王萬明, 劉光耀, 徐婷婷, 王莉莉
(1.華電國際電力股份有限公司鄒縣發(fā)電廠,山東鄒城2735 22;2.華電電力科學(xué)研究院,浙江杭州3100 30)
目前600 MW亞臨界機(jī)組除氧器及定排排汽直接外排,無任何回收措施,在造成熱能浪費(fèi)的同時(shí)也造成熱污染,給廠里的節(jié)能工作及企業(yè)的社會(huì)效益帶來一定的負(fù)面影響。
華電國際鄒縣發(fā)電廠600 MW亞臨界機(jī)組除氧器處理量為2400 t/h,工作壓力為1.1 MPa,排汽管徑為DN 100,外排汽量約為5.0 t/h。定排工作壓力為0.1 MPa,排氣管徑為DN 300,鍋爐排污率1%~2%,外排汽量約為3.6 t/h。以除氧器為例,外排蒸汽總熱量按1.1 MPa飽和新蒸汽熱焓值(2784 kJ/kg)折合為1.39×107kJ/h。按每臺(tái)除氧器每年運(yùn)行5000 h計(jì)算,此部分乏汽直接外排,則每年外排蒸汽總熱量為6.96×1010kJ,折算為標(biāo)準(zhǔn)煤就是2375 t(每千克標(biāo)準(zhǔn)煤的熱值為2930 6 kJ)。即每年直接損失2375 t標(biāo)準(zhǔn)煤,造成熱能和除鹽水的浪費(fèi)。
本文研究應(yīng)用的K L A R乏汽回收裝置,能夠合理解決除氧器和定排的乏汽排放帶來的熱能浪費(fèi)問題,同時(shí)還能改善工作環(huán)境,降低生產(chǎn)成本為企業(yè)創(chuàng)收,也將國家節(jié)能減排政策落實(shí)到企業(yè)生產(chǎn)實(shí)處。
以往的乏汽回收裝置有以下幾項(xiàng)缺點(diǎn):一是成本投資太大,回收期長,無明顯經(jīng)濟(jì)效益;二是設(shè)備無法完全回收,往往造成二次污染;三是安全可靠性不能保證,由于除氧器排汽中含有大量氧氣和二氧化碳等,得不到較好的去除,反而影響除氧器的除氧效果,對系統(tǒng)不利。
國外少數(shù)發(fā)達(dá)國家如美國、日本等國已有采用噴射式熱泵技術(shù)進(jìn)行乏汽回收,但能將此技術(shù)與高效氣液分離及大容量小流量的比例疊加技術(shù)等多項(xiàng)技術(shù)重合,目前沒有。
國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)對于裝置外排乏汽直接排掉,也有部分企業(yè)采用換熱、噴淋等間接回收的傳統(tǒng)方式進(jìn)行回收,但傳統(tǒng)回收方式存在很多局限和紕漏,往往達(dá)不到理想效果。主要表現(xiàn)在以下幾點(diǎn):
表1 K L A R乏汽回收裝置與傳統(tǒng)乏汽回收裝置對比
(1)傳統(tǒng)方式回收效率低,從已實(shí)施的企業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)分析來看,回收效率最高僅40%。
(2)間接回收受局限性,不適應(yīng)變工況運(yùn)行,故障率高,周期需要更換組件。
(3)占地面積大,由于乏汽壓力低,若裝置過小,則產(chǎn)生系統(tǒng)背壓。
針對國內(nèi)回收的傳統(tǒng)方式,與本項(xiàng)K L A R乏汽回收裝置進(jìn)行對比[1,2],見表1。
因此,采用K L A R型全自動(dòng)低位熱能回收裝置(如圖1所示),來對除氧器的外
排乏汽進(jìn)行回收利用,效益明顯。K L A R-4.0-P-A以凝泵出口凝液(36℃)作為工作水源,經(jīng)抽吸動(dòng)力頭的作用,將乏汽完全冷凝成水,并變成氣—水混合物,低溫凝液可被加熱到150℃左右。熱水進(jìn)入氣液分離裝置,被分離的氧氣及不凝氣體經(jīng)排出裝置自動(dòng)排出。工作水體在高精度液位控制作用下,經(jīng)升壓泵恢復(fù)壓力,復(fù)歸到除氧器進(jìn)水管中(調(diào)節(jié)閥后),排汽的熱能與冷凝水被全部回收[3]。
600 MW工況下20 t/h的工作水從凝泵出口經(jīng)乏汽回收系統(tǒng)被加熱到150℃左右后與除氧器進(jìn)水混合(如圖2所示)。由于經(jīng)乏汽回收裝置后工作水溫度與5號(hào)低加出水溫度相當(dāng),即20 t/h的工作水不經(jīng)低加加熱,可減少各低加抽汽,使機(jī)組做工增加。根據(jù)等效熱降原理對其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性分析,節(jié)省煤耗見表2。
圖1 K L A R乏汽回收裝置
圖2 乏汽回收系統(tǒng)(低加旁路)
20 t/h的工作水不經(jīng)低加可使蒸汽作功增加:
式中 αb0—工作水旁路分流份額,%;
τr—凝結(jié)水在加熱器中的焓升,kJ;
ηr—省煤器出水焓值,kJ;
hk—No.k低加出口水焓值,kJ;
ηk+1—No.k+1低加抽汽效率,%;
ηr—為相應(yīng)的抽汽效率,%。
裝置效率的相對變化為:
表2 旁路量對煤耗的影響
根據(jù)等效熱降原理對乏汽回收試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行理論分析可知:600 MW負(fù)荷工況下可使煤耗下降0.551 g/(kW·h)。按年運(yùn)行5000 h數(shù)計(jì)算可得每年可節(jié)省準(zhǔn)煤1653 t(每千克標(biāo)準(zhǔn)煤的熱值為29306 kJ)。
成果應(yīng)用后實(shí)現(xiàn)了除氧器外排乏汽完全回收利用,無二次污染;回收的熱能及工質(zhì)帶來可觀的直接經(jīng)濟(jì)效益;系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,突發(fā)事件情況下,不對原系統(tǒng)造成安全隱患;設(shè)計(jì)留有冗余,在一定的變化區(qū)間內(nèi)也能正常運(yùn)行(如圖3所示)。
圖3 安裝投運(yùn)乏汽回收裝置
評價(jià)乏汽回收裝置性能的主要參數(shù)試驗(yàn)結(jié)果如表3所示,試驗(yàn)分別測量了600 MW、560 MW負(fù)荷工況下乏汽回收裝置的各項(xiàng)參數(shù)。600 MW負(fù)荷工況下測得乏汽壓力為1.105MPa,溫度為184.27℃;工作水流量為20.02 t/h,壓力為1.312 MPa,溫度為36.5℃。工作水與乏汽混合后流量為25.1 t/h,溫度為159.26℃。由此可知,在600 MW負(fù)荷下20.02 t/h的工作水在溫度為36.5℃的情況下,經(jīng)乏汽回收裝置吸取乏汽的熱量后溫度提升約122.76℃左右。
表3 乏汽回收裝置性能試驗(yàn)結(jié)果
由表4可知,600 MW負(fù)荷工況下投用乏汽回收裝置將除氧器乏汽熱能利用上后,機(jī)組熱耗下降約12.52 kJ/(kW·h),煤耗下降0.469 g/(kW·h)。按年平均負(fù)荷為500 MW/h和年運(yùn)行5000小時(shí)數(shù)計(jì)算,可得每年可節(jié)省準(zhǔn)煤1170 t(每千克標(biāo)準(zhǔn)煤的熱值為29306 kJ)。
表4 機(jī)組熱力試驗(yàn)結(jié)果
由試驗(yàn)結(jié)果分析可知:600 MW負(fù)荷工況下乏汽回收裝置投用后(測得乏汽壓力1.105 MPa,溫度184.27℃;工作水流量為20.02 t/h,壓力為1.312MPa,溫度為36.5℃。工作水與乏汽混合后流量為25.1 t/h,溫度為159.26℃),20 t左右的凝結(jié)水經(jīng)K L A R乏汽回收裝置后,被加熱到159℃左右直接進(jìn)入除氧器進(jìn)水管路中。約20 t凝結(jié)水不經(jīng)低壓加熱器加熱,從而減少低加抽汽量并增加做功,供電煤耗下降了0.469 g/(kW·h)。按年運(yùn)行5000 h計(jì)算,每年節(jié)省標(biāo)煤1170 t(每千克標(biāo)準(zhǔn)煤的熱值為2930 6 kJ)。
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