綜合考慮,選擇機械脫水與廢煙氣干化技術(shù)對污泥進行處理。污泥脫水采用LWS350 系列臥螺離心機,污泥干化采用旋轉(zhuǎn)閃蒸干化系統(tǒng),此系統(tǒng)主要由雙螺旋進料器、旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥器、脈沖布袋除塵器、引風機、鼓風機以及管路、閥門和控制系統(tǒng)等組成。

        濕含量為95 %~99 %(wt)的污泥經(jīng)LWS350 系列臥螺離心機脫水到70 %~80 %后進入雙螺旋進料器內(nèi), 并在螺旋葉片連續(xù)均勻的推動下,進入旋轉(zhuǎn)閃蒸干化機內(nèi);而自酸氣焚燒爐的高溫煙氣通過引風機將煙氣引出,通過換熱盤管在旋轉(zhuǎn)閃蒸干化機干化室中與污泥換熱。進入旋轉(zhuǎn)閃蒸干化機的污泥濕物料,在旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥機旋轉(zhuǎn)和換熱盤管的共同作用下, 濕物料被迅速干燥。干燥合格后的物料進入脈沖布袋除塵器, 經(jīng)脈沖布袋除塵器收集下來的干化產(chǎn)品拉到靖邊垃圾場,而除凈尾氣通過引風機并經(jīng)過光解氧化器凈化后排空,煙氣則利用酸氣焚燒爐煙囪抽力將其抽回并排至大氣。

        3 結(jié)論

        (1)國外油氣田污泥處理工藝有:高溫裂解工藝、機械脫水工藝、生物處理工藝和電化學處理技術(shù)等,技術(shù)較為成熟。國內(nèi)油氣田污泥處理工藝:污泥萃取工藝、固化燃燒工藝、化學反應-旋流分離工藝、生物處理工藝和焚燒處理工藝。

        (2)本凈化廠污泥來自于氣田生產(chǎn)和生活過程中產(chǎn)生污泥,干化含水率70 %~80 %,有機物含量3.5 %~9.0 %,碳酸鹽含量2.0 %~5.5 %,殘渣含量9 %~22 %,含有少量污染物(不超過農(nóng)用污泥污染物控制標準)。

        (3)本凈化廠污泥處理量不大(約500 m3),由于成分復雜和含有油份等原因。使得自然風干的方法干化周期較長,干化污泥含水率高,焚燒不完全,有機質(zhì)含量較高, 機械雜質(zhì)含量較高、含有一定量的污染物。

        (4)根據(jù)本凈化廠自身的特點,分別從優(yōu)化污泥脫水和優(yōu)化污泥干化兩方面對現(xiàn)有工藝進行改進。污泥脫水工藝改進方案有改善自然干化條件和采用機械脫水;優(yōu)化污泥干化工藝有廢煙氣技術(shù)和污泥摻煤技術(shù)。

        (5)針對本凈化廠污泥處理技術(shù)脫水不充分,干化不完全,能耗較大等現(xiàn)象,改變現(xiàn)有污泥處理工藝,采用機械脫水與廢煙氣干化相結(jié)合的污泥處理技術(shù)方案,即用LWS350 臥螺離心機進行脫水和旋轉(zhuǎn)閃蒸干化系統(tǒng)進行污泥處理,并給出相應的工藝流程及流程框圖。對該技術(shù)進行經(jīng)濟性評價后,證明該技術(shù)能節(jié)約大量的成本,具有可觀的經(jīng)濟價值。如采用污泥干化焚燒工藝,每年的燃料費用就有169 萬元。而采用機械脫水與廢煙氣干化相結(jié)合的污泥處理技術(shù),每年的能耗費用僅為6.6 萬元,雖然設備投入成本較高,但工程建成后,能夠?qū)崿F(xiàn)對固體廢棄物的無害化處理,為本凈化廠節(jié)約大量費用,環(huán)保效益顯著。

        [1] 王守仁,王增長,宋秀蘭,等著.污泥處理技術(shù)發(fā)展[J].水資源保護,2010,26(1):111-115.

        [2] 周高華,方善如,等.含油污泥脫水設備與技術(shù)[J].化工機械,2003,30(5):54-59.

        [3] 李凡修,辛焰,陳武,等.含油污泥脫水性能試驗[J].環(huán)境污染與防治,2001,23(3):13-14.

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